某铅锌矿钢球配比优化研究.pdf
2 0 2 1 年1 2 月 第5 0 卷第6 期 总第2 9 l 期 云南冶金 Y U N N A NM E T A L L U R G Y D e c .2 0 2 l V 0 1 .5 0 .N o .6 S u m2 9 1 某铅锌矿钢球配比优化研究 王明飞1 ,杨芳2 ,3 ,4 1 .云南驰宏锌锗股份有限公司,云南曲靖6 5 5 0 0 0 ; 2 .昆明冶金研究院有限公司,云南昆明6 5 0 0 3 1 ; 3 .云南省选冶新技术重点实验室,云南昆明6 5 0 0 3 1 ; 4 .共伴生有色金属资源加压湿法冶金技术国家重点实验室,云南昆明6 5 0 0 3 1 摘要某铅锌选矿厂存在钢球尺寸单一、新生一0 .0 7 4m m 含量偏低、过磨现象严重等问题。在生产流程中 选取代表性矿样测定原矿力学性质和粒度组成,结合理论计算和试验结果为生产提供合理的钢球配比。研究结果 表明该矿石韧性和脆性偏高,通过破碎函数、段氏球径半理论公式和对比试验结果,采用巾8 0 巾6 0 “ 0 中3 0 2 5 3 5 2 0 2 0 的推荐方案较现场方案在中间可选级别 0 .0 1 。0 .1 5 m m 产率提高6 .0 6 个百分点,易选级别 0 .0 2 8 。0 .0 7 4 m m 产率提高4 .3 9 个百分点,一O .0 7 4m m 含量提高8 .6 5 个百分点,磨矿效果优化明显。 关键词铅锌矿;球磨机;钢球;介质配比;粒度组成;磨矿优化 中图分类号T D 4 5 3文献标识码A文章编号1 0 0 6 0 3 0 8 2 0 2 1 0 6 0 0 4 3 一0 4 O p t i m i z a t i o nS t u d yo nS t e e lB a U sP r o p o n i o no fo n eL e a d z i n cO r e W A N GM i n g f e i l ,Y A N GF a n 矛3 4 1 .Y u n n 卸C h i h o n gZ n G eC o .,L c d .,Q u j i n g ,Y u n n a n6 5 5 0 0 0 ,C h i n a ; 2 .K u n m i n gM e t a U u r g i c a lR e s e a r c hI n s t i t u t eC o .,L t d .,K u n m i n g ,Y u n n a n6 5 0 0 3l ,C h i n a ; 3 .耽eK e y 协o fN e wT e c h n o l o 钉f o rM i n e 豫lP m c e s s i n ga n dM e t a l l u r g yo fY u n n a nP r o V i n c e , K u n m i n g ,Y u n n a n6 5 0 0 3l ,C h i n a ; 4 .S t a t eK e yL a b o r a t o r ,o fP r e s s u r eH y d r o m e t a l l u r g i c a l7 r e c h n o l o g yo fA s s o c i a t e dN o n f e r m u s M e t a lR e s o u r c e s ,K u n m i n g ,Y u n n a n6 5 0 0 31 ,C h i n a A B S T R A C T 0 n el e a d z i n cd r e s s i n gp l a n th 船t h ef o l l o 试n gs e r i o u sp m b l e r 璐,s u c h 够s i n g l es i z eo fs t e e lb a l l ,l o wc o n t e n to fn e w l y p r o d u c e d 一0 .0 7 4m mP I D d u c ta n ds e r i o u so v e r 一目d n d i n g .I nt h ep r o d u c t i o np r o c e s s ,w es e l e c tt h er e p I e s e n t a t i v eo I ℃s 舢p l et od e t e m I i n e i t sm e c h a n i c a lp m p e n ya n dg m n u l 商t yc o m p o s i t i o n ,a n dc o m b i n i n gw i t h t h et h e o r e t i cc a l c u l a t i o na n dt e s tr e s u l t s ,t h er e 黯o n a b l es t e e l b a l lp m p o n i o nc a nb eP m v i d e d .T h er e s e a r c hr e s u l t ss h o w t h eo r eh 船h i g ht o u g h n e s sa n df r a g i l i t y ,w e8 d o p t e dt h eb r e a k a g ef u n c t i o n , D u a I l ’ss p h e r ed i 锄e t e rs e m i t h e o r e t i c a lf 0 册u l aa f l dc o n t r 船tt e s t ’sr e s u l t s ,a n dw ea l s oa d o p t e dt h er e c o m m e n d e ds c h e m et h a t 中8 0 中6 0 中4 0 中3 0 2 5 3 5 2 0 2 0 ,t h e r e f o r et h ey i e l d0 fm i d d l eo p t i o n a l1 e v e l 0 .叭一0 .1 5 m mw 鹊i n c r e 鹊e db y6 .0 6 %,t h ey i e l do fe a s y t o s e l e c tl e v e l O .0 2 8 ~0 .0 7 4 m mw a si n c r e a s e db y4 .3 9 %,t h ec o n t e n tw i t h O .0 7 4m mm e s hw 鹊i n c r e a s e db y8 .6 5 %,t h eo r e 酣n d i n g r e s u l t sw 聃o p t i m i z e do b v i o u s l y . K E YW O 砌陷l e a d z i n co r e ;b a l lI I l i l l ;s t e e lb a l l ;m e d i am t i o ;g 暗n u l 撕t yc o m p o s i t i o n ;o r e 朗n d i n go p t i m i z a t i o n 磨矿作业在选矿流程中是能耗最高的程序, 而球磨机作为最常见的磨矿设备,在磨矿效率、 操作方式、保养维护等方面都有明显的优势,也 是选矿学者们研究的热点㈣。国内外专家针对球 磨机运行过程中的工艺参数开展了大量的研究, 在不改变现场设备和流程的前提下,优化球磨机 介质是效果最佳的方式【圳。结合原矿的力学性质、 给矿的粒度组成、球磨机的工作参数等数据来针 } 收稿日期2 0 2 1 0 l 一1 6 作者简介王明飞 1 9 8 0 一 ,男,云南宣威人,助理工程师,主要从事选矿工艺研究及选矿现场管理。 4 3 万方数据 2 0 2 1 年1 2 月 第5 0 卷第6 期 总第2 9 l 期 云南冶金 Y U N N A NM E T A L L U R G Y D e c .2 0 2 I V 0 1 .5 0 .N0 .6 S u m2 9 1 对性的计算出特定矿石的介质配比能有效改善排 矿产品的质量阳。 某铅锌选矿厂一段磨矿分级系统采用巾3 .2 5 .4 m 格子型球磨机与小3 8 0m m 水力旋流器构成闭路 循环。生产过程中仅使用巾8 0m m 一种尺寸钢球, 一段磨矿后新生成一0 .0 7 4m m 含量仅10 个百分点, 旋流器溢流中一0 .0 1m m 含量为1 6 .7 9 %,过磨显现 严重,不利于后续浮选作业金属回收。本文针对 现场存在的问题,分析现场代表性样品后计算磨 矿介质配比方案并在实验室中验证。 1 实验 1 .1 试验样品 用于力学性质分析的原矿块样必须满足长、 宽、高均大于2 5 0m m ,矿块表面无明显裂痕且具 代表性,试验所用的样品取自一段球磨机皮带给 矿、球磨机排矿、螺旋分级机的溢流和返砂,取 样在连续的两班时内,每个班时取样3 次,共取 样6 次,总重4 0 0 妇。 1 .2 试验内容 在通风干燥的环境下将矿样中的水分风干, 使用 1 2m m 、1 0m m 、8m m 、5m m 、2m m 的网 格筛将给矿、排矿、溢流和沉砂分级收集,一2m m 矿样采用对角缩分和网格法取样筛分,一0 .0 7 4m m 颗粒采用水析法分级到一0 .0 1m m 并整理数据。 按照现场生产现有的情况,一段磨矿产品中 近7 0 %的成分粒度小于一0 .0 7 4m m ,换算成磨矿粒 度约等于0 .1 5m m ,所以将一O .1 5m m 定为不需要 磨碎级别,将 0 .1 5m m 待磨矿石按粒级含量重新 分组并计算最佳磨矿介质配比如表1 所示,根据 段氏球径半理论公式【9 】,结合矿石力学性质分析的 结果,计算出最大球径,制定试验所需四组方案 如表2 所示。 耻K 器影靠办 1 式中晚特定磨矿条件下给矿粒度d 所需 的精确球径,c m ; 匠综合经验修正系数; 沙磨机转速率,%; 盯压岩矿单轴抗压强度,k 加m 2 ; p 。钢球在矿浆中的有效密度,咖m 3 ; 风磨内钢球“中间缩聚层”直径,m m ; 西磨机给矿9 5 %过筛粒度,c m 。 表1 球介质计算 T a b .1B a Um e d i ac a l c u l a t i o n 表2 钢球配比试验方案 T a b .2 7 I 、e s t i n gp m g m mf b rs t e e lb a Up m p o r t i o n 方案钢球配比/%平均球径,m m 推荐方案掷‰州芝嚣竺署砷3 ‰m s s .。 现场方案邮‰墨 蔫州帅m ,4 .。 偏大方案妒‰Ⅲ笆黑鬈署呻4 ‰m ,o .s 偏小方案妒‰Ⅲ笆黑 芽坤3 ‰m 4 帅 在D L 4 5 0 4 5 0 m m 的实验室不连续大型 球磨机中进行对比试验,试样以皮带给矿与螺旋 分级机返砂1 3 按生产返砂比3 0 0 % ,根据现场 取样筛分得到的原矿粒度组,等比例换算到每个 粒级,配比成1 0k g 试验矿样,装球7 1 .7 4k g ,充 填率3 0 %,设置磨矿曲线试验,磨矿时间为1 6 m i n 时磨矿产品细度为7 0 % 与现场生产相当 。 在上述磨矿条件下,设计表2 所示对比磨矿试验。 对每种方案的磨矿产品使用2m m 网格筛筛分, 2 m m 部分使用 1 2m m 、1 0m m 、8 m m 、5m m 的网 格筛筛分,一2m m 部分缩分后取样1k g ,使用套 筛筛分及水析,记录整理数据。 2 试验结果与讨论 2 .1 原矿力学性质 由表3 可知①矿石平均容重为4 .2 2 ,容重 很大,循环分级过程易沉积在磨机下部,产生过 磨;②矿石平均单轴抗压强度5 0 .7M P a ,属于中 硬偏软矿块;③弹性模量最大为3 .1 4 ,最小为 0 .9 5 ,平均2 .1 ,大于脆性石灰石,说明矿石脆性 较大;④矿石泊松比最大值为0 .5 3 ,最小o .2 4 , 平均泊松比为0 .3 7 ,总体表现为韧性较大。 万方数据 王明飞,等某铅锌矿钢球配比优化研究 表3 原矿力学性质 T a b .3M e c h a n i c a lp r o p e n yo fr a wo r e 2 .2 取样粒度组成 根据现场所取皮带给矿、排矿、溢流、返砂 的代表性试样,经套筛筛分和水析处理后,将数 据整理并绘图如下 粒度/m m 图1 原矿粒度负累积曲线 F i g .1 N e g a t i V ec u m u l a t i V ec u r v eo fr a wo r e ,sp a r t i c l es i z e 图1 可知①磨机给矿中9 5 %过筛的最大粒 度约9 .9 4m m ,一O .0 7 4m m 含量1 3 .9 7 %,人料偏粗 且粉矿较多,说明原矿较软;②沉砂9 5 %过筛的 最大粒度约0 .8 0m m ,一0 .0 7 4m m 含量2 3 .5 6 %, 但是一0 .1 5m m 磨矿要求一O .0 7 4m m7 0 %,相当 于0 .1 5m m 磨矿粒度 含量高达4 9 .9 4 %,说明水 力旋流器分级效率偏低;③球磨机给矿中一O .0 7 4 m m1 3 .9 8 %,沉砂中一O .0 7 4m m 为2 3 .5 6 %,则全给 矿中_ 0 .0 7 4m m 为2 1 .1 7 %,而排矿中- 0 .0 7 4m m 为 3 1 .1 0 %,经一次性磨矿后新生成的一0 .0 7 4m m 含量 仅为9 .9 3 个百分点,新生成合格粒级含量偏低;④ 溢流粒度组成中一0 .0 7 4m m 含量为6 9 .2 7 %,加.0 1 m m 含量1 6 .7 9 %,过磨问题突出,分级量效率为 3 2 .0 1 %,分级质效率为2 5 .9 6 %,均偏低。 2 .3 破碎概率验证 若矿浆中固体颗粒仍为n 个级别,任一级别 的固体含量为y ㈣ % ,此级别对应的选择性破碎 函数为S i ,破裂函数为及,与此级别相对应的能破 碎该级别的球径为皿,占总球荷质量M 的比例为 y ; 球 % ,钢球密度为p ,则对于任一配比情况下 的装球制度,一次破碎作用下所能产生的破碎事 件量P 为【1 0 】 肚斟豢鼽艄 j 川lp 三石D 3 吲 争主 ‰艄 警窆 ‰艄 ... p 兀D j 崮p 冗D l 曲 孥窆 ‰艄 孥窆 铀艄 2 p { 冗域扣rp 之死珑b 。 用破碎统计力学原理来理论计算一下推荐初 装配比和现场配比的破碎效果。在实验室D L 4 5 0 4 5 0 m m 的大型实验室磨机中,磨机几何 容积V O .0 5 65m 3 。当充填率 3 0 %时,装球7 1 .7 4 k g ,使磨机转速率调至与现场磨机转速率一致。按 段氏球径半理论公式计算的各矿粒级别平均粒度、 矿粒级别产率、在一次破碎作用下所可能产生的 破碎事件总量见表4 。 方球径球比 案,m m ,% 矿料各粒级的平均粒度/m m 7 1 .1 5 0 .2 4O .1 6 5 合计 各粒级矿粒的固体体积百分含量/% 2 1 .8 53 6 .6 72 0 .5 22 1 .5 6l o o .0 0 在一次破碎过程中各粒级产生的破碎事件量 4 5 3 9 7 9 9 9 7 8 O 4 嘟 抛 m 咖 锄~姗 讶 m 啪 嘶 O O O O O ~0 O O 0 n 2 O 2 8 3 ~2 9 6 0 7 ∞ ∞ 吆 ∞ ∞~叭 ∞ 叮 掩 如 O O 0 O 0 0 0 0 O 0 一 脚 脚 脚 脚 心~脚 脚 至| 一 胞 一 一 4 8 5 7 ~4 5 9 Ⅲ m Ⅲ 一 拼一叭 猫 ~ 一 姗 C C 0 C C C C ~ 觯 心 一 一 星一i 罨 ~ 一 一 舶 C C C ~C C m ∞ 加 m 啪一筋 弱 加 加 啪 ~ 啪 舳 印柏甜一舳∞∞ ∞甜 现场方案 一 推荐方案 万方数据 2 0 2 1 年1 2 月 第5 0 卷第6 期 总第2 9 1 期 云南冶金 Y U N N A NM E T A L L U R G Y D e c .2 0 2 1 V 0 1 .5 0 .N o .6 S u m2 9 1 表4 可知推荐方案一次性破碎事件量0 .9 9 4 要比现场方案O .6 2 9 要大不少,说明其碰撞概率及 破碎概率要更好。 2 .4 实验室对比试验结果 试验数据整理制表,使用如下表征评判各方 案表征如下① 0 .1 5m m 的过粗粒级产率,用 于判断磨机磨碎能力的情况;② 0 .0 1 。0 .1 5 m m 产率判断产品中选别作业可选矿物生成情况;③ 0 .0 2 8 0 .0 7 4 m m 产率判断产品中较容易选别矿 物生成情况;④一0 .0 1 0m m 产率判断过粉碎情况; ⑤一0 .0 7 4m m 判明磨机生产能力的大小。 表5 磨矿效果综合指标 T a b .5 C o m p r e h e n s i v ei n d i c a t o r so fo r eg r i n d i n ge f k c t % 表5 可知①现场方案及偏大方案, 0 .1 5 m m 产率均较高,这是因为整体平均球径过大,在 同等充填率下,钢球个数偏少,能有效磨碎粗颗 粒的概率也减少;②偏小方案,由于整体平均球 径偏小,冲击力不足,在同等充填率下钢球个数 多,研磨面积过大,过细级别一0 .0 1 0m m 含量最 大;③推荐方案,中间可选级别 o .0 1 。o .1 5 m m 产率比现场提高6 .0 6 个百分点,易选级别 0 .0 2 8 ~0 .0 7 4 m m 产率较现场提高4 .3 9 个百分点, 一0 .0 7 4m m 比现场方案提高8 .6 5 个百分点;综合 指标考虑推荐方案巾8 0 巾6 0 巾4 0 巾3 0 2 5 3 5 2 0 2 0 效果最佳。 3 结语 1 试验矿样平均容重为4 .2 2 ,容重很大,易 沉积在磨矿分级循环中难以排出,产生过磨,矿 石平均单轴抗压强度5 0 .7M P a ,弹性模量平均 2 .1 ,矿石平均泊松比为0 .3 7 ,总体表现为中等硬 度的高韧性脆性矿石; 2 磨机给矿9 5 %过筛的最大粒度约9 .9 4m m , 人料偏粗且粉矿较多,说明原矿较软,经一次性 磨矿后新生成的一0 .0 7 4m m 含量仅为9 .9 3 个百分 点,新生成合格粒级含量偏低,溢流一O .0 lm m 含 量1 6 .7 9 %,过磨现象明显; 3 使用破碎函数计算可知推荐方案一次性破 碎事件量O .9 9 4 要比现场方案0 .6 2 9 要大不少,说 明其碰撞概率及破碎概率要更好; 4 对比试验中推荐方案中间可选级别 0 .0 1 0 .1 5 m m 产率比现场提高6 .0 6 个百分点,易选级 别 0 .0 2 8 ~0 .0 7 4 m m 产率较现场提高4 .3 9 个百分 点,一O .0 7 4m m 比现场方案提高8 .6 5 个百分点, 综合效果最佳。 参考文献 [ 1 】肖庆飞,杨芳,王国强,等.半自磨介质材质及尺寸对比试 验研究【J 】.矿山机械,2 0 1 7 7 3 7 4 0 . 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