大型半自磨机筒体衬板结构优化及应用.pdf
第 48 卷 2020 年第 2 期 破 磨 编辑 翟晓华 39 4 结语 该控制系统根据发恩德二选厂破碎筛分自动化改 造项目的实际特点和技术要求,经过现场调研、方案 制定、工厂设计、安装调试及现场整改等,目前已投 入实际运行。现系统运行稳定可靠,达到了减员增效 的预期目标,为中小型矿山自动化改造提供了一种有 效解决方案,值得推广。 参 考 文 献 [1] 张发军,李世纯,贺三章,等.锡铁山铅锌矿选矿生产调试 问题及整改措施 [J].矿山机械,2019,47873-76. [2] 向晓汉.西门子 WinCC7.3 组态软件完全精通教程 [M].北 京化学工业出版社,2018194-198. [3] 杜自彬.ROFINET 在千万吨级砂石骨料生产线的应用 [J].矿 山机械,2019,47866-69. [4] 高 源,杜自彬,姬建钢,等.CC1000 型圆锥破碎机控制系 统设计 [J].矿山机械,2017,45633-37. [5] 杜自彬,刘 俊.千万吨级骨料生产线控制系统设计 [J]. 矿山 机械,2019,47332-38. □ 收稿日期2019-11-18 大型半自磨机筒体衬板 结构优化及应用 刁晓刚1,2,李 卫2,王春民1,程艳艳1,张志勇1,姬建钢1 1中信重工机械股份有限公司 河南洛阳 471039 2暨南大学先进耐磨蚀及功能材料研究院 广东广州 510632 摘要根据国内某铜矿大型半自磨机实际运行状况,针对磨机运行期间筒体衬板开裂、磨矿效率低及 运营成本较高等问题,基于 Milltraj 半自磨机介质抛落轨迹计算技术,结合实际设计经验,对半自磨 机筒体衬板结构进行了改进和优化。生产应用结果表明,磨矿处理量大幅提升,综合运营成本显著降 低,取得了较好的应用效果。 关键词半自磨机;筒体衬板;结构优化;应用 中图分类号TD453 文献标志码B 文章编号1001-3954202002-0039-06 Optimization and application of shell liner of large SAG mill DIAO Xiaogang1,2, LI Wei2, WANG Chunmin1, CHENG Yanyan1, ZHANG Zhiyong1, JI Jiangang1 1 CITIC Heavy Industries Co., Ltd, Luoyang 471039, Henan, China 2Institute of Advanced Wear shell liner; structural optimization; application 作者简介刁晓刚,男,1982 年生,博士,高级工程师,主要从事耐磨材料研究及技术管理工作。 万方数据 第 48 卷 2020 年第 2 期 编辑 翟晓华 破磨 40 评估,表征参数为 Ab[3]Ab 数值越小,矿石越 难破碎;反之,矿石易破碎。Bond 理论[5]中 BWi 为球 磨功指数,反映了矿石研磨性能的难易程度BWi 数 值越大,矿石越难研磨;反之,矿石易研磨。 通过对该矿矿石属性分析可知,矿石主要为花岗 岩型硫化铜矿石。对同规格半自磨机、不同类型矿石 属性进行对比,结果如表 2 所列。 由表 2 可以看出,与其他 2 种不同种类矿石相比, 该硫化铜矿石的破碎、研磨难易程度属于中等水平。 2 原衬板结构 原筒体衬板的结构及排列方式如图 2、3 所示, 筒体衬板共 48 排,螺栓孔均位于筒体提升条上,按 矿石类型 硫化铜矿 斑岩型铜钼矿 斑岩型铜矿 Ab 值 46.12 55.51 57.05 28.1 31.47 BWi 15.6 12 18 18 普氏硬度 f 8 14 10 12 12 18 备注 研究对象 参考对象 1 参考对象 2 表 2 矿石性质 Tab. 2 Mineral properties 图 2 原筒体衬板结构 Fig. 2 Structure of original shell liner 图 3 筒体衬板排列方式 Fig. 3 Layout style of shell liners 图 1 SABC 破磨工艺流程 Fig. 1 SABC crushing and grinding process 在 众多磨矿设备中,半自磨机因其磨矿流程 短、生产效率高、成本低等优势在各类大型矿 山中广泛应用[1]。随着磨矿工艺需求增加、研发设计 能力提升及重型装备制造业的发展,半自磨机大型化 已成为一种趋势[2]。 半自磨机是由进料端盖、筒体部以及出料端盖等 零件组成的回转体。在设备运行过程中,磨机衬板起 到一定的保护作用,防止研磨介质和物料的冲击对筒 体的破坏性磨损;同时使物料和介质在抛落及泻落时 产生研磨效果,达到粉磨矿石的目的。磨机衬板设计 是决定磨机稳定运行的关键因素,其结构合理与否对 磨机性能、衬板使用寿命及磨矿效果产生重要影响。 随着磨机规格增大和自动化程度的提高,衬板磨损问 题已变得越来越突出。衬板断裂、耐磨性差导致衬板 更换频繁,使磨矿成本提高、设备运转率降低,最终 对磨矿效率产生重大影响。 笔者结合国内某大型铜矿 φ11.0 m5.4 m 半自磨 机筒体衬板的实际应用状况,对衬板结构进行改进和 优化,以提高磨矿效率,降低综合运营成本。 1 磨机运行工况 φ11.0 m5.4 m 半自磨机是中信重工独立研发的 双驱变频磨机,其主要技术参数如表 1 所列。 碎磨工艺采用目前国内外使用较为广泛的 SABC 流程,即一段破碎 半自磨机 球磨机 顽石破碎 机。该半自磨机为开路系统,经振动筛分级后,筛上 顽石不再返回半自磨机,而是直接进入堆浸工艺,筛 下矿浆经旋流器分级与球磨机构成闭路系统。具体工 艺流程如图 1 所示。 矿石性质试验对设备选型及最终磨矿工艺流程的 确定有直接影响。目前矿石性质试验主要有澳大利亚 JK Tech 公司的 DWT 试验、Bond 系列功指数试验、 高压辊磨试验及立式搅拌磨试验等[3-4]。澳大利亚 JK Tech 公司 DWT 试验是对矿石的抗冲击破碎性能进行 表 1 半自磨机主要技术参数 Tab. 1 Main technical parameters of SAG mill 参数 筒体直径/mm 筒体长度/mm 转速/r min-1 额定功率/kW 给矿量/th-1 进料粒度 F80 /mm 出料粒度 P80 /mm 钢球直径/mm 钢球填充率/ 数值 11 000 5 400 9.74 6 5002 1 875 180 ≤ 10 120 8 12 万方数据 第 48 卷 2020 年第 2 期 破 磨 编辑 翟晓华 41 3 衬板结构改进及使用效果 3.1 结构改进 首先对原筒体衬板结构进行模拟计算,结合磨机 的规格和转速、钢球直径、磨机综合填充率及衬板结 构等参数,采用 MillTraj 专业模拟软件对半自磨机磨 球运动轨迹进行模拟,结果如图 5 所示。 由图 5 可以看出,筒体内物料分布于第 4 象限 30 38 位置,而钢球的抛落点却位于第 4 象限靠近 40 位置。显然,在磨机运转过程中,磨球抛落至物 料趾部外,对物料的破磨作用减弱,反而直接砸向衬 板,对衬板造成了巨大的、频繁的冲击,从而降低了 磨矿效率,造成衬板过早损坏。因此,必须对筒体衬 板进行结构改进,以调整磨球、物料的抛落轨迹,改 善钢球直接对衬板的冲击力。 在半自磨机规格、磨机转速及磨球规格一定的条 件下,影响磨机物料及钢球运动轨迹和磨矿效率的因 素包括筒体衬板间隙、提升条高度及提升面角。因 此,对半自磨筒体衬板进行改进,采取的主要措施如 下 1 增加衬板间隙,提高磨机性能 衬板间隙 是由衬板排列数量决定的,影响物料的提升率。合理 的提升条间隙可最大限度地增加物料提升率,避免 夹料现象,提高磨机性能[6-7]。部分提升条数量减少 可以增加提升条间料仓体积,同时也可提高磨机每转 动一圈所提升的料浆,提升率增加将大幅提高磨矿效 率[8]。筒体衬板原排数为 48 排,现将衬板排数由 48 排减少至 32 排,同时将筒体部二段分布改为三段分 布。 2 增加提升条的高度 衬板提升条的作用主要 是提升物料及磨球,改变其运动轨迹和运动状态[9]。 提升条高度增加,物料及磨球被提升的高度也随之增 图 5 原衬板结构磨球抛落轨迹 Fig. 5 Throwing trajectory of grinding ball in circumstance of original-structured liner 照高-高形式布置。筒体衬板提升条为对称型,衬板 总高 290 mm,提升条面角为 56 ,底板厚度 80 mm, 底板两侧设置辅助提升条。 该半自磨机于 2016 年 10 月投入试运行,在试运 行约 2 个月后,筒体衬板出现不同程度的开裂现象, 整体磨损量较小。开裂部位位于提升条及底板处,以 底板开裂为主,开裂形式大多为纵向贯穿开裂,严重 区域已掉块,如图 4 所示。分析损坏的原因主要是磨 矿工艺流程处于前期摸索阶段,整个采矿、粉磨系统 给矿量不稳定,难以满足设计日产量要求;同时磨球 的加入时机、频次及加入量也不固定;加之因其他设 备检修的影响,磨机整体运行呈现非连续状态。在此 工况条件下,磨机内综合填充率低、物料层薄,运行 瞬间磨球量大,使得衬板遭受巨大冲击,断裂风险加 剧。 随着碎磨工艺日渐稳定,原结构筒体衬板又陆续 使用 2 套。相较于试运行期间,这 2 套筒体衬板的断 裂数量有所降低,但依然存在排料端筒体衬板开裂现 象。在整个运行周期中,原结构筒体衬板的磨矿效果 不理想,每套衬板平均磨矿量为 230 万 t,衬板整体 耐磨性有待提高。 图 4 筒体衬板开裂 Fig. 4 Cracking of shell liner 万方数据 第 48 卷 2020 年第 2 期 编辑 翟晓华 破磨 42 图 8 改进后筒体衬板安装 Fig. 8 Installation of optimized shell liners 图 6 衬板结构改进后磨球抛落轨迹 Fig. 6 Throwing trajectory of grinding ball in circumstance of structural optimized liner 加,从而增强了其抛落时的破磨能力,利于磨矿效率 的提升。筒体衬板原高度 290 mm,在保持底板厚度 80 mm 不变的情况下,将高度提升至 380 mm,总高 增加 90 mm。 3 改变筒体衬板面角 筒体衬板面角是指衬 板提升条截面夹角,筒体衬板面角也是决定物料及 磨球运行轨迹的关键因素之一[10-11]。筒体衬板的面角 越大,磨球被衬板提升的高度就越低,落点就越靠近 中心,衬板被撞击的概率就会降低;相反,筒体衬板 的面角越小,磨球被衬板提升的高度就越高,落点就 越远离中心,衬板被撞击的概率就增大。因此,考虑 通过增大筒体衬板面角来降低磨球被提升的高度,以 减少磨球对衬板的冲击力。原筒体衬板提升条面角为 56 ,现将筒体衬板面角增大至 60 。 3.2 使用效果 改进后通过模拟软件对磨机磨球运动轨迹进行 模拟,结果如图 6 所示。由图 6 可以看出,磨球抛落 位置位于第 4 象限的 38 左右,而物料的边缘位置在 第 4 象限 38 左右,显然,磨球的抛落点即为物料趾 部,此时不但不会撞击衬板,而且磨矿效率将达到最 高。由此可以推断,衬板的第一次结构改进是比较合 理的。 图 7、8 分别为改进后筒体衬板结构及现场安 装情况。筒体衬板结构改进后,首套衬板于 2017 年 7 月 25 日安装运行,共连续使用 2 套,每套衬板平 均处理矿量达到 326 万 t,比原结构衬板磨矿量提升 41.74,改进效果明显。但同时该筒体衬板也存在 不足之处一是个别衬板质量较重 达 2.43 t,基本 达到现场机械手的限制质量 2.5 t,对现场安装造成 一定的安全隐患,且增加了衬板安装更换时间;二 是筒体衬板整体质量较原结构衬板增加 37.86 t,增重 22.6,磨机负载加重,实际运行功率增加,磨矿能 耗增加,大幅度提高了运行成本。 4 衬板结构优化及使用效果 4.1 结构优化 图 9、10 分别为改进后失效筒体衬板及磨损曲 线示意。分析现场失效衬板剩余厚度以及磨损曲线可 知,磨损严重部位主要位于出料端筒体衬板及筒体提 升条提料侧,而进料端筒体衬板以及非提料侧磨损量 较少,剩余厚度相对较多。 在基本保证磨矿效率的前提下,为达到进一步减 轻筒体衬板质量、降低采购和运行成本、提高衬板更 换效率及提升衬板综合性价比的目的,必须对筒体衬 板进行再次结构优化。 图 7 改进后筒体衬板结构 Fig. 7 Structure of optimized shell liner 万方数据 第 48 卷 2020 年第 2 期 破 磨 编辑 翟晓华 43 降低至 350 mm,出料端筒体衬板高度保持 380 mm 不 变;在磨机单向旋转条件下,筒体衬板维持 60 面角 不变,通过适当减小非提升侧角度,在减轻衬板质量 的同时,提高衬板的有效金属利用率。 4.2 使用效果 图 12 所示为结构优化后磨球抛落轨迹。结果显 示,磨球的抛落点位于物料趾部,并没有直接空砸衬 板,衬板结构优化可行。 图 13 显示了衬板结构变化与矿石处理量之间的 关系。优化后首套筒体衬板于 2018 年 4 月 5 日开始 装机运行,连续运行共计 3 套,相较于第一次结构改 进,筒体衬板质量减少 13 t,降低 6 左右,但磨矿效 率仍维持在较高水平,平均处理矿量达到 310 万 t。由 此可以断定,第二次结构优化是成功的,整体性价比 较高,获得了客户的认可。 5 结语 根据大型半自磨机实际运行工况,对半自磨机筒 体衬板结构进行了持续不断的改进,通过分析筒体衬 板排数、提升条高度以及提升条面角等对磨矿效率有 影响的因素,结合实际设计经验,获得了较佳的结构 优化方案。衬板结构改进和优化后,磨矿效率大幅提 图 10 结构改进后失效衬板磨损曲线 Fig. 10 Wear curve of failed liner after structural optimization 图 11 筒体衬板结构优化 Fig. 11 Structural optimization of shell liner 图 13 衬板结构变化与磨矿量之间变化关系 Fig. 13 Relationship between liner structure and grinding throughput 图 12 衬板结构优化后磨球抛落轨迹 Fig. 12 Throwing trajectory of grinding ball after structural optimization of liner 本次结构优化主要对不同部位进行差异化设计。 如图 11 所示,在衬板高-高排列形式下,根据实践经 验将进料端筒体衬板提升条高度适当降低,由 380 mm 图 9 结构改进后失效衬板 Fig. 9 Failed liner after structure optimization 万方数据 第 48 卷 2020 年第 2 期 编辑 翟晓华 破磨 44 升,综合运行成本降低,使用效果良好。面对半自 磨机大型化发展趋势,半自磨机筒体衬板还存在较 大的优化空间,需要借助计算机模拟技术,紧密结 合选矿工艺,在磨机实际运行基础上有待于继续进 行研究。 参 考 文 献 [1] 杨琳琳,文书明.自磨机和半自磨机的发展和应用 [J].国外 金属矿选矿,2005713-16. [2] 姬建钢,潘劲军,王春红,等.国产矿用磨机大型化趋势、 原因及展望 [J].矿山机械,2015,4381-5. [3] MORREL S. A for predicting the specific energy requirement of comminution circuits and assessing their energy utilisation efficiency [J]. Minerals Engineering,2008,213 224-233. [4] 刘 俊,姬建钢,陈松战.磨矿装备技术发展趋势研究 [J]. 矿山机械,2019,4721-6. [5] 张卯均,胡为柏,邵全渝,等.选矿手册第二卷第一分 册 [M].北京冶金工业出版社,1993261-262. [6] MCIVOR R. Effects of speed and liner configuration on ball mill perance [J]. Mining Engineering,1983,356617-622. [7] POWELL M S,NURICK G N. A study of charge motion in rotary millsPart 1Extension of the theory [J]. Minerals Processing 1996,92259-268. [8] ROYSTON D. Semi-autogenous grinding SAG mill liner design and development [J]. Minerals and Metallurgical Processing, 2007,243121 -132. [9] 肖贤煌.基于统计力学原理的半自磨机衬板结构优化设计 [D]. 赣州江西理工大学,20171-70. [10] 邓禾淼.优化冬瓜山铜矿半自磨工艺参数的生产实践 [J].矿 冶,2017,26324-28. [11] 刘建远,余祖芳.给矿粒度分布对半自磨球磨回路磨机选 型的影响研究 [J].矿冶,2015,2431-4. □ 收稿日期2019-11-08 万方数据