应用全泥氰化工艺提高金银回收率的研究.pdf
第3 4 卷 2 0 1 4 年0 8 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM 哐T A L L U R G l C A LE N G I N E E R I N G V 0 1 .3 4 A u g u s t2 0 1 4 应用全泥氰化工艺提高金银回收率的研究① 何斌林,黄良伟 浙江省遂昌金矿有限公司,浙江遂昌3 2 3 3 0 4 摘要浙江省遂昌金矿有限公司黄金生产原为浮选.金精矿氰化生产工艺,进行全泥氰化工艺改造,应用新技术、新设备,工艺改 造后,金银回收率大幅度提高,废水实现零排放,并在南方多雨地区成功地应用氰尾干堆技术,取得了较好的经济效益和环境效益。 关键词全泥氰化;高碱高氰;零排放;陶瓷过滤机;二次洗涤;氰尾干堆 中图分类号T D 9 2 5 文献标识码Ad o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .0 2 5 3 6 0 9 9 .2 0 1 4 .0 8 .0 5 7 文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 4 0 8 0 2 1 6 0 2 1 原矿性质 原矿属于中温热液贫硫化浅成构造,含金银交代 脉石英岩型矿床。矿物共生情况较为复杂,嵌布粒度 细而且致密。金银类矿物为自然金、自然银及银金矿 等;金属矿物主要为黄铁矿、磁黄铁矿、白铁矿、闪锌 矿、黄铜矿及方铅矿等;脉石矿物主要为石英、白云石 及方解石等“。。 金银矿物以自然矿物形态出现的金银矿物系列有 金银矿、银金矿、自然金及辉银矿等,金约9 0 %分布在 金银矿中。金银矿物多呈卵园状、叶状、棒状和不规则 树枝状,粒径多在0 .0 1 ~0 .0 3 8m m ,最大粒径小于0 .3 ~0 .5m m ,最小粒径为0 .0 0 3m m 。赋存状态有两种一 种为包体金形式,约占3 0 %,绝大部分分布在黄铁矿 中,少量分散在方铅矿、闪锌矿和黄铜矿晶体中,粒径 一般小于0 .0 1m m ;另一种为连生体金形式,约占 7 0 %,分布于脉石矿物和金属硫化物间,粒径变化较 大,约在o .2 0 ~o .0 2m m 之间,但一般以包体金为大。 原矿多元素分析结果见表1 。 表1 原矿多元素分析结果 质量分数 /% 1 单位为g /t 。 2 原浮选一金精矿氰化工艺 浙江省遂昌金矿有限公司自1 9 7 6 年开采黄金以 来,共生产了2 8 年,在2 0 0 3 年7 月以前,一直采用“浮 选.金精矿氰化”的生产工艺进行生产,浮选生产日处 理矿石3 0 0t 金原矿,破碎采用两段一闭路碎矿工艺流 程,磨浮采用阶段磨矿一阶段选别工艺流程。金精矿氰 化采用再磨一浸前浓缩- 两浸两洗一氰渣压滤、贫液 部 分返回 除氰外排工艺流程。置换金泥送冶炼工段炼 金。置换贫液部分返回,部分处理达标后外排,处理时 回收其中的氰化钠。氰渣脱水后作为制酸原料外销。 氰化设计处理能力为3 1t /d ,经过不断改造,氰化系统 每日实际处理量可达4 5t 左右。 3 全泥氰化工艺 作为黄金矿山生产企业,浙江省遂昌金矿有限公司 决定对原生产系统进行全泥氰化工艺改造,延长矿山服 务年限和提高金矿资源利用率。生产工艺流程见图1 。 不论浮选氰化或全泥氰化,其工艺都是比较成熟 的,但遂昌金矿有限公司的金原矿有其自身的特点,除 金品位高之外,它是复杂的多金属硫化矿,不但铜、铅、 锌、铁、硫等品位高,且银品位也很高 一般为金品位 1 0 倍左右 。因此不能用其它矿山全泥氰化工艺条件 来套用,经试验研究确定,它的氰化物和氧消耗水平都 很高,实际上采用的是一条高碱高氰富氧工艺路线,氰 化钠消耗量高达6 1 0k g /t 液态 。 2 0 0 3 年,在实验室全泥氰化小型试验基础上,遂 昌金矿有限公司投资3 0 0 多万元进行全泥氰化工艺技 改,利用原来破碎、磨矿 一个系列 设备,取消浮选作 业,对浸出 增加浸出槽总容积 、洗涤 串联改并联、 二段改一段 、置换、氰尾脱水等工序进行扩大生产能 力改造,并采用新技术,新增富氧系统,氰尾采用压滤 干堆工艺。2 0 0 6 年成功使用陶瓷过滤机替代板框压 滤机进行氰尾脱水。2 0 1 3 年氰尾陶瓷过滤机脱水增 ①收稿日期2 0 1 4 一0 4 2 8 作者简介何斌林 1 9 6 4 一 ,男,浙江遂昌人,工程师,主要从事技术及管理工作。 万方数据 2 0 1 4 年0 8 月 何斌林等应用全泥氰化工艺提高金银回收率的研究 原矿 U 磨矿 M Q G l 5 3 0 l c 』 .1 分级 F L G l 2 ’ll 厅萧赢网 l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ J J 磨矿 M Q G l 5 3 0 l j 雨菰意丽 I S J 4 x 4 .50 浸出 4 只槽 m 3 0 0 0 3 5 0 0 Q .浸出 3 只槽 F 堡三三亍一 1 洗涤 ∞m 三层浓缩 l 返回磨矿三三IF L l 净化 鲫m 2 压滤机 ll 过滤 4 鲥陶瓷过滤秽D 眍矗捌同丽蠢丽 锯刊} tI - 4 量毛J 置换 4 0 岫2 压滤机 J 金泥 I 污水处理 J r 外排氮化鼬. I i 医回流程 图1全泥氰化生产工艺流程 设了二次洗涤功能,一次用贫液、一次用新水洗涤,有 效降低了氰尾含氰量,提高了洗涤率,该技术获得了新 型实用技术专利 专利号z L 2 0 1 3 2 0 1 3 5 2 1 0 .2 。 4 指标对比 改造前后生产统计指标对比见表2 。 表2 工艺改造前后指标对照表 全泥氰化工艺实施后,金、银总回收率指标分别提 高了3 .7 8 %和7 .1 0 %,取得了很好的效果。 5 效益分析 据统计,金矿石浮选氰化工艺的生产成本 折合 到原矿并包括工资 为浮选9 1 .4 0 形吨 金精矿氰化 5 1 .4 1 形吨一副产硫精矿价值1 3 .7 0 形吨 1 2 9 .1 1 形吨;全泥氰化生产成本为1 4 6 .5 5 形吨。全泥氰化 原矿品位按金价格1 0g /t 、银价格1 2 0g /t 计,每吨原 矿多回收贵金属价值 1 0g /t x 2 5 0 形g 3 .7 8 % 1 2 0 g /t 4 .0 形g 7 .1 0 % 1 2 8 .5 8 形吨。直接效益为 1 2 8 .5 8 形吨一 1 4 6 .5 5 形吨一1 2 9 .1 1 形吨 1 1 1 .1 4 元/吨,按实际年处理原矿3 .5 万吨的话年效益为3 8 8 .9 9 万元。 其它效益全泥氰化生产后,氰化尾渣采用干式堆 放,贫液全部回用不外排,基本上实现含氰污水零排放 正常情况污水处理不开车 ,减少了环保压力;采用 陶瓷过滤机进行氰尾脱水,并增加洗涤功能,减少了操 作人员,降低了劳动强度,改善了作业环境。 6 结语 1 遂昌金矿有限公司用高碱高氰富氧全泥氰化 工艺取代浮选金精矿氰化工艺,对金银综合回收率有 较大幅度的提高,取得了可观的经济效益,年综合效益 达3 0 0 多万元。 2 使用陶瓷过滤机进行氰尾脱水,降低了氰尾水 份,实现滤液、贫液全部含氰水循环使用,达到了氰化 含氰废水零排放的目标。 3 在南方多雨地区创造性地应用氰尾干堆技术, 通过及时控制堆放尾渣的裸露面积、酌情对含氰根较 高的渗沥水进行漂白粉降解,经多年实践,没有发生氰 根超排情况。 4 实践证明遂昌金矿有限公司对含金银复杂多 金属硫化矿的全泥氰化技改是成功的,值得有关矿山 借鉴和推广应用。 参考文献 [ 1 ]浙江省遂昌金矿设计研究所.遂昌金矿西部金银矿石全泥氰化试 验报告[ R ] .2 0 0 0 . [ 2 ]浙江省遂昌金矿设计研究所.遂昌金矿全泥氰化工业性试验报告 f R ] .2 0 0 1 . 鸺酗盯”M的卯凹踮弱∞瓯盯盯鼹鼹∞鼹∞帅盯弱鼯刀∞∞而墙弭%卯仉∞%98鳄%蝤舛蛄蝤鳄%%%%眄 勰矾卯”M凹昕凹踮船∞晒盯盯踞髓∞踞∞∞盯%98竹∞∞竹培弭%盯矾∞弱宕8眠%钙舛钙鳄粥%%%%鳄m舶街与加肺Ⅸ拍朋舶∞加 饼Ⅲm蛳m猫吼Ⅲm蛆m m 佛加脚加m m%弼街勰粥m加£j坫玛吼H他吼坦珀 鬻淼狮裟裟裟驹 泥化∞” 全氰∽叭 万方数据