陕南石棉磁铁矿尾渣可选性探索试验.pdf
第3 2 卷 2 0 1 2 年0 8 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM E T A L L U R G I C A LE N G D 咂| E R D i G 、j d .舰 A u 目城的1 2 陕南石棉磁铁矿尾渣可选性探索试验① 刘福京1 ,何晓刚1 ,查显明1 ,刘秉裕2 1 .汉中嘉陵矿业有限责任公司,陕西汉中7 2 4 3 0 1 ;2 .鞍山金裕丰选矿科技有限公司,辽宁鞍山1 1 4 0 1 1 摘要就陕南石棉磁铁矿尾渣废物利用进行了专题研究,探讨回收磁铁矿的可行性。探索试验采用裕丰联合干选机组及裕丰磁 选柱相结合的模拟实验工艺,取得了精矿品位6 1 %一6 4 %良好指标。 关键词石棉磁铁矿尾渣;磁选柱;联合干选机 中图分类号T D 9 2文献标识码A文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 2 0 8 0 3 8 9 0 4 陕南石棉矿2 0 世纪6 0 年代属国有大型矿山企 业,经过几十年的露天开采,资源已枯竭,2 0 世纪9 0 图 年代已经停产,但矿山堆积了几百万吨的选过石棉后 的含磁铁矿尾渣,随着国内铁矿资源供需矛盾紧张,开 发利用石棉矿尾渣回收铁资源,从经济上和社会效益 上都具有必要性,由于石棉矿尾渣中含有大量石棉,现 场半工业实验失败,传统的选矿方法无法分离石棉和 磁铁矿,需要采取其它的选矿工艺来进行。2 0 1 2 年4 月,汉中嘉陵矿业公司与鞍山金裕丰选矿科技有限公 司联合进行了石棉尾渣吸出吸住联合干选机组的于选 试验,脱泥磁选柱的脱泥及细磨磁选柱精选的探索 试验。 1 实验原料 实验所用原料为陕南石棉尾渣矿样。其中1 ”样 为粒度2 8 ~0m m ,T F e 品位2 5 .8 5 %,m F e 品位为 2 2 .6 4 %的石棉尾矿湿式预选后的磁铁矿预选精矿。 2 ’样为粒度3 5 ~0m m ,T F e 品位4 .9 8 %~5 .4 1 %,m F e 品位2 .7 6 %~2 .8 6 %的剥岩及选出石棉后的堆积石 棉磁铁矿尾渣原矿。 2 1 矿样选矿试验内容与结果 1 l ”矿样 湿式预选精矿 一段磁选柱精选试验 组合数质量流程见图1 。 由图1 可知原湿式预选精矿磨至一0 .0 7 4m m 粒 级占3 6 .4 %条件下,经4 0 目筛分级, 4 0 目经淘洗, 溢流 或称轻产物 为“长绒石棉精矿”石棉1 ,石 棉1 产率为1 1 .3 8 %,T F e 品位3 .1 9 %;4 0 目筛下产物 经脱泥磁选柱脱泥 溢流 ,溢流经4 0 目筛,筛上产物 为“短绒石棉精矿”石棉2 ,其产率和T F e 品位分 图11 。样湿式预选精矿一段磁选柱精选试验组合数质量流程 别为2 0 .1 4 %和7 .6 4 %;脱泥磁选柱的精矿 底流 与 4 0 目筛下产物加合产率和品位分别为6 8 .4 8 %和 3 4 .9 7 %,加合产物经磁选1 ,分出的磁尾产率和T F e 品位分别为2 4 .2 6 %和3 .0 2 %,磁选1 的精矿产率和 品位分别为4 4 .2 2 %和5 2 .5 0 %;磁精1 经干式振磨至 一0 .0 7 4m m 粒级占7 0 %经第二段磁选,2 磁尾产率和 T F e 品位分别为7 .2 6 %和9 .9 7 %,2 磁精产率和品位 ①收稿日期2 0 1 2 - 0 6 - 2 8 作者简介刘福京 1 9 6 6 一 ,男,陕西富平人,高级工程师,主要从事选矿工艺研究工作。 万方数据 矿冶工程 第3 2 卷 分别为3 6 .9 6 %和6 0 .8 5 %;2 磁精经精选磁选柱1 ,柱 精产率和品位为3 1 .3 0 %和6 3 .5 6 %,柱尾产率和品位 分别为5 .6 6 %和4 5 .8 6 %,柱尾进一步细磨至一0 .0 4 5 m m 粒级占8 4 .5 5 %条件下经磁选管分选,管尾产率和 T F e 品位分别为1 .8 3 %和1 3 .0 2 %;管精产率和品位 分别为3 .8 3 %和6 1 .5 5 %,最终加合精矿产率、品位和 铁回收率分别为3 5 .1 3 %,6 3 .3 4 %和8 6 .0 8 %,综合尾 矿产率和T F e 品位分别为3 3 。3 5 %和5 .0 8 %。 2 1 4 样 湿式预选精矿 两段磁选柱精选试验组 合数质量流程见图2 。由图2 可知湿式预选精矿经超 细碎与4 0 目筛分级, 4 0 目经淘洗,溢流产出长绒石 棉精矿1 ,其产率和品位分别为1 1 .3 8 %和3 .1 9 %, 一4 0 目产物一0 .0 7 4m m 粒级占3 6 .4 %,产率和品位 分别为8 8 .6 2 %和2 8 .7 6 %,一4 0 目产物进行磁选柱 脱泥,脱泥磁选柱溢流分出的短绒石棉再经4 0 目筛, 筛上产物为短绒石棉精矿2 ,其产率和T F e 品位分别 为2 0 .1 4 %和7 .6 4 %;脱泥磁选柱精矿 底流 与4 0 目 筛2 筛下产物加合,加合产物产率和品位分别为 6 8 .4 8 %和3 4 .9 7 %,其加合产物经磁选1 分选,脱除 合格品位磁选尾矿,磁选1 尾矿产率和T F e 品位分别 精矿 尾矿 图2湿式预选精矿两段磁选柱精选试验组合数质量流程 为2 4 .2 6 %和3 .0 2 %,磁选1 精矿产率和品位分别为 4 4 .2 2 %和5 2 .5 0 %;磁选1 磁精经细磨至一0 .0 7 4m m 粒级占7 6 .2 7 %后进行磁选2 ,磁选2 的尾矿产率和 T F e 品位分别为7 .9 9 %和1 1 .4 7 %,磁选2 精矿产率 和品位分别为3 6 .2 3 %和6 1 .5 5 %;磁选2 精矿进行第 一段磁选柱精选,第一段磁选柱尾矿产率和品位分别 为5 .8 4 %和4 9 .4 8 %,柱精产率和品位分别为3 0 .3 9 % 和6 3 .8 7 %;第一段磁选柱精矿进行第二段磁选柱精 选,第二段磁选柱尾矿产率和品位分别为1 .3 7 %和 5 5 .4 2 %,磁选柱精选产率和品位分别为2 9 .0 2 %和 6 4 .2 7 %;两段磁选柱尾矿加合产率和品位分别为 7 .2 l %和5 0 .6 1 %;两段磁选柱尾矿经振动磨矿细磨 至一0 .0 4 5m m 粒级占8 2 .4 3 %进行磁选管分选,管尾 产率和T F e 品位分别为2 .1 6 %和2 2 .5 1 %,管精产率 和品位分别为5 .0 5 %和6 2 .6 6 %。最终加合精矿产 率、品位和铁回收率分别为3 4 .0 7 %、6 4 .0 3 %和 8 4 .3 9 %,综合尾矿产率和T F e 品位分别为3 4 .4 1 %和 6 .2 1 %。磁选管尾矿品位较高,是因为磁选柱分出的 中矿中含有少量弱磁性铁矿物所致。 3 2 矿样选矿试验内容与结果 2 。矿样为含少量磁铁矿的原矿选出石棉后的堆积 毛石。矿样粒度为3 5 ~0m i l l ,T F e 品位4 .9 8 %~ 5 .4 1 %,m F e 品位2 .7 6 %~2 .8 6 %。属于结晶粒度微 细的石绵极贫磁铁矿。 1 石绵磁铁矿联合干选机组干选试验结果见图 3 。由图3 可知,盘式机干精产率和品位分别为2 .8 0 % 和3 2 .7 4 %,带式机于精产率和品位分别为4 .9 2 %和 1 4 .5 0 %,磁滑轮和磁块干选精矿产率和品位分别为 石 塑100嫂慧剖粒度3Ⅻmm.007 6 12 . 口l x ”一““眠蛊溅c %, 吸出l 盘式机①l l O O m m 丽2 .8 0 ;3 2 ㈣.7 4I 脚4 0w ⋯k o ;4 .1 8 1 8 ’4 1 ’30 ‘6 2 l 瞄嚣揣 吸出I 盘式机6 5 0 2 5 0 0 m m 4 .9 2 ;1 4 .5 0l //- - 4 0 0k A /m 砭j 函曩i j l埋2 2 曼;曼鳋 J 1 6 7 .2 7 ;l t 4 2 2 2 兰;至 至 1 2 7 3 ;1 8 8 4 1 Q ;璺 3 9 .8 5 ;2 . 曼】鲎丝箜8 0 r a m 1 t 9 6 k A /m l j ;2 丝 一5.4.935;13.70曼2嫩4.70;114 1 1 .8 0 1 磁l 基选 .9 5 8 6 .8 5 3 .∞ 5 2 .3 2 ;0 .7 7 干精矿 干尾矿 图3石绵磁铁矿原矿联合干选机组干选试验组合数质量流程 万方数据 2 0 1 2 年0 8 月刘福京等陕南石棉磁铁矿尾渣可选性探索试验 5 .4 3 %和1 3 .7 0 %,最终加合干精产率和品位分别为 1 3 .1 5 %和1 8 .0 6 %,最终加合干尾 废 产率和品位分 别为8 6 .8 6 %和3 .0 0 %。结果表明该石棉磁铁矿为极 贫石棉磁铁矿。干选精矿对原矿的选比为7 .6 。 2 石棉磁铁矿干选精矿磨选试验组合数质量流 程见图4 。 圈 精矿尾矿 图4 干选精矿磨选试验组合数质量流程 由图4 可知①将干选加合精矿首先粗磨至 一0 .0 7 4m m 粒级占5 4 .5 %经脱泥磁选柱脱除石棉和 矿泥,脱出的石棉和矿泥产率为8 2 .7 1 %。为了将石 棉选出,脱泥磁选柱的溢流用4 0 目筛筛出长绒石棉, 4 0 目筛上长绒石棉产率和T F e 品位分别为4 2 .3 4 %和 6 .2 4 %,长绒石棉是生产石棉制品,如石棉瓦的好原 料。②脱泥磁选柱的底流 粗精矿1 与4 0 目筛下加 合产物的产率和品位分别为5 7 .6 6 %和2 6 .7 4 %,进行 第一段磁选分出单体脉石和大部分细绒石棉,其产率 和品位分别为2 4 .0 5 %和3 .3 2 %,粗精矿2 的产率和 品位分别为3 3 。6 1 %和4 3 .5 0 %。③粗精矿2 再进行 第二段磨矿 振磨2 磨至一0 .0 7 4m m 粒级占7 3 .4 % 后进行第二段磁选,二段磁选的尾矿产率和品位分别 为8 .8 9 %和5 。“%,二段磁选的精矿产率和品位分别 为2 4 .7 2 %和5 7 .11 %,二段磁选的精矿再经磁选柱精 选,柱精产率和品位分别为2 1 .9 4 %和6 1 .6 4 %;磁选 柱尾矿是以矿泥微细粒石棉为主的中矿,其产率和品 位分别为2 .7 8 %和2 1 .3 5 %。④磁选柱尾矿经脱水 后干式振磨,磨至一0 .0 4 5m m 粒级占8 7 .2 %经磁选 管分选,管尾产率和品位分别为2 .0 0 %和7 .1 6 %;管 精产率和品位分别为0 .7 8 %和5 7 .4 1 %,可见磁选柱 尾矿确实是以矿泥、微细粒石棉为主的中矿。⑤磁选 管精矿加合到柱精中去后的加合精矿产率、品位和铁 回收率分别为2 2 .7 2 %、6 1 .4 9 %和7 7 .3 6 %,总体指标 是好的。 3 对试验方案及内容的补充说明。 1 。矿样是现场所取石棉原矿破碎至2 8 0m m 后 采用常规湿式磁选机粗磁选的预选精矿,T F e 品位为 2 5 .8 5 %,m F e 铁品位为2 2 .6 4 %,而2 。样为选出石棉 产物后的堆积含少量磁铁矿,含大量石棉的极贫磁铁 矿。2 。原矿是粒度3 5 0m m ,T F e 品位和磁性铁品位 分别仅为4 .9 8 %~5 .4 1 %和2 .7 6 %~2 .8 6 %。2 。原 矿经吸出吸住联合干选机组,即吸出盘式机和吸出带 式机与常规磁滑轮 吸住式 联合干选机组干选的加 合干精产率和品位分别为1 3 .1 5 %和1 8 .0 6 %。其中 盘式机吸出的盘干精产率和品位分别为2 .8 0 %和 3 2 .7 4 %,带式机吸出的带干精的产率和品位分别为 4 .9 2 %和1 4 .5 0 %,盘式机和带式机吸出的干精加合 产率和品位分别为7 .7 2 %和2 1 .1 2 %,品位与1 ’常规 筒式磁选机湿选的预选精矿的2 5 .8 5 %低了4 .7 3 个 百分点。 应该指出若1 ”样确实是粒度2 8 ~0m m 的湿式常 规筒式磁选机选出的预选精矿,笔者认为在实际生产 中大规模生产会堵塞选箱难以顺行。工业生产上湿式 顺流型筒式磁选机人选顺行的最大粒度为6n l n l 。而且 2 8 ~0m m 粒度的磁选尾矿运输和堆存均存在问题,因 此笔者认为还是干式预选方案可行。干选方案在不用 水条件下,废石便于输送与堆积、不用建尾矿库。 还应该指出1 。样 湿式预选精矿 对原石棉堆积 毛石的选比是1 2 ~1 3 ,湿磨湿选的选比为2 .8 5 ,总选 比为3 4 .2 ~3 7 .5 ,而本试验2 。样 原石棉毛石 联合干 选机组的加合干精选比为7 .6 ,湿磨湿选的选比为 4 .4 ,总选矿比为 7 .6 4 .4 3 3 .4 5 ,结果是合理的, 因为14 样 湿式预选精矿 湿磨湿选的最终加合精矿 品位为6 3 .3 4 %,总选比自然应高一些。 此外干式预选盘式机和带式机加合吸出产物品位 2 1 .1 2 %,磁滑轮精矿又经磁块吸出干选,其吸出产率 为5 .4 3 %o ,品位为1 3 .7 0 %o ,虽然品位低些,但其量占 总磁性矿量的 5 .4 3 1 3 .1 5 4 1 .2 9 %,占铁的总回 收率的 1 4 .9 5 4 7 .6 8 3 1 .3 5 %,应当回收,不可 万方数据 矿冶工程 第3 2 卷 丢弃。 4 推荐原矿干选预选流程方案和预选 精矿湿磨湿选流程方案 1 推荐原矿干选预选原则流程方案见图5 。 干糟矿干废石 图5推荐原矿千选预选原则流程方案 之所以原矿采用两段吸出干选和两段吸住干选 吸住式磁滑轮干选和吸住式筒式磁选机 粗选和扫 选相结合是因为原矿磁性铁品位太低,为尽可能多回 收磁性矿物,而采用此加强预选的流程方案。 2 推荐干精湿磨湿选流程方案见图6 。 糟矿 品位≥6 2 %尾矿 图6 推荐原矿干选预选原则流程方案 石纬 万方数据