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凝结水泵主轴断裂分析 ① 彭碧草1,2, 何朋非2, 熊 亮1,2, 龙 毅1,2 (1.国网湖南省电力公司电力科学研究院,湖南 长沙 410007; 2.湖南省湘电锅炉压力容器检验中心有限公司,湖南 长沙 410004) 摘 要 采用宏观检查、化学成分分析、力学性能测试、显微组织观察和扫描电镜等试验方法,对某火电厂凝结水泵主轴断裂的原 因进行了分析。 结果表明,凝结水泵主轴的原材料存在成分偏析是大轴断裂的主要原因;主轴原材料发生成分偏析后通过简单的 热处理工艺未得到均匀的调质组织,从而导致材料力学性能下降;同时缩孔的存在给疲劳源的产生创造了条件。 关键词 疲劳断裂; 失效分析; 成分偏析; 缩孔; 40CrNiMo 中图分类号 TG111文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2015.03.037 文章编号 0253-6099(2015)03-0138-03 Analysis on Fracture of Spindle of Condensate Pump PENG Bi⁃cao1,2, HE Peng⁃fei2, XIONG Liang1,2, LONG Yi1,2 (1.State Grid Hunan Electric Power Company Research Institute, Changsha 410007, Hunan, China; 2.Hunan Xiangdian Boiler Pressure Vessel Tests Center Co Ltd, Changsha 410004, Hunan, China) Abstract The reasons for the fracture of condensate pump spindle of a power station were investigated by macro examination, chemical composition analysis, mechanical tests, microstructure observation and SEM. The results showed that composition segregation of the spindle material was the critical reason for the fracture. Uniform microstructure of the material was not obtained by simple quenching and tempering after the segregation, which caused the decrease of mechanical properties. Moreover, the existence of shrinkage cavity was benefit to the growth of fatigue source. Key words fatigue fracture; failure analysis; composition segregation; shrinkage cavity; 40CrNiMo 某电厂 2 号机组 2A 凝结水泵主轴在运行过程中 发生断裂,主轴材质为 40CrNiMo,直径 108 mm,常温 运行,运行转速 1 480 r/ min,累积运行约 40 000 h。 为 探讨主轴发生断裂的原因,本文从断口形貌、化学成 分、力学性能和金相组织等方面进行了分析。 1 试 验 成分分析在 FOUNDRY-MASTER Pro 型牛津全谱 立式直读光谱仪上进行。 沿断裂的水泵大轴纵向取尺 寸为 Φ10 mm 160 mm 的拉伸试样和尺寸为10 mm 10 mm 55 mm 的 U 型缺口试样分别在 UTM5105 型 万能材料试验机和 JBN-300 型冲击试验机上进行力 学性能试验。 金相试样经常规制样方法制备后用 4% 硝酸酒精溶液腐蚀,在蔡司显微镜上进行观察。 断口 原始形貌在 JSM-6360LV 型扫描电镜下进行观察。 2 结果与讨论 2.1 宏观检查 断口大部分形貌未被破坏,保留完整,断面无明显 塑性变形,断口宏观形貌如图 1 所示。 图中 1 区和 2 区断裂面表面光滑,且 1 区可见明显贝纹线,即大轴断 裂方式为疲劳断裂[1-2]。 在两个区域形成疲劳源后, 各区域裂纹源大致以相互垂直的方向扩展并在某处汇 合。 当大轴的有效承力面积不足以承受施加应力时发 生瞬间断裂,并留下宏观可见的明显撕裂条带,如图中 3 区所示。 图 1 凝结水泵主轴断口宏观形貌 2.2 成分分析 凝结水泵主轴实测化学成分和 GB/ T 3077-1999 ①收稿日期 2014-12-21 作者简介 彭碧草(1982-),男,湖南湘乡人,博士,工程师,主要从事火力发电金属监督及失效分析方面的工作。 第 35 卷第 3 期 2015 年 06 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.35 №3 June 2015 合金结构钢[3]关于 40CrNiMo 的要求如表 1 所示。 由 表 1 可知,凝结水泵主轴实测化学成分符合标准要求。 表 1 凝结水泵主轴的元素含量(质量分数) / % 项目CSPSiMnCrNiMo 标准 0.37~ 0.44 ≤0.015 ≤0.025 0.17~ 0.37 0.50~ 0.80 0.60~ 0.90 1.25~ 1.65 0.15~ 0.25 试样0.430.0140.0130.280.630.701.370.18 2.3 力学性能 2.3.1 拉伸性能 GB/ T 3077-1999 合金结构钢关于 40CrNiMo 的室温拉伸力学性能要求抗拉强度不小于 980 MPa,下屈服强度不小于 835 MPa,延伸率不低于 12%。 大轴实测拉伸结果如表 2 所示。 从表 2 可知, 大轴的抗拉强度和下屈服强度均低于标准要求。 表 2 凝结水泵主轴室温拉伸性能 编号 截面尺寸 / mm 抗拉强度 / MPa 下屈服强度 / MPa 断裂总伸长率 / % 110.0189364815.2 29.9892666316.0 310.0288564519.6 标准≥980≥835≥12 2.3.2 冲击性能 GB/ T 3077-1999 合金结构钢要求 40CrNiMo 的冲击功不小于 78 J,实测 3 个 U 型缺口的 冲击功分别为 99.6,111.8 和 107.2 J,这说明凝结水泵 主轴的冲击韧性符合标准要求。 2.4 金相显微组织 在距大轴表面 54 mm 处纵向取样(大轴直径为 108 mm),观察纵向金相组织,发现其组织为回火索氏 体和铁素体,如图 2 所示。 图中有明显的黑色条带出 现,由此判断该轴成分偏析严重。 带状组织和铁素体 的出现降低了材料的抗拉强度和屈服强度[4],这与力 学性能试验结果吻合。 40CrNiMo 中添加 Cr、Ni 和 Mo 元素可以减慢奥氏体分解转变的速度,即 C 曲线右 移,提高了钢材的淬透性[5],是一种使用广泛的成熟 图 2 凝结水泵主轴纵向金相组织 的调质钢种,经调质处理后很容易得到理想的回火组 织,但有实验表明[6],偏析的存在促成了带状组织的 形成,从而通过常规热处理不能得到均匀的回火索氏 体组织。 2.5 扫描电镜分析 对图 1 中 1 区断面进行扫描电镜分析(见图 3), 裂纹源位于大轴近表面位置。 在裂纹萌生阶段,裂纹 扩展受到较大的阻碍作用,扩展十分缓慢,由于疲劳裂 纹两边的表面在循环应力作用下时而分开时而压紧, 相当于一个研磨的过程,因此便出现疲劳源附近表面 非常光滑的现象,并且越靠近疲劳源越光滑,如图 3 (a)所示。 金属疲劳一般起源于材料的冶金缺陷,如 表面加工缺陷,沟槽,缺口或近表面夹杂、夹渣和显微 缩孔[7]。 将裂纹源放大后发现该裂纹源属于缩孔,如 图 3(b),孔内壁粘附的白色物质为断裂后断口污染 所致。 图 3 1 区断面扫描电镜分析 (a) 凝结水泵主轴裂纹源; (b) 裂纹源 3 断裂原因分析及预防措施 3.1 断裂原因分析 凝结水泵主轴的原材料中存在严重的成分偏析和 缩孔现象。 成分偏析容易产生带状组织,而带状组织 不能通过简单的热处理工艺消除,在水泵主轴成型后, 大轴未增加消除带状组织的热处理工艺,直接采用常 规的淬火+高温回火工艺,使带状组织遗留下来,造成 索氏体和铁素体非均匀分布,进而影响到材料的抗拉 强度和屈服强度,降低了材料的力学性能。 缩孔成为 了水泵长期高周运转过程中理想的疲劳源,裂纹首先 在缩孔附近滋生,最终在周向应力的连续作用下发生 疲劳断裂。 3.2 预防措施 主轴断裂主要是原材料的原因,对同批次采购的 轴进行了全面的表面无损检测工作,对存在表面缺陷 的轴及时更换;运行过程中严格执行相应运行规程,避 免大轴过度疲劳;加强同类轴的监督检查工作,要杜绝 成型工件中带状组织的存在。 931第 3 期彭碧草等 凝结水泵主轴断裂分析 4 结 论 1) 凝结水泵主轴的原材料中存在严重的成分偏 析,导致主轴的力学性能下降。 2) 主轴的原材料中存在缩孔,水泵长期运行过程 中缩孔成为疲劳源,裂纹在缩孔附近滋生,最终在周向 应力的连续作用下发生疲劳断裂。 参考文献 [1] 刘锡光. 曲轴早期疲劳断裂[J]. 矿冶工程,1986,6(4)55-59. 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