某低品位镜铁矿强磁-阴离子反浮选试验研究.pdf
第3 2 卷第3 期 2 0 1 2 年0 6 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM 匮T A L L l U R G I c LE N G n 旧E R 矾G V 0 1 .3 2 №3 J u n e2 0 1 2 某低品位镜铁矿强磁.阴离子反浮选试验研究① 王伟之1 .一,王湃3 ,杨春光4 I .河北联合大学矿业工程学院,河北唐山0 6 3 0 0 9 ;2 ,河北省矿业开发与安全技术实验室.河北唐山0 6 3 0 0 9 ;3 .中国环境管理干部学院,河北秦皇 岛0 6 6 0 0 4 ;4 .宣化钢铁集团有限责任公司.河北宣化0 7 5 1 0 0 摘要对某低品位镜铁矿进行了强磁.阴离子反浮选试验研究。在磨矿粒度为一0 .0 7 4 啪粒级占9 5 %条件下.先采用强磁选抛 尾,再对粗精矿一粗两扫反浮选,可得到品位为6 6 .1 2 %、作业回收率6 6 .4 9 %的铁精矿,铁总回收率达到5 8 .7 0 %。 关键词镜铁矿;方解石;强磁选;阴离子反浮选 中图分类号T D 9 2文献标识码A文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 2 0 3 - 0 0 5 8 - 0 3 E x p e r i m e n t a lR e s e a r c ho nH I M S .A n i o n i cR e v e r s eF l o t a t i o n o fL o w - g r a d eS p e c u l a r i t e W A N GW e i .z h i l ”。W A N GP a i 3 ,Y A N GC h u n - g u a n 9 4 1 .C o l l e g eo f M i n i n gE n g i n e e r i n g 。H e b e iU n i t e dU n i v e r s i t y ,T a n g s h a n0 6 3 0 0 9 ,胁妊,C h i n a ;2 .I 诳n i n g 腑却m e r i t a n d 蚴T e c h n o l o g yK e yL a bo fH e b e iP r o v i n c e ,T a n g s h a n0 6 3 0 0 9 ,H e b e i ,C h i n a ;3 .E n v i r o n m e n t a lM a n a g e m e n t C o l l e g eo fC h i n a ,Q i n h u a n g d a o0 6 6 0 0 4 ,H e b e i ,C h i n a ;4 .X u a n h u aI r o n &S t e e lG r o u pL i a b i l i t yC oL t d ,X u a n h u a 0 7 5 1 0 0 ,H e b e i ,C h i n a A b s t r a c t Al o wg r a d es p e c u l a r i t eo r ew a gr e c o v e r e da d o p t i n gah i g I Ii n t e n s i t ym a g n e t i cs e p a r a t i o n H I M S 一a n i o n i c r e v e r s ef l o t a t i o nt e c h n i q u e .W i t hag r i n d i n gf i n e n e s so f9 5 %- 0 .0 7 4m i l l 。t a i l i n g W a gd i s c a r d e dw i t hH I M Sa n dt h e r o u g h i n gc o n c e n t r a t ew a gt r e a t e dw i t h ar e v e r s ef l o t a t i o nc o n t a i n i n go n er o u g h i n ga n dt w os c a v e n g i n g .A ni r o n c o n c e n t r a t ew i t hi r o ng r a d eo f6 6 .1 2 %a n da no p e r a t i o nr e c o v e r yo f6 6 .4 9 %W a go b t a i n e d ,w h i l et h et o t a li r o nr e c o v e r y r e a c h i n g5 8 .7 0 %. K e yw o r d s s p e e u l a r i t e ;c a l c i t e ;h i 【g hi n t e n s i t ym a g n e t i cs e p a r a t i o n ;a n i o n i cr e v c q “ ef l o t a t i o n 随着高品质和易选的铁矿资源逐渐减少,尤其是我 国钢铁工业的快速发展已凸显铁矿资源极度紧张,对当 前一些难选赤铁矿资源的合理开发就变得十分重要。 其中反浮选工艺在赤铁矿生产实践中得到了广泛应用, 且目前应用于工业实践的赤铁矿反浮选工艺中,石英是 主要的反浮选对象⋯,而对于含有大量钙类矿物如方解 石的赤铁矿矿石,反浮选工艺并未应用于工业实践。 具有金属光泽的片状集合体赤铁矿称为镜铁 矿B J 。本文针对某地脉石矿物主要为方解石的镜铁 矿,选择阴离子型捕收剂G K 一5 8 为捕收剂,采用强 磁.反浮选工艺获得了品位6 6 .1 2 %,回收率5 8 .7 0 % 的良好技术指标。 1 矿石性质 原矿中含铁矿物主要为镜铁矿和赤铁矿;脉石矿 物主要为方解石、部分泥质物质和少量石英。其中一 部分镜铁矿以细粒和极细粒的状态与隐晶质细粒的碳 酸盐混杂构成细粒隐晶质结构,这种嵌布特征由于镜 铁矿和方解石颗粒都很细。磨矿后易泥化,将对精矿回 收率有不利影响。该矿石多元素化学分析和铁物相分 析结果分别见表l 和表2 。 表1 原矿多元素化学分析结果 质量分数 /% 项目含量/%分布率/% ①收稿日期2 0 1 1 - 1 2 1 9 作者简介王伟之 1 9 7 4 一 .女,河北定州人,博士,副教授,主要从事矿物分选工艺及理论研究。 万方数据 第3 期王伟之等某低品位镜铁矿强磁- 阴离子反浮选试验研究 2 试验方案 由矿石性质可知,有价矿物主要为镜铁矿,脉石矿 物为方解石等钙质类脉石矿物,而选矿的主要目标是 实现镜铁矿与钙质类脉石矿物的分离。强磁- 反浮选 工艺是实现这种分离的有效手段。因此,确定采用强 磁一反浮选流程进行试验,原则流程见图l 。 圈1 试验原则流程 3 试验结果及讨论 3 。1 强磁选试验 3 .1 .1磨矿粒度试验要使铁矿物达到相对充分的 单体解离,必须进行磨矿。为了确定磨矿粒度,对原矿 在不同磨矿粒度条件下进行强磁选试验。试验采用 X C S Q 齿板型强磁选机,给矿浓度约3 0 %,背景场强 lT 。齿板间隙2i n t o 。试验中由于强磁中矿品位较低, 将强磁中矿与尾矿合并作为强磁尾矿。结果见表3 。 裘3 不同磨矿粒度下强磁选试验结果 精矿5 1 .7 15 2 .1 4 7 6 .9 2 0 .0 7 4m8 9 .6 2 % 尾矿 4 8 .凹1 6 .7 52 3 .衄 给矿 l o o .∞3 5 .0 5 1 0 0 .0 0 精矿 4 9 .2 05 3 .3 5 7 4 .9 1 0 .0 7 4 ∞9 5 % 尾矿 5 0 .81 7 .3 02 5 .0 9 给矿 1 0 0 .∞3 5 .0 41 0 0 .0 0 精矿 4 7 .5 05 3 .6 27 2 .8 9 0 .0 4 0 ∞8 5 %尾矿5 2 .5 0 1 8 .0 52 7 .1 1 给矿 1 0 0 .∞3 4 .9 41 ∞.0 0 试验结果表明,随着磨矿粒度变细,强磁选精矿品 位逐渐增加,而回收率逐渐下降。而且当磨矿粒度达 到一0 .0 7 4f i l m 粒级占9 5 %以上时,精矿品位基本不 变。这是因为在磨矿过程中,矿石不断泥化,细泥品位 较高又较难回收;矿石磨得越细,铁随细泥流失也越 大。为了兼顾铁回收率及精矿品位,选取磨矿粒度为 一0 .0 7 4m m 粒级占9 5 %,此时精矿品位为5 3 .3 5 %, 回收率为7 4 .9 l %。 3 .1 .2 磁场强度试验为考查磁场强度对强磁选选 别指标的影响程度,在磨矿粒度为- 0 .0 7 4m m 粒级占 9 5 %的条件下,采用X C S Q 齿板型强磁选机进行了强 磁选试验,结果见表4 。 衰4 不同磁场强度下强磁选试验结果 从试验结果看,随着磁场强度的增加,精矿产率有 所增高,精矿品位有所降低,回收率随之增高。但当场 强增至1 .4T 后,再增加场强,精矿品位及回收率基本 不再增加。说明该铁矿在一定的磁场强度下就基本选 别出来,为获得高的精矿回收率,兼顾考虑到生产上的 实现,确定强磁选场强为0 .9 ~lT 。 3 .2 强磁精矿反浮选试验 反浮选对去除铁精矿中的少量杂质矿物十分有 效,为了提高强磁精矿的品位,对强磁精矿进行了反浮 选试验。 3 .2 .1强磁精矿制备为了使试验指标与生产实际 相符,试验中采用S l o n 一5 0 0 立环脉动高梯度磁选机按 强磁选试验确定的强磁选条件 磨矿粒度一0 .0 7 4t o n i 粒级占9 5 %,背景场强1T 进行强磁精矿的制备,得 到的强磁精矿、中矿、尾矿品位分别为5 0 .8 6 %、3 5 .5 2 % 及1 7 .8 3 %,各指标稍差于齿板型强磁机。由于通过 立环脉动强磁机得到的强磁中矿品位较高,因此,将中 矿与精矿合并作为强磁精矿,品位为4 7 .9 1 %,回收率 为7 7 .5 4 %。 3 .2 .2 浮选试验参考生产实践经验”。】,选用 万方数据 6 0 矿冶工程 第3 2 卷 N a O H 为p H 调整剂,淀粉为铁矿物抑制剂,阴离子型 捕收剂G K 一5 8 为捕收剂对强磁精矿进行反浮选试 验。其中G K 一5 8 为市售的一种广泛应用于赤铁矿反 浮选的捕收剂,属阴离子脂肪酸类捕收剂。试验中控 制矿浆p H 1 l ,浮选温度为4 8 ℃。 在G K 一5 8 用量2 7 0g /t 的条件下,改变淀粉用 量。以考察抑制剂用量对铁精矿品位及回收率的影响。 试验结果见表5 。由试验结果可知,随着抑制剂用量 增加,精矿产率及回收率逐渐增加,但品位降低。综合 考虑,选择抑制剂淀粉用量为l2 0 0g /t 。 表5 淀粉用量浮选试验结果 在抑制剂淀粉用量l2 0 0g /t 条件下进行了捕收 剂G K 一5 8 用量试验,试验结果见表6 。结果表明,随 着捕收剂用量增加,精矿产率及回收率逐渐降低,但品 裹6G K 一5 8 用量浮选试验结果 位逐渐增加,当捕收剂用量增加到2 7 0g /t 后,精矿品 位超过6 7 %,而回收率下降不明显。因此,选择捕收 剂G K 一5 8 用量为2 7 0g /t 。 3 .3 全流程试验 在以上试验的基础上,进行了全流程试验,原矿磨 至一0 .0 7 4m i l l 粒级占9 5 %后在场强1T 条件下强磁 选抛尾、强磁精矿再经一粗两扫反浮选,可得品位为 6 6 .1 2 %、作业回收率6 6 .4 9 %、对原矿回收率为 5 8 .7 0 %的铁精矿;反浮选试验药剂为G K 一5 82 7 0 g /t 、淀粉12 0 0g /t 、N a O H13 0 0g /t ,最终得到的铁精 矿指标见表7 。 表7 全流程试验铁精矿指标 质量分数 /% T F eP SA ] .2 0 3C a O M g O S i O 6 6 .1 20 .0 1 70 .0 4 60 .3 53 .8 82 .2 51 .0 4 4 结语 1 原矿中含铁矿物主要为镜铁矿和赤铁矿;脉石 矿物主要为方解石、部分泥质物质和少量石英。其中 一部分镜铁矿以细粒和极细粒的状态与隐品质细粒的 碳酸盐混杂构成细粒隐晶质结构,这种嵌布特征由于 镜铁矿和方解石颗粒都很细,磨矿后易泥化,将对精矿 回收率有不利影响。 2 将原矿磨至一0 .0 7 4i n l n 粒级占9 5 %,采用强 磁抛尾后,获得的强磁粗精矿采用G K 一5 8 作捕收剂、 淀粉作抑制剂、氢氧化钠作p H 调整剂,通过一粗两扫 反浮选可获得品位为6 6 .1 2 %、作业回收率6 6 .4 9 %、 对原矿回收率为5 8 .7 0 %的铁精矿。 参考文献 [ 1 ] 郭秀平,全文欣,张志强.某共生镜铁矿的反浮选试验研究E J ] . 金属矿山,2 0 0 4 2 3 2 3 4 . 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