褐铁矿在鞍凌公司烧结使用的研究与实践.pdf
第3 4 卷 2 0 1 4 年0 8 月 矿冶 工程 M I N I N GA N Dh I E T A L L U R G I C A LE N G I N E E R I N G V 0 1 .3 4 A u g u s t2 0 1 4 褐铁矿在鞍凌公司烧结使用的研究与实践① 刘杰1 ,周明顺1 ,赵东明2 ,孙宏武2 ,翟立委1 ,张辉1 ,徐礼兵1 1 .鞍钢集团钢铁研究院,辽宁鞍山1 1 4 0 0 9 ;2 .鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司炼铁厂,辽宁朝阳1 2 2 0 0 0 摘要为降低生产与采购成本,根据鞍凌公司的用料条件,进行了褐铁矿杨迪矿的实验室烧结试验和工业试验。实验室结果表 明提高杨迪矿的配比,可以提高烧结矿垂直燃烧速度和合理粒度级别,在配比超过2 0 %后,烧结矿的成品率和利用系数下降,粉末 含量 小于5m m 会升高;在杨迪矿配比为2 0 %时,混合料水分控制在7 .5 %,配焦粉量控制在4 .2 %时,可以取得较好的烧结技术指 标。工业试验表明杨迪粉替代南非粉矿后,烧结机利用系数和台时产量有较明显上升趋势,燃料消耗略有升高,烧结矿品位变化 不大,有害元素未见明显升高,烧结矿合理粒度级别提高,小于5m m 粉末下降。 关键词鞍凌钢铁公司;杨迪矿;烧结 中图分类号T F 0 4 6 文献标识码A d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .0 2 5 3 6 0 9 9 .2 0 1 4 .0 8 .1 0 9 文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 4 0 8 0 3 9 8 - 0 4 鞍钢朝阳鞍凌公司拥有一台2 6 5m 2 的烧结机和 一座26 0 0m 3 的高炉,年设计生产能力分别是2 6 2 万 吨/年烧结矿和2 0 0 万吨/年铁水,于2 0 1 0 年1 1 月份 正式开工生产。由于受国内外经济大环境的影响,生 产运行的成本压力巨大。为了有效贯彻执行鞍钢集团 公司提出的“六种发展理念”,有效降低生产与采购成 本,提高鞍凌公司应对经济危机,适应市场竞争剧烈的 能力,鞍凌公司进行了褐铁矿方面的实验室烧结试验 和工业试验,初步掌握了褐铁矿的烧结生产技术规律, 为下一步的有效利用褐铁矿资源积累了经验。 1 原料条件 2 0 1 2 年鞍凌公司烧结用料主要为辽西地区地产 磁铁精矿、高炉返矿和冶金尘泥组成的杂料,以及外购 的南非粉矿,作为试验用的外购褐铁矿为高结晶水的 澳大利亚杨迪矿。原料的主要化学成分见表1 和表 2 ,表3 为原料的主要粒度组成。 表1 化学成分【质量分数 /% 品名T F e F e O S i 0 2A 1 2 0 3 C a O M g o 地产精矿 6 3 .3 8 2 6 .9 46 .2 51 .3 50 .8 0O .8 6 杂料 5 0 .9 52 2 .2 74 .9 81 .1 48 .2 21 .2 8 杨迪粉 5 7 .4 9O .1 85 .2 3 1 .8 l O .1 O .1 南非粉6 3 .6 5 O .1 0 5 .7 62 .0 9 0 .10 .1 0 石灰石 0 .6 40 .1 82 .1 50 .5 05 2 .2 01 .8 0 白云石 0 .4 20 .1 84 .3 40 .2 33 0 .6 02 0 .4 5 生石灰0 .2 8 0 .1 82 .2 90 .8 77 4 .0 62 .1 6 表2 焦粉化学成分 工业分析/%灰成份/% 从化学组成和粒度组成分析,鞍凌公司的地产精 矿主要为磁铁精矿,粒度细,亚铁含量高;所用杂料的 烧损含量高,有较高含量的碳存在,会对烧结配碳量有 影响,其平均粒度较好,接近3m m ,适宜于成为造球核 心,但其细颗粒含量也较多;而试验用杨迪粉结晶水含 量较高,平均粒度粗,大颗粒含量高。 2 实验室结果及分析 2 .1 提高杨迪矿配比对烧结指标的影响 根据鞍凌公司2 0 1 2 年的原料配比为基准,研究提 高杨迪矿的配加量对烧结各项技术指标的影响,主要 技术方案为表4 ,烧结技术指标为表5 ,烧结矿粒度为 表6 。由表5 和表6 可知,相比杨迪粉矿配加比例 1 0 %时,随着杨迪矿配比的提高,烧结矿的转鼓强度提 高,固体燃耗增加,垂速升高,利用系数下降,烧结矿 4 0 1 0m m 的合理粒度级别提高,这与众多的褐铁矿 的研究与实践相一致。3o 。随着杨迪矿配比的提高, ①收稿日期2 0 1 4 0 5 - 2 7 基金项目辽宁“百千万人才工程”培养经费资助 作者简介刘杰 1 9 8 3 - ,男,山西汾阳人,工程师,硕士,主要研究方向为烧结球团配矿。 黔靳钳m %∞”L 互舶鲋“b &i鹞∞蝤博加M“ 孔钞卯弛卯睨甜舵””弛“ 应钳t “ i 荔一 k一一蝴㈣泌一一麟 万方数据 2 0 1 4 年0 8 月 刘杰等褐铁矿在鞍凌公司烧结使用的研究与实践 烧结矿的成品率有所下降,在配比在2 0 %时,又有所 升高。 表4 配矿方案 方案转篱度肾,臀篇, 0 之.1 , 掣黪数h - 。 4 0 含’量/1 0m %m 南非1 5 % 杨迪1 0 % 杨迪1 5 % 杨迪2 0 % 杨迪3 0 % 6 3 .0 2 6 3 .0 0 6 3 .0 8 6 3 .2 8 6 4 .1 6 表6 烧结矿粒度分布 质量分数 /% 与配加南非粉矿1 5 %的基准期相比较,在杨迪矿 配比超过1 5 %时,转鼓强度接近,成品率下降,固体燃 耗增高,垂速升高,利用系数接近并有所下降,合理粒 度级别提高。由表6 可知,随着杨迪矿配比的提高,相 比于基准期,烧结矿大于4 0m m 的颗粒含量下降,小 于5m m 的粉末含量有所提高。 可见,增加杨迪矿的配比,可以显著提高烧结速 度,提高烧结矿的合理粒度级别含量,但也会增加固体 燃耗。 2 .2 烧结混合料水分对烧结指标的影响 由于褐铁矿的特性,其结晶水含量高,结构疏松, 空隙率较高,所以在烧结试验和生产中,在褐铁矿配比 较高的情况下,混合料一般要有较高的水分含量H 。5J 。 为更好的研究混合料水分含量对烧结过程的影响,固 定杨迪矿的配加比例在2 0 %,在烧结矿的F e O 含量控 制在8 %左右时进行了烧结试验,主要烧结结果见图 1 。在图1 中,随着混合料水分的提高,烧结矿的转鼓 强度,成品率和4 0 1 0m m 的合理粒度级别有明显下 降趋势,而利用系数,垂直燃烧速度和固体燃耗则有提 高趋势。综合判断,在杨迪矿配比在2 0 %的实验室条 件下,混合料水分在7 .5 %左右时,转鼓强度和成品率 最高,燃耗最低,有较好的烧结技术指标。故在杨迪矿 烧结时可根据技术指标的需要,合理的控制混合料 水分。 寥 越 联 较 馨 零 谆 喀 镫 S 里 蓬 饕 蛙 匦 } 搴 螽 嘴 璧 * 薯 荦 昌 曼 越 峻 堰 蘩 捌 常 图l混合料水分对各项烧结技术指标的影响 2 .3 配加焦粉量对烧结指标的影响 考虑到结晶水的影响,杂料中又含有较高含量的 碳,故进行了配焦粉量的烧结实验室试验,且杨迪矿的 配加比例也固定在2 0 %,混合料水根据前节的试验结 果控制在7 .5 %,主要试验结果见图2 。由图2 可知,随 着烧结混合料中配焦量的增加,转鼓强度提高,在配焦 粉量4 .2 %时提高趋势放缓;随配焦量增加,利用系数 提高,在配焦量为4 .2 %时,达到最大值;燃耗随焦粉量 增加而提高;成品率随焦粉量增加而提高,在配焦量超 过4 .2 %左右时,成品率急剧增加;4 0 ~1 0r f l l n 的合理 粒度级别随焦粉量增加而提高,在超过4 .2 %配焦粉量 后,有较大的提高幅度;烧结的垂直燃烧速度也随焦粉 量增加而提高,在4 .2 %时,燃烧速度最快。 根据以上的试验结果综合比较,在杨迪矿的实验 室烧结过程中,配焦粉量在4 .2 %左右时,可以取得相 ∞弘弘弛“ ;。能叭丝协懈博坶甜笛虬凹;。四 勰船盼∞铊 驺西孵拍宕8合岱∞∞∞路∞趴惦“∞∞∞酡盯 万方数据 矿冶工程 第3 4 卷 对比较优良的综合指标。 琴 蒋 Ⅱ呈 馁 零 .≥ ∞ 礤 赵 梨 尉 如 乒 亍 搴 。 褰 雠 罡 幕 图2 配焦粉量对烧结各项技术指标的影响 3 工业试验结果及分析 为了有效的验证实验室的烧结试验结果,降低生 产成本,积累使用褐铁矿的烧结生产经验,鞍凌公司炼 铁厂于2 0 1 3 年1 月份开始进行了为期2 个月的杨迪 矿烧结工业试验。试验期间,以实验室的研究结果为 依据,烧结机维持了较高的生产水平,利用系数得到提 高,在一定程度上缓解了鞍凌烧结矿产量不足的生产 矛盾,烧结矿质量也较为稳定,高炉生产顺行。工业试 验的主要试验数据与实验室数据吻合。试验分两个阶 段进行。第一阶段在原有配料基础上,用配比为1 5 % 的杨迪粉矿取代南非粉矿,第二阶段将杨迪粉矿配加 比例提高到2 0 %。基准期数据选定为生产较为平稳 的2 0 1 2 年1 2 月的月平均指标。 表7 为工业试验期间的生产指标对比,表8 为烧 结矿化学成分的对比,图3 为烧结矿粒度的对比。 表7 生产指标对比 台时利用 混匀料燃料 折标转鼓 熔剂 方案产量系数单耗煤 单耗强度总单耗 / t h - 1 / t 1 1 t - 2 h - I / k g t 一1 / k g t 一1 /%/ k g t 一1 矿粉比例 图3 烧结矿粒度的对比 3 .1 杨迪矿烧结生产操作 鞍凌炼铁厂在配加杨迪粉矿后,操作上维持6 9 0 m m 的料层操作,同时为保证较好的制粒效果,适当提 高了混合料水分。和使用南非粉矿相比,杨迪粉矿的 粒度更大,颗粒表面粗糙,形状不规则,造球和成球性 更好,在鞍凌制粒机制粒能力不足的生产条件下,这一 点尤显重要。如表7 中数据,使用杨迪粉矿后混合制 粒效果、料层透气性改善较为明显,烧结机速提高,烧 结机利用系数和台时产量有较为明显的上升趋势,配 比在1 5 %时台时产量达到最高,在配加比例达到2 0 % 时,台时产量又略有降低,这符合褐铁矿烧结的生产 特性。 在燃料消耗方面,受杨迪粉矿中较高结晶水的影 响,燃料单耗有所上升,但总体上升高不明显。 3 .2 对烧结矿质量的影响 如表7 中数据,通过工业试验汇总,配加杨迪矿后 5 0 5 0 5 0 5 0{窖22甜甜∞酪Q配 零≥R嚣趟冀戳姐 l\翅翼露钟 .薹饕 万方数据 2 0 1 4 年0 8 月刘杰等褐铁矿在鞍凌公司烧结使用的研究与实践 4 0 1 的转鼓强度略低于使用南非粉矿的转鼓强度,但是增 加杨迪矿配比至2 0 %,转鼓强度呈升高趋势,这一点 和实验室结果基本一致,总体上,工业试验期间烧结矿 转鼓强度维持较好水平,满足了高炉的生产要求。 如表8 中数据,分析烧结矿品位的变化,杨迪粉矿 品位偏低,比南非粉低6 .1 6 百分点,这主要是受结晶 水的影响,由于结晶水在烧结过程中全部去除,因此对 成品烧结矿品位影响不大。杨迪粉中A I 0 ,含量比南 非粉还要低一些,这使成品烧结矿A 1 0 ,略有降低。 烧结矿P ,S 等有害元素亦变化不大,未对炼铁炼钢工 序产生影响。 对于烧结矿的粒度级别,如图3 所示,随着杨迪矿 配比的增加,杨迪矿在2 0 %时,杨迪矿的平均粒径增 大,烧结矿合理粒度级别提高,小于5m m 的粉末含量 下降。 4 结论 1 实验室数据证明,提高褐铁矿杨迪矿的配比, 可以提高烧结垂直燃烧速度和烧结矿的合理粒度级 别,但在超过2 0 %后,烧结矿的成品率和利用系数会 下降,小于5m n l 的粉末含量会升高。 2 实验室烧结试验时,在混合料水分为7 .5 %时, 满足F e O 含量要求的条件下,转鼓强度和成品率最 高,燃耗最低,有较好的烧结技术指标。混合料水控制 在7 .5 %,配焦粉量在4 .2 %左右时,烧结的综合指标 较好。 3 工业试验表明,鞍凌公司在生产的条件下配加 2 0 %的杨迪粉矿可以取得较好的生产指标。杨迪粉替 代南非粉矿后,烧结机利用系数和台时产量有较明显 上升趋势,燃料消耗略有升高,烧结矿品位变化不大, 有害元素未见明显升高,转鼓强度虽略有降低,但随之 提高配加比例呈升高趋势。烧结矿合理粒度级别提 高,小于5m m 粉末下降,高炉使用试验烧结矿期间, 稳定顺行,取得了较好的试验效果。 参考文献 [ 1 ] 刘正平,马金明,高瑞芳,等.褐铁矿烧结研究与生产[ J ] .钢铁, 2 0 0 5 ,4 0 2 1 9 2 3 . 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