包钢自熔性复合烧结矿试验研究.pdf
第3 3 卷第3 期 2 0 1 3 年0 6 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM E T A I 工U R G I C A LE N G D 瞳凰R I N G V 0 1 .3 3 №3 J u n e2 0 1 3 包钢自熔性复合烧结矿试验研究① 陈革,王瑞军,沈茂森 包钢 集团 公司技术中心,内蒙古包头0 1 4 0 1 0 摘要为了利用复合造块工艺的优势,以自产白云鄂博铁矿为主要原料,对自熔性复合烧结矿的烧结性能进行了研究。结果表 明,碱度1 .4 的自熔性复合烧结矿在生球外配4 0 %~5 0 %的条件下,可以满足高炉要求。且该碱度的复合烧结矿既可以提高入炉 品位,又可以实现单一炉料入炉,简化高炉操作。 关键词烧结;配矿;复合造块;自熔性;单一炉料 中图分类号T F 0 4 6文献标识码Ad o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .0 2 5 3 - 6 0 9 9 .2 0 1 3 .0 3 .0 2 6 文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 3 0 3 0 0 9 8 0 3 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nS e l f - f l u x i n gC o m p o s i t eS i n t e r so fB a o g a n gG r o u p C H E NG e ,W A N GR u i - j u n ,S H E NM a o s e n T e c h n i c a lC e n t e r ,B a o g a n gG r o u p ,B a o t o u0 1 4 0 1 0 ,/n n e rM o n g o l i a ,C h i n a A b s t r a c t I no r d e rt ot a k et h ea d v a n t a g eo fc o m p o s i t ea g g l o m e r a t i o np r o c e s s C A P ,r e s e a r c ho nt h es i n t e r i n g c h a r a c t e r i s t i c so ft h es e l f - f l u x i n gc o m p o s i t es i n t e r sw a sc o n d u c t e dw i t hB a y a nO b oi r o no r e sa sr a wm a t e r i a l .T h er e s u l t s s h o w e dt h a tw h e nt h ep r e p a r e dg r e e nb a l l sw e r ec o a t e dw i t h4 0 %~5 0 %o fo t h e rr a wm a t e r i a l s ,t h ef l u x i n gc o m p o s i t e s i n t e r sw i t ha na l k a l i n i t yo f1 .4c a nm e e tt h er e q u i r e m e n t so fb l a s tf u r n a c e .M o r e o v e r .t h ec o m p o s i t es i n t e mw i 出s u c h a l k a l i n i t yc a nn o to n l yi m p r o v et h ef e e dg r a d eb u ta l s os i m p l i f yt h eo p e r a t i o no fb l a s tf u r n a c ew i t hs i n g l eb l a s tf u r n a c e b u r d e n . K e yw o r d s s i n t e r i n g ;O r e b l e n d i n g ;c o m p o s i t ea g g l o m e r a t i o np r o c e s s C A P ;s e l f - f l u x i n g ;s i n g l ef i L r n a c eb u r d e n 在包钢2 6 5m 2 烧结机成功应用于复合造块工艺 的基础上,仍以自产铁精矿为主要含铁原料,利用复合 造块工艺的优势⋯,进行进一步降低复合烧结矿碱度 的试验研究,以制备满足包钢高炉生产需要的自熔性 复合烧结矿 碱度为1 .4 。通过提高烧结料的基体碱 度和增加生球配比的方式,寻求高炉单一人炉原料结 构的可行性。 1 试验原料及试验方案 1 。1 原料化学成分 试验原料中铁料分别有自产铁精矿A 、自产铁精 矿B 、澳矿粉及褐铁矿;熔剂有石灰石、轻烧白云石和 生石灰;燃料为焦粉;粘结剂为膨润土。主要原料的化 学成分见表1 。自产铁精矿A 以下简称A 矿 和自产 铁精矿B 以下简称B 矿 均为含氟磁铁矿,但相比较 B 矿,A 矿的F e O 、S i O 和S 含量高。 由于两种自产矿的S i O 含量均较低,为了控制烧 结矿中S i O 含量在4 .5 %~4 .7 %的水平范围内,烧结 表1主要原料的化学成分分析结果 质量分数1 /% 原料名称T F e F e OC a O S i 0 2M g O FPS A 矿6 6 .0 8 2 8 .4 7O .7 22 .5 3O .7 5 B 矿6 5 .9 r 72 3 .1 71 .6 41 .4 8O .鹋 澳矿粉 5 9 .2 00 .9 00 .4 54 .5 30 .1 l 褐铁矿 3 0 .8 60 .9 01 .7 4 ”.8 81 .2 7 石灰石 一一5 1 .9 0 4 ,4 51 .3 0 轻烧白云石 一一3 4 .∞O .8 8 2 4 .6 2 生石灰一一8 1 .8 53 .6 1 6 .9 8 膨滑土 1 .0 0 O .9 46 0 ,6 12 .2 0 配矿过程中,在烧结料中配加部分褐铁矿,球团料中添 加膨润土。 1 .2 试验方案 试验分别对碱度2 .0 和碱度1 .4 的复合烧结矿的 不同生球配比进行了对比研究。烧结料铁料配置为 7 5 %A 矿 2 2 %澳矿粉 3 %褐铁矿,造球料采用粒度 较细的B 矿。不同生球配比下烧结料的基体碱度见 表2 。 ①收稿日期2 0 1 2 .1 2 .1 3 作者简介陈革 1 9 6 7 一 ,女,重庆人,高级工程师,主要从事炼铁原料技术研究工作。 姗|;|胞竺二一 吼咖啷 宝 一 一 一 一 O 0 0 O 搿Ⅸ m 一 一 一 一 万方数据 第3 期 陈革等包钢自熔性复合烧结矿试验研究 表2 不同生球配比条件下烧结料碱度 由表2 可知①对于碱度2 .0 的复合烧结矿,烧 结料的基体碱度随生球配比的变化而变化的幅度较 大。生球配比每提高1 0 %,烧结料基体碱度约提高 0 .1 5 ~o .1 6 。②对于碱度1 .4 的复合烧结矿,其烧结 料的基体碱度随生球配比的变化而变化的幅度相对要 小些,生球配比每提高1 0 %,烧结料基体碱度约提高 0 .1 ~0 .1 1 。 复合烧结矿M g o 含量控制为2 .4 %,S i O 含量控 制在4 .5 %一4 .7 %;球团料中膨润土配比为3 .5 %。 2 试验结果及分析 2 .1 工艺指标的变化 试验采用直径3 0 0m m 的烧结杯,料层厚度7 0 0 m m ,点火负压4 .9k P a ,烧结负压9 .8k P a ,点火时间 1 .5m i n ,返矿按内配3 0 %控制。试验结果列于表3 。 表3不同工艺参数下的烧结矿产质量指标 编号/ t 辈群_ I 黻/ 嚣- 1 磐佃。慧- 1 F .2 咖 1 .3 9 1 .位7 5 .3 95 8 .2 72 4 .4 4 F .抛01 .4 21 .0 17 4 .5 7 5 8 .9 33 0 .3 8 F _ 删01 .5 11 .吆7 4 .嘶5 9 .2 03 0 .4 9 F 删1 .5 41 .位7 4 .8 l6 1 .3 33 0 .7 3 F 绷1 .4 71 .∞7 4 .9 3 5 8 .4 0凹.1 7 B 1 4 ∞1 .2 l1 .O l7 6 .5 36 1 .6 0为.8 7 F .1 4 3 01 .刀1 .晒7 6 .5 66 1 .8 72 5 .3 8 F 一1 4 4 01 .3 01 .0 27 6 .1 56 2 .1 32 5 .4 5 F .1 4 5 01 .3 l1 .0 47 6 .0 66 2 .4 02 5 .加 F 一1 4 6 0 1 .1 6 1 .舵7 6 .3 2 5 7 .6 02 3 .4 7 注g l 号中前面两位数字表示碱度,后面两位数字表示生球配比,如 F - 2 0 2 0 表示碱度2 .0 ,生球配比2 0 %,下同。 2 .1 .1生球配比对烧结工艺指标的影响 由表3 可知两个碱度系列烧结工艺指标随生球 配比的变化趋势基本一致,均在生球配比为5 0 %时 本文生球配比均指外配,以下同 出现拐点,如图1 ~ 2 所示。即生球配比低于5 0 %时,利用系数和强度指 标随着生球配比的增加而增加,燃耗随着生球配比的 增加而下降;但当生球配比高于5 0 %时,利用系数、强 度指标和燃耗又较5 0 %时变差,其变化趋势与碱度又 略有差异。 乒 卑 ■ E e \ 籁 幡 茁 熏 , 一 咖 邑 \ 鬟 纂 生球配比/% 图1利用系数随碱度及生球配比的变化 生球配比/% 图2 燃耗和转鼓随碱度及生球配比的变化 1 碱度2 .0 的复合烧结矿。生球配比为5 0 %时, 利用系数为1 .5 4 ∥ i 1 1 2 h ,燃耗为7 4 .8 1k g /t ,转鼓 强度为6 1 .3 3 %;当生球配比为4 0 %时,指标略次之, 利用系数为1 .5 1t / m 2 h 较5 0 %时降低0 .0 3 t / m 2 h ,燃耗为7 4 .8 6k g /t 较5 0 %时增加0 .0 5 k g /t ,转鼓强度为5 9 .2 0 % 较5 0 %时降低2 .1 3 个百 分点 ;生球配比为6 0 %时,指标次于4 0 %的,其利用系 数为1 .4 7 ∥ m 2 h 较5 0 %时降低0 .0 7t / m z h , 燃耗为7 4 .9 3k g /t 较5 0 %时增加0 .1 2k g /t ,转鼓强度 为5 8 .4 0 % 较5 0 %时降低2 .9 3 个百分点 。因此,生 产碱度2 .0 复合烧结矿的适宜生球配比为4 0 %~5 0 %。 2 碱度1 .4 的复合烧结矿。生球配比为5 0 %时, 利用系数为1 .3 1t / m 2 “ ,燃耗为7 6 .0 6k g /t ,转鼓 强度为6 2 .4 %;当生球配比为4 0 %时,指标略次之,利 用系数为1 .3 0t / n 1 2 h 与5 0 %时基本持平 ,燃耗 为7 6 .1 5k g /t 较5 0 %时增加0 .0 9k g /t ,转鼓强度为 6 2 .1 3 % 较5 0 %时降低0 .2 7 个百分点 ;生球配比为 6 0 %时,指标明显恶化,其利用系数降至1 .1 6t / m 2 “ 较5 0 %时降低0 .1 5t / m 2 h ,燃耗为7 6 .3 2k g /t 较5 0 %时增加0 .2 6k s /t ,转鼓强度为5 7 .6 0 % 较 5 0 %时降低4 .8 个百分点 。因此,生产碱度1 .4 复合 烧结矿的适宜生球配比为4 0 %~5 0 %。 万方数据 1 0 0 矿冶工程 第3 3 卷 2 .1 .2 碱度对烧结指标的影响 众所周知,碱度降低会降低产量、增加燃耗以及成 品矿强度变差。本试验采用自产铁精矿进行碱度2 .0 和碱度1 .4 复合烧结矿的对比研究,结果表明,当碱度 由2 .O 降至1 .4 后,产量由1 .5 1t / m 2 h 降至1 .3 0 t / m 2 h 以生球配比4 0 %为例 ,降低1 3 .9 %,燃 耗由7 4 .8 6k g /t 增加至7 6 .1 5k g /t ,但强度却由5 9 .2 % 提高至6 2 .1 3 %。这是由包钢自产铁精矿的特殊性所决 定的。该铁精矿矿物组成复杂,二氧化硅主要以含钾、 钠复杂的硅酸盐形式存在,而国内普通铁精矿矿物组成 比较简单,二氧化硅主要以游离的石英形式存在拉J 。复 合烧结矿的矿物组成及显微结构分别见表4 及图3 4 。 表4 复合烧结矿矿物组成 编号 含量/% 磁铁矿赤铁矿铁酸钙硅酸二钙玻璃相 1 4 1 4 1 3 1 2 1 l 2 8 2 6 2 1 图3 碱度2 .0 复合烧结矿的显微结构 图中黑色曲线为烧结矿和球团矿的接触边界,左侧为烧结矿,右侧为球 团矿,左侧烧结矿区域为磁铁矿与铁酸钙构成的熔蚀交织结构 图4 碱度1 .4 复合烧结矿的显微结构 图中黑色曲线为烧结矿和球团矿的接触边界,左侧为烧结矿,右侧为球 团矿;左侧烧结矿区域为磁铁矿与玻璃相构成的均匀斑状结构 分析结果表明,碱度降至I .4 后,尽管铁酸钙数量 减少,其成品矿的显微结构是磁铁矿连晶,同时磁铁矿 与玻璃相形成均匀的斑状结构∞J ,使其具有较好的 强度。 2 .2 化学成分的变化 不同烧结工艺参数下的烧结矿化学成分分析结果 见表5 。由表5 可知,生球配比一定时 以4 0 %为例 , 将复合烧结矿碱度由2 .0 降至1 .4 后,品位可以提高 1 .3 5 个百分点,同时低碱度条件下采用复合造块工艺 更有利于F 的脱除,其原因是高碱度复合烧结矿中 C a O 与F 易形成稳定的C a F ,不利于F 的脱除。 表5 复合矿烧结矿化学成分 2 .3 碱度2 .0 与碱度1 .4 复合烧结矿对比 2 .3 .1 碱度2 .0 复合烧结矿 优点利用系数高 1 .5 1t / m 2 h ,燃耗低 7 4 .8 6k g /t ,F e O 含量低 1 1 .9 7 % ,铁酸钙含量高 2 7 .1 7 % ,还原性好 8 3 .5 2 % ;软化温度和熔化温 度均高 瓦1 1 1 7 ℃、T 1 0 11 5 3 ℃、r , o l2 8 3 ℃ ,E 高 12 8 5 ℃ ,%高 14 7 9 ℃ 。 缺点品位低 5 7 .5 % ,F 、S 含量高 分别为 0 .2 5 %和0 .0 3 % ,熔融区间宽 1 9 4 ℃ 。 显微结构特点磁铁矿与铁酸钙形成的熔蚀交织 结构。 高炉炉料结构需要与酸性球团矿或块矿搭配使用。 2 .3 .2 碱度1 .4 复合烧结矿 优点品位高 5 8 .8 5 % ,F 、S 含量低 分别为 0 .1 6 8 %和0 .0 1 6 % ,熔融区间窄 1 5 2 ℃ 。 缺点利用系数低 1 .3t / m 2 h ,燃耗高 7 6 .1 5k g /t ,F e O 含量高 1 3 .5 6 % ,铁酸钙含量低 9 .0 6 % ,还原性低 7 7 .1 2 % ;软化温度低 死l0 8 9 ℃;T l o l1 1 8 ℃;r , 0 12 5 7 ℃ ,瓦低 12 3 2 ℃ ,%低 13 8 4 ℃ 。 显微结构磁铁矿与玻璃相构成的斑状结构。 高炉炉料结构可以采用单一炉料人炉。 下转第1 0 3 页 。。2。㈨炫。笛M巧“凹加∽如帅。㈣ 0 O 0 0 O O O O O O l 2 3 2 2 2 3 5 6 3弱弱弱舛铬鹋鹋斛猢B O O O 0 O O O 0 O O脚脚脚咖咖伽枷枷栅枷 m嘞心心mnH H 万方数据 第3 期 周科华等锌加压浸出渣浮选硫磺精矿的干燥试验研究 1 0 3 连续试验结果表明①控制蒸汽温度1 2 0 ℃,双 桨叶螺旋干燥机适宜于燥浮选硫磺精矿;②为了保证 出料不熔化粘结,需控制干燥深度,一般以出料含水 7 %一8 %为宜。 3 工艺衡算 3 .1 计算条件 进料条件 湿含量埘I 1 9 。3 2 % 料温t . 1 5 ℃ 进料量G l 1 0 5k g /h 出料条件 湿含量1 1 /3 2 7 .8 7 % 8 .1 2 % /2 7 .9 9 5 % 出 料稳定后均值 料温t 2 5 8 .1 4 2 .8 /2 5 0 .4 5 ℃ 出料稳定 后均值 出料量G 2 1 8 .3 5k g /h 比热硫磺精矿为混合物,取乞 1 .0k J / k s o C 3 .2 物料衡算 绝干物料量G o G 1 1 一埘, 9 6 .9 1 k g /h 入1 3 干基湿含量X I 埘,/ 1 - - I O 。 0 .2 3 9 5 k s /k s 出口干基湿含量五 埘/ 1 - - 7 .0 0 .0 8 6 9 0 k s /k s 水分蒸发量W 1 G o x ,一恐 1 4 .7 4 k s /h 3 .3 热量衡算 蒸发水分所需热量 Q l 兰W I [ 月r t 2 一t 1 x 4 .1 8 6 8 ] 3 5 4 5 6 k J /h 式中卵 22 5 7k J /k g 取1 0 0 ℃水蒸发潜热 。 加热物料所需热量 Q 2 G 2 t 2 一t 1 c 。 6 5 0 .5 k J /h 热量损失Q 3 Q 。 Q 2 妒 1 08 3 2 k J /h 试验过程中为便于观察,干燥机上盖未封闭,故 9 取0 .3 。 总热量I Q Q l Q 2 Q 3 4 6 9 3 8 .5 k J /h 3 .4 传热系数 根据桨叶干燥机换热面积计算公式A 2 五忑‰, 式中A T 塑l 兰业≠掣8 6 .0 6o C , 计算得 h 氆 A 3i n 2o 则 K 糕.黑5 0 .5 0W / m 2 .o C 3 6 0 0 一 8 6 .0 63 ‘⋯ 7 4 结语 采用双桨叶螺旋干燥机干燥浮选硫磺精矿可行,适 宜的蒸汽控制温度约1 2 0 ℃,出料含水以7 0 2 0 ~8 %为 宜,在此条件下的平均传热系数约为5 0W / m 2 o C 。 参考文献 [ 1 ] 徐晓,卢江,董金善.空心桨叶干燥机的设计[ J ] .装备制造 技术,2 0 0 8 9 1 1 0 1 1 2 . [ 2 ] 吴伟成,周炜灿,蔡庆,等.空心桨叶干燥器的研究开发及应用 『J ] .浙江化工,2 0 0 4 9 3 3 3 6 . 上接第1 0 0 页 通过对比分析可以发现,高、低碱度复合烧结矿各 有利弊,当高炉冶炼面临不同的原料结构状况,可以选 择不同碱度复合烧结矿进行生产。包钢新体系高炉在 建当中,1 .4 碱度复合烧结矿也可以考虑生产,因为与 高碱度相比,尽管利用系数有所下降,燃耗略有升高, 但低碱度复合烧结矿也有其优势①只需投资烧结机 生产复合烧结矿,减少基建投资。②生产低碱度复合 烧结矿有利于提高品位,有利于F 、S 的脱除。③高炉 采用单一炉料入炉,可以简化布料制度,简化操作。 ④有利于提高高炉人炉矿石的品位。 3 结论 1 生产碱度1 .4 自熔性复合烧结矿,只有生球外 配达到4 0 %,烧结基体碱度达到2 .0 以上,才能体现 复合造块工艺的优势。 2 生产碱度1 .4 自熔性复合烧结矿与碱度2 .0 的复合烧结矿适宜的生球配比均在外配4 0 %~5 0 %。 3 生产碱度1 .4 自熔性复合烧结矿,尽管与碱度 2 .0 相比,利用系数有所下降,燃耗略有提高,但其在 强度、品位、F 与S 的脱除以及高炉冶炼性能方面均有 优势,而且高炉采用该碱度复合烧结矿入炉,无需再搭 配酸性球团矿或块矿,既简化高炉操作,又可以降低基 建投资,可以作为包钢新建高炉所采用炉料结构的技 术储备。 参考文献 [ 1 ]姜涛,李光辉,郭字峰,等.铁矿粉复合造块工艺中国,z L 2 0 0 5 1 0 0 3 2 0 9 5 .6 [ P ] .2 0 0 9 9 9 . [ 2 ] 林东鲁,李春龙,邬虎林,等.白云鄂博特殊矿采选冶工艺攻关与 技术进步[ M ] .北京冶金工业出版社,2 0 0 7 . [ 3 ] 陈耀铭,陈锐.烧结球团矿微观结构[ M ] .长沙中南大学出版 社.2 0 1 1 . 万方数据