鞍钢集团朝阳公司烧结配矿研究.pdf
第3 3 卷第6 期 2 0 1 3 年1 2 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM 哐T A L L U R G I C A LE N G I N E E R I N G V 0 1 .3 3 №6 D e c e m b e r2 0 1 3 鞍钢集团朝阳公司烧结配矿研究① 刘杰1 ,周明顺1 ,赵东明2 ,孙宏武2 ,翟立委1 ,张辉1 ,徐礼兵1 1 .鞍山钢铁股份有限公司技术中心,辽宁鞍山1 1 4 0 0 9 ;2 .鞍钢集团朝阳鞍凌钢铁有限公司炼铁厂,辽宁朝阳1 2 2 0 0 0 摘要根据朝阳鞍凌公司烧结生产实际情况,分析研究了配加鞍凌“四合一”杂料,改变粉矿种类和提高粉矿比例对烧结技术指 标的影响。试验结果表明配加杂料可以提高各项烧结技术指标,但配加比例达到一定程度后,会对工业生产带来困难;在配加比 例相同的条件下,配加杨迪矿可以提高烧结矿的转鼓强度,配加纽曼矿可以提高烧结机产量,配加巴西矿可以提高烧结矿成品率; 提高粉矿比例后,当杨迪矿和南非矿混合配加时,可以得到较好的技术指标。根据烧结矿低温还原粉化指标较差的实际,分析了烧 结矿的显微结构,并进行了烧结矿喷洒氯化钙溶液的研究,取得了较好的试验效果。 关键词鞍钢;杂料;烧结;配矿;低温还原粉化;矿相 中图分类号T F 0 4 6文献标识码Ad o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .0 2 5 3 6 0 9 9 .2 0 1 3 .0 6 .0 1 9 文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 3 0 6 0 0 7 1 0 4 S t u d yo nO r e b l e n d i n gf o rS i n t e r i n gP r o c e s si n C h a o y a n gS t e e lC o m p a n y o fA n s t e e l L I UJ i e l ,Z H O UM i n g s h u n l ,Z H A OD o n g - r u i n 9 2 ,S U NH o n g - W U 2 ,Z H A IL i - w e i ‘,Z H A N GH u i l ,X UL i b i n 9 1 1 .T e c h n i c a lC e n t e r ,A n s h a nI r o na n dS t e e lG r o u pC o r p o r a t i o n ,A n s h a n11 4 0 0 9 ,L i a o n i n g ,C h i n a ;2 .I r o n m a k i n gP l a n t o fA n l i n gS t e e lC oL t d ,A n s t e e lG r o u p ,C h a o y a n g12 2 0 0 0 ,L i a o n i n g ,C h i n a A b s t r a c t A c c o r d i n gt op r a c t i c a l s i n t e r i n gp r o d u c t i o ni nA n l i n gS t e e l ,s t u d i e sw e r ec o n d u c t e d o ne f f e c t so fa d d i n g A n l i n gq u a d r u p l em i x t u r ef o rc h a n g i n gt y p e so fi r o no r ef i n e sa n di n c r e a s i n gp r o p o r t i o no fo r ef i n e so ns i n t e r i n gt e c h n i c a l i n d e x e s .T h er e s u l t ss h o wt h a ts i n t e r i n gi n d e x e sc o u l db ei m p r o v e db ya d d i n gt h em i x t u r e ,b u ti tm a yb r i n gd i f f i c u l t i e st o i n d u s t r i a lp r o d u c t i o ni ft h ea d d i t i o ni s u pt o s o m ee x t e n t .W i t ht h es a m ea d d i t i o np r o p o r t i o n ,a d d i n gY a n g d io r ef i n e s c o u l di m p r o v et h ed r u ms t r e n g t ho fs i n t e r e do r e ,a d d i n gN e w m a no r ef i n e sc o u l di n c r e a s ep r o d u c t i o no fs i n t e r i n g m a c h i n e ,w h i l et h ea d d i t i o no fB r a z i l i a no r ef i n e sc o u l di n c r e a s et h ey i e l do fs i n t e r e do r e .A p a r tf r o mt h a t ,i n c r e a s i n gt h e a d d i t i o np r o p o r t i o no fm i x t u r eo fY a n g d io r ea n dS o u t hA f r i c a no r ec o u l dr e s u l ti nb e t t e rt e c h n i c a li n d i e a t o r s .B a s e do n t h ef a c t o fl o w t e m p e r a t u r er e d u c t i o nd e g r a d a t i o no fs i n t e r e do r e ,t h em i e r o s t r u c t u r ea n a l y s i so fs i n t e r e do r ea n dt h e s t u d i e so fs i n t e r e do r es p r a y e dw i t hC a C l 2s o l u t i o nl e a dt or e l a t i v e l ys a t i s f i e dr e s u l t s . K e yw o r d s A n s t e e l ;m i x t u r eo fi m p u r i t i e s ;s i n t e r i n g ;o r e b l e n d i n g ;l o w t e m p e r a t u r e r e d u c t i o nd e g r a d a t i o n ; m i n e r a g r a p h y 鞍钢朝阳鞍凌公司炼铁厂拥有一台2 6 5m 2 的烧 结机和一座26 0 0m 3 的高炉,年设计生产能力分别是 2 6 2 万吨/年烧结矿和2 0 0 万吨/年铁水,于2 0 1 0 年1 1 月正式开工生产。经过近2 年的生产探索,鞍凌公司 生产运行逐渐趋于稳定,高炉生产技术经济指标稳步 提升,烧结生产系统用料也趋于多样化。为了贯彻鞍 钢总公司提出的“六种发展理念”,有效降低生产与采 购成本,提高鞍凌公司应对经济危机的能力,鞍凌公司 针对目前的原料情况,不断进行各种烧结原料的技术 尝试,大胆改革,旨在降低原料成本,拓宽烧结用料渠 道,提高烧结经济效益。本文根据朝阳鞍凌公司烧结生 产实际隋况,分析研究了配加鞍凌“四合一”杂料,改变 粉矿种类和提高粉矿比例对烧结技术指标的影响。 1 原料条件 表1 中为所用原料的主要化学成分,其中地产精 矿为朝阳地区的自产精矿,主要是磁铁精矿,粒度较 细,与C a O 反应生产低熔点液相的同化能力比较高, 产生的粘结相的流动性较差。“四合一”为炼铁厂杂 料混合物,主要包括高炉返矿、氧化铁皮、转炉尘泥和 除尘灰,所占比例依次为1 0 3 5 1 1 。表2 为原料的 主要粒度组成。 ①收稿日期2 0 1 3 0 6 0 3 基金项目辽宁“百千万人才工程”培养经费资助 作者简介刘杰 1 9 8 2 一 ,男,山东l I 缶沂人,硕士,工程师,主要从事烧结球团配矿研究。 万方数据 矿冶工程第3 3 卷 表1 化学成分 质量分数 /% 表2 铁矿粉粒度组成 表4 烧结矿粒度分布 国.6 0 6 3 .∞ 岔.4 0 6 1 .8 0 6 1 .2 0 和.6 0 街.0 0r ] r ] 方案1 方亲2 方案3 方案4 从粒度组成分析,目前鞍钢所使用的外购粉矿,粒蔷茹 度普遍较粗,平均粒径均达到3m m 以上。尤其是杨娄黼 迪粉平均粒径达到了4 .5 6m m ,粒度最粗,但1 一o .5 曩黜 m m 的粒度级别比例较小,在烧结时,杨迪粉主要成为 岔6 3 .帅0 0 造球的核心,对烧结透气性有利,但会消耗更多的燃 蓉 料。总体对比各种矿物的粒度组成,南非粉矿粒度 8 m m 和 4 0 m4 0 ~2 5 Ⅱn2 5 。1 6 m1 6 。1 0 m m1 0 ~5n l n l 5 1 T l l n 南非粉1 5 % P B 粉1 5 % 杨迪粉1 5 % 纽曼粉1 5 % 巴西粉1 5 % 由图2 及表5 可知,以南非粉矿配加比例1 5 %为 基准,与P B 、杨迪、纽曼和巴西粉矿进行比较,得到以 下结论杨迪粉矿配加比例为1 5 %时,转鼓强度最高, 垂直燃烧速度最快,成品率最低, 5m m 的粒度级别 最高;纽曼粉矿配加比例为1 5 %时,利用系数最高,固 体燃耗最低,4 0 ~1 0m m 的合理粒度级别比例最高, 5 m m 的粉末粒度级别最低;巴西粉矿配加比例为1 5 % 时,成品率最高,燃耗也最高;P B 矿配加比例为1 5 % 时,利用系数最低,垂直燃烧速度最慢。分析以上结 论,原因可能是在原料的化学成分中,P B 粉矿和杨迪 粉矿烧损都较大,但杨迪粉矿的平均粒径最大,易于成 球,且造球效果好于P B 粉矿,故杨迪粉矿的垂速快于 P B 粉矿,利用系数相对较高。在粒度的对比中,纽曼 粉和巴西粉平均粒径接近3 ,但l 一0 .5m m 的不能成为 球核也不能黏附的细颗粒级别较高』,从而导致透气 性较差,故垂直燃烧速度相比南非粉矿和杨迪粉矿慢。 总之,通过以上的分析,在各种粉矿配加比例为 1 5 %的前提下,配加杨迪粉矿可以明显的提高烧结矿 的转鼓强度,配加纽曼粉矿可以提高烧结机产量,配加 巴西粉矿可以提高烧结矿成品率,配加南非粉矿时各 项指标相对比较均匀。 2 _ 3 提高粉矿用量的烧结效果分析 根据以上研究,配加价格相对较低的杨迪矿等也 能满足烧结的需要,同时大量的生产研究实践也证明 了配加褐铁矿可以满足烧结需要心J ,为了更好的考查 杨迪粉矿和P B 粉矿对烧结的影响,进行了提高粉矿 配加量的研究,主要配矿方案如表6 ,烧结矿化学成分 如表7 ,烧结试验结果如图3 。 表6 配矿方案 粉矿方案T i r e F e O S i 0 2 C a OR 基准 方案5 方案6 方案7 方案8 方案9 1 .9 5 2 .0 6 2 .0 4 2 .0 3 2 .0 6 2 .0 3 e.兽\蜒矮埝匿 ∞鼬∞柏加∞ 乱雏 m m m m 零\雠骤秘毒毒 ∞∞∞∞∞∞∞∞傩鼹砸以以饥斑弧 长\静喀镁 ∞ ∞ ∞ 吣 口i z _售Ⅲ.瘩邑\锻怖 ∞∞∞∞∞∞∞∞m国砸矾配砸鼹甄 零/0№嚣越巢尉如 如一弭M m 朋鹏恕 肚一l 1 1 l 1 l如一舛粥帅蚰虬昭 M L L L L L L∞弱凹田黯∞ 2 2 3 2 2 2 6 8 O 4 5 4 4 0 5 2 2 1 6 6 6 6 6 6 甜孔巧∞∞配 8 8 8 8 8 8 5 7 7 8 3 l 8 5 1 8 4 5 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 %加拍稻田坫侈趁H。船∞侉垢憾n £i £| £| 垃鸲s { ∞田醴 5 3 3 6 4田鹤卯虬鼢笼均加;日Mm 舒辫眇舛孔勰;q 撕M毋“ m ∞舒 7 6 6 4 7 万方数据 7 4 矿冶工程 第3 3 卷 零 \ 瓣 立三 镁 随着粉矿比例的提高,在总体趋势上,转鼓强度提 高,利用系数增加。在粉矿配加比例相同时,杨迪矿的 配加比例越高,转鼓强度越高,但利用系数会有所下 降,成品率有所降低,而且从表7 可知,烧结矿品位也 会有所降低。 综合分析可知,在满足高炉要求的前提下,在追求 烧结矿的产质量的条件下,通过杨迪粉矿和南非粉矿 的混合配加,可以得到较好的烧结技术指标。 2 .4 实验室改善烧结矿低温还原粉化指标的研究 烧结矿的低温还原粉化是考核烧结矿质量好坏的 一项重要指标,根据大量的研究表明[ 3 - 4 ] ,烧结矿发生 低温还原粉化的最根本原因是烧结矿中的再生F e ,O , 在低温 4 5 0 5 0 0 ℃ 时由d F e 0 , 三方晶系立方晶 格 还原成1 一F e 0 , 等轴晶系立方晶格 。在还原条 件下,晶格的改变使矿物结构扭曲,而当赤铁矿还原成 磁铁矿时,体积约增大2 5 %,这就产生了极大的内应 力,导致在机械力的作用下发生严重的碎裂。 鞍凌公司自开工生产以来,烧结矿的低温还原粉 化指标R D I n 。,一直在6 0 %左右,而鞍山本部炼铁厂烧 结矿的粉化指标 R D I n 。, 为9 5 % 喷洒氯化钙溶液 后 左右,指标差距较大。为此,在烧结工艺和原料配 矿结构上采取了一些措施,但效果都不明显。为此对 现场烧结矿的显微结构进行了分析,见图4 。 从图4 a 可知,烧结矿中主要为交织熔蚀结构, 存在连接成片的再生产赤铁矿,且呈大块状,直径普遍 在3 0 斗m ,中间多为玻璃相填充,孑L 洞附件存在大量的 裂纹,这会导致烧结矿还原时,裂纹扩大撕裂,导致烧 结矿体积急剧膨胀,并沿裂纹破碎”J 。在图4 b 中, 矿物结构主要为熔蚀结构,呈花纹状,但较普通烧结矿 显得稀疏,不够密实,烧结矿中残存有部分未完全反应 的熔剂,孔洞周边主要为再生赤铁矿,含有裂纹,且赤 铁矿含量约占6 0 %,铁酸钙、玻璃相和磁铁矿约占 4 0 %。图4 e 为光学显微镜下的烧结矿结构,其中铁 酸钙含量较高,多为条状结构,直径多为5 2 0 m ,玻 璃相直径也达到1 0 “m 左右。图4 d 中主要为铁酸 钙和磁铁矿的交织熔蚀结构,但结构不紧凑,中间多为 玻璃相填充,铁酸钙多呈条状、针状。 图4 烧结矿的显微结构 在现有条件无法改变烧结矿粉化指标较差的情况 下,进行了实验室的喷洒氯化钙溶液的试验研究。根 据鞍山本部炼铁厂的用量,试验的氯化钙溶液喷洒量 与烧结车间的生产相一致,为0 .2 5k g 固 /t ,喷洒浓 度为0 .5 %、l %和1 .5 %。主要的试验结果如图5 。 逻 籁 妻 毳 蜒 零 \ 籁 罂 疆 { 酱g 喷洒氯化钙溶液浓度/% 图5 烧结矿还原粉化指标与喷洒氯化钙溶液浓度的关系 在实验室喷洒氯化钙溶液相对比较均匀,与实际 喷洒效果有所区别。在喷洒溶液后,烧结矿的R D I 圳, 下转第7 9 页 柏嚣∞弱加岱m惦∞ i i} 零\巡释辍拿毒 一I|q-z_珊邑\辍惭暖霹 万方数据 第6 期康金星等金精矿中硫化物在微波加热过程中的物相变化 7 9 上接第7 4 页 指标明显提高,随着喷洒浓度的增大,提高趋势变缓, 在浓度达到1 .5 %时,R D I n 。,与R D I 砌的已经非常接 近。R D I .。,指标则随浓度的提高急剧降低,在浓度达 到1 .O %时,指标达到5 .0 %。可见在目前的烧结生产 条件下,喷洒氯化钙溶液将有效提高烧结矿低温还原 粉化指标。 3 结论 1 目前鞍钢本部及朝阳公司使用的外购粉矿粒 度偏粗,平均粒径均在3m i l l 以上,这有助于改善烧结 料层的透气性,但不利于混合造球。 2 在混合料中配加“四合一”杂料对烧结造球制 粒,降低燃耗等有益,但配比过高会给生产实施带来困 难;在各种粉矿配加1 5 %的前提下,杨迪矿可以提高 烧结矿的转鼓强度,纽曼矿可以提高烧结机产量,巴西 矿可以提高烧结矿成品率;提高粉矿比例后,当杨迪矿 和南非矿的混合使用时,能够得到相对较好的烧结技 术指标。 3 喷洒氯化钙溶液后,鞍凌公司烧结矿的低温还 原粉化指标明显改善,但需进一步的工业验证。 参考文献 [ 1 ] 苏步新,张建良,常健,等.铁矿粉的烧结特性及优化配矿试验 研究[ J ] .钢铁,2 0 1 1 ,4 6 9 2 2 2 8 . 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