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某含铜铁矿石选铁工艺试验研究 ① 张 玲, 王素玲 (甘肃钢铁职业技术学院, 甘肃 嘉峪关 735100) 摘 要 对铁品位 34%左右的某铜铁矿山选铜尾矿进行了单一强磁选、强磁选-重选、强磁选-磨矿-反浮选、强磁选-磨矿-强磁选-反 浮选、磨矿-强磁选-反浮选的多方案试验研究,经对比分析,最终确定采用磨矿-强磁选-反浮选工艺,可获得精矿铁品位 63.17%、回 收率 70.30%的良好指标。 关键词 含铜铁矿; 强磁选; 重选; 反浮选 中图分类号 TD981文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2017.04.013 文章编号 0253-6099(2017)04-0048-03 Flowsheet Optimization for Reclaiming Iron Minerals from Cupriferous Iron Ore ZHANG Ling, WANG Su-ling (Gansu Iron and Steel Vocational Technical College, Jiayuguan 735100, Gansu, China) Abstract Tailings with the iron grade of 34% from the copper flotation in a cupriferous iron mine was processed several flowsheets, including single high intensity magnetic separation (HIMS), HIMS-gravity separation, HIMS-grinding- reverse flotation, HIMS-grinding-HIMS-reverse flotation and grinding-HIMS-reverse flotation. The process of grinding- HIMS-reverse flotation was finally adopted according to the comparative analysis of test results, which showed that an iron concentrate grading 63.17% Fe at 70.30% recovery was obtained using this flowsheet. Key words cupriferous iron ore; high intensity magnetic separation; gravity separation; reverse flotation 近年来我国铁矿石进口量居高不下,2015 年进口 量为 9.53 亿吨,2016 年进口量为 10.24 亿吨,过高的 对外依存度将严重制约我国钢铁行业的健康发展。 因 此,加大国内多金属矿中伴生铁矿物的开发力度,对增 加国产铁矿石产量极为有利,同时与大多数难选铁矿 石相比,其开发成本往往较低,在目前铁矿石价格低位 运行时期,具有重要的现实意义。 新疆某铜铁矿山选铜尾矿中铁品位达 34%左右, 为了合理回收利用铁资源,本文对其展开了详细的选 铁工艺试验研究,进行了单一强磁选、强磁选-重选、强 磁选-磨矿-反浮选、强磁选-磨矿-强磁选-反浮选、磨矿- 强磁选-反浮选等多方案研究,最终确定采用磨矿-强 磁选-反浮选工艺,可获得精矿铁品位 63.17%、回收率 70.30%的良好指标。 1 矿样性质 新疆某铜铁矿山选铜尾矿(以下简称原矿)多元 素分析和铁物相分析结果分别见表 1~2。 结果表明 矿石中主要有用矿物为赤铁矿,其次为磁铁矿;有害矿 物磁黄铁矿和黄铁矿含量较少,硅酸铁含量较多;主要 杂质是 SiO2、Al2O3,S、P 含量较低。 表 1 原矿多元素分析结果(质量分数) / % FeSPCaOAl2O3MgOSiO2MnO烧损 34.230.120.114.834.040.5231.480.1145.36 表 2 原矿铁物相分析结果 物相含量/ %分布率/ % 磁铁矿4.6713.57 赤铁矿19.4256.44 磁黄铁矿0.0320.09 黄铁矿0.0960.28 碳酸铁0.571.66 硅酸铁9.6227.96 合计34.408100.00 2 试验结果与讨论 2.1 单一强磁选 对原矿进行了单一强磁选试验,强磁选试验设备 ①收稿日期 2017-02-12 作者简介 张 玲(1969-),女,河南人,副教授,主要从事矿物加工教学及科研工作。 第 37 卷第 4 期 2017 年 08 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.37 №4 August 2017 万方数据 为 SLON-750 立环高梯度强磁选机,冲程和冲次分别 为 25 mm 和 200 次/ min,转环转速为 2 r/ min,充填介 质为 4 mm 棒介,不同磁感应强度条件下的强磁选试 验结果见表 3。 表 3 强磁选试验结果 磁感应强度 / T 产品 名称 产率 / % 铁品位 / % 铁回收率 / % 精矿32.2659.6956.30 0.2尾矿67.7422.0743.70 给矿100.0034.21100.00 精矿46.5657.4478.51 0.4尾矿53.4413.7021.49 给矿100.0034.06100.00 精矿51.9155.3683.72 0.6尾矿48.0911.6216.28 给矿100.0034.33100.00 精矿54.9453.9786.95 0.8尾矿45.069.8813.05 给矿100.0034.10100.00 精矿56.0353.3787.55 1.0尾矿43.979.6712.45 给矿100.0034.15100.00 试验结果表明磁感应强度对精矿品位和回收率 影响较大,磁感应强度越低,精矿品位越高,但即使磁 感应强度降低至 0.2 T,精矿品位也只有 59.69%,故采 用单一强磁选难以获得合格铁精矿。 2.2 强磁选-反浮选 为了进一步提高磁选精矿品位,对磁感应强度为 0.6 T 的强磁选精矿进行了阴离子反浮选试验,捕收剂 为 MD-28,试验流程见图 1,结果见表 4。 强磁精矿药剂单位g/t NaOH 淀粉 CaO MD-28 反 浮选 精矿尾矿 1200 400 500 300 2 min 2 min 2 min 2 min 图 1 反浮选试验流程 表 4 强磁精矿反浮选试验结果 产品名称产率/ %铁品位/ %回收率/ % 精矿67.4860.9474.28 尾矿32.5243.7825.72 给矿100.0055.36100.00 试验结果表明反浮选可以提高精矿品位,但难以 获得合格铁精矿。 2.3 强磁选-重选 对磁感应强度为 0.6 T 的强磁选精矿采用 Φ500 螺旋溜槽进行了重选试验,试验流程见图2,结果见表5。 强磁精矿 螺旋溜槽 粗选 尾矿 螺旋溜槽 精选 精矿中矿 图 2 螺旋溜槽重选试验流程 表 5 强磁精矿螺旋溜槽试验结果 产品名称产率/ %铁品位/ %回收率/ % 精矿25.9061.3528.70 中矿23.8053.5323.01 尾矿50.3053.1448.29 给矿100.0055.36100.00 试验结果表明采用重选工艺虽能进一步提高精 矿品位,但其作业产率远低于浮选工艺,且精矿品位也 仅有 61.35%,说明在不进行细磨的条件下难以获得合 格铁精矿。 2.4 强磁选-磨矿-反浮选 对磁感应强度为 0.6 T 的强磁选精矿进行磨矿后 再进行反浮选试验,试验流程见图 3,结果见表 6。 强磁精矿药剂单位g/t NaOH 淀粉 CaO MD-28 反 浮选 精矿尾矿 1200 400 500 300 2 min 2 min 2 min 2 min 磨矿 图 3 强磁精矿磨矿-反浮选试验流程 表 6 强磁精矿磨矿-反浮选试验结果 磨矿 细度 产品 名称 产率 / % 铁品位 / % 回收率 / % 精矿56.0061.3361.64 -0.076 mm 90%尾矿44.00 48.5738.36 给矿100.0055.71100.00 精矿53.7761.4759.24 -0.076 mm 95%尾矿46.23 49.1940.76 给矿100.0055.79100.00 精矿47.5061.5452.37 -0.043 mm 80%尾矿52.50 50.6247.63 给矿100.0055.85100.00 精矿38.5061.6442.50 -0.043 mm 85%尾矿61.50 52.2157.50 给矿100.0055.84100.00 94第 4 期张 玲等 某含铜铁矿石选铁工艺试验研究 万方数据 试验结果表明提高磨矿细度,精矿品位有所提高, 但提高幅度不大,这可能是因为磨矿作业产生的细泥影 响了浮选过程,因此考虑在浮选前采用强磁选脱泥。 2.5 强磁选-磨矿-强磁选-反浮选 将磁感应强度为 0.6 T 的强磁选精矿磨至-0.076 mm 粒级占 90%,然后进行强磁选-反浮选试验,试验 流程见图 4,结果见表 7。 强磁精矿药剂单位g/t 强 磁选 NaOH 淀粉 CaO MD-28 反 浮选 精矿尾矿 1200 400 500 300 2 min 2 min 2 min 2 min 磨矿-0.076 mm占90 0.6 T 图 4 强磁精矿磨矿-强磁选-反浮选试验流程 表 7 强磁精矿磨矿-强磁选-反浮选试验结果 产品名称产率/ %铁品位/ %回收率/ % 精矿49.8964.0957.75 尾矿50.1146.6742.25 给矿100.0055.36100.00 试验结果表明采用强磁选脱除细粒矿泥后,可明 显提高入浮品位和改善浮选效果,浮选精矿品位可达 64.09%。 2.6 磨矿-强磁选-反浮选闭路流程试验 考虑到强磁选-磨矿-强磁选-反浮选工艺中设有两 段强磁选作业,且磨矿细度-0.076 mm 粒级占 90%与 选铜前的磨矿细度-0.076 mm 粒级占 85%相差不大, 为了易于工业实施,将其改为磨矿-强磁选-反浮选工 艺,在条件试验的基础上,进行了全流程试验,试验流 程见图 5,结果见表 8。 原矿药剂单位g/t 强 磁选 尾矿 NaOH 淀粉 CaO MD-28 反浮 粗选 反浮 扫选1 反浮 扫选2 精矿 1250 450 400 430 2 min 2 min 2 min 2 min 磨矿-0.076 mm占90 0.3 T 反浮 扫选3 图 5 磨矿-强磁选-反浮选闭路试验流程 表 8 磨矿-强磁选-反浮选闭路流程试验结果 产品名称产率/ %铁品位/ %回收率/ % 精矿38.3263.1770.30 尾矿61.6816.5929.70 给矿100.0034.44100.00 试验结果表明采用磨矿-强磁选-反浮选工艺,最 终可获得铁品位 63.17%、回收率 70.30%的铁精矿。 3 结 论 新疆某含铜铁矿山选铜尾矿中铁品位为 34.23%, 主要铁矿物为赤铁矿,S、P 含量较低。 浮选前采用强 磁选脱除脉石矿泥可有效改善浮选过程,大幅提高精 矿铁品位。 采用磨矿-强磁选-反浮选工艺,可获得精 矿铁品位 63.17%、回收率 70.30%的良好指标。 引用本文 张 玲,王素玲. 某含铜铁矿石选铁工艺试验研究[J]. 矿冶 工程, 2017,37(4)48-50. �������������������������������������������������������������������������������������������������� (上接第 47 页) [4] 王利文,白志民. 中国萤石资源及产业发展现状[J]. 金属矿山, 2014(3)1-9. 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