关于放空调节阀选型的探讨.pdf
霹鲈撵零. 石油化工设计 Pet m chem i cal D esign 关 于 放 空 调 节 阀 选 型 的 探 讨 王硕 中国石化工程建设有限公司,北京100101 摘要放空调节阀在阀前后高差压的条件下,还要满足高可靠性和低泄漏、低噪音要求,因此调节阀 的放空工况,成为一类调节阀的难点工况。结合某项目中催化裂化装置中富气压缩机前的放空调节阀实 例,对如何降低气体放空调节阀伴随的噪音及相关选型问题,进行了不同类型阀门的尝试,同时结合一定 的理论分析作为判断依据,最终选定多孔套筒阀作为本放空阀实例的最优方案。所选产品满足了所有过 程控制及安全生产的要求,拥有高可靠性的同时达到低泄漏、低噪音标准。 关键词调节阀放空 阻塞流噪音多孔 在工业自动化控制系统中,调节阀是最为广 泛使用的流体控制设备,也是绝大多数控制回路 的终端。因此,在自动控制工程设计中,一定要选 好调节阀,使其耐用可靠,灵活可调又能满足各种 H sE的要求。这对调节阀的工程设计选型提出了 越来越高的要求。 本文拟就调节阀的放空工况这一难点,结合 某催化裂化装置中富气压缩机前的放空调节阀实 例,分析和探讨气体放空调节阀的选型和噪音。 1工艺背景与条件 1.1工艺简述及控制要求 催化裂化装置中的富气经过分馏塔顶油气分 离器分离后进人富气压缩机升压,富气压缩机为 汽轮机带动的离心式压缩机。压缩机前压力如果 不稳定,容易导致压缩机操作曲线变动,变化幅度 或变化速率达到一定程度时可引起压缩机喘振, 造成恶性事故。而且,富气压缩机前压力不稳定 也会破坏上游分馏塔的平衡,想要再次建立塔平 衡需要耗费较长的时间和一定的成本。所以,富 气压缩机人口设置了压力控制回路,在压力高时, 打开调节阀放空,维持富气压缩机前压力不高于 设定值。另外,还有一台大口径放空特种阀与此 阀并联,在压缩机意外停机时,两台阀同时联锁打 开,保证富气全部放空时有足够的泄放流量。 1.2工艺条件 阀前富气介质压力约为0.17M Pa表,阀后 O .05M Pa表;介质温度40℃;工艺管道管径 D N 350;阀门故障位置FO ;正常流量240 Nm 3/ m i n,最大流量300N m 3/m i n。因业主单位将放空 阀门的泄漏量计入考核,故用户要求将调节阀的 泄漏等级o定位为FC l 702定义的V I 级嵋1。因 介质含有部分硫化氢,还需对阀门中接触介质的 部位做N AC E防硫化物应力开裂的材料处理。 2选型过程 在调节阀的选型工作流程中,一般将经过以 下重点环节首先,明确调节阀的工艺需求和工艺 条件,确定首要的选型难点;其次,根据难点选择 阀门类型,并可根据计算结果不断调整优选阀门 类型;最后,完善调节阀的规格细节。 2。1蝶阀的尝试 本台调节阀在设计询价时,首先考虑的是套 筒类调节阀。但是,由于用户在此类装置的类似 位置处有较多蝶阀的使用经验,所以用户坚持要 选用蝶阀。这样,各厂家在投标技术文件中,均选 择三偏心结构的蝶阀产品。 众所周知,蝶阀的流道平滑,是高压力恢复类 收稿日期2014~O l 一21。 作者简介王硕,男,2007年毕业于清华大学物理专 业,硕士,工程师,现从事石油化工装置仪表设计工 作,已发表论文l篇。联系电话01084875070;E m ail w angshuo sei .com .cn 石油化工设计2014年第2期第31卷 的阀门,它的I临界压差比群小,在高压差时容易发 生阻塞流。本调节阀经过各厂家的计算,确实有 几家产品已经出现了阻塞流,证明本调节阀的压 差比x虽不算很高xO .12/0.270.44,但多 数蝶阀已经不再适用。还有的厂家虽然计算上并 没有出现阻塞流报警,但是噪音很大。这是由于 在发生气体的阻塞流时,节流孔附近的介质流速 已经接近并达到了音速,所以噪音会非常大。如 果噪音很大但没有发生阻塞流,那么节流孔附近 的介质流速很有可能已经接近音速,也就是说虽 然没有形成阻塞流,但已接近阻塞流状态。在过 去,也有工作在阻塞流状态下的放空阀实例旧J,可 是这种选型一方面会产生极大机械振动,巨大的 应力会导致相应振动件的材料疲劳和损伤,另一 方面还会产生超标的噪音强度,按照现行的噪音 卫生标准,是不能接受的。普通蝶阀内介质流动 分布见图1a。 按照我国职业卫生标准,新建装置调节阀的 噪音要求控制到85dbA 以下,部分放空阀可放宽 到90dbA。考虑到本次选型的调节阀在正常生产 过程中比普通放空阀的动作频率要高,暂且要求 噪音不超过85dbA。鉴于此,只有某一家的蝶阀 满足噪音要求,约为80dbA。当然此产品的流量 计算中没有出现阻塞流,否则噪音必定超标。 b 特殊设计蝶阀 图1普通和特殊设计的蝶阀内介质流动分布示意 此家蝶阀的流道结构见图1b,在蝶阀的阀 板后紧贴着一片半圆形多孔板,这种独特的设计 结构将多孔降噪结构融合到蝶阀上。对比图1 a 中的普通蝶阀内介质流动分布,可以发现半圆形 多孔板消除了阀板后侧的湍流,而不阻挡蝶阀板 的开关动作,减少湍流引起的流体波动,最终降低 了噪音。多孔孔板在另一方面也对提高阀板后压 力有部分帮助,可产生类似于多级降压的效果,所 以也能部分降低噪音强度。 但是,由于只有一家产品满足技术要求,其它 家没有能与之比较的产品。故为了避免后续商务 上的问题,用户与设计方一致决定不再局限于蝶 阀,更换阀门类型。 2.2噪音的产生与降噪分析 既然噪音超标成为本放空调节阀的难点问 题,那么可以深入讨论一下噪音的产生问题。调 节阀噪音是由于调节阀在完成调节作用的过程 中,产生永久性的压力损失而导致流体湍流的结 果。调节阀的噪音主要来自3个方面1 机械振 动。机械噪音主要来自阀内湍流流体对阀内件的 冲击,造成与其相邻表面之间的振动而产生噪音; 2 气体动力学噪声。这是流体流经节流部位时, 机械能转换为声能的直接结果。3水力学噪声。 这一类里最主要的是空化噪声,其它噪声较轻可 忽略。对于本文中的气体放空阀,不涉及液体介 质,故本文忽略整个水力学噪声。 降低调节阀噪音的途径。4J ①对于机械振动引起的噪音,只能通过改善 阀本身的结构设计来解决,如增大导杆直径和减 少间隙来限制横向振动,或者以套筒为导向更好 地限制横向振动,还可以更有针对性地应对具体 工况设计阀体避开共振频率段。 ②对于气体动力学噪声∞J,气体动力学噪声 产生的主要区域是在紧靠缩流处下游的恢复区, 此处的流动状态是物相混乱、完全没有规则和不 连续的,具有强烈的湍流和混合作用。解决之道 在于降低流速和减弱湍流效果。 a 多级减压方式。该方式采用多级阀芯,串 联在一起逐级降压,将压降分散开,使节流孔处的 湍流效果减弱。气体介质可使用迷宫式阀芯,但 流道不能过大,否则对气体介质没有多级效果。 b 多孔式节流方式。单流路节流件的声功率 以面积平的函关系增加。面积变化1倍就会 导致声功率级相应变化6分贝;同时,当独立作用