高炉放散阀故障的处理.pdf
技术改造与改进 第2 9 卷2 0 1 1 年第6 期 总第 1 5 6 期 高炉放散阀故障的处理 黄坤宋燕民贺红旗刘鹏 安钢炼铁厂安阳4 5 5 0 0 4 【 摘要】 通过加大D N6 5 0 放散阀油缸尺寸和增加调整板强度, 解决了 放散阀关不严的问题。 【 关健词】 高炉放散阀 液压缸 Tr o u b l e S h o o t i n g o f Bl a s t Fu r n a c e Bl o w- o ff Va l v e HU ANG Ku n , S ONG Y a n - mi n , HE Ho n g - q i , L I U P e n g I r o n m a k i n gP l a n t o f A n y a n gI r o n a n dS t e e l l n c . , A n y a n g4 5 5 0 0 4 【 A b s t r a c t 】 T h e p r o b le m t h a t t h e b l o w o ff v a l v e c a n n o t b e f u l ly c l o s e d h a s b e e n s o lv e d a ft e r t h e d i me n s i o n s o f D N 6 5 0 h y d r a u l i c c y l i n d e r a n d a a j iu s t i n g p l a t e s t r e n g t h a r e i n c r e a s e d . 【 K e y w o r d s 】 B l a s t f u rna c e , b l o w o ff v a l v e , h y d r a u l ic c y l i n d e r 1 工作原理 安钢 2 8 0 0 m 高炉 D N 6 5 0 mm放散 阀安 装在煤 气上升管 的最顶端 , 在高炉正常生产过程 中处于 常闭状态 , 当高炉休风时重力除尘器遮断阀关闭, 放散阀打开将炉内的煤气对空放散, 为设备检修 提供安全保证。 放散 阀的开闭 由液压 缸来执行 , 正常情况放 散阀处于关闭状态, 当需要打开时, 操作电控系统 使电磁换向阀得电换向, 液压缸活塞杆伸出把放 散阀打开 , 当需要关 闭时 , 操作电控 系统使液压缸 活塞杆回缩 , 在碟簧与液压缸的共同作用下将放 散阀关闭。 2 改进前存在问题 2 8 0 0 m 高炉投产后顶压达到2 0 0 k P a , 在这样 的压力下 , 放散阀常出现关不严的故障。此故障 出现后 , 一方面泄漏大量的煤气与粉尘, 产生很大 的噪声, 另一方面使高炉顶压保不住 , 直接影响 高炉生产 , 严重时会导致高炉休风。处理这种故 障高炉必须休风 , 打开高炉大方人孔更换密封圈 并调整放散阀盖的位置。处理后运行仅 1 个月左 右 , 就又会 出现关不严 的故障 。经分析有 以下两 点原 因 1 放散阀压紧油缸的压紧力不够。 2 阀盖位置调整板刚度不够, 阀盖在炉顶压 力下顶住调整板并使其发生变形 , 从而导致阀盖 与阀座之间的配合不好 , 引起跑风。 3 改进方法 有两种 方法可增加油缸压紧力 , 一是通过调 高液压系统压力 , 二是更换大油缸。由于整座高 炉炉顶设备使用的是 1 套液压系统, 若调高系统压 力, 会影响炉顶其他设备的运行, 所以采用更换大 油缸。 改进前油缸规格 活塞直径 1 6 0 m m, 活塞杆直 径 9 0 ra m, 额定压力 2 O MP a 。 改进后油缸规格 活塞直径 2 0 0 m m, 活塞杆直 径 1 2 0 m m, 额定压 力为 2 0 MP a 。改进后 油缸压 紧 力增加 了 1 2 7 k N。 由于改进后油缸的安装尺寸和原来 的不 同 , 根据高炉休风时间短要求施工时间最短的原则实 施了以下方案 见图 1 。 1 利用高炉休风时间在放散阀与短节之间 加装盲板, 这样能保证在高炉送风后, 仍然能够对 放散阀进行作业 , 而不影响高炉生产。 2 加工与大油缸相匹配的油缸轴套 , 将油缸 安装到放散阀上。 3 加固阀盖位置调整板 , 焊接加强筋板以提 高其刚度, 并调整阀盖到合适的位置。 4 试压 使电磁换向阀得电换向, 液压缸活 塞杆回缩将放散阀关闭, 这样阀体与盲板之间便 [ 下转第4 8 页] . 45 . 第2 9 卷2 0 1 1 年第6 期 总第 1 5 6 期 技术改造与改进 雾 呻 . 图4 道口信号控制原理 的作业方式。采用这种作业方式, 在重车翻完、 下 一 批重车对位之前翻车机就要停止作业 , 等待时 间长。 为压缩翻车机等待时间, 将原来的“ 先挂空后 对重” 作业方式改为“ 先对重后挂空” , 保证了翻车 机作业的连续性。这样一来, 每批作业可以减少 翻车机等待时间近3 0 m i n , 每天的卸车批次可以增 加 1 批。 [ 上接第4 5 页] 一 4 8一 油 5 结束语 通过上述措施 的实施 , 翻车机卸车取送作业 的各环节得到了优化 , 作业进路的排列更加及时, 翻车机翻卸效率提高了近 1 倍 , 空重车占用到发线 时间及列车 占用 咽喉时间减少了一半 , 相 当增加 了 l 条到发线 , 提 高了车站到发 能力 和咽喉通 过 能力 。 2 0 1 0 1 2 - 0 8 收稿 图 1 放散阀改进施工方案 加盲板处 形成 1 个密闭的空间, 在阀体上开 l 小孔充人压力 为2 5 0 k P a 的氮气, 检查是否有则漏气现象, 如果没 有说 明说放散阀可以正常工作。 5 利用下次检修时间, 抽去盲板将放散阀投 人使用。 4 结束语 通过加大油缸活塞直径, 解决了放散阀油缸 压力不够导致的阀盖关不严的问题。加大放散阀 调整板刚度 , 保证了阀盖与阀板的配合精度, 从而 保证放散阀连续 l 2 个月无跑风现象, 大大降低设 备故障休风率, 保障了高炉正常生产。 2 0 1 0 -0 4 -1 5 收 稿