高炉鼓风系统止回阀节能改造的数值模拟.pdf
2 0 1 4年第 4 2卷第 l 2期 流体机械 5 5 文章编号 1 0 0 50 3 2 9 2 0 1 4 1 2 0 0 5 50 4 高炉鼓风系统止回阀节能改造的数值模拟 左可 , 谢建中 , 罗雨慧 , 桂其林 , 郁鸿凌。 1 . 上海理工大学, k 海 2 0 0 0 9 3 ; 2 . 宝L L J 钢铁股份有限公司能源部 , 一 k 海 2 0 0 9 4 1 摘要 针对高炉鼓风系统止回阀流阻高、 能耗高的问题, 提出了止回阀节能的改造方案, 即对阀瓣加强筋作开流孔与 圆角处理。使用了C F D软件模拟阀内流动, 分析了流场情况, 计算了流体流经阀门的压力损失, 初步探讨了改造后的止 回阀的节能潜力。 关键词 止回阀; 改造; 数值模拟 中图分类号 T H1 3 7 . 3 文献标 志码 A d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 5 0 3 2 9 . 2 0 1 4 . 1 2 . 0 1 2 Nume r i c a l S i m u l a t i on o f Ene r g y Sa v i n g o f Ch e c k Va l v e f o r Bl a s t Fur na c e S ys t e m Z U O K e , X I E J i a n . z h o n g , L U O Y u . h u i ‘ , G U I Q i . 1 i n , Y U H o n g l i n g . 1 . U n i v e r s i t y o f S h a n g h a i f o r S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y , S h a n g h a i 2 0 0 0 9 3 , C h i n a ; 2 . D e p a r t m e n t o f e n e r g y o f B a o s t e e l I r o n&S t e e l C o . L t d . , S h a n g h a i 2 0 0 9 4 1 , C h i n a Abs t r a c t Fo c u s e d o n t h e s o l u t i o ns o f h i g h r e s i s t e nc e a n d hi g h e n e r g y c o n s u mpt i o n o f t h e c h ec k v a l v e i n a bl a s t f u r n a c e s y s t e m. Bu i l d i n g o r i fi c e s o n t h e r i b s o r r o u n d i n g t h e r i b s w a s p r o v e d t o b e h e l p f u l i n r e d u c i n g t h e fl o w r e s i s t a n c e o f t h e c h e c k v a l v e . An a l y s i s o f t h e fl o w fi e l d a n d c a l c u l a t i o n o f t h e p r e s s u r e l o s s we r e c o mp l e t e d b y u s i n g t h e C F D s o f t w a r e s t o s i mu l a t e t h e fl o w i n t he va l v e . The p o t e nt i a l e n e r gy s a v i n g o f t he mo d i fie d c h e c k v a l v e wa s p r o s pe c t e d. Ke y wor ds c he c k v a l v e; mo d i fic a t i o n; nu me r i c a l s i mul a t i o n 1 前言 某钢炼铁厂装备 4座高炉, 备有 5台高炉鼓 风机 , 单 台由功率 为 4 8 0 0 0 k W 的同步 电动 机驱 动 , 采用 4用 1 备运行模式 , 向 4座高炉全年连续 送风。整个鼓风站的电能消耗约为每年 1 0亿度 , 约 占到公司的总电耗 1 0 % , 是名副其实 的耗能大 户。在高炉鼓风机 的出 口管道上 , 为防止出 口管 道的气流的倒流而设置了保护用止 回阀。流体流 经阀腔结构元件时 , 流动层分离, 形成涡流 、 剧烈 紊乱和发热等 , 造成 阀腔内压头损失 , 对鼓风机的 能耗影 响为 0 . 3 % ~0 . 7 5 % , 电耗损失达 3 0 0多 万度。如图 1所示 , 该止 回阀系偏心、 倾 斜式 、 带 阻尼缸 与配重 锤 的 自动类 蝶 阀, 其公 称直 径为 1 5 0 0 mm。当介质停止流 动或倒 流时 , 蝶 板靠 自 身重力和倒 流介质 作用 而旋转 到阀座上 J 。由 收 稿 日期 2 0 1 4~0 8 0 1 ; 修稿 日期 2 0 1 41 0 0 9 于这种 防倒 流 的偏 心 设 计 , 止 回 阀无 法 达 到 1 0 0 %的开度。止回阀最大 回转角度为 5 5 。 此时 即最大开度 7 0 。 , 正常运行时阀瓣保持 7 0 。 的开 度。为达到工程强度 , 回转轴与 阀瓣问装有 6个 加强筋。 自动类止回阀要 安全地实现逆止功能 , 阀瓣 倾角 最大开度 不可轻易更改。为 降低其流 动 的局部损失 , 根据 阀体腔 内流场分布对 阀芯的加 强筋作开流孔处理 , 对筋的迎 、 背风面进行合适的 圆角处理 , 使流体绕流 的截面符合流线型_ 2 J 。近 年来 , 科研人员开始趋 向于使用计算流体 C F D 软件对复杂流动情况进行数值模拟。C F D较之 实验方法 , 它的优势在于能在十分低的成本下测 试不同的流动状态 _ 3 ] 。本 文针对带阻尼缸 与配 重锤的倾斜式 自动止 回蝶阀采用 了 F l u e n t 1 4 . 5 A n s y s I n c . , U S A 对其 阀内流动进行有限体积法 58 FLUI DmACHI NERY Vo 1 . 42, No .1 2, 2 01 4 现象十分显著; 且通过对 P C O Z面的观察 , 发现阀瓣 处的二次流现象严重 , 如 图 7所示。漩 涡、二次 流现象均为造成流动能量损失 的原因 m 。静 压力图显示, 轴迎风面附近压力梯度非常大, 即压 力变化迅速 , 间接地说 明此处的能量损失大。 O n x 撼0 a 模 型 I阀瓣 处横 截面速度 矢量 7 . 20 e 01 .谬 一 b 模型 Ⅱ阀瓣处横截 面速度矢量 图7 二次流示意 计算得 出 进出 口之间压力损失为 1 8 2 5 P a , 止回阀的局部阻力系数为 1 . 9 1 。 模 型 Ⅱ与模 型Ⅲ的场图较模 型 I的基 本一 致 , 故不赘述 , 其计算结果见表 1 。 表 1 两种 改造 方案的阀门阻力性 能 模型 I 模型 Ⅱ 模型Ⅲ 项 目 原始 , 开流孔 、 未改造 开流孔 圆角处理 阀进出 口 1 8 2 5 1 7 8 4 l 7 7 2 压力差 P a 阀局部 1 .9 1 1 . 8 7 1 . 8 6 阻力系数 对 比原始的压力差 4 1 5 3 降低值 P a 对 比原始 的压力差 2 . 1 2 . 9 降低百分比 % 4节能潜力 经改造后的止回阀的流阻系数明显减小。对 阀瓣加强筋开流孔 , 可减少过流壁面对流体的摩 擦阻力; 对阀瓣加强筋作圆角处理, 可以使得绕流 截面更加符合流线型 , 从而减小阻力。 由逆止阀阻力而损失 的有效功功率计算式 p一 1 0 0 0 式 中9 流量 , i n / s A p压力损失 , P a 由此损耗的风机原动机输入功率为 AP 。 叼 式中 叼风机综合效率 该风机在 目前运行工 况点的综合效 率约为 8 1 % ~8 3 %, 若按 照 4台鼓风机每台鼓风量 6 9 5 2 N in / ra i n 计 算, 2 k P a的逆止阀压力损失可造成 3 9 0万 k W h / a的电能消耗 , 这与实际中设备运行 经验一致。由此 , 模型Ⅱ 每年可节电约 8万 k W h , 模型Ⅲ每年可节电约 1 0 . 3万 k W h 。以上结论对 高炉鼓风系统止 回阀的改造具有重要参考意义。 参考文献 [ 1 ] 机械工业部合肥通用机械研究所. 阀门[ M] . 北京 机械工业出版社 , 1 9 8 4 . 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[ 7 ] K i m S E, C h o u d h u r y D , P a t e l B . C o mp u t a t i o n s o f C o m p l e x Tu r b u l e n t F l o w s Us i n g t h e C o mme r c i a l C o d e AN S Y S F L U E N T[ C] .I n P r o c e e d i n g s o f t h e I C A S E / L a RC / AF O S R S y mp o s i u m o n Mo d e l i n g C o mp l e x T u r bn l e nt Fl o ws . Vi r g i ni a Ha mp t o n, 1 99 7. 下转第 5页 2 0 1 4年第 4 2卷第 l 2期 流体机械 5 言 暑 、 量 一 2 0 5结论 3 5 7 水 MP a a 喷嘴 A 苫 量 之 0 一 曼 舞 童 2 5. 0 0. 0 3 5 7 水 MP a 1 b 喷嘴 B 图4 3 种喷嘴各因素变化对吸风量的影响 1 人 口水压对水气射 流通风装置 吸风效果 的影响。吸风量随着水压 的增大而增 加 , 故水压 越大 , 通风效果越显著。但是 , 由于水压 的增加会 产生较大的能量消耗 以及技术上的不足, 压力也 不能无限制地增加。所以, 高压清洗机正常工作 的水压一般会维持在 5~7 MP a 范围内; 2 喉管长度对吸风效果的影 响。选用短喉 管 即喉管长度为 1 8 0 m m 时 , 水气射流通风装置 的吸风量最大; 而长喉管 即喉管长度为 4 5 6 m m 的吸风效果大于直通管的吸风量。由数值模拟试 验所得的喉管长度与吸风量的曲线可 以看出 , 当 喉管长度为 1 8 0 m m时所对应 的吸风量大于喉管 长度为 4 5 6 mm时 的吸风量 。所 以, 在 实际应 用 中, 应 当选择短喉管 以达到最佳的通风效果; 3 喷嘴结构对吸风效果 的影响。由试验结 果分析可知, 当选用喷嘴结构为实心螺旋喷嘴的 吸风量最大 ; 空心螺旋喷嘴的吸风量次之 ; 而选用 直流喷嘴的吸风量最小。 参考文献 1 8 三 j 努9 塞 0 3 5 7 水 MP a 1 c 喷嘴 C 马中飞, 沈恒根. 工业通风与除尘[ M] . 北京 中国 劳动社会保障出版社, 2 0 0 9 5 6 - 6 1 . 张浩, 由睿. 自然通风与机械通风的博弈[ J ] . 建筑 创作, 2 0 1 0 , 4 1 0 0 - 1 0 5 . 樊国军. 谈局部通风方法[ J ] . 山东煤炭科技, 2 0 1 0 , 2 1 9 3 1 9 4 . 马中飞, 赵锋. 水射流通风器参数对吸风性能影响 的实验研究[ J ] . 流体机械, 2 0 0 7 , 3 5 1 8 - 1 1 . 马中飞, 闫正波, 陈家祥, 等. 综掘工作面水气旋转 射流降尘系统的数值模拟与试验[ J ] . 煤炭学报, 2 0 1 1 , 3 6 5 8 1 9 8 2 2 . 杨秀莉 , 刘干光. 高压二次旋转水射流通风治理上 隅角瓦斯[ J ] . 煤炭安全 , 2 0 0 7 , 1 O l 7 一 l 9 . 马中飞, 郝明奎, 赵锋. 二次实心旋转水气射流驱散 积聚瓦斯 的理论 与试验 [ J ] . 煤炭学报 , 2 0 0 8 , 2 3 2 1 41 1 4 3 . 作者简介 尹惠 1 9 9 0一 , 女 , 在 读硕士研 究生 , 从事通 风 除尘以及防灭火的研究 , 通讯 地址 2 1 2 0 1 3江苏镇 江市江 苏大学 环境与安全工程学院。 上接第 5 8页 [ 8 ] S h i h T H, L i o u W W, S h a b b i r A, e t a 1 . A N e w k一8 E d d y .. Vi s c o s i t y Mo d e l f o r Hi g h Re y n o l d s Nu mb e r T u r . . b u l e n t F l o ws.Mo d e l De v e l o p me n t a n d Va l i d a t i o n『 J ] . C o mp u t e r s F l u i d s . 1 9 9 5, 2 4 3 ; 2 2 7 - 2 3 8 . [ 9 ] P a t a n k a r S V, S p a l d i n g D B . A c a l c u l a t i o n p r o c e d u r e for h e a t , ma s s a n d mo me n t u m t r a n s f e r i n t h r e e d i me n s i o n a l p a r a b o l i c fl o w s l J 】 . I n t . J . H e a t Ma s s T r a n s f e r . 1 9 7 2, 1 5 1 1 1 7 8 7 1 8 0 6 . [ 1 0 ]陈五星, 谭术洋, 李毅, 等. C F X仿真分析技术在止 回阀阀板抖动故障处理中的应用 [ J ] . 流体机械, 2 0 1 3 , 4 1 6 5 0 5 3 , 6 9 . 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