排山楼选矿厂自动化控制系统应用.pdf
科学与财富科 学 发 展 排山楼选矿厂自动化控制系统应用 刘英驰, 王美蠲, 包刚 (辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司 ) 摘要 选矿厂作为排山楼公司主要生产车间, 如何应用自动化控制技术实现生产连续、 稳定、 优质和高效运行, 减少污染, 改善作业环境与劳动强度, 是选矿厂所面临的问题。本文根据排山楼选矿厂工艺流程介绍选矿自动化应用情况。 关键词 选矿; 自动化控制; 应用 排山楼公司选矿厂现有自动化控制系统于 2015 年 12 月正式施工, 2016 年 12 通过正式验收。选矿采用全泥氰化炭浆工艺, 其流程为破碎部 分采用三段一闭路加筛分; 磨矿部分采用两段两闭路磨矿分级; 浸出部分 采用全泥氰化炭浆提金高温高压解吸电解; 尾矿部分采用压滤干堆。 自动 控制系统由排山楼公司联合北京憶众联创科技公司共同开发完成。 选矿厂自动化采用西门子 DCS 冗余控制系统、 先进的通讯环网、 先进 的在线检测分析仪表及执行机构等, 引入模糊控制、 网络控制等先进控制 方式, 对全流程进行自动控制和检测; 选用稳定性好的知名公司的检测设 备如科隆的流量计、 EH 的浓度计、西门子的变频器等等为控制环节提供 数据支持; 利用大数据技术建立软测量模型对无法在线检测的关键工艺变 量进行推算, 实现了排山楼公司选矿厂生产全流程自动化控制。 1破碎控制系统 破碎机为矿山生产主要的设备之一,但同时破碎机又是高耗能的设 备。因此, 如何使破碎机效率最大化, 就成了碎矿自动化控制的最终目的。 一般控制系统主要选取主传动电机的功率或电流作为被控参数, 控制策略 一般采用恒功率或优化功率方式运行,动态调整给矿机给矿量的大小, 使 主机的负荷稳定运行在设定的要求之内, 同时检测温度、 压力、 流量等, 具 有完备的保护功能, 排山楼公司碎矿自动控制针对美卓设备采取如下控制 策略。 1.1 提高破碎效率 破碎系统主要采用的是美卓设备, 该设备是在满足挤满给料的前提下 才能发挥其最佳效能。 所以我们把做好挤满给料作为提高破碎效率的突破 口。 我们通过在 hp300 和 hp400 料腔上方加装激光料位计检测破碎料腔内 料位高度、 对主电机运行电流等参数和给料皮带进行 PID 调控, 并形成闭 环控制, 达到了提高破碎运行效率的目标。 1.2 降低能源消耗 是在保证设备发挥最大效率的基础上, 提高小时处理矿量, 减少运转 时间, 实现系统完全躲峰运行; 同时要建立能源管理系统, 就是要充分实施 电力消耗数字化, 通过安装计量表实现峰、 谷、 平及每班、 每天、 每月的电耗 统计, 进而进一步分析和评价设备运行状态, 保障设备效率的最大化, 同时 为进一步降低能耗提供有力的事实依据。 1.3 给矿量的控制 C120 的给矿速度是根据 HP300 小料仓的料位调节重板的给矿速度实 现; HP300 的给料是通过 HP400 仓位调整 hp300 给矿小皮带完成; HP400 给料皮带频率是通过电流和腔内料位对 hp400 小皮带进行 pid 调节。破碎 系统给矿控制的由后向前推进, 做优每台设备的闭环调节实现整个流程闭 环控制, 实现矿量的自动给矿和自动调节, 并经安装在 4 号带与 5 号带之 间的切换翻板自动分配至新老系列两个粉矿仓。 矿石量采用电子皮带秤检 测 4 号皮带矿量作为反馈信号进行计量, 并在所有料仓加装料位计, 实时 监控料位状态。 1.4 设备安全运行与状态监测 主要包括设备的顺序起停、 电流 (功率) 实时、 设备润滑系统的实时监 测与保护 (油流、 油压、 油温实时状态检测与记录) , 以及破碎机、 筛分机的 轴温检测和控制; 皮带机打滑、 跑偏检测和控制。 2磨矿分级控制系统 磨矿分机系统, 磨矿作业是选矿最重要工艺环节, 是考核整个选矿厂 重点。 因此磨矿系统实施自动控制, 确保浓度指标合理至最优, 其根本目的 就是为了提高磨机效率, 提高处理矿量的同时, 稳定磨矿分级最终产品粒 度, 为选别作业提供合格的溢流产品。 2.1 给矿量控制 1 号球磨机的给矿量是通过矿石处理量设定值与皮带秤反馈信号实 现控制, 输入给矿量设定值, 通过皮带秤检测值实时数据调节给料皮带频 率, 达到预期设定处理量。 2.2 配比水控制 球磨机给矿水和返沙水是根据皮带秤处理矿量反馈信号, 经计算机计 算确保合理的磨矿浓度后进行比例给水。 排矿水是根据分级机溢流浓度设 定值调整给水量,通过浓度计检测值实时数据调整补加水阀门开度大小, 实现补加水的自动调节功能。 2.3 渣浆泵泵池液位控制 通过泵池液位控制渣浆泵频率实现, 根据工艺流程要求设定液位控制 值范围, 高于控制值范围降低渣浆泵给矿频率, 低于控制值范围提高渣浆 泵给料频率。 2.4 浓细度的控制 根据粒度仪浓细度反馈信号控制,细度根据粒度仪每 15 分 1 次检测 结果通过 3 个数轮询的平均值对比, 平均值低于设定值调整给矿量与给水 量配比。 2.5 球磨机涨肚的控制 通过电耳反馈信号控制, 根据球磨机的实际涨肚测量设定电耳检测值 控制范围, 通过检测值实施数据调整前后水量配比。 2.6 一段分级粒度控制, 采用分级溢流浓度的设定进行调整, 通过球 磨排矿给水的调整实现分级机浓度控制, 即实现了一段粒度控制。 2.7 二段粒度控制, 可以通过控制泵池液位 (避免泵池抽空, 粒度跑 粗 ) , 以及通过旋流器溢流浓度的控制, 通过调整泵池给水来调整旋流器给 矿浓度的办法控制溢流浓度, 达到控制溢流粒度的办法。 3结论 选矿厂 DCS 自动化控制系统不仅实现选矿厂生产流程设备自动化闭 环控制, 另一方面也承担着数字化矿山建设基础数据采集与整理, 通过检 测采集处理矿量、 药耗、 电耗、 水耗、 产品质量、 设备运行时间、 运行状态、 等 数据信息, 并进行基础运算整合提供给信息层作为运算依据。从选矿自动 化系统、 输变电微机监控系统、 各类现场检测仪表及其它信息系统中实时 采集生产数据和信号。这些数据可为业务应用系统的生产监控、 生产数据 统计和历史趋势分析提供数据支撑。这次自动化改造项目实施, 将极大地 提高选厂自动化控制水平, 为建设数字化矿山打下坚实的基础。 121 ChaoXing