某铜转炉渣浮铜试验.pdf
某铜转炉渣浮铜试验 ① 高玉德1, 曹 苗1,2, 卜 浩1,2, 徐余林3, 姚清贵3, 徐继保3, 凤元武3 (1.广州有色金属研究院,广东 广州 510651; 2.中南大学 资源加工与生物工程学院,湖南 长沙 410083; 3.浙江和鼎铜业有限公司,浙江 杭州 311404) 摘 要 对某富氧双侧吹熔炼、P⁃S 转炉吹炼工艺产生的炼铜转炉渣进行了浮铜试验。 在磨矿细度-0.074 mm 粒级占 70%条件下, 采用 Z⁃200 作捕收剂进行一次浮选直接获得回收率 90%以上的高品位铜精矿,浮选尾矿再磨至-0.038 mm 粒级占 90%,采用丁基黄 药作捕收剂,经一次粗选、二次精选、二次扫选,扫选精矿返回再磨闭路浮选工艺流程,获得回收率 6%左右的低品位铜精矿,全流程 试验获得了铜品位为 30.09%、回收率为 96.92%的铜精矿,为该类型转炉渣回收铜提供了技术依据。 关键词 浮选; 铜转炉渣; 阶段磨矿; 选择性再磨 中图分类号 TD952文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2015.05.016 文章编号 0253-6099(2015)05-0056-04 Flotation Technology for Reclaiming Copper from Converter Slag GAO Yu⁃de1, CAO Miao1,2, BU Hao1,2, XU Yu⁃lin3, YAO Qing⁃gui3, XU Ji⁃bao3, FENG Yuan⁃wu3 (1.Guangzhou Research Institute of Nonferrous Metal, Guangzhou 510651, Guangdong, China; 2.School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China; 3.Zhejiang Heding Copper Co Ltd, Hangzhou 311404, Zhejiang, China) Abstract Tests were conducted to reclaim copper from a converter slag produced by oxygen⁃enriched double⁃side⁃blown smelting and P⁃S converter blowing. With Z⁃200 as the collector, a high copper grade concentrate with a copper recovery exceeding 90% can be obtained at the first stage of direct flotation of slag with grinding fineness of -0.074 mm 70%. After reground to a fineness of -0.038 mm 90%, the ore was treated with a closed⁃circuit flowsheet using sodium butyl xanthate as the collector, consisting of one stage of roughing, two stages of cleaning, two stages of scavenging, with the scavenging concentrate returned to the regrinding process. A low grade copper concentrate can be obtained with the recovery around 6%. The whole process resulted in 96.92% copper recovery to a concentrate grading 30.09% Cu, which provides a technical reference for copper recovering from this type of converter slag. Key words flotation; copper converter slag; stage grinding; selective regrinding 世界 80%的精炼铜来源于火法炼铜,选矿法是处 理该类型转炉渣最经济有效的方法之一,选矿法处理 能力大,回收率高,成本低,富集效果好,国内外多数铜 冶炼厂炉渣综合回收采用选矿法并取得了良好效 果[1-2]。 本文采用粗磨开路浮选、选择性再磨闭路浮 选工艺,显著提高了铜精矿品位及回收率。 1 原矿性质 转炉渣取自某铜业公司,该公司采用富氧双侧吹 熔炼、P⁃S 转炉吹炼工艺,渣样呈黑色,致密,性脆,密 度为 4.12103kg/ m3。 转炉渣中的矿物组成及含量、主要元素化学分析 结果、铜物相分析结果分别如表 1~3 所示。 表 1 转炉渣中矿物组成(质量分数) / % 辉、蓝辉铜矿金属铜黄、斑铜矿磁、赤铁矿方铅矿 2.951.451.7931.420.81 闪锌矿硫钴矿铁橄榄石硅灰石玻璃体 2.330.1446.492.909.72 由表 1 可知,转炉渣主要由磁铁矿、赤铁矿、铁橄 榄石、石英和铜矿物组成,75%以上为铁矿物,主要以 磁铁矿、铁橄榄石形式存在,两者的含铁量占渣中总铁 量的 96%以上。 铜矿物主要有辉铜矿、蓝辉铜矿、黄 铜矿、斑铜矿、金属铜等。 其它金属矿物有磁铁矿、方 铅矿、闪锌矿、硫钴矿等;脉石矿物有铁橄榄石、硅灰石 等。 经显微镜观察和鉴定,铜矿物主要呈圆粒状、椭圆 ①收稿日期 2015-04-05 作者简介 高玉德(1963-),男,广东揭阳人,教授级高级工程师,硕士,主要从事选矿工艺技术研究。 第 35 卷第 5 期 2015 年 10 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.35 №5 October 2015 粒状、乳滴状、长条状、哑铃状、葫芦状等形式产出;铜 转炉渣中除辉铜矿外,少量包裹金属铜、蓝辉铜矿、斑 铜矿、黄铜矿等铜矿物呈粒状不均匀分布在铁橄榄石、 玻璃体、磁铁矿的晶界处或被包裹在这些矿物中。 表 2 转炉渣中主要元素化学分析结果(质量分数) / % CuFeSPbZnSiO2A12O3Au1)Ag1) 4.9047.51.230.581.5618.950.930.588.33 1) 单位为 g/ t。 由表 2 可知,该渣中可回收的元素有铜、金、银、 铁,属于低硅铁比易选渣,通过浮选可回收铜并综合回 收金、银,浮选尾矿含铁较高,可为水泥工业提供高质 量的原料。 表 3 转炉渣中铜的化学物相分析结果 相别铜含量/ %铜分布率/ % 辉、蓝辉铜矿2.3648.16 黄铜矿0.6212.65 金属铜1.4329.18 氧化铜0.357.15 其他铜0.142.86 合计4.90100.00 由表 3 可知,该渣中主要以硫化铜为主,且金属铜 含量较高,在浮选过程中需强化这部分铜的回收,确保 有价铜元素得到高效率的回收。 铜矿物的粒度是影响炉渣选矿的重要因素,由于 冷却方式和冷却时间不同,铜矿物的结晶粒度差别较 大。 有研究表明,在低硅和缓冷条件下,炉渣粘度较 低,渣中铜矿物可以很好地迁移、聚集生长,形成的矿 物结晶粗且集中,磨矿时有利于矿物的单体解离,对提 高铜和铁品位有着关键作用[3-7]。 该转炉渣冷却制度 为自然冷却 24 h,水冷 24 h。 粒度测定结果见表 4。 表 4 转炉渣中铜矿物粒度(mm)测定结果(质量分数) / % -0.0100.010~0.038 0.038~0.0740.074~0.4170.417~1.168+1.168 14.6435.4411.8627.926.104.04 由表 4 可看出,转炉渣中铜矿物粒度粗细不均,其 中+0.074 mm 的铜矿物占 38.06%;-0.038 mm 的铜矿 物占 50.08%;-0.010 mm 的铜矿物占14.64%,在磨矿 过程中,这部分铜矿物较难单体解离,将影响铜的选矿 指标。 为进一步了解转炉渣中铜矿物的单体解离情 况,对磨矿细度为-0.038 mm 粒级占 98%的渣样进行 了铜矿物的单体解离度测定,测定结果如表 5 所示。 表 5 铜矿物单体解离度测量结果 矿物名称单体解离度/ % 单体78.69 富连生体2.89 与磁铁矿连生体6.90 与脉石矿物连生体11.52 转炉渣中铜矿物粒度较细,当磨矿细度为-0.038 mm 粒级占98%时,转炉渣中铜矿物连生体达 21.31%。 为 提高包渣中铜的选别指标,转炉渣必须细磨并采用捕 收能力较强的捕收剂,加强对连生体的回收,否则将影 响选矿指标。 从表 4 可看出,+0.074 mm 粗颗粒铜矿物宜采用 粗磨进行回收,-0.010 mm 细颗粒铜矿物需要细磨,根 据转炉渣不易磨泥化的特性,采用两段磨矿流程较为 合理。 2 试验及结果 转炉渣密度大,沉降速度快,通过总结前人经 验[8],发现转炉渣浮选适合采用高浓度浮选,以达到 减少药剂用量和延长浮选时间的效果,故确定一段浮 选浓度为 45%~50%,二段浮选浓度 40%~45%。 转炉渣的调浆主要有两种方式第一种是添加石 灰,第二种是添加硫化钠。 有研究表明,通过石灰改变 pH 值对铜回收率影响不大,还会降低精矿品位[9]。 硫化钠对金、银的回收有抑制作用,对转炉渣中铜的回 收没有帮助。 故本文未对转炉渣进行调浆,在自然 pH 值下进行,这样药剂制度简单,流程可控。 2.1 条件试验 2.1.1 磨矿细度试验 磨矿细度条件试验流程见 图 1,结果见表 6。 由表 6 可知,一段磨矿时磨矿细度 -0.074 mm 粒级占 70%较合适。 原矿 一段磨矿 药剂单位g/t 丁基黄药 松醇油 一段 浮选 铜精矿1 100 50 二段磨矿 丁基黄药 松醇油 粗 选 铜精矿2尾矿 100 50 图 1 磨矿细度试验 75第 5 期高玉德等 某铜转炉渣浮铜试验 表 6 一段磨矿细度条件试验结果 -0.074 mm 粒级含量 / % 铜精矿 1 产率 / % 品位 / % 回收率 / % 6514.3630.1787.54 7013.8032.5890.61 7514.1031.4090.05 8014.3930.6489.41 在确定一段磨矿细度为-0.074 mm 粒级占 70%的 条件下,一段磨矿尾矿进行二段再磨试验,结果见 表 7。 由表 7 可知,二段磨矿时磨矿细度-0.038 mm 粒级占 90%较合适。 表 7 二段磨矿细度条件试验结果 -0.038 mm 粒级含量 / % 铜精矿 2 产率 / % 品位 / % 回收率 / % 806.045.3759.00 856.854.8962.05 908.284.5567.24 958.724.1363.17 2.1.2 捕收剂种类及用量试验 由于转炉渣中铜主 要以硫化铜矿物和金属铜形式存在,故分别以丁基黄 药、Z⁃200、丁铵黑药这 3 种常用的铜矿物捕收剂进行 捕收剂种类及用量遴选试验。 所采用的流程为一段磨 矿粗选试验流程,其中磨矿细度为-0.038 mm 粒级占 90%,浮选浓度 46%,试验结果如图 2 所示。 捕收剂用量/g t-1 精矿铜品位/ 精矿铜回收率/ 回 回 回 回 @ @ @ @ 回 回 回 回 ① ① ① ① A A A A A A A A 40 36 32 28 24 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 406080100 120 140 160180200 220 丁基黄药,品位 丁按黑药,品位 Z-200,品位 丁基黄药,回收率 丁按黑药,回收率 Z-200,回收率 回 A ① 回 @ A 图 2 捕收剂试验结果 由图 2 可以看出,3 种捕收剂均适合转炉渣的浮 选,随着药剂用量增加,回收率不断增高,精矿夹杂变 多,精矿品位降低。 Z⁃200 具有用量少的特点,当用量 为 50 g/ t 时,精矿品位较高;丁基黄药具有捕收能力强 的特点,当用量为 160 g/ t,回收率较高;丁铵黑药,在 选择性上不如 Z⁃200,在捕收能力方面不如丁基黄药, 不予考虑。 综合上述因素,为获得较高的回收率和精 矿品位,采用 Z⁃200 作一段浮选捕收剂,丁基黄药作二 段浮选捕收剂。 2.2 开路试验 在条件试验基础上,进行了开路流程试验,开路流 程见图 3,结果见表 8。 扫选精矿筛析结果见表 9。 原矿药剂单位g/t Z-200 松醇油 一段 浮选 铜精矿1 50 50 丁基黄药 松醇油 粗 选 尾矿 90 45 丁基黄药 松醇油 扫选 1 50 25 丁基黄药 松醇油 扫选 2 扫精矿1 扫精矿2 50 25 精尾矿1 精选 1 精选 2 铜精矿2精尾矿2 -0.074 mm占70 -0.038 mm占90 图 3 开路试验流程 表 8 开路试验结果 产品名称产率/ %品位/ %回收率/ % 铜精矿 112.3136.2190.08 铜精矿 20.9512.242.36 精尾矿 12.161.270.56 精尾矿 20.662.980.39 扫精矿 15.112.552.63 扫精矿 25.321.771.90 尾矿73.490.142.08 原矿100.004.95100.00 表 9 扫选精矿筛析结果 产品名称粒度/ mm产率/ %品位/ %回收率/ % 扫精矿 1 +0.03850.53 4.8996.90 -0.03849.47 0.163.10 扫精矿 2 +0.03850.15 3.3895.78 -0.03849.85 0.154.22 由表 9 可知,扫精矿 1 和扫精矿 2 作为中矿,具有 产率大、+0.038 mm 粒级铜占有率高的特点,可用再磨 再选取代顺序返回工艺,通过再磨将中矿中的贫连生 体打开,使有用矿物尽可能地单体解离,经过再次选别 达到提高整体回收率的目的。 2.3 闭路浮选试验 以开路试验和筛析试验为基础,确定了阶段磨矿、 阶段浮选、扫选精矿返回再磨的闭路试验流程,试验流 程见图 4,试验结果见表 10。 85矿 冶 工 程第 35 卷 原矿药剂单位g/t Z-200 松醇油 一段 浮选 铜精矿1铜精矿2尾矿 50 50 丁基黄药 松醇油 粗 选 扫选 1精选 1 80 40 丁基黄药 松醇油 40 20 扫选 2精选 2 丁基黄药 松醇油 40 20 -0.074 mm占72 -0.038 mm占90 图 4 闭路试验流程 表 10 闭路试验结果 产品名称产率/ %品位/ %回收率/ % 精矿15.8530.0996.92 尾矿84.150.183.08 原矿100.004.92100.00 由表 10 可知,闭路试验可获得品位为 30.09%、回 收率为 96.92%的铜精矿,尾矿含铜 0.18%。 3 结 论 1) 与常规的转炉渣选矿工艺流程相比,此流程不 需调整剂,只采用 Z⁃200、丁基黄药、2#油 3 种药剂,具 有流程简单、药剂种类少、操作方面等优点。 2) 通过选择性磨矿,将转炉渣中部分难选含铜矿 物尽可能地单体解离,提高了整体铜的总回收率。 3) 采用粗磨开路浮选,选择性再磨闭路浮选工 艺,全流程试验获得品位为 30.09%、回收率为 96.92% 的铜精矿。 参考文献 [1] 宋 温,刘晓蕾. 铜冶炼转炉渣选铜的试验研究[J]. 有色金属, 2001(3)78-80. 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[9] 魏明安. 铜转炉渣选矿回收技术研究[J]. 矿冶,2004(3)38-41. �������������������������������������������������������������������������������������������������� (上接第 55 页) 工业试验前期,碳酸铁矿占 25.47%,完全符合选 矿要求,所以指标也很稳定。 工业试验后期,碳酸铁矿 比例增加到 38.24%,碳酸铁含量由 2.57%升至2.93%, 升高 14.01%。 第一阶段采场按选矿要求对 3 种类型矿石按规定 比例供矿,一是严格控制难选矿的出矿量,二是每天供 矿的可选性相对稳定,故试验系统指标稳定且明显优 于生产系统。 分析平均指标可见,试验系统比生产系 统的浮精品位提高了 0.52 个百分点,浮尾品位降低了 0.36 个百分点,药剂单耗基本相近。 第二阶段采场不按比例出矿,也不严格控制难选 矿的出矿量,而且每天各种类型矿石比例波动很大,其 中红矿比例最高 62.5%,最低 13.04%,难选矿比例最 高 62.5%,这期间难选矿比例远远超出标准,由此造成 试验系统指标稳定性较差。 分析平均指标可见,药剂 用量接近的情况下试验系统比生产系统的浮精品位提 高了 0.04 个百分点,浮尾品位降低了 0.25 个百分点。 整个工业试验平均指标对比结果表明与现场用 KS⁃Ⅰ相比,使用 KS⁃Ⅲ作捕收剂,浮精品位由66.13% 提高到 66.40%,提高了 0.27 个百分点,浮尾品位由 21.20 降到 20.84%,降低了 0.36 个百分点,各药剂用 量基本相同。 3 结 语 1) KS 系列产品是针对鞍山式贫赤铁矿特点研制 开发的一系列新型浮选用捕收剂,是 RA 和 MZ 系列 药剂的更新换代产品,具有自主知识产权。 2) KS⁃Ⅱ在齐大山选厂的工业试验结果表明与 生产用捕收剂 RA⁃515 选别指标相比,使用 KS⁃Ⅱ作捕 收剂,浮精品位提高了 0.12 个百分点,浮尾品位下降 了 1.17 个百分点。 3) KS⁃Ⅲ在东鞍山烧结厂的工业试验结果表明 与生产用捕收剂 KS⁃Ⅰ选别指标相比,使用 KS⁃Ⅲ作捕 收剂,浮精品位提高了 0.27 个百分点,浮尾品位下降 了 0.36 个百分点。 4) KS 系列产品工业试验均取得了较好的选别指 标,在生产应用中效果良好。 可在同类型矿石生产中 推广使用。 95第 5 期高玉德等 某铜转炉渣浮铜试验