内蒙古某锌铁矿选矿试验研究.pdf
内蒙古某锌铁矿选矿试验研究 ① 王学军1, 刘 旭2 (1.内蒙古兴业集团股份有限公司,内蒙古 赤峰 024028; 2.长沙矿冶研究院有限责任公司,湖南 长沙 410012) 摘 要 对内蒙古某锌铁矿进行了选矿试验研究。 采用先浮选后磁选、阶磨阶选的回收工艺流程,获得了含锌 57.57%、回收率 93 80%的锌精矿和 TFe 品位 65.18%、回收率 61.79%的铁精矿。 关键词 锌铁矿; 浮选; 磁选; 阶段磨矿; 阶段选别 中图分类号 TD92文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2014.02.014 文章编号 0253-6099(2014)02-0054-03 Experimental Research on Certain Zinc⁃Iron Ore in Inner Mongolia WANG Xue⁃jun1, LIU Xu2 (1.Inner Mongolia Xingye Group Co Ltd, Chifeng 024028, Inner Mongolia, China; 2.Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy Co Ltd, Changsha 410012, Hunan, China) Abstract Experimental research on mineral processing of a zinc⁃iron ore from Inner Mongolia was carried out with a flowsheet composed successively of flotation and magnetic separation, which is characterized by stage⁃grinding and stage⁃ concentration. It yielded a zinc concentrate approaching 57.57% Zn grade at 93.80% recovery, and an iron concentrate with TFe grade of 65.18% at 61.79% recovery. Key words zinc⁃iron ore; flotation; magnetic separation; stage⁃grinding and stage⁃concentration process 我国是锌资源大国,锌的消费量也居世界前列,随 着建筑业、汽车工业等领域对镀锌钢板等需求的增加, 未来世界对锌的需求量将大幅上升。 因此,对锌资源 的高效开发利用极为重要[1-3]。 通常,单一的锌矿床 较为少见,多与铁、铅等其他金属共生。 内蒙古某矿中 主要可回收矿物为闪锌矿和磁铁矿,本文通过工艺矿 物学研究和选矿试验研究,确定了适合该矿的工艺流 程,实现了锌、铁的综合回收。 1 原矿性质 原矿样多元素化学成分分析结果见表 1。 主要矿 物的化学物相分析结果分别见表 2 和表 3。 该矿石属 低磷高硫含锌半自熔性原生磁铁矿矿石,矿石中可供 选矿回收的主要元素锌和铁的品位分别为 2.45%和 24 70%;铜、铅、铋和钼等其他有价金属均因含量太低 综合利用的价值不大。 为达到富集铁、锌等有用矿物 的目的,需要选矿排除或降低的脉石组分主要是 SiO2 和 CaO,二者合计含量为 51.05%。 物相分析结果表 明,矿石中锌主要以硫化锌形式存在,铁主要呈磁铁矿 和含铁硅酸盐类矿物产出。 表 1 矿石主要化学成分(质量分数) / % TFeFeOFe2O3ZnPbCuBiMoSiO2 24.708.6125.722.450.0220.0220.0270.02130.23 Al2O3 CaOMgOMnO Na2OK2O PSIg 3.9320.821.612.280.0630.100.0501.411.32 表 2 矿石中锌化学物相分析结果/ % 锌相含量/ %分布率/ % 硫化锌2.3093.88 硫酸锌痕量 氧化锌0.041.63 锌铁尖晶石0.114.49 合计2.45100.00 表 3 矿石中铁化学物相分析结果 铁相含量/ %分布率/ % 磁铁矿中铁15.0060.73 假象赤铁矿0.251.01 赤(褐)铁矿中铁1.977.98 碳酸盐中铁0.783.16 硫化物中铁0.271.09 硅酸盐中铁6.4326.03 合计24.70100.00 ①收稿日期 2013-11-22 作者简介 王学军(1963-),男,内蒙古赤峰人,高级工程师,主要从事选矿工艺的研究与实践。 通讯作者 刘 旭(1984-),男,陕西汉中人,硕士,工程师,主要从事贫、细、杂难选矿物选矿及资源综合利用研究。 第 34 卷第 2 期 2014 年 04 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.34 №2 April 2014 2 试验方案 区内矿石中具有回收价值的金属主要为锌和铁。 目前,对锌矿物的选别多以浮选法为主,重选和选冶联 合流程也有应用,但较为鲜见。 磁铁矿多以磁重选的 方法进行回收,而对铁矿物的回收还须考虑有害杂质 磷和硫的影响。 原矿中磷的含量较低,但硫的含量明 显偏高,因此,在选择选矿方法和流程时,须对硫的富 集趋势予以重视。 试验对“先浮后磁”和“先磁后浮” 两种流程进行了对比,结果表明,在试验条件相同的情 况下,“先浮后磁”方案铁精矿含硫量更低,且锌精矿 回收率相对较高,同时考虑到采用先浮后磁流程,浮选 尾矿无需浓缩、直接进入磁选作业,设备配置简单,因 此,推荐“先浮后磁”流程为原则流程。 3 试验结果与讨论 3.1 锌回收试验研究 3.1.1 磨矿粒度试验 由于矿石中锌、铁矿物粒度分 布粗细不均,嵌布关系较为复杂,因此对磨矿粒度进行 了考查。 试验流程和试验结果分别如图 1 和图 2 所示。 图 1 试验原则流程 图 2 磨矿粒度试验结果 结果表明,随着给矿中-0.074 mm 粒级含量提高, 浮选精矿锌品位逐渐降低,回收率逐渐提高。 当 -0.074 mm 粒级含量超过 75%时,虽然回收率有一定 提高,但精矿品位开始降低,说明磨矿粒度过细后,产 生的矿泥对锌的浮选回收影响较大。 综合考虑,确定 适宜的磨矿粒度为-0.074 mm 粒级占 75%。 3.1.2 调整剂试验 针对原矿中的脉石矿物,考查了 常见的几种调整剂对锌浮选的影响。 其中,水玻璃和 腐植酸铵对锌回收率的影响相对较大;六偏磷酸钠、氟 硅酸铵和 CMC 虽然对提高锌回收率有利,但精矿品位 下降较快;加入石灰后,对提高锌回收率较为有利。 在 硫化锌浮选中,石灰不但是硫化铁矿物的有效抑制剂, 还是常用的 pH 调整剂,用量过低时难以达到锌浮选 最佳 pH 值,用量过高时会促使微细矿物凝结,使泡沫 粘性增大,夹带严重,从而恶化浮选[4]。 故此,对石灰 用量进行了试验,试验流程同图 1,结果见图 3。 图 3 石灰用量试验结果 结果表明,随着石灰用量增加,锌回收率逐渐提 高,但锌品位呈下降趋势,说明适当用量的石灰对锌浮 选有利,用量过高后对锌品位影响较大。 综合考虑,确 定适宜的石灰用量为 1 000 g/ t。 3.1.3 硫酸铜用量试验 通常,闪锌矿的天然可浮性 较差,一般需要活化[5],Cu 2+ 、Ag+、Cd 2+ 、Hg+、Hg 2+ 等多 种重金属阳离子均可有效活化硫化锌矿物[6-7],而从 成本、来源和环境等因素考虑,实践中多用硫酸铜作为 硫化锌矿物的活化剂,因此,对硫酸铜的用量进行了试 验考查,试验流程同图 1,结果见图 4。 图 4 硫酸铜用量试验结果 结果表明,随着硫酸铜用量增加,锌精矿锌品位和 回收率随之提高,适宜的硫酸铜用量为 200 g/ t。 3.1.4 捕收剂试验 对常见的硫化锌捕收剂进行了 考察,结果表明异丁基黄药的捕收效果相对较好,故对 55第 2 期王学军等 内蒙古某锌铁矿选矿试验研究 其用量进行了试验,试验流程同图 1,结果见图 5。 结 果表明,随着异丁基黄药用量增加,锌回收率随之升高, 适宜的异丁基黄药用量为40 g/ t。 图 5 异丁基黄药用量试验结果 3.2 铁回收试验研究 3.2.1 磁选强度试验 对锌浮选尾矿进行了选铁磁 场强度试验,结果如图 6 所示。 结果表明,随着磁选场 强提高,铁精矿品位略有下降,但变化并不显著,回收 率逐渐提高,结合铁矿嵌布粒度不均,与锌矿嵌布关系 密切的特点,对铁粗选精矿进行了再磨试验。 图 6 磁场强度试验结果 3.2.2 铁粗精矿再磨试验 铁粗选精矿再磨试验流 程和结果分别如图 7 和图 8 所示。 结果表明,随着再 磨粒度变细,精矿铁品位随之提高,当-0.074 mm 粒级 含量达到 85.45%时,铁精矿 TFe 品位为 65.79%;当 -0.074 mm 粒级含量提高到 99.49%时,铁精矿 TFe 品 位可达到 67.25%。 综合成本因素,选择再磨粒度为 -0.074 mm 粒级占 85.45%。 图 7 粗精矿再磨再选试验流程 图 8 粗精矿再磨再选试验结果 3.3 闭路试验 在优化条件试验的基础上进行了闭路试验,闭路 流程见图 9,结果见表 4。 结果表明,原矿在磨矿粒度 -0.074 mm 粒级占 75%的条件下,经一粗三精两扫浮 选流程,可获得 Zn 品位 57.57%,回收率 93.80%的锌 精矿;浮锌尾矿选铁粗精矿在磨矿粒度-0.074 mm 粒 级占 85%的条件下,弱磁选可获得 TFe 品位 65.18%, 回收率 61.79%的铁精矿。 图 9 综合闭路试验流程 表 4 全流程闭路试验结果 产品名称产率/ % 品位/ %回收率/ % ZnTFeZnTFe 锌精矿3.8657.575.0693.800.81 铁精矿22.810.09865.180.9461.79 尾矿73.330.1712.275.2637.40 给矿100.002.3724.06100.00100.00 4 结 论 内蒙古区内矿石属低磷高硫的含锌半自熔性原生 (下转第 60 页) 65矿 冶 工 程第 34 卷 备亦可通过操作台集中手动操作。 4 新工艺效果 与常规浓缩相比,新浓缩工艺处理微细粒低浓度 铁尾矿投资省、效率高、成本低、效益好。 估算处理同 样矿量条件下,投资减少 50%,占地面积只有常规浓 缩的 10%,相当于处理能力是常规浓缩机的 10 倍, 尾 矿浓缩底流浓度提高 10%以上,大大减少了尾矿的输 送量,年节约水、电、备件、人工等费用约 1 100 万元, 一年即可收回全部投资。 而且,新工艺应用后高浓度 尾矿质量浓度可达 50%以上,为下一步尾矿压滤造 砖、尾矿压滤干堆创造了条件,间接效益十分可观。 5 拟改进措施 5.1 增加浓缩机台数 高效浓缩机的运行负荷超设计 1~2 倍,长期超负 荷运转对设备不利。 为此,现场正在考虑再增加 1 台 HRC-28 型高效浓缩机,以便减轻设备负荷。 5.2 自动化升级改造 虽然现有浓缩系统及底流输送隔膜泵系统的自动 化控制程度比较高,但仍存在一些问题,如① 絮凝剂 配加系统给料为人工给料,工人劳动强度较大;② 浓 缩机未设计清水界面检测,无法有效控制絮凝剂的用 量,增加了絮凝剂的成本;③ 浓缩机的底流浓度是经 常变化的,而尾矿输送总砂泵站的每台隔膜泵 PLC 通 过总线连接到上位机进行远程控制,隔膜泵的输送流 量是人工给定的,不能及时变化,导致其前面的调浆搅 拌桶液位波动较大,搅拌桶易于溢出矿浆,影响生产。 因此,对浓缩、输送系统自动化改造很有意义。 为此,下一步拟对浓缩、输送进行自动化改造,内 容包括① 浓缩系统的泥水分界面检测控制絮凝剂 的用量根据浓缩机内的泥水分界面和浓缩机的床层压 力信号变化自动调整。 ② 浓缩系统絮凝剂干粉料仓 以及自动配加药控制。 ③ 输送系统隔膜泵前调浆搅 拌桶的液位检测控制。 ④ 输送系统隔膜泵的流量检 测控制及管道系统的运行监控。 ⑤ 浓缩、输送集中控 制系统浓缩系统控制室内现有工控机作为人机界面, 总控制室计算机(设在尾矿输送泵站)和浓缩系统控 制站计算机为整个控制系统的首端和末端人机界面, 均可以对整个浓缩输送系统进行控制。 无论操作人员 位于哪个控制室,均可以通过各自控制室的人机界面 对整个浓缩输送系统进行操作。 ⑥ 通讯及管理系统 改造。 ⑦ 相关的低压配电系统改造。 6 结 语 鲁中矿业有限公司选矿厂引进由长沙矿冶研究院 生产的 HRC-28 型高压浓缩机对微细粒低浓度尾矿 浓缩系统进行了改造,并在生产实践中对流程进行了 有益的探索和调整,使浓缩工艺大为简化,浓缩效率大 大提高,节约了浓缩输送成本,经济社会效益显著。 在充分发挥系统潜能的基础上,为保证系统的稳 定性、可靠性和选矿厂的生产操作管理水平,下一步有 必要对尾矿浓缩、输送系统进行进一步的改进和完善。 参考文献 [1] 战训友. 选矿厂环水净化试验与生产实践[J]. 金属矿山,1992 (2)43-46. [2] 仝克闻,陈毅琳,战训友,等. HRC 型高压浓缩机的开发及应用实 践[J]. 有色金属(选矿部分),2011(S1)273-276. (上接第 56 页) 磁铁矿矿石,矿石中硫化锌与磁铁矿多以浸染状不均 匀嵌布在脉石中,且二者嵌布关系较为密切。 通过流 程对比选择,采用先浮选后磁选、阶磨阶选的工艺流 程,闭路试验获得了锌精矿品位 57. 57%、 回收率 93 80%,铁精矿 TFe 品位65.18%、回收率61.79%的分 选指标。 参考文献 [1] 高照国,曹耀华,刘红召,等. 某难选褐铁矿直接还原焙烧⁃磁选工 艺研究[J]. 矿冶工程,2013(4)49-51. [2] 曹进成,吕 良,曹 飞,等. 内蒙古某低品位铁矿可选性试验研 究[J]. 矿冶工程,2012(5)37-40. [3] 倪章元,肖 丽. 某难选锌铁硫矿选矿试验研究[J]. 矿冶工程, 2011(1)33-35. [4] 张泾生,阙煊兰. 矿用药剂[M]. 北京 冶金工业出版社,2009. [5] 陈家模. 多金属硫化矿浮选分离[M]. 贵阳贵州科技出版社, 2001. [6] 杨 敏,邱廷省,代志鹏,等. 某锌铁多金属硫化矿选矿试验研究 [J]. 矿产综合利用,2008(6)11-15. [7] 董 英,王吉坤,冯桂林. 常用有色金属资源开发与加工[M]. 北 京冶金工业出版社,2005. 06矿 冶 工 程第 34 卷