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某铜冶炼渣选矿工艺优化试验研究 ① 徐其红,鲁 军,孙忠梅,何小民 (紫金矿业集团股份有限公司,福建 上杭 364200) 摘 要 在现场工艺流程试验的基础上,对某铜冶炼渣选矿工艺流程和条件进行了优化试验。 在粗磨细度-0.045 mm 粒级占 75%、 丁基黄药为捕收剂、Na2S 为活化剂、中矿不再磨条件下,闭路流程试验获得的铜精矿品位为 34.47%,回收率为 92.61%。 相比于现 场工艺流程,可简化工艺流程,降低生产成本,提高浮选指标,增加总效益。 关键词 铜冶炼渣; 丁基黄药; Na2S; 中矿不再磨 中图分类号 TD923文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2014.05.018 文章编号 0253-6099(2014)05-0070-04 Optimization of Beneficiation Process for Some Copper Smelting Slag XU Qi⁃hong, LU Jun,SUN Zhong⁃mei, HE Xiao⁃min (Zijin Mining Group Co Ltd, Shanghang 364200, Fujian, China) Abstract The processing flowsheet and parameters for concentrating a copper smelting slag were optimized. At a primary grinding fineness of -0.045 mm 75%, with butyl xanthate as the collector and Na2S as the activator, a closed⁃circuit flowsheet without the regrinding of middlings yielded a copper concentrate approaching 34.47% Cu grade at 92.61% recovery. Compared with the previous on⁃site processing technique, it is characterized with a simplified operation, reduced cost, improved flotation effect, as well as increased economic returns. Key words copper smelting slag; butyl xanthate; Na2S; no middling regrinding 铜在现代国民经济发展中发挥着不可替代的作 用,例如它在建筑、电子电气、通讯、制造、医学、军事、 化工业、轻工业、农业等各个领域都被广泛的使用[1]。 我国铜渣数量大,每年产出 400~500 万吨。 至今累计 达 5 000 多万吨,其中含有 50 多万吨铜及相当数量的 贵金属和稀有金属,因此采用工艺简单及有效的方法 回收铜渣中的有用元素显得尤为重要[2-4]。 目前世界 上对铜渣的处理大部分采用炭热法、烟化法、电炉贫化 法以及浮选法等。 近年来,还常用湿法处理含铜炉渣。 然而就回收铜冶炼渣的经济效果而言,最有前途的还 是浮选法[5-7]。 本文就某 20 万吨/ 年铜冶炼项目开展 冶炼渣选矿试验研究,目的是优化铜冶炼渣选厂设计 工艺流程,为现场技术改造提供各项工艺技术操作参 数,以更好的指导生产。 1 铜渣性质 某铜冶炼渣化学多元素分析结果及物相分析结果 分别见表 1 和表 2。 表 1 原矿化学多元素分析结果(质量分数) / % CuAu1)Ag1)SiO2Al2O3CaOMgO 3.381.0063.2028.302.931.400.56 PbZnAsMnSFeBi 0.382.710.200.0722.7237.90<0.01 1) 单位为 g/ t。 表 2 原矿样铜物相分析结果 物相铜含量/ %分布率/ % 硫化铜2.8783.33 金属铜0.4813.94 氧化铜0.0240.70 其他0.072.03 总铜3.44100.00 该铜冶炼渣样品铜品位达 3.38%,Au、Ag 含量分 ①收稿日期 2014-04-12 作者简介 徐其红(1985-),女,江西南昌人,工程师,硕士,主要从事矿物加工利用研究工作。 第 34 卷第 5 期 2014 年 10 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.34 №5 October 2014 别为 1.00 g/ t 和 63.20 g/ t;主要脉石是含 Fe2O3及含 SiO2的矿物,主要是铁橄榄石、玻璃。 铜矿主要以硫 化铜矿为主,氧化铜含量较少。 原矿中金属矿物较复 杂,以磁铁矿、含铁铜硫化物、斑铜矿以及辉铜矿为主, 其次为金属铜、黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、方铅矿、金 属银等。 金属铜主要以不规则单体形式分布,少数呈 脉状交代其它铜矿物或穿插在脉石中。 铜矿物颗粒有 时与方铅矿、磁铁矿、闪锌矿、磁黄铁矿构成连晶,粒度 较小的铜矿物常被铁橄榄石或铁硅酸盐包裹。 2 铜渣选矿试验 2.1 现场工艺验证试验 试验按照现场工艺流程进行了验证试验,试验流 程如图 1,试验结果见表 3。 其中精矿 1 和精矿 2 合并 的铜品位为 33.16%,回收率为 89.96%。 图 1 现场工艺流程 表 3 现场工艺验证试验结果 产品名称产率/ %铜品位/ %铜回收率/ % 精矿 16.1241.8780.46 精矿 22.5212.009.50 尾矿91.360.3510.04 合计100.003.18100.00 2.2 工艺优化试验 为提高铜渣中铜回收率,降低尾矿中铜损失,在现 场工艺流程的基础上进行工艺优化试验。 2.2.1 捕收剂种类及用量试验 采用了 5 种捕收剂 Z-200、丁基黄药、丁铵黑药、BK-301 和 LP-01 进行 筛选试验,试验条件及流程如图 2,试验结果见表 4。 图 2 粗选捕收剂种类及用量试验流程 表 4 粗选捕收剂种类试验结果 捕收剂 种类 用量 / (gt -1 ) 产品 名称 产率 / % 品位/ %回收率/ % CuAuCuAu Z-200 粗选70 扫选Ⅰ35 扫选Ⅱ14 精矿8.135.606.0086.2486.23 中矿 12.406.101.004.384.26 中矿 22.163.200.462.071.76 尾矿87.340.280.057.317.75 原矿100.003.340.56100.00 100.00 丁基黄药 粗选120 扫选Ⅰ60 扫选Ⅱ40 精矿8.3636.206.5387.9793.15 中矿 12.505.401.163.924.95 中矿 22.022.600.121.530.41 尾矿87.120.260.016.581.49 原矿100.003.440.59100.00 100.00 丁铵黑药 粗选100 扫选Ⅰ50 扫选Ⅱ30 精矿8.2034.805.9687.5385.38 中矿 12.505.881.964.518.56 中矿 22.082.000.411.281.49 尾矿87.220.250.036.694.57 原矿100.003.260.57100.00 100.00 BK-301 粗选70 扫选Ⅰ35 扫选Ⅱ14 精矿8.4034.606.0086.6084.95 中矿 12.206.381.544.185.71 中矿 21.963.301.491.934.92 尾矿87.440.280.037.294.42 原矿100.003.360.59100.00 100.00 LP-01 粗选70 扫选Ⅰ35 扫选Ⅱ14 精矿8.0037.126.2487.1981.44 中矿 12.405.821.004.103.92 中矿 22.122.020.521.261.80 尾矿87.480.290.097.4512.84 原矿100.003.410.61100.00 100.00 从表 4 可以看出,5 种捕收剂对铜矿的选择性都 较好,铜粗精矿品位都较高,但以丁基黄药的捕收力最 强,铜、金的回收率都较高,故选用丁基黄药替代 Z-200为捕收剂。 丁基黄药用量试验结果见表 5。 从表 5 可知,随 着丁基黄药用量增加,回收率逐渐增加,当粗选Ⅰ用量 36 g/ t,粗选Ⅱ用量 54 g/ t,扫选用量分别为 36 g/ t 和 20 g/ t 时,精矿回收率达最高后不再增加。 因此最终 选定丁基黄药用量为粗选Ⅰ 36 g/ t,粗选Ⅱ 54 g/ t, 扫选用量分别为 36 g/ t 和 20 g/ t,此时精矿品位为 38 00%,回收率为 87.95%,尾矿品位降至 0.27%。 17第 5 期徐其红等 某铜冶炼渣选矿工艺优化试验研究 表 5 丁基黄药用量试验结果 丁基黄药用量 / (gt -1 ) 产品 名称 产率 / % 铜品位 / % 铜回收率 / % 粗选Ⅰ28 粗选Ⅱ42 扫选Ⅰ28 扫选Ⅱ12 精矿7.3438.4285.86 中矿 12.925.104.53 中矿 22.402.601.90 尾矿87.340.297.71 原矿100.003.28100.00 粗选Ⅰ32 粗选Ⅱ48 扫选Ⅰ32 扫选Ⅱ16 精矿7.6037.0085.93 中矿 12.805.304.53 中矿 22.362.501.80 尾矿87.240.297.73 原矿100.003.27100.00 粗选Ⅰ36 粗选Ⅱ54 扫选Ⅰ36 扫选Ⅱ20 精矿7.8838.0087.95 中矿 12.544.983.72 中矿 22.022.341.39 尾矿87.560.276.94 原矿100.003.40100.00 粗选Ⅰ40 粗选Ⅱ60 扫选Ⅰ40 扫选Ⅱ24 精矿8.1237.1087.92 中矿 12.485.003.62 中矿 22.102.581.58 尾矿87.300.276.88 原矿100.003.43100.00 2.2.2 Na2S 用量试验 物相分析结果表明铜冶炼渣 中含有金属铜、氧化铜,为了降低尾矿品位,使用硫化 钠进行活化[8]。 进行了两粗两扫试验,两粗选精矿合 并为精矿,两扫选中矿合并为中矿,其中丁基黄药用量 为粗选Ⅰ 36 g/ t,粗选Ⅱ 54 g/ t,扫选分别为 36 g/ t 和 20 g/ t,试验结果见表 6。 表 6 Na2S 用量试验试验结果 Na2S 用量 / (gt -1 ) 产品 名称 产率 / % 铜品位 / % 铜回收率 / % 扫选Ⅰ0 扫选Ⅱ0 精矿10.6428.9089.20 中矿4.902.603.70 尾矿84.460.297.11 原矿100.003.45100.00 扫选Ⅰ320 扫选Ⅱ160 精矿10.9430.7889.94 中矿6.342.554.32 尾矿82.720.265.74 原矿100.003.74100.00 扫选Ⅰ400 扫选Ⅱ200 精矿10.1233.5489.59 中矿6.962.574.72 尾矿82.920.265.69 原矿100.003.79100.00 扫选Ⅰ480 扫选Ⅱ240 精矿10.332.4189.75 中矿6.402.704.65 尾矿83.300.255.60 原矿100.003.72100.00 扫选Ⅰ560 扫选Ⅱ280 精矿9.7635.4390.08 中矿6.462.524.24 尾矿83.780.265.67 原矿100.003.84100.00 注化验存在系统误差,总体化验品位偏高。 由试验结果可知,随着活化剂硫化钠用量增至扫 选Ⅰ为 480 g/ t,扫选Ⅱ为 240 g/ t 时,尾矿品位、损失 率降至最低,尾矿品位为 0.25%,损失率为 5.60%。 因 此试验选此用量为最佳用量。 2.2.3 磨矿细度试验 按照以上优化条件,进行了粗 磨细度条件试验,进行了两粗两扫试验,两粗选精矿合 并为精矿,两扫选中矿合并为中矿,结果见表 7。 由结 果可见,随着磨矿细度增至-0.045 mm 粒级占 75%时, 尾矿品位、损失率逐渐降低。 因此,磨矿细度选-0.045 mm 粒级占 75%。 表 7 粗选磨矿细度试验结果 -0.045 mm 粒级 含量/ % 产品 名称 产率 / % Cu 品位 / % Cu 回收率 / % 精矿10.2028.0588.82 65 中矿6.802.004.22 尾矿83.000.276.96 原矿100.003.22100.00 精矿10.3229.5089.33 70 中矿6.902.154.35 尾矿82.780.266.32 原矿100.003.41100.00 精矿10.3630.1290.26 75 中矿6.821.903.75 尾矿82.820.255.99 原矿100.003.46100.00 精矿10.7627.8089.82 80 中矿5.922.213.93 尾矿83.320.256.25 原矿100.003.33100.00 2.2.4 中矿再磨、不再磨闭路试验 在开路条件试验 的基础上进行了中矿再磨与不再磨闭路对比试验,中 矿不再磨闭路试验流程见图 3,中矿再磨流程中矿返 回如图 1,闭路试验结果见表 8。 图 3 中矿不再磨闭路试验流程 27矿 冶 工 程第 34 卷 表 8 闭路流程试验结果 流程 产品 名称 产率 / % 铜品位 / % 铜回收率 / % 精矿 16.0141.3878.20 中矿再磨 精矿 22.6317.7214.62 尾矿91.360.257.18 合计100.003.18100.00 精矿 16.2443.0980.81 中矿不再磨 精矿 22.7014.5411.80 尾矿91.060.277.39 合计100.003.33100.00 从试验结果可知相比于中矿再磨流程,采用中矿 不再磨流程,在各项选矿指标接近的前提下,可简化工 艺流程,降低生产成本低。 3 初步经济分析 1) 中矿再磨成本。 再磨机、分级给料泵、浮选柱 等总功率约 700 kW/ h,钢球消耗量为 1.00 kg/ t,按 5 元/ kg 计,进入磨机矿量以 37 t 计,产率以 44%计,电 费以 1.00 元/ 度计,每吨原矿节约再磨成本为 700 kW/ h80%37 t44%1.00元/ (kWh)+ 1.00 kg/ t44%5 元/ kg=8.86 元/ t。 2) 药剂成本。 按照初步设计书捕收剂 Z-200 用 量为 130 g/ t,Z-200以 18 000 元/ t 计,则 Z-200 药剂 成本为 1.310 -4 t/ t18 000 元/ t=2.34 元/ t; 优化试验捕收剂丁基黄药用量为 146 g/ t,丁基黄 药以 10 000 元/ t 计,则丁基黄药药剂成本为 1.4610 -4 t/ t10 000 元/ t=1.46 元/ t 改用丁基黄药后,捕收剂药剂成本节约(2.34 元/ t -1.46 元/ t=)0.88 元/ t。 优化试验硫化钠药剂用量为 720 g/ t,硫化钠以 2 000元/ t 计,则硫化钠药剂成本为 7.2010 -4 t/ t2 000元/ t=1.44 元/ t 添加硫化钠后产率增加量以 0.5%计,铜精矿价格 以 10 000 元/ t 计,则每吨矿增加的效益额为 0.5%10 000元/ t -1.44 元/ t =48.56 元/ t 3) 总效益增加额。 每吨矿增加总效益额为 8.86 元/ t +0.88 元/ t +48.56 元/ t =58.30 元/ t 年增加效益额为 58.30 元/ t20104t75%=874.50104元 其中该厂产渣量约为 20104t75%=15104t。 4 结 论 1) 铜冶炼渣中主要回收的元素是铜, Au、Ag 含 量达到综合回收的要求,可富集在铜精矿产品中回收, 主要脉石是含 Fe2O3及含 SiO2的矿物。 原矿中金属 矿物较复杂,以磁铁矿、含铁铜硫化物、斑铜矿以及辉 铜矿为主,脉石矿物主要是铁橄榄石、玻璃。 铜矿主要 由硫化铜矿为主,占总铜的 83.33%,其中金属铜占总 铜 13.94%,氧化铜含量较少,为 0.70%。 2) 经过条件优化,粗磨细度可降低至-0.045 mm 粒级占 75%,捕收剂可采用丁基黄药取代 Z-200,活化 剂硫化钠可有效降低尾矿品位,提高铜回收率。 相比 于现场采用的中矿再磨流程,采用中矿不再磨流程,在 各项选矿指标接近的前提下,可简化工艺流程,降低生 产成本。 优化条件下中矿不再磨闭路流程试验得到最 终铜精矿产率为 8.94%、铜品位为 34.47%、回收率为 92.61%。 3) 相比于现场工艺流程,优化工艺可简化工艺流 程,降低生产成本,提高浮选指标,可增加总效益额 874.50104元。 参考文献 [1] 刘小舟. 我国重要有色金属资源铜矿的现状及展望[J]. 西北 地质,2007,40(1) 83-87. 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