某铅锌尾矿生产高品位硫精矿的工业试验.pdf
第3 4 卷 2 0 1 4 年0 8 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM E T A L L U R G I C A LE N G Ⅱq E E R 矾G V 0 1 .3 4 A u g u s t2 0 1 4 某铅锌尾矿生产高品位硫精矿的工业试验① 成岚1 ”,李茂林1 ’2 ’3 ,颜亚梅1 ,2 1 .武汉科技大学资源与环境工程学院,湖北武汉4 3 0 0 8 1 ;2 .冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北武汉4 3 0 0 0 8 1 ;3 .长沙矿冶研究 院有限责任公司,湖南长沙4 1 0 0 1 2 摘要以某铅锌尾矿为研究对象,探索利用浮重联合工艺回收品位大于4 6 .5 %的单一高品位硫精矿,取代原高、低硫精矿两产品 工艺。对实验室确定的工艺流程进行了工业试验,主要对旋流器溢流一次精选后的尾矿 精一尾 进行了三次不同返回点探索。返 回点依次为扫选一、粗选搅拌桶、铅锌尾矿浓密机。根据生产数据统计,第三次返回点即铅锌尾矿浓密机效果最佳,使得硫精矿品 位达到4 6 .9 7 %,回收率相对于锌尾矿达到了7 7 .0 4 %,达到了工业改造要求。 关键词硫精矿;工业试验;精一尾;返回点 中图分类号T D 9 5 1文献标识码Ad o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .0 2 5 3 6 0 9 9 .2 0 1 4 .0 8 .0 4 5 文章编号0 2 5 3 - 6 0 9 9 2 0 1 4 0 8 - 0 1 7 3 - 0 3 硫精矿是黄铁矿的回收产品,也是工业上生产硫 酸的主要原料。其副产品硫酸渣随着硫品位的增加市 场价值也越大,当硫品位达到4 5 %以上时,铁品位已 达到6 0 %以上可直接作为钢铁生产原料铁精矿1 。 我国大多数的硫精矿产品是从多金属硫化矿石中分选 出来的。某铅锌矿中含有大量的黄铁矿,矿石性质属 多金属硫化矿,且其嵌布粒度较细的特性决定了黄铁 矿的回收在浮选锌精矿后的尾矿中进行旧- 。旧工艺 生产高硫精矿品位4 7 %、低硫精矿品位3 5 %两产品, 不同品位的精矿有不同的市场价格,并直接影响硫资 源的利用。以含硫4 7 %和含硫3 5 %的两种硫精矿做 对比,后者较前者的精矿量要少近2 0 %,更重要的是, 这部分精矿将被当作尾矿废弃,一来造成硫资源浪费, 二来尾矿大量堆积,严重影响矿区环境。为了使资源 得到最大化利用,考虑最优解决方案是将低硫精矿品 位提升使其也成为高硫精矿。 1 实验室开路试验结果 由实验室粗精矿旋流器分选试验和溢流浮选试验 可以发现,不论是重选生产的沉砂,还是浮选得到的精 矿,其硫品位均在4 6 .5 %以上,若将两者混合则可得到 单一的高品位硫精矿“ J ,对此,进行了一组重浮联合 开路试验,试验流程如图l 所示,当日旧生产流程两产 品的生产指标如表l 所示,对混合后的精矿指标进行 计算,结果如表2 所示。 回收率的比较需要相同的基点,原两产品流程生 产指标,选硫作业对总锌尾矿的回收率为7 8 .6 0 %。由 表2 数据可知,开路试验的总硫精矿回收率相对于锌 尾为7 7 .1 6 %。较原工艺回收率降低了1 .4 4 %,但却成 功的将低硫精矿全部转化为高硫精矿。重一浮联合开路 流程试验验证了该流程的连续性,旋流器沉砂作为粗颗 粒高硫精矿,溢流浮选精矿作为细颗粒高硫精矿,将两 者混合即为硫品位4 7 %以上、硫总回收率相对于锌尾 7 7 .1 6 %的单一高品质硫精矿”j 。回收率下降1 .4 4 %, 药剂单位酊 图1 重浮联合开路试验流程 表1当天选硫系统生产指标 ①收稿日期2 0 1 4 0 6 2 0 作者简介成岚 1 9 8 9 一 ,女,甘肃武都人,硕士研究生,研究方向为细粒级黄铁矿浮选回收。 通讯作者李茂林 1 9 6 3 一 ,男,湖南长沙人,教授,博士研究生导师,长期从事微细粒磨矿与分级方面的研究工作。 万方数据 1 7 4矿冶工程 第3 4 卷 表2 重浮联合开路流程试验各产品指标 意味年产标硫量减少1 .4 4 /7 8 .6 X 7 5 1 .3 7 万吨,损失约 为1 0 0 万元,但是将多生产3 0 万吨高品位硫精矿,高低 硫精矿的差价约为1 5 0 元,差价将高达45 0 0 万元左右, 两者相减,经济效益约为4 4 0 0 万元,经济效益计算将以 新流程的半年稳定指标与老流程2 0 1 3 年上半年的生产 指标对比计算得到,本处只是粗略计算。鉴于实验室试 验结果的先进性,决定进行工艺改造调试试验。 2 工业试验 2 .1 工业试验流程 由实验室重浮联合开路试验结果可知,在合适的 参数配置下,该流程能取代原高、低硫精矿两产品工 艺,生产单一的高硫精矿产品,虽然总硫回收率略有降 低,但硫精矿品质却有大幅提升;经过经济指标估算可 知,该工艺能为生产带来可观的新增收益;因此,试验 以生产实践为背景,给出了工业生产流程推荐,如图2 所示,其中浮选中矿可顺序返回,浮选尾矿可根据实际 生产情况选择合适的返回点。图中虚线所示为旋流器 溢流一次浮选尾矿 精一尾 的不同返回点①扫选 一;②粗选搅拌桶;③锌尾浓密机。 铅锌浮选尾矿 ① ] _ j 总精矿 图2 浮重联合工艺回收单一高品位硫精矿工业试验原则流程 2 .2 中矿返回点试验 2 .2 .1中矿返回至扫选一 第一个返回点调试试验总共进行了1 0 个班次。 本次调试阶段精一尾浓度为2 5 .9 8 %,品位为2 7 .1 1 %。 调试结果平均指标如表3 所示。 表3 第一返回点调试主要技术指标 本次返回点试验指标显示,总硫精品位4 6 .6 4 %, 达到预期目标,但是总硫精回收率相对于锌尾仅为 7 1 .7 2 %,总尾矿品位高达1 0 .6 3 %,此时粗选作业的回 收率相对于锌尾为8 1 .4 5 %,相对原两产品流程,粗精 矿回收率的下降幅度达到9 .7 1 %,回收率损失太大。 综上分析,硫精一尾返回至扫一,在一定程度上提 高了硫尾硫品位,使得总硫精回收率偏低。本返回点 调试整体技术经济指标不理想,将继续进行后期调试。 2 .2 .2 中矿返回至粗选搅拌桶 从第一返回点的试验结果来看,精一尾的品位 2 7 %左右,与硫给的品位接近,因此试探将精一尾的返 回点改为粗选的搅拌槽。第二个返回点调试试验总共 进行了1 5 个班次。调试结果平均指标如表4 所示。 表4 第二返回点调试主要技术指标 本返回点试验指标显示,总硫精品位4 6 .6 2 %,达 到预期目标,但总硫精硫回收率只有6 5 .3 3 %,且粗选 的回收率下降到7 3 .1 5 %,指标均低于第一返回点。这 L 万方数据 2 0 1 4 年0 8 月 成岚等某铅锌尾矿生产高品位硫精矿的工业试验 1 7 5 一返回点得不到较好的生产结果,究其原因,低浓度、 大体积量且粒度细的精一尾返回到粗选,减少了粗选 的停留时间,恶化了粗选的效果。从取样数据发现,精 一尾的浓度为2 5 %左右,计算的体积量为5 0m 3 /h ,与 第一次返回点相比,相当于增加了粗选2 5 %的矿浆量。 而提高精一尾的返回浓度有两种办法,其一是新增浓密 机,其二是将精一尾返回到锌尾矿的浓密机,即与原来 的锌尾矿一起浓缩后再给人粗选。后者实施起来十分 简单,因此下一返回点考虑将精一尾返回浓密机。 2 .2 .3中矿返回至锌尾浓密机 此次调试点取样得到精一尾浓度为2 8 .2 2 %,第三 个返回点调试试验总共进行了6 个班次。调试结果平 均指标如表5 所示。 表5 第三返回点调试主要技术指标 表5 中总硫精矿回收率为7 8 .1 7 %,第二阶段的回 收率为6 5 .3 3 %,回收率有了大幅度的提高。与第一阶 段的回收率相比,第一阶段的回收率为7 1 .7 2 %,同样 提高的幅度较大。与原来的两产品相比,锌尾浓密机 底流的回收率为8 7 .2 %,选硫作业对总锌尾矿的回收 率为8 0 .2 2 %。本次调试的回收率为7 8 .1 7 %,回收率 下降了2 .0 5 %,下降幅度不大,相比于低硫产品价格的 损失,单一高硫的经济效益将十分显著。此外,在两产 品生产期间,低硫产品在浓缩时经常出现溢流跑混的 现象,致使过滤后的实际回收率下降。 3 工业稳定试验 稳定试验数据统计从第三次返回点调试到稳定试 验结束总共4 3 天,共1 2 8 个班次,试验组依然按照既 定的取样点取样分析。稳定试验期间的主要技术指标 平均值见表6 ,原工艺流程工业调试前6 个月的工业 生产指标平均值见表7 。 新工艺总硫精矿品位为4 6 .9 7 %,回收率相对于锌 尾7 7 .0 4 %,尾矿硫品位为7 .0 1 %,所得技术指标均超 表6 稳定试验主要技术指标 表7 原流程工业生产指标 预期目标;与原工艺选硫指标相比,高硫精矿品位低 0 .6 7 %,总硫精矿回收率高1 .5 5 %,硫尾硫品位低 1 .5 2 %。同时,新工艺中取消了低硫精矿,采用粗、细 高硫精矿混合过滤,精矿滤饼更加容易过滤,综上所 述,新工艺较原工艺有了明显的经济优势。 4 结论 1 根据旋流器溢流浮选中矿 精一尾 浓度低的 性质,将其返回到锌尾浓密机,经过浓缩后再进人粗选 作业,避免了因为浓度低、矿浆量大对浮选产生的不利 影响,对于工业生产应当是可行的。 2 此新工艺使得原工艺高、低硫精矿两产品的资 源浪费得以调整,产品变为单一高品位硫精矿,品位达 到4 6 .9 7 %、回收率达到7 7 .0 4 %。 3 从环保的角度讲,单一高品位硫精矿粒度粗粒 混合比起旧工艺全细粒级更易过滤,避免了运输途中 对环境的污染;从矿山经济效益讲,高品位硫精矿与低 品位硫精矿市场售价的差异给选矿厂带来了巨大的经 济效益,也给硫酸厂带来了间接的经济效益;从矿山资 源利用角度讲,单一高品位硫精矿解决了低硫精矿造 成的资源浪费,使得矿产资源得到更大的有效利用。 参考文献 [ 1 ] 杨俊彦,叶雪均,秦华伟.某选锌尾矿回收硫矿物试验研究[ J ] . 矿山机械,2 0 1 3 ,4 1 6 9 2 9 5 . [ 2 ]欧阳素勤,银星宇.硫铁矿选矿研究现状[ J ] .矿产保护与利用, 2 0 1 1 5 6 1 0 2 1 0 7 . [ 3 ] 李茂林,颜亚梅.旋流器分选低品位硫精矿[ J ] .现代矿业,2 0 1 3 , 5 3 5 1 1 1 3 5 1 3 6 . [ 4 ]江皇义,叶雪均,罗升,等.凡口铅锌矿选硫新工艺研究与实践 『J 1 .矿冶工程,2 0 1 3 ,3 3 1 3 0 3 3 . 万方数据