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锡矿泥浮选工艺研究及工业化应用 ① 汪 泰1,2,3, 胡 真1,2,3, 何名飞1,2,3, 姚艳清1,2,3, 杨凯志1,2,3 (1.广东省资源综合利用研究所,广东 广州 510650; 2.稀有金属分离与综合利用国家重点实验室,广东 广州 510650; 3.广东省矿产开发与综合利用 重点实验室,广东 广州 510650) 摘 要 针对-0.005 mm 粒级含量高达 46.50%的锡矿泥进行了选矿试验研究。 采用选择性絮凝脱泥-浮选脱硫-浮选锡石工艺流程 实现了微细粒锡石的回收,在锡矿泥 Sn 品位 0.59%的情况下,获得了锡精矿 Sn 品位 6.80%、回收率 54.70%(锡浮选作业回收率达 到 80.41%)的技术指标,并实现了工业化应用,为微细粒锡资源的高效开发提供了技术支撑。 关键词 锡矿泥; 选择性絮凝; 脱泥; 浮选 中图分类号 TD923文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2020.03.013 文章编号 0253-6099(2020)03-0050-04 Laboratory Research and Commercial Application of Flotation Technology for Recovering Tin Ore Slime WANG Tai1,2,3, HU Zhen1,2,3, HE Ming-fei1,2,3, YAO Yan-qing1,2,3, YANG Kai-zhi1,2,3 (1.Guangdong Institute of Resources Comprehensive Utilization, Guangzhou 510650, Guangdong, China; 2.State Key Laboratory of Rare Metals Separation and Comprehensive Utilization, Guangzhou 510650, Guangdong, China; 3.Guangdong Provincial Key Laboratory of Mineral Resources Development and Comprehensive Utilization, Guangzhou 510650, Guangdong, China) Abstract Beneficiation tests were conducted to process tin ore slime with fineness of -0.005 mm 46.50%. Fine cassiterite was recovered using a flowsheet composed of selective flocculation desliming, flotation desulfurization and cassiterite flotation. With the tin ore slime grading 0.59% Sn, the above processing technique achieved 54.70% recovery into a tin concentrate grading 6.80% Sn (with a recovery rate of 80.41% for the whole tin flotation operation), which has also successfully applied into the commercial production. This study can provide a technical support for the efficient exploitation of this kind of resources. Key words tin ore slime; selective flocculation; desliming; flotation 随着易采易选的砂锡矿开采殆尽,复杂难选锡多 金属硫化矿成为今后锡金属重要来源,但是该类资源 普遍存在硫含量高、矿泥含量高、锡嵌布粒度较细等特 点,细粒锡石回收效果差。 以我国云南都龙[1]等国内 大型锡矿床为例,矿石中-0.02 mm 细粒锡石高达 70% 以上,而重选设备对-0.037 mm 微米粒级回收率不到 20%[2],浮选是回收细粒矿物的有效方法。 因此,研究 锡矿泥浮选对细粒难选锡资源的开发、提高锡资源利 用率具有重要意义。 本文以某锡矿泥为研究对象,开展了锡石选矿试 验研究,并进行了工业试验,为微细粒锡石高效开发提 供了技术支撑。 1 矿石性质 对锡矿泥进行了化学多元素分析,结果见表 1。 从表 1 可知,锡矿泥中 Sn 品位 0.58%,但 S 品位达到 0.63%,Cu、Pb 和 Zn 含量较低,综合回收价值不高。 SiO2和 Al2O3含量分别为 64.30%和 18.33%。 矿物测 定结果显示,主要脉石为石英和电气石,以及绢云母、 绿泥石、长石和高岭石等易泥化矿物。 ①收稿日期 2020-01-13 基金项目 广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目(2019GDASYL-0105050) 作者简介 汪 泰(1986-),男,湖南桃江人,硕士,高级工程师,主要从事选矿工艺研究。 通讯作者 何名飞(1980-),男,湖南永兴人,博士,主要研究方向为浮选技术理论与应用。 第 40 卷第 3 期 2020 年 06 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.40 №3 June 2020 表 1 锡矿泥多元素分析结果(质量分数) / % SnSFeCuPbZnAs 0.580.632.670.0260.0570.100.13 SiO2CaOMgOAl2O3Na2OK2O 64.304.203.9018.330.532.36 对锡矿泥进行了筛水析试验,结果见表 2。 结果表 明,该锡矿泥中-0.005 mm 微细粒级产率高达 46.50%, 锡金属占有率为 29.23%。 然而,大量矿泥的存在不仅 会消耗浮选药剂,而且影响浮选精矿品位,干扰锡石浮 选指标。 因此,选锡前需要考虑微细矿泥的脱除。 表 2 锡矿泥筛水析试验结果 粒级/ mm产率/ %Sn 品位/ %金属占有率/ % +0.043 1.150.330.66 -0.043+0.0214.74 0.9123.42 -0.02+0.0118.13 0.8326.28 -0.01+0.00519.48 0.6020.41 -0.005 46.500.3629.23 合计100.000.57100.00 2 试验结果与讨论 2.1 原则流程的确定 重选对-0.037 mm 粒级锡矿泥的回收率仅为 20% 左右,而通常浮选作业回收率能达到重选的 3 倍。 近 年来,锡石浮选在云南都龙、个旧大屯选厂等地得到应 用,但是受浮选药剂成本以及浮选药剂绿色环保等因 素制约,锡石浮选还未能实现大规模推广实施。 本矿 石具备易泥化矿物含量高、含钙镁矿物多等特征,加上 硫化矿浮选作业残留了被抑制的硫化矿等因素,导致 选锡难度大。 有研究表明,脱泥作业的流程结构、设备 选择和粒度界限,以及硫化物含量对锡石浮选指标的 影响尤为显著[3]。 因此,微细粒锡石浮选需要解决 3 个关键问题一是选锡前的脱泥;二是硫化物的脱除; 三是锡浮选高效药剂筛选,包括钙镁矿物高效抑制剂 以及绿色环保、经济高效的锡捕收剂。 这也是锡石浮 选工业实践推广的关键。 综上所述,本试验确定了“脱泥-浮硫-浮锡”的原 则流程回收微细粒锡石。 2.2 选择性絮凝脱泥 锡矿泥中-0.005 mm 粒级含量占 46.50%,-0.01+ 0.005 mm 粒级产率达到19.48%,累计高达65.98%,金 属量达到 49.64%。 因此,脱泥作业需要考虑如何将微 细粒级矿泥选择性脱除,同时尽可能减少锡在矿泥中 的损失。 近年来,选择性絮凝脱泥在微细粒矿泥脱除 方面取得了一定进展[4-5],脱泥效果好。 对此,本文采 用分散剂水玻璃增加石英、绿泥石、绢云母等矿物表面 电荷的排斥力,使锡矿泥呈稳定的悬浮分散状态;然后 加入选择性絮凝剂 GX(自主研发的改性聚丙烯酰胺 类絮凝剂),将锡石等目的矿物有选择地絮凝,最后通 过旋流器脱除微细粒矿泥。 本文对选择性絮凝剂 GX 用量进行了研究,试验流程见图 1,结果见图 2。 36 A0g/t 3 min;4 5 min GX B 66 36 500 图 1 选择性絮凝脱泥试验流程 GXA4g t-1 56 54 52 50 48 38 36 34 32 30 010203040 365 361;CA5 365 Sn1;CA5 图 2 选择性絮凝脱泥试验结果 从图 2 可知,未添加 GX 时,脱除矿泥产率为 58.50%,矿泥中锡金属占有率高达 41.63%;当 GX 用 量为 30 g/ t 时,可以脱除产率 48.75%矿泥,锡金属占 有率也降至 31.09%,表明选择性絮凝脱泥效果明显优 于常规脱泥。 针对脱泥后的旋流器沉砂进行了筛水析试验,结 果见表3。 从表3 可知,旋流器沉砂中-0.005 mm 粒级 含量从 46.50%降至 11.54%,金属占有率降至 5.70%, 表明选择性絮凝脱泥工艺可以将-0.005 mm 微细粒级 有效脱除,为后续锡石浮选提供了良好条件。 表 3 旋流器沉砂筛水析结果 粒级/ mm产率/ %Sn 品位/ %金属占有率/ % +0.043 2.110.320.90 -0.043+0.0229.07 0.9436.50 -0.02+0.0130.84 0.8535.01 -0.01+0.00526.43 0.6221.89 -0.005 11.540.375.70 合计100.000.75100.00 15第 3 期汪 泰等 锡矿泥浮选工艺研究及工业化应用 2.3 脱硫对锡石浮选的影响 由于硫化矿物具有良好的可浮性,在锡石浮选之 前必须脱除硫化矿物[6],一方面减少硫化矿物对锡石 浮选药剂的消耗,二是尽量消除硫化矿物对锡精矿品 质的影响。 为此,进行了浮选脱硫试验研究,试验流程 如图 3 所示,结果见表 4。 -3 -4 * 2 4/-43 2 min,0/A 2 min;*A 80 30 2 min,0/A 2 min;*A 30 10 4 min 3 min3 min A0g/t 图 3 浮选脱硫试验流程 表 4 浮选脱硫试验结果 产品 名称 作业产率 / % 品位/ %作业回收率/ % SnSSnS 硫精矿5.640.188.501.2871.75 浮硫尾矿94.360.830.2098.7228.25 给矿100.000.790.67100.00100.00 从表 4 可知,在给矿 S 品位 0.67%情况下,脱硫后 尾矿 S 品位降至 0.20%,脱硫率为 71.75%,锡在硫精 矿中损失率为 1.28%,表明浮选脱硫为后续锡石浮选 以及降低锡精矿含硫量奠定了良好的基础。 2.4 捕收剂对锡石浮选指标的影响 锡细泥传统的捕收剂可分为膦酸、胂酸、脂肪酸、 羟肟酸、烷基磺化琥珀酰胺酸盐等几大类[7-8]。 水杨 羟肟酸类锡石浮选捕收剂具有毒性小、选择性高等优 势,与辅助捕收剂磷酸三丁酯组合使用,能发挥正协同 效应,在弱碱性环境中就能实现细粒锡石有效回收。 为此,试验采用抑制钙镁矿物的无机盐 GLP 作为调整 剂,磷酸三丁酯作辅助捕收剂,考察了水杨羟肟酸类捕 收剂 GXH 用量对锡石浮选指标的影响,试验流程如图 4 所示,结果见图 5。 -3-43 A0g/t 2 min GLP 8 min43 80 100 15 5 min 图 4 捕收剂用量试验流程 GXHA4g t-1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.5 3.2 85 80 75 70 65 60 55 50 3005007009001100 *238 *23/;5 Sn8 Sn/;5 图 5 捕收剂 GXH 用量对锡石浮选指标的影响 从图 5 可知,增加 GXH 用量对于提高锡回收率效 果是有利的,当用量为 700 g/ t 时,锡作业回收率可以 达到 78.06%;继续增加用量时,回收率基本趋于稳定, 但锡品位下降明显,因此,GXH 用量 700 g/ t 为宜。 2.5 全流程试验 在条件试验基础上,开展了“脱泥-浮硫-浮锡”全 流程试验,试验流程如图 6 所示,结果见表 5。 从表 5 可知,在锡给矿品位 0.59%的情况下,可获得锡精矿 -336 - * 1 2 3 2 1 2 2 -23 -3 2 min;4 2 min GX 500 30 2 min GLP 8 min49,[ 3 min GXH 1 min;*A 40 50 400 20 2 min,0/A 2 min;*A 40 15 2 min,0/A 2 min;*A 20 7 8 min49,[ 3 min GXH 15 100 8 min4g/t 6 36 2 min 2 3 2 min 图 6 脱泥-浮硫-浮锡全工艺试验流程 25矿 冶 工 程第 40 卷 表 5 脱泥-浮硫-浮锡全工艺试验结果 产品名称产率/ %Sn 品位/ %回收率/ % 浮锡精矿4.746.8054.70 浮锡尾矿43.620.1813.33 硫化物2.890.180.88 矿泥48.750.3731.09 给矿100.000.59100.00 Sn 品位 6.80%、回收率 54.70%(作业回收率 80.41%) 的技术指标,实现了微细粒锡石的有效回收。 2.6 锡石浮选工业验指标 基于小型试验研究结果,锡石浮选工业试验在规 模 700 t/ d 浮选厂进行。 锡矿泥经脱泥后,沉砂浮选 脱硫,浮硫尾矿采用“一粗三精三扫”工艺获得锡精矿 和浮锡尾矿,进行了 3 天共 9 个班的稳定工业试验,并 在此期间进行了流程考查,将锡石浮选工业试验结果 与小型浮选闭路试验结果进行了对比,详见表 6。 表 6 锡石浮选指标对比结果 试验 类型 入选 Sn 品位 / % 作业产率 / % 锡精矿 Sn 品位 / % 作业回收率 / % 小型闭路试验0.839.806.8080.41 工业稳定试验0.8510.266.5979.57 流程考查试验0.869.816.9278.94 从表 6 可知,工业试验在入选锡品位 0.85%的情况 下,获得了锡精矿 Sn 品位 6.59%、作业回收率 79.57% 的技术指标,且与流程考查指标、小型浮选闭路试验基 本吻合,验证了锡石浮选工艺流程的稳定性和可靠性。 3 结 论 1) 针对-0.005 mm 粒级产率高达 46.50%锡矿 泥,采用选择性絮凝剂 GX,选择絮凝锡石等目的矿 物,然后通过旋流器脱除微细粒脉石,较常规脱泥工 艺,大大减少了锡在矿泥中的损失,同时为锡石浮选创 造了良好的浮选环境。 2) 水杨羟肟酸类捕收剂 GXH 与磷酸三丁酯组 合使用对细粒锡石具有良好的选择性,在锡给矿品 位 0.83%的情况下,可获得锡精矿 Sn 品位 6.80%、作 业回收率 80.41%的技术指标,在 700 t/ d 规模锡石浮 选厂进行工业试验,取得了与小型试验基本一致的技 术指标,进一步验证了该浮选工艺流程的稳定性和 可靠性。 参考文献 [1] 姚建伟,袁经中,汪 泰. 云锡卡房铜硫浮选尾矿中细粒锡石的回 收[J]. 金属矿山, 2015(7)159-163. 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