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固固转化法高效制备氯化稀土的工艺研究 ① 高 媛, 李婷婷, 刘瑞金, 赵志强, 刘建军, 桑晓云, 张文斌 (中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司冶炼分公司,内蒙古 包头 014010) 摘 要 采用固固转化法,使用碳酸氢铵溶液对硫酸稀土焙烧矿进行直接转型,得到氯化稀土。 重点考察了碳酸氢铵用量、焙烧矿 粒度、反应固液比、转化时间等因素对稀土收率的影响,确定了最优工艺条件硫酸稀土焙烧矿粒度为 0.18 mm,碳酸氢铵加入量为 焙烧矿质量的 60%,固液比1∶6,转化时间7 h,酸溶时间1 h,此条件下稀土收率可达到93%以上,同时工艺用水量减少了50%,生产 效率更高,为节能减排开辟了新途径。 关键词 稀土; 氯化稀土; 焙烧矿; 碳酸氢铵; 节能减排 中图分类号 TF845.042文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2016.04.024 文章编号 0253-6099(2016)04-0093-03 Technology for Rare Earth Chloride Prepared Directly from Roasted Rare Earth Sulfate Ore GAO Yuan, LI Ting⁃ting, LIU Rui⁃jin, ZHAO Zhi⁃qiang, LIU Jian⁃jun, SANG Xiao⁃yun, ZHANG Wen⁃bin (Smelting Branch, Northern China Rare Earth (Group) High⁃tech Co Ltd, Baotou 014010, Inner Mongolia, China) Abstract Rare earth chloride solution was obtained from roasted rare earth sulfate through the solid⁃solid phase transformation method with ammonium bicarbonate. The influences on the rare earth recovery by factors of ammonium bicarbonate dosage, roasted ore particle size, solid/ liquid ratio for the reaction, transformation time were investigated. The optimal reaction conditions were finally determined as follows particle size of roasted ore at 0.18 mm, the dosage of ammonium bicarbonate at 60% of roasted ore mass, solid / liquid ratio at 1 ∶ 6, 7 h for transformation and 1 h for acid dissolution, which resulted in the recovery of rare earth over 93% and water consumption reduced by 50%. It can not only improve the production efficiency, but also provide a new approach for energy saving and emission reduction. Key words rare earth; rare earth chloride; roasted ore; ammonium bicarbonate; energy conservation and emissions reduction 当前,90%的包头稀土精矿均采用第三代酸法提 纯得到硫酸稀土溶液,但工业上应用更广泛的是氯化 稀土,故需用转型工艺[1]将硫酸稀土转型为氯化稀 土。 但稀土转型会产生大量含低浓度(NH4)2SO4的 废水[2],而浓缩(NH4)2SO4需消耗大量能源[3],使得 生产成本增加。 因此,降低第三代酸法耗水量,最终减 少废水排放量是稀土提纯工艺中亟待解决的问题。 由 于稀土提纯的许多工艺参数多是经验性的,因此关于 第三代酸法的改进措施鲜见报道。 文献[4]曾提及一 种硫酸稀土焙烧矿直接转化提取技术,但按其给出的 方法试验,发现由于反应体系中的铁、铝离子杂质的水 解,使得硫酸稀土转型反应很难进行。 1 试验原料及方法 本文以降低稀土提纯转型过程中的用水量和废水 排放量为出发点,在工艺上跳过硫酸稀土焙烧矿的水 浸除杂程序,以碳酸氢铵溶液为沉淀剂,将硫酸稀土焙 烧矿直接转化为碳酸稀土(即固固转化)并最终转型 为氯化稀土。 通过调控工艺条件,得到技术参数满足 要求的氯化稀土产品,同时显著减少用水量和废水排 放量,为第三代酸法提纯稀土工艺的改进进行一些有 益探索。 试验采用的稀土浓硫酸焙烧矿化学成分见表 1。 试验中使用的主要试剂包括盐酸,分析纯;碳酸 氢铵,工业级。 ①收稿日期 2016-01-05 作者简介 高 媛(1986-),女,内蒙古包头人,工程师,硕士研究生,主要研究方向为稀土分离。 通讯作者 赵志强(1963-),男,河北衡水人,高级工程师,主要研究方向为稀土分离。 第 36 卷第 4 期 2016 年 08 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.36 №4 August 2016 表 1 焙烧矿化学成分分析结果(质量分数) / % REOPFThMgOBaO 34.332.52<0.0050.0420.351.76 ZnOAl2O3Fe2O3CaOSiO2 0.0520.195.782.860.01 设备主要有 XQM-4L 行星式球磨机、SHZ-D(III) 水循环真空泵、WH8401-90 型搅拌器、JYT-10 天平、 PZT-6020 真空干燥箱等。 稀土浓度采用草酸盐重量法测定;杂质离子的浓 度用 AAnalyst 800 原子吸收光谱仪确定。 工艺流程如图 1 所示。 以硫酸稀土焙烧矿为原 料,固固转化时将焙烧矿逐步加入碳酸氢铵溶液中,反 应完全后过滤得到含有稀土碳酸盐的滤饼;滤饼加入 一定量水进行搅洗、过滤,得到的滤饼经盐酸溶解制备 氯化稀土溶液。 滤液 1 回用以配置碳酸氢铵溶液从而 减少用水量,同时能起到富集硫酸铵浓度的目的。 当 硫酸铵浓度达到一定值后,从出口废水中回收硫酸铵, 最终降低蒸发硫酸铵的运行成本。 滤液 2 主要用于洗 涤过量的碳酸氢铵,并可循环回收到工序中与滤液 1 共同溶解碳酸氢铵。 9A /-0 /4 ;5 图 2 转化时间对稀土收率的影响 49矿 冶 工 程第 36 卷 2.3 固液比的影响 在保证稀土回收率的前提下,尽可能地增加碳酸 氢铵溶液的浓度,能显著地减少水的消耗量(溶解碳 酸氢铵所需),从而达到节能减排的目的。 考察了固 液比(即稀土浓硫酸焙烧矿的质量与碳酸氢铵溶液的 体积之比,固固转化时间为 7 h)对固固转化(表现为 稀土收率)的影响,结果见图 3。 .A 85 80 75 70 65 60 55 0.50.40.30.20.1 ;5 图 3 固液比对稀土收率的影响 由图 3 可以看出,当固液比为 0.5 时,稀土收率很 低,只有 57.82%;随着固液比的降低,稀土收率明显增 加;当固液比达到 0.167 后,稀土收率达到最大;固液 比进一步降低后,稀土收率未见明显增加。 造成上述 结果的原因可能是由于硫酸稀土在溶液中的溶解度随 酸度增加而降低。 当固液比较高时,反应溶液中的酸 度较高,硫酸稀土的溶解度较低,导致固固转化不完 全;当固液比降低后,反应溶液中的酸度由于碳酸氢铵 溶液中大量水的稀释而降低,硫酸稀土的溶解度明显 增加,固固转化速度提高,程度加强,最终表现为稀土 的回收率提高。 当然,从节水的角度出发,选取固液比 在 0.167 附近,能实现效益最大化。 2.4 粒度的影响 采用第三代酸法工艺焙烧分解后的包头稀土矿为 固体粉末,考虑上述粉末存在一定的粒度分布,因此通 过球磨的方法制备了不同粒度分布的硫酸稀土矿粉 末,并研究了不同粒度分布对稀土收率的影响(转化 反应时间 7 h,固液比为 0.125),结果见图 4。 通过图 4 可看出,当稀土硫酸焙烧矿粒度为 0.25 mm 时,稀土收 率最低,为 78.67%;当粒度为 0.18 mm 时,稀土收率达 到最大,为 85.9%。 从化学反应动力学的角度上讲,反 应物比表面积增加,反应的表观活化能会降低[6],化 学反应速率常数增大[7],反应会更快更充分;另一方 面,由于原料的颗粒过细,在反应过程中会产生明显的 团聚现象,且转化生成的、不溶于水的碳酸稀土沉积在 其表面形成包裹层,阻止了稀土硫酸焙烧矿与碳酸氢 铵的进一步固固转化反应;从而使反应速率降低。 因 此控制稀土硫酸焙烧矿粒度,减少不必要的球磨程序, 对于促进固固转化、提高稀土收率有明显帮助。 4,mm 100 80 60 0.100.150.200.25 ;5 图 4 粒度对稀土收率的影响 固固转化中另一个重要因素为酸溶时间,即用盐 酸溶解碳酸氢铵沉淀从而获得氯化稀土的时间。 结合 工厂的实际工艺流程,时间一般控制在 1~2 h。 2.5 正交试验 结合上述研究数据,为确定最优反应条件,拟通过 四因素三水平 L9(34)正交试验确定最佳工艺条件。 正交试验因素水平及结果分别见表 3 和表 4。 表 3 L9(34)正交试验因素水平表 水平 因素 转化时间 A/ h固液比 B粒度 C/ mm酸溶时间 D/ h 151∶40.181 261∶60.151.5 371∶80.1252 表 4 试验方案及极差分析结果 水平 因素 ABCD 稀土收率 / % 1111175.52 2122285.11 3133368.05 4212375.38 5223182.09 6231290.33 7313270.73 8321386.26 9332190.83 Ⅰ228.68221.63252.11248.44 Ⅱ247.80253.46251.32246.17 Ⅲ247.82249.21220.87229.69 Ⅰ 76.2373.8884.0482.81 Ⅱ 82.6084.4983.7782.06 Ⅲ 82.6183.0773.6276.56 R19.1431.8331.2416.48 因素主次BCAD 较优水平A3B2C1D1 正交试验结果表明,固固转化较优条件为转化时间 (下转第 99 页) 59第 4 期高 媛等 固固转化法高效制备氯化稀土的工艺研究 匹配。 该合金适宜的热处理工艺为 507 ℃ /1 h+2%预 拉伸+143 ℃ /35 h。 参考文献 [1] Rioja R J, John L. 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