降低锌电积直流电耗生产实践.pdf
降低锌电积直流电耗生产实践 吕少祥戴曦“ ( 水口山矿务局, 湖南水口山“;对世界 ’ 个湿法炼 锌厂各工序能耗的统计平均值如表 所示。 表 湿法炼锌各工序的能耗 “ 3 , 则 降低 ’’等;IJ、 F、 FK 等; L8、 8、 M8、 ME、 HN 等。第一类杂质对锌电 , 全年多消耗 7 67 588; 年经过组 织科技人员攻关, 电积直流电耗出现大幅度 下降, 该年每吨锌直流电耗较 566 , 只略高于原设计指标。在其后 7 年中锌电积直流电耗基本稳定在这一水平。 888 年, 通过多方面的探索与整改, 锌电积 直流电耗进一步下降, 5 58 月, 直流电耗在 5666 年基础上下降了 A;5D 9 5 BC)758 7767 84 4 785 4 9BC 生产实践中, 我们主要采取了以下几方 面的措施 ’“降低槽电压 (5) 提高 F, 0合金阳极含银量, 降低 阳极电位 GH 1I J’.91C 等人测定的阳极电 位与 F, 0合金中 0含量的关系如图 5 所示 [] 。 从图 5 可看出 阳极含银量对阳极电位 有较大影响。5666 年以前, 我厂阳极含银平 均约为 8D5E K 8DE, 与技术标准要求含银 5E相差甚远, 由图 5 可知, 二者阳极电位有 。 5 万方数据 () 降低阳极泥电阻电压降 采取缩短清扫阳极周期的方法。根据有 关文献, 阳极清扫周期对槽电压的影响可用 下式表示 “ ““ “ E 、 GH E浓度的变化, 及时调整净化 温度、 锌粉用量、 反应时间; ’通过增加过滤面积来缩短过滤时间, 减少杂质返溶量; 将 “ 个新液槽在中部进行串联, 增加 沉降效果。 () 严格控制电积技术条件 1) 锌离子浓度 电积时, IJ E浓度的变化, 对锌的析出 电位的影响, 由能斯特方程 “ ) 合理控制骨胶用量, 取消吐酒石加入; 。 /结论 () 影响锌电积电能消耗的主要因素有 槽电压、 电流效率、 线路损耗等; (-) 增加阳极银含量, 缩短阳极清扫周 期, 加强槽面管理及合理控制电解液酸锌浓 度, 可有效降低槽电压; (/) 通过加强浸出、 净化工序工艺技术条 件控制, 提高新液质量, 合理控制电积技术操 作条件, 可大大提高电流效率; (7) 减少线路损耗将降低锌电解电能消 耗。 参考文献 [] 彭容秋 2 重金属冶金学 [] 2 长沙 中南工业大 学出版社, 994 [-] 伊滕尙, 口藤雄, 林千, 等 2 飯島制煉所にす けゐ電解工程の省エネルギについて [] 2 日 本礦業會志, 989 (3) -9/ [/]2“2 ’22*2 某些杂质对锌电积影 响及硫酸锌溶液净化新工艺 [] 2 株冶科技, 99- (-) 55 [7] 黄忠民 2 株洲冶炼厂锌电解节能实践 [] 2 有色 金属节能, -444 (7) 75 5- 万方数据