元江红土镍矿加压浸出试验研究.pdf
2 0 1 2 年9 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 - 7 5 4 5 .2 0 1 2 .0 9 .0 0 3 元江红土镍矿加压浸出试验研究 苏瑞春 云南锡业集团有限责任公司研究设计院,云南个旧6 6 1 0 0 0 摘要对元江铁质和镁质红土镍矿进行加压浸出试验,详细考察了浸出温度、反应时间和初始酸度对镍 浸出率及酸耗的影响。结果表明,铁质矿的镍浸出率可达9 0 %以上,吨镍酸耗可降低至4 5t 以下;镁质 矿的镍浸出率可达8 0 %,吨镍酸耗7 0t 左右。采用两段加压浸出工艺处理该红土矿,镍浸出率可达 8 8 %以上,吨镍酸耗5 0t 左右。 关键词红土镍矿;铁质矿;镁质矿;加压浸出 中图分类号T F 8 1 5文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 2 0 9 0 0 0 7 0 4 E x p e r i m e n t a lS t u d y o nP r e s s u r eL e a c h i n go fY u a n j i a n gL a t e r i t e n i c k e lO r e S UR u i c h u n R e s e a r c ha n dD e s i g nI n s t i t u t eo fY u n n a nT i nC o m p a n yG r o u pL i m i t e d ,G e j i u6 6 1 0 0 0 ,Y u n n a n ,C h i n a A b s t r a c t P r e s s u r el e a c h i n ge x p e r i m e n t sw e r ec o n d u c t e do nf e r r u g i n o u sa n dm a g n e s i u ml a t e r i t e n i c k e lo r e . T h ee f f e c t so fl e a c h i n gt e m p e r a t u r e ,t i m ea n di n i t i a la c i d i t yo nn i c k e ll e a c h i n gr a t ea n da c i d i cc o n s u m p t i o n w e r ei n v e s t i g a t e di nd e t a i l .T h er e s u l t ss h o wt h a tt h en i c k e ll e a c h i n gr a t e so ff e r r u g i n o u sm i n e r a l sa n d m a g n e s i u m m i n e r a l sa r eo v e r9 0 %a n d8 0 %r e s p e c t i v e l y .T h ea c i d i cc o n s u m p t i o n so fp e rt o nn i c k e lo ff e r r u g i n o u sm i n e r a l sa n dm a g n e s i u mm i n e r a l sa r e4 5 ta n d7 0t r e s p e c t i v e l y .N i c k e ll e a c h i n gr a t e c a nr e a c h 8 8 %o rh i g h e ra n da c i d i cc o n s u m p t i o no fp e rt o nn i c k e li sa b o u t5 0tw i t ha p p l i c a t i o no ft W O s t a g ep r e s s u r e l e a c h i n gp r o c e s s . . K e yw o r d s l a t e r i t e n i c k e lo r e ;f e r r u g i n o u sm i n e r a l s ;m a g n e s i u mm i n e r a l s ;p r e s s u r el e a c h i n g 云南墨江、元江一带有中国第二大镍矿床 硅镁 型氧化镍矿 ,镍金属储量达到4 0 万t ,原矿含铁、镁 高,含镍低,属于难以经济、有效处理的镍矿。 目前红土镍矿较为成熟的处理工艺主要有1 火法熔炼生产镍铁。将矿石破碎,焙烧进行还原熔 炼或硫化熔炼,产出粗镍铁合金或高镍硫产品,再将 该半成品送往精炼工艺处理,但该工艺的能耗高,二 氧化硫难以经济处理,且钴不能回收,行业内普遍认 为是不经济的;2 还原焙烧一氨浸,该工艺可处理高 镁矿石,但能耗高,钴回收率低 通常不到4 0 % ;3 加压酸浸一沉镍,产出硫化镍精矿,该工艺适宜于处 理镍≥1 .2 %、镁≤5 %的矿石,镍钴回收率均大于 收稿日期2 0 1 2 - 0 2 1 0 作者简介苏瑞春 1 9 7 6 一 ,女,云南石屏县人,高级工程师 9 0 %,远远高于氨浸流程和火法流程。 元江镍业公司使用常压搅拌浸出工艺,铁质矿 镍浸出率为6 4 %,每吨镍消耗硫酸8 5t ,而镁质矿 镍浸出率为7 0 %,吨镍酸耗8 0t ,其资源利用率低, 生产成本高。因此,提出加压浸出工艺,期望在较高 的温度和压力下,提高原矿中 特别是铁质矿 镍的 浸出率,提高资源的利用率,达到降低酸耗和生产成 本的目的。 1 试验原料和设备 试验所用原料为元江安定红土镍矿,分镁质矿 和铁质矿,镁质矿成分 % H O2 3 .9 6 、N i0 .8 4 6 、 万方数据 8 有色金属 冶炼部分 h t t p [ ] y s y l .b g r i m m .c n F e9 .4 8 、M g1 9 .4 9 、A l0 .1 8 、S i1 7 .9 2 、C o0 .0 2 1 ;铁 质矿成分 % H 2 03 5 .8 9 、N i1 .3 8 、F e2 4 .7 3 、M g 8 .0 6 、A l3 .3 2 、S i1 1 .9 4 、C o0 .0 7 5 。可以看出,红土 镍矿的主要成分为M g 、F e 、S i 和N i ,其中铁质矿含 镍和铁较高,二氧化硅含量较低,含水高,为红色的 泥状。 物相分析表明,镁质矿中的镍主要以硅酸镍形 态存在 7 9 .2 5 % ,氧化镍 含铁酸镍 1 6 .7 5 % 较 低。在铁质矿中,硅酸镍 5 8 ,5 8 % 较镁质矿低,难 以浸出的铁酸镍 3 8 .9 0 % 较镁质矿高。原料中的 铁主要以赤 褐 铁矿和磁铁矿存在。 主要试验设备有5L 压力釜、小型真空泵、5L 烧杯、搅拌器、转盘磨等,主要试剂是9 3 %工业硫 酸。 2 试验原理 原料中的N i 、C o 和M g 、F e 、A 1 等主要以复杂 共生的氧化物和硅酸盐形式 硅酸盐、赤铁矿、镍蛇 纹石等 存在,浸出时的反应为 N i S i 0 3 H 2 S 0 4 N i S 0 4 H 2 S i 0 3 1 F e 2 0 3 3 H 2 S 0 4 一F e z S O ; 3 3 H 2 0 2 M g S i O 。 H S O t M g S O t H 2 S i O 。 3 C o 、A 1 等的氧化物和硅酸盐的反应与N i 、M g 和F e 相似。以上反应均为耗酸过程,常压浸出时, 2 0 1 2 年9 期 浸出温度一般不超过9 5 ℃,大量的F e 、M g 将与 N i 、C o 一起浸出,耗酸量大。 提高浸出温度后,反应产生的F e S O 。 。将水 解为F e 。O 。 较低酸度 或F e z O S O t z 较高酸度 沉淀,并释放出硫酸,释放出的硫酸按 1 ~ 3 式与 镍、铁、镁的氧化物或硅酸盐反应。 F e 2 S 0 4 3 3 H 2 0 F e 2 0 3 3 H 2 S 0 4 4 F e 2 S O 。 3 H 2 0 F e 2 0 S 0 4 2 H 2 S 0 4 5 同时,铁质矿约三分之一的镍以铁酸镍等镍铁 共生氧化物的形式存在,常压浸出时,这部分镍难以 浸出,但提高浸出温度,铁酸镍可以按下式分解 N i F e 2 0 4 4 H 2 S 0 4 一N i S 0 4 F e 2 S 0 4 3 4 H 2 0 6 因此提高浸出温度,可将大量铁以氧化铁或碱 式硫酸铁的形式沉淀入渣,减少用于浸出铁氧化物 的硫酸,同时可浸出常压条件下难以浸出的铁酸镍 中的镍,从而获得较高的镍浸出率。 3结果及讨论 3 .1 铁质矿加压浸出试验 3 .1 .1 初始酸度和浸出时间的影响 固定条件液固比3 1 ,浸出温度2 2 0 ℃,考察 初始酸度和浸出时间对镍浸出率和吨镍酸耗的影 响,试验结果见表1 。 表1 铁质矿加压浸出初始酸度和浸出时间试验结果 T a b l e1I n i t i a la c i d i t ya n dt i m ee x p e r i m e n tr e s u l t so ff e r r n g i n o u sm i n e r a l s 由表1 可知,镍浸出率随初始酸度的提高而明 显提高,延长浸出时间可提高镍浸出率,降低吨镍酸 耗;镁浸出率达到8 0 %以上,铁浸出率1 %~5 %,并 且随初始酸度的提高而增加,但受浸出时间的影响 不明显。 由于高温加压浸出时溶液中的铁离子大量水 解,释放出硫酸,进一步参加浸出,因此铁质矿加压 浸出耗酸量低,从试验结果来看,在合理的加压浸出 条件下,吨镍酸耗可达到4 5t 以下。 3 .1 .2 浸出温度的影响 固定条件液固比3 1 ,初始酸度1 8 0g /L ,浸 出时间1h ,温度对加压浸出的影响见表2 。 表2 表明,加压浸出的温度对镍浸出率影响很 大,随着温度的降低,镍浸出率迅速降低,而吨镍酸 耗明显增加。浸出液镍、铁含量和铁浸出率随浸出 温度的降低而降低,镁浸出率和浸出液的镁含量变 化不明显。 铁质矿加压浸出时,2 2 0 ℃镍浸出率可达9 0 % 以上,此时吨镍酸耗仅为4 5t 。但在2 0 0 ℃时镍浸 出率可达8 5 %以上,吨镍酸耗为5 2 .5t 。但铁质矿 万方数据 2 0 1 2 年9 期有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n ’9 ’ 浸出液的游离酸含量偏高 2 0g /L 以上 ,不利于后 续处理。 表2 浸出温度试验结果 ’ T a b l e2R e s u l t so ft e m p e r a t u r ee x p e r i m e n to ff e r r u g i n o u sm i n e r a l s / / 浸出温度吨镍酸耗浸出液/ g L _ 1 浸出渣%渣计投蹦翠炳 / C/t N iF e M gH 2 S 0 4 N iF eM g渣率 N i M g F e 2 2 04 4 .8 8 3 .3 02 .9 12 0 。5 12 9 ,7 10 .1 42 9 .1 1 l ‘1 08 8 .2 69 0 .7 88 9 .Z 14 .2 5 2 0 05 2 .1 22 .7 23 .2 5 1 8 .4 03 3 .6 10 .2 3 3 1 .7 31 .4 67 7 .4 48 6 .8 68 7 .4 4 5 .0 7 1 8 0 5 7 .6 22 .62 .0 51 9 .9 12 3 .2 00 .4 9 3 1 .1 71 .3 08 0 .8 67 0 .7 18 8 .3 2 2 .9 4 3 .2 镁质矿加压浸出试验 3 .2 .1 初始酸度和浸出温度的影响 固定条件液固比3 1 ,浸出时间1h ,初始酸 度和浸出温度对镁质矿加压浸出的影响见表3 。 表3 镁质矿加压浸出初始酸度和浸出温度的试验结果 T a b l e3I n i t i a la c i d i t ya n dt i m ee x p e r i m e n tr e s u l t so fm a g n e s i u mm i n e r a l s /℃/ g L 一1 /t N iF eM gH 2 S 0 4 N iF e M g渣率 N i M g F e 1 8 09 9 .1 51 .2 0 0 .5 23 1 .1 61 .9 8 0 .4 3 61 1 .2 08 .7 37 8 .9 66 4 .8 76 5 .9 8 2 .1 1 2 2 0 1 7 08 6 .2 91 .1 50 .4 43 0 .1 6 0 .2 00 .4 3 21 2 .1 8 9 .6 86 8 .5 16 1 .9 06 7 .2 71 .7 6 1 6 09 5 .0 51 .1 5 0 .43 2 .5 70 .2 00 .4 8 91 2 .3 8 9 .8 27 8 .6 55 6 .2 46 1 .8 81 .5 0 1 8 0 8 1 .5 21 .5 80 .4 43 4 ,0 81 .1 9 0 .2 7 31 1 .7 69 .4 2 8 2 .1 67 4 ,6 86 1 .8 01 .6 8 1 6 0 1 7 07 5 .7 71 .2 30 .4 13 1 .0 6 0 .4 80 .2 8 41 0 .2 61 4 .4 9 7 4 .7 47 5 .6 64 6 .5 51 .7 2 1 6 07 6 .8 71 .4 7 0 .42 8 .9 50 .5 60 .3 0 91 1 .6 3 1 1 .3 68 5 .1 27 0 .9 3 5 2 .2 71 .5 9 2 0 08 4 .0 8 1 .7 20 .8 83 5 .1 92 .5 8 0 .2 3 31 1 .6 98 .7 86 8 .7 58 0 .9 8 7 0 .2 13 .5 I 1 4 0 1 9 0 1 8 0 1 7 0 8 3 .7 0 7 6 .9 6 7 1 .4 4 1 6 07 2 .6 4 1 .6 00 .3 62 9 .2 61 .3 90 .2 6 61 0 .9 6 1 1 .4 18 4 .9 47 5 .9 15 2 .1 61 .3 9 1 8 0 6 9 ,1 41 .3 21 .9 83 1 .1 05 。9 50 .2 3 11 0 .6 8 1 0 .4 48 3 .0 77 9 .0 55 7 .1 97 .9 7 1 2 01 7 07 2 .5 2 1 .5 71 .3 22 8 .9 53 .9 7 0 .2 4 11 0 .7 01 1 .3 6 7 5 .3 07 9 .4 35 7 .7 85 2 1 1 6 06 9 .3 81 .4 30 .7 62 4 .7 3 3 .5 70 .2 5 71 0 .9 91 1 .7 17 5 .6 07 8 .7 0 5 6 .3 03 .3 9 镁质矿加压浸出时,在1 6 0 ℃以上镍浸出率随 浸出温度的升高而降低,在1 2 0 ℃和1 4 0 ℃时变化 不明显,但浸出液中的游离酸和铁含量以及铁浸出 率随浸出温度的降低而升高,在1 4 0 ℃以上,浸出液 的铁含量均低于1g /L ,因此镁质矿加压浸出的温 度在1 4 0 ℃左右较合理,可获得较高的镍浸出率,同 时浸出液的游离酸或铁含量低。浸出液镁含量和镁 浸出率受浸出温度的影响较小。 在1 4 0 ℃和1 2 0 ℃时,镍浸出率受初始酸度的 影响不明显,浸出液镁含量、游离酸和镁、铁的浸出 率受初始酸度的影响也不明显。但由于镍浸出率变 化不大,吨镍酸耗随初始酸度的增加而明显增加。 因此初始酸度选择1 6 0 - - 1 7 0g /L 较合理,此时吨镍 酸耗为7 0t 左右。 镁质矿加压浸出时,镍、镁浸出率明显低于铁质 矿,浸出液的游离酸和铁含量也很低。 3 .2 .2 浸出时间的影响 固定条件液固比3 1 ,初始酸度1 7 0g /L ,浸 出温度1 2 0 ℃,浸出时间对浸出效果的影响结果见 表4 。 表4 浸出时间试验结果 T a b l e4R e s u l t so ft i m ee x p e r i m e n to fm a g n e s i u mm i n e r a l s /h/tN iF eM gH 2 S 0 4 N iF e M g渣率 N i M g F e 1 .06 9 .3 8 1 .5 71 .3 22 8 ,9 53 ,9 70 .2 4 1 1 0 .71 1 .3 67 5 ,3 07 9 ,8 15 7 .7 8 5 .2 1 1 .56 9 .Z 4 1 .6 00 .6 0Z 7 .9 33 .3 70 .2 3 8 1 0 .9 71 0 .9 9 7 7 .2 97 8 .8 95 2 .6 52 .6 1 2 .07 0 .7 91 .6 00 .7 62 7 .7 53 .5 7 0 .2 5 91 2 .2 51 1 .8 67 8 .4 9 7 7 .3 95 4 .0 5 2 .9 8 曲鸪他 4 2 1弘“ % 鸥∞∞瞻晒踮“ 他缸诣“毖跎“ 加%蛆暑昌 9 9 9巧弘拈 U n n筋黜猢O 叭m墙他的 2 2 1 M %如如勰∞0 ∞_ 二0 仉如即即} 万方数据 1 0 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 2 年9 期 浸出时间从1h 增加到2h ,镍浸出率没有明显 变化,浸出液、浸出渣的成分也基本不变,因此浸出 时间以1h 为好。 镁质矿加压浸出时,初始酸度1 6 0 ~1 7 0g /L , 反应温度1 2 0 ℃和1 4 0 ℃,反应时间1h ,镍浸出率 达到7 8 %,吨镍酸耗为7 0t 左右。 综合上述试验结果,与常压浸出相比,加压浸出 具有镍浸出率高、吨镍酸耗低、浸出液的游离酸和铁 含量低的优势,特别是铁质矿的加压浸出优势更明 显,因此可经济、有效地利用元江红土镍矿,降低生 产成本。 3 .3 两段加压浸出试验 铁质矿加压浸出时镍浸出率随初始酸度的提高 而明显提高,而浸出液的游离酸含量随初始酸度的 提高而升高。镁质矿的浸出温度较低,但浸出液的 终点酸度偏低,有利于后续工序的处理。由于铁的 水解可在镁质矿的浸出温度下进行,综合上述两种 原料加压浸出的结果,提出了两段加压浸出的工艺。 该工艺采用铁质矿在高温 2 2 0 ℃ 条件下通过 提高铁质矿加压浸出的初始酸度来提高铁质矿的镍 浸出率,然后利用铁质矿浸出液中多余的游离硫酸 和浸出液中的铁在较低温度下水解释放出的酸,并 补加一定量的新酸 保证镁质矿浸出的初始酸度达 到1 7 0g /L 左右 在中温 1 4 0 ℃ 条件下进行浸出, 以降低浸出液中的游离酸含量,达到充分利用铁质 矿浸出液中的游离酸和整体提高红土矿加压浸出的 镍浸出率、降低吨镍酸耗的目的。两段加压浸出的 试验结果见表5 。 表5 两段浸出试验结果 T a b l e5R e s u l t so ft w o - s t a g el e a c h i n ge x p e r i m e n t 5 0 .9 72 .5 22 .1 62 4 .4 35 .3 50 .1 7 12 1 .0 36 .4 77 8 .6 58 8 .0 46 5 .2 23 .4 1 2 3 0 5 1 .0 12 .6 11 .6 81 9 .9 14 .4 40 1 6 72 0 .6 45 .7 88 1 .0 28 7 .9 76 7 .9 93 .3 3 试验结果表明,在总酸度1 6 5g /L 的条件下,采 用两段加压浸出工艺处理铁质矿和镁质矿时,镍总 体浸出率可达到8 8 %以上,高于相同条件下镁质矿 加压浸出的浸出率,接近铁质矿加压浸出的镍浸出 率,吨镍酸耗约5 0t 。浸出液中铁含量较低,与铁质 矿加压浸出的铁含量相似,游离酸含量明显低于铁 质矿加压浸出的结果,镁浸出率与镁质矿加压浸出 的结果相似。 两段加压浸出工艺在保证铁质矿加压浸出的镍 浸出率高的情况下,提高了镁质矿的镍浸出率,浸出 液的铁和游离酸含量较低,是元江红土镍矿经济、有 效利用的一种较合理的方案。 4结论 1 铁质矿加压浸出时,镍浸出率可达9 0 %以 上,吨镍酸耗可降低至4 5t 以下,镁质矿的镍浸出 率可达到8 0 %,吨镍酸耗为7 0t 左右。 2 两段加压浸出工艺结合了铁质矿和镁质矿加 压浸出的优势,镍总体浸出率可达到8 8 %以上,吨 镍酸耗约5 0t ,浸出液的铁和游离酸含量较低,是元 江红土镍矿经济、有效利用的一种较合理的方案。 参考文献 [ 1 ] 杨显万,邱定蕃.湿法冶金[ M ] .北京,冶金工业出版 社,1 9 9 8 2 4 9 2 5 5 . 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