转炉渣富钴镍浸出液镍钴分离工艺研究.pdf
2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 1 7 d o i 1 0 。3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 3 .0 4 .0 0 5 转炉渣富钴镍浸出液镍钴分离工艺研究 王玉华,朱纪念,刘同银 金川集团公司镍钴研究设计院,甘肃金昌7 3 7 1 0 0 摘要以某厂镍电解生产净化工序氯气除钴产生的钴渣为氧化剂,除去转炉渣浸出液电积脱铜后液中的 钴,实现转炉渣富钴镍浸出液中镍钴分离。结果表明,在钴渣含三价镍与钴量摩尔比为4 ~5 ,反应温度 7 0 ~8 0 ℃,反应时间1 2 0r n i n ,终点p H4 .8 ~5 的条件下,分离富集钴后的二次钴渣镍钻比可降为1 ~ 1 .5 ,可用于生产钴产品。除钴后液可直接并人镍电解系统。 关键词镍电解;氯气除钴、钴渣;镍钴分离 中图分类号T F 8 1 6文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 3 1 0 4 0 0 1 7 0 3 P r o c e s sS t u d yo nS e p a r a t i o no fN i c k e la n dC o b a l ti n C o n v e r t e rS l a gL i x i v i u m W A N GY u h u a ,Z H UJ i n i a n ,L I UT o n g y i n J i n c h u a nN i c k e la n dC o b a l tR e s e a r c ha n dE n g i n e e r i n gI n s t i t u t e ,J i n c h a n g7 3 7 1 0 0 ,G a n s u ,C h i n a A b s t r a c t I no r d e rt Os e p a r a t ec o b a l tf r o mc o b a l t r i c hn i c k e ll e a c h i n gs o l u t i o no fc o n v e r t e rs l a g ,c o b a l ts l a g p r o d u c e df r o mn i c k e le l e c t r o l y s i sp u r i f i c a t i o np r o c e s so fc o b a l tr e m o v i n gw i t hc h l o r i n ew a sa p p l i e da so x i d i z i n ga g e n tt or e m o v et h ec o b a l tf r o mc o p p e rr e m o v a ls o l u t i o no fc o n v e r t e rs l a gl i x i v i u m .T h er e s u l t ss h o w t h a tm o l er a t i oo fn i c k e la n dc o b a l ti ns e c o n d a r yc o b a l ts l a gi sd e c r e a s e dt o1 ~1 .5u n d e rt h ef o l l o w i n gc o n d i t i o n si n c l u d i n go r i g i n a lm o l er a t i oo fn i c k e la n dc o b a l ti nc o b a l ts l a go f4 ~5 。r e a c t i o nt e m p e r a t u r eo f7 0 ~ 8 0 ℃。r e a c t i o nt i m eo f1 2 0m i n ,a n dp Hv a l u eO fe n d p o i n to f4 .8 ~5 .T h es e c o n d a r yc o b a l ts l a gi su s e da s t h er a wm a t e r i a l so fc o b a l tp r o d u c t .a n dc o b a l tr e m o v a ls o l u t i o ni Sr e t u r n e dt on i c k e le l e c t r o l y s i ss y s t e m . K e yw o r d s n i c k e le l e c t r o l y s i s ;c o b a l tc h l o r a t i o nr e m o v i n g ;c o b a l ts l a g ;s e p a r a t i o no fn i c k e la n dc o b a l t 直接从镍钴火法冶炼流程的中间产物转炉渣中 提钴、实现转炉渣的直接开路、获得较高的钴回收率, 是镍钴冶炼科研人员一直研究的课题。在火法工艺 段已解决了钴的富集问题,也陆续解决了加压选择性 浸出的相关技术问题,但在湿法工艺上存在浸出液除 杂夹带多、整个湿法工艺钴回收率低 ~7 0 % 的缺 点。致使转炉渣处理工艺一直未能实现工业化。因 此转炉渣浸出液的合理处理流程对整个工艺的成败 有极其重要的作用,本文重点对转炉渣浸出液经电积 脱铜后液中镍钴分离的方法进行研究。 收稿日期2 0 1 2 0 9 1 2 作者简介王玉华 1 9 6 7 一 ,女,甘肃天水人。高级工程师 转炉渣浸出液经电积脱铜后液主要成分为镍 7 0g /L 、钴 3g /L 、铜 0 .5g /L 和铁 0 .5g /L 。需要通过镍钴分离工序将浸出液中的钻 进行富集提取,常用的分离方法有溶剂萃取、黑镍除 钴等。采用溶剂萃取法不但会涉及除油等工序,除 油后液返回镍系统时还会在某种程度上影响电解镍 质量;如采用萃取工艺分离镍钴,前液需要大量碱液 调整p H ,况且萃取剂的皂化也需要消耗碱,所以该 工艺不具备经济性优势。新疆阜康镍冶炼厂利用 N i 3 的强氧化性,采用黑镍除钻工艺,除钴效果明 万方数据 1 8 有色金属 冶炼部分 h t t p /] y s y l .b g r i m m .o n 2 0 1 3 年4 期 显,氧化率一般都在9 8 %左右,反应速度快,不引入 杂质,镍钴分离彻底。但是,黑镍除钴需采用在碱性 电解液中电氧化法制备黑镍,黑镍制备成本较高,增 加黑镍制备工序也不具有经济性。目前本公司镍电 解生产系统镍阳极液含钴0 .2 6g /L 左右,采用传统 的氯气氧化除钴工艺,该工艺钴渣含镍高,钴渣量 大,镍钴比一般在3 ~3 .5 ,影响镍直收率。制备的 硫酸镍盐产品,由于含油高在电镀行业售价都低于 同行业产品。 经分析[ 1 ] ,该钴渣中镍约1 /6 是可溶性二价镍 盐,约5 1 6 是三价镍氢氧化物。因此,本文提出了利 用该钴渣中的三价镍为氧化剂来氧化除钴的新方 法,结果表明,除钴效果很明显,而且无需增加新工 序,可利用生产系统中间物料以及紧密衔接现有生 产大流程。 1试验部分 1 .1 试验物料 镍钴分离试验原料为转炉渣电积脱铜后液 含 N i8 0 ~8 5g /L 、C u ~O .5g /L 、F e ~O .5g /L 、C o3 ~4g /L ,p H1 .0 左右 及氯气除钴渣 下文称电解 钴渣,含N i3 0 %~3 5 %、C u0 .1 %~0 .3 %、F e 1 .5 %~2 .5 %、C o8 %~1 3 % 。脱铜后液和除钴 渣经过氧化除钴、压滤,得到的二次钴渣返钻系统, 分离钴后的镍溶液返回镍系统生产流程。 1 .2 试验原理 萃取剂C 2 7 2 要求萃取前液最佳p H 为5 .5 ~ 6 ,而转炉渣造液脱铜后液含酸4 ~7g /L ,工艺衔接 显然有很大问题。而且脱铜后液含铜铁都在0 .5 g /L 左右,杂质含量太高,也不适合使用溶剂萃取方 法。因此,值得考虑的是目前使用的氯气氧化除钴 和黑镍除钴。采用电氧化法制备黑镍[ 2 ] ,利用黑镍 的强氧化性来分离镍物料中的钴,除钴效果明显,氧 化率一般在9 8 %左右,其反应式为 C o S 0 4 N i O O H N i S 0 4 C o O O H 、} 黑镍可有效地去除镍物料硫酸盐溶液中的钴, 同时还使溶液中的铜、铁、锰、铅等杂质得到深度净 化。而且反应速度快、不引入杂质、镍钴分离彻底。 但是黑镍制备成本较高,还需要增加黑镍制备工序。 考虑到目前本公司镍电解生产中的氯气除钴渣含镍 约3 2 %,经过氯气的强氧化后,其中的三价镍应该 可以取代黑镍发生同样的反应,达到同样的镍钴分 离效果。 经分析,电解钴渣镍的化学物相为N i 2 硫酸 盐 占1 5 .1 5 %,N i 抖占8 4 。8 5 %,水分3 1 %。可见, 钴渣中镍大部分以三价存在。在酸性溶液中,C 0 2 比N i 抖优先氧化,且C o O H 。的溶度积及水解沉 淀的p H 明显低于N i O H 。,在强氧化剂作用下, C 0 2 被氧化而水解沉淀。在氧化水解沉钴过程中, 即使部分N i 2 氧化而生成N i O H 。沉淀,仍对 C 0 2 具有氧化作用,可以与C o O H 。沉淀发生置 换反应后再次以N i 2 进入溶液。且水解沉淀过程 中有H 产生,必须加碱进行中和。 上述分析表明,使用生产系统电解钴渣分离镍 钴理论上是可行的,下面通过相关试验进行验证,并 获得钴渣镍钴分离的最佳工艺条件。 2 试验结果及讨论 2 .1 电解钴渣用量对除钴率的影响 试验条件温度7 0 ~8 0 ℃,除钴时间1 2 0m i n , 不同N i 3 与C o 的摩尔比时的除钴结果见表1 ~2 ; 溶液含不同浓度钴量 N i 抖/C o 4 的除钴试验结 果见表3 ~4 。 表1电解钴渣用量对除钴率的影响 T a b l e1E f f e c to fd o s a g eo fe l e c t r o l y t i cc o b a l ts l a go nc o b a l tr e m o v i n gr a t e Ⅲ/C 。≯b ≠&学寿i 看b P H 除钻前液 除钴后液1 除钴后液2 除钴后液3 0 .4 5 0 .0 0 1 0 .0 0 1 O .0 0 1 由表1 ~4 可看出,电解钴渣用量对除钴率的 影响较大,电解钴渣用量越大,除钴就越彻底。当电 解钴渣中三价镍与钴摩尔比约为4 时,除钴率达到 9 7 %以上。溶液含镍提高7 ~l Og /L 不但有助于达 到补镍的目的,二次钴渣镍钴比约为1 ~1 .5 ,提高 了二次钴渣含钴,总钴渣量减少,而且也提高了镍的 3褐●6■∞■“ 3 吼O O 万方数据 2 0 1 3 年4 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .o n 1 9 直收率。 表2 二次钴渣成分 T a b l e2 C o m p o s i t i o no fs e c o n d a r yc o b a l ts l a g 表3 不同含钴量除钴试验 T a b l e3C o b a l tr e m o v i n ge x p e r i m e n tu n d e r d i f f e r e n tc o b a l tc o n t e n t / g L - 1 表4 二次钴渣成分 T a b l e4 C o m p o s i t i o no fs e c o n d a r yc o b a l ts l a g 由于现有镍电解阳极液一般含钴在0 .2 xg /L , 我们选择电解钴渣含三价镍与钴摩尔比为4 左右来 除钴,除钴后液含钴镍非常适合并人现有生产流程, 使工艺衔接经济合理。 2 .2 除钴后溶液终点p H 对除钴率的影响 由于除钴的主要反应是氧化水解反应,水解沉 淀过程中有H 产生,必须加碱进行中和。钴被氧 化为三价后,在p H0 .5 左右开始沉淀,终点p H 对 除钴率的影响见图1 。 图1 表明,当电解钴渣用量足够时,要使钴除至 0 .2g /L ,终点p H 要大于4 .8 ,一般控制在p H5 左右。 2 .3 反应时间对除钴率的影响 反应时间越长,应该越有利于除钴。除钴前液 成分 g /L N i7 4 .8 1 、C o4 .4 8 、H0 .2 6 。除钴6 0 m i n 后的成分为 g /L N i7 6 .9 5 、C o1 .7 3 ,除钴1 2 0 m i n 后的成分为 g /L N i7 9 .0 7 、C o0 .2 0 。结果表 图1 终点p H 对除钴率的影响 T a b l e1E f f e c to fp Hv a l u eo fe n d p o i n to n c o b a l tr e m o v i n gr a t e 明,除钴反应时间1 2 0m i n 时,除钴率已达到要求。 2 .4 物料衡算 1t 电解镍产电解钴渣1 5 0k g ,按电解镍年产量 1 0 万t 、水分含量3 0 %计 实测 ,则年产电解钴渣 1 .5 万t ,含1 .0 5 万t 干电解钻渣。电解钴渣含镍 按3 0 %计、三价镍按2 5 %计,则三价镍量26 2 5t ,按 三价镍与钴的比为4 计算,1 年可去除6 5 6 .2t 钴。 年处理转炉渣含镍量1 ~1 .2 万t ,其中含钴约6 0 0 ~7 0 0t ,与作为氧化剂的镍电解钴渣量基本平衡, 所产二次钴渣含镍钴比由原来的3 ~3 .5 降为1 ~ 1 .5 左右,提高了镍直收率,渣量减少了约4 0 %左 右。 3结论 以镍电解原有氯气除钻工序产出的钴渣为氧化 剂,可以除去转炉渣全浸液中的钴。该方法非常适 合公司镍电解整体工艺,且无需另外增加工序,反应 速度快,镍钴分离彻底,既可以保证除钴的深度,同 时还使溶液中的铜、铁、锰、铅等重金属杂质得到深 度净化,降低二次钴渣中镍钴比,保证镍的直收率。 参考文献 [ 1 ] 杨林,黄宝贵,肖湘,等.氢氧化镍中三价镍的测定方法 研究E J ] .矿诒工程,2 0 0 9 ,2 9 5 7 8 8 1 . E 2 3 吉鸿安.镍物料的黑镍除钻研究[ J ] .甘肃冶金,2 0 0 8 , 3 0 2 1 1 5 1 7 . 万方数据