粉煤灰高性能混凝土的试验研究.pdf
塑 生筮2 翅堪壁遗j 土 3 1 河北建筑科技学院许杰何向玲李瑞景 摘要 研究利用经活化处理的粉煤灰做掺合料,在普通工艺条件下,制成塌落度达 1 8 0 Ⅱ眦左右、抗压强度6 0 M P a 的高性能混凝土。使用粉煤灰配制的高性能混凝土,可降低成 本、节约能源、改善环境,具有良好的经济效益和社会效益。 关键词高性能混凝土粉煤灰流动性抗压强度 随着现代建筑不断向高层化、大跨化和地下化的发 展,作为主要建筑材料的混凝土应具有更加优良的性能。 高性能混凝土能同时满足①新拌混凝土的流动性大、粘 聚性好、不离析、施工性能良好;②硬化后的混凝土强度 高;③混凝土的体积稳定性好、收缩小、徐变低;④混凝土 的耐久性好。 一般来说,混凝土的强度越高,内部结构就越密实,因 而其收缩、徐变就越小,各项耐久性也越好。当水胶比小 于0 .4 才能配制高强度混凝土 抗压强度不低于5 0 姗a , 此时若单纯增加水泥浆量并不能明显改善新拌混凝土的 流变性能,使其塌落度达到l ‰以上。另外,为满足高 强要求,混凝土的水泥用量会很大,不利于减小水化热和 收缩以及降低混凝土成本。解决问题的关键是采用高效 减水剂和高活性掺合料。高效减水剂强烈的分散作用使 其较普通减水剂更能充分释放水泥浆絮凝结构中的拌合 水,从而大幅度提高混凝土的流动性;它还使水泥水化更 加充分和改善孔结构,从而提高了混凝土的整体强度。混 凝土掺合料通常是指火山灰质的矿物添加材料,其本身含 有潜在活性成分,能够与水泥水化生成的氢氧化钙发生反 应,生成的胶凝物质类似于水泥的水化产物。因此,利用 掺合料取代部分水泥来配制混凝土,可在不降低 甚至提 高 混凝土强度的前提下⋯,改善水泥引起的水化热和收 缩等问题。常用的掺合料有硅灰、磨细矿渣和粉煤灰等。 掺合料中所含的潜在活性物质越多、杂质越少、细度越大, 它的活性就越高。 我国的粉煤灰资源丰富,充分利用这一工业废料具有 较大的经济和社会效益。但是,在一般燃煤设备和工艺条 件下得到的粉煤灰颗粒较粗、钙含量少、活性较低,只能配 制普通强度的塑性混凝土 塌落度5 ㈣衄 。活化处理 可以改变粉煤灰的性能,通过物理或化学的方法,可提高 细度或增加其中的钙含量,提高粉煤灰活性。 1 试验用材料及试验说明 1 .1 粉煤灰 分别采用邯郸电厂产普通粉煤灰和天津化工厂自备 电厂产增钙粉煤灰。普通粉煤灰颗粒较粗,对其进行磨 细,即物理活化处理,见表1 。当粉磨时间达9 0 ’左右时,灰 的细度明显提高,0 .0 8 咖方孔筛的筛余量仅为2 .8 %,需 水比降为9 9 %;粉磨时间延长至1 2 0 ’,细度提高不大,需水 比不再降低,故试验选用粉磨9 0 ’的磨细灰。 表1 粉磨时间对普通粉煤灰性质的影响 粉磨时问 ’O .0 8 m 方孔筛筛余量 %需水比 % O 2 4 .41 1 6 3 01 3 .21 1 0 6 09 .51 0 4 9 02 .89 9 1 2 01 .89 9 增钙粉煤灰是电厂采用增钙燃煤新技术的产物。在 投煤的同时加入石灰石粉,既满足了燃煤工艺方面脱硫、 降熔点的要求,又能增加粉煤灰中氧化钙的含量,为其中 的潜在活性物质提供了碱性环境,并激发了活性,实现了 对粉煤灰的化学活化处理。试验用增钙粉煤灰的技术性 能见表2 。 表2 试验用粉煤灰的技术性能 化学成分 % 猎水比 0 .0 8 咖 品种 % 筛余百 S i 0 2地QF 吃CC a 0M 9 0S 伤心烧失量 分率% 普通 4 8 .9 3 0 .4 4 .8 6 4 .4 2O .蜘O .7 lO9 .7 79 92 .8 粉煤灰 增钙 粉煤灰 3 0 .91 9 .95 .3 I2 9 .70 .8 I I .2 9 1 0 .25 .8 99 66 .8 1 .2 水泥、粗细骨料及外加剂 采用5 2 5 号普通硅酸盐水泥;粗骨料为5 _ 3 1 .5 m m 碎 石;细骨料为河砂,细度模数2 .O ,骨料含泥量低于有关规 定;外加剂为萘系高效减水剂和复合缓凝保塑成分。 1 .3 试验说明 增钙灰中含有一定量的游离氧化钙,其存在形式不同 于水泥中的游离氧化钙,前者细小且分散在增钙灰的表 面,用沸煮法检验,当新排灰且掺量过高时,其体积安定性 不良。本试验采用存放三个月以上的增钙灰,取代水泥率 达3 0 %,体积安定性检验合格。 混凝土拌合物性能试验及力学性能试验分别依据 q l J 8 0 _ - 8 5 和G 埘8 l 衢。试件成型时采用机械振捣,振 捣时间控制在半分钟内。 万方数据 曼2 堪芷遮 土巡 生箍2 期 2 试验结果及分析 首先进行确定合理砂率的有关试验。由于高性能混 凝土的流动性很大,合理砂率值应高于塑性混凝土,以防 混凝土发生离析,同时,试验用砂为细砂,砂率过高会降低 混凝土的流动性。经过对几组不同砂率的混凝土拌合物 的塌落度测定和分层离析现象观察,确定水胶比0 .3 3 、用 水量1 7 5 k g ,甜时的合理砂率是3 8 %左右 外加剂掺量 l % 。在此基础上,采用粉煤灰取代不同水泥量配制高性 能混凝土,并与基准混凝土进行对比,试验结果见表3 。 表3粉煤灰品种、掺量对混凝土性能的影响 抗压强度加P a 粉煤灰取代水泥用量 水胶比砂率减水剂%塌落度聊n扩展度舢 品种水泥率% 吲功3 7 d2 8 d 0 5 3 0 0 .3 30 .3 811 8 54 2 05 1 .56 2 .7 原 1 04 7 70 .3 30 .3 819 54 5 5 7 .2 普 状1 54 5 l0 .3 30 .3 813 04 5 .7 5 5 灰 2 0弭0 .3 30 .3 8l0 通 粉 1 0 4 7 7 0 .3 3O .3 811 8 53 8 54 9 .36 1 .8 煤 磨 1 54 5 10 .3 30 .3 811 8 03 7 04 96 2 .3 灰 细 灰 2 04 ,弛 0 .3 30 .3 811 5 03 5 74 7 .36 1 .3 2 53 9 8O .3 30 .3 811 3 03 3 44 4 .85 8 .1 增 1 0∞- O .3 30 .3 811 9 04 3 45 1 .96 2 .2 钙 1 54 5 l0 .3 30 .3 811 8 54 2 55 2 .76 3 .6 粉 2 01 4O .3 30 .3 811 8 54 2 15 1 .56 4 煤 2 53 9 80 .3 3O .3 811 7 54 c r 75 1 .76 4 .3 灰 3 03 7 1O .3 30 .3 8l1 7 03 7 84 9 .36 0 .4 由表3 可见,采用普通原状灰取代部分水泥配制混凝 土时,混凝土拌合物的流动性较差,达不到高性能混凝土 所要求的大塌落度值。磨细加工改变了粉煤灰颗粒形貌, 使其中大量的球联体解体,从而降低了粉煤灰本身的吸水 性,所以,磨细灰混凝土的塌落度明显高于原状灰混凝土。 同时,粉煤灰颗粒越细,发生二次水化反应越充分,生成的 水化产物就越多,磨细灰混凝土的强度越高。 增钙粉煤灰中氧化钙含量较多,利于粉煤灰中潜在活 性物质较早发生水化反应,所以增钙灰混凝土早期强度 7 d 高于普通粉煤灰混凝土,与基准混凝土接近。随着时 间的延长,水泥水化生成的氢氧化钙逐渐增多,使普通粉 煤灰的二次水化反应越来越充分,所以普通灰混凝土的后 期强度 2 8 d 提高较快,接近基准混凝土。 随着粉煤灰取代水泥率的变化,其混凝土的性能各 异。试验用增钙灰品质较好,含炭量较低,取代2 5 %水泥 时,混凝土的塌落值仍可达到1 7 5 m m ,2 8 d 强度达6 4 加 a , 略高于基准混凝土。用磨细普通灰取代2 0 %水泥时,其 混凝土塌落度较基准混凝土低3 5 r m ,尽管强度降低不多, 但为保证高性能混凝土大流动性要求,试验用磨细普通灰 的最大取代水泥率约为1 5 %。 3 结论 1 磨细处理可改善原状粉煤灰的颗粒、显著降低需 水比、利于粉煤灰的二次水化,从而满足配制高性能混凝 土的技术要求。增钙燃煤技术提高了粉煤灰中氧化钙的 含量,所得增钙灰的火山灰活性更好,掺加一定量增钙灰 制得的高性能混凝土的早期强度接近基准混凝土,后期强 度甚至高于基准混凝土。 2 在配制粉煤灰高性能混凝土时,粉煤灰的最大取 代率取决于其本身化学成分 活性物质、氧化钙、碳分 、颗 粒细度及所用水泥品种,碳分和细度对混凝土拌合物流动 性影响较大,当采用较好品质粉煤灰取代2 5 %左右5 2 5 号 普硅水泥,可制得大流动性、印蛐瞻以上的高性能混凝土。 3 掺加粉煤灰后可有效改善高性能混凝土的分层离 析现象,还可降低混凝土的水化放热量及收缩。 4 利用粉煤灰配制高性能混凝土,可降低成本、节约 能源、改善环境,具有很好的经济效益和显著的社会推广 价值。 参考文献 1 i ∞F 砘c o n g ,R o l eo fs i l l j c aF u 咖i r IC 叫l p r e 鸥i v eS 吨| l g t h o fC e m e mP 鹤t e ,M 叭盯a I l dc m c 形I e .A C IM a t 商a lJ 伽邛a 】. J 山一A u 羽l s t1 9 9 2 2 李建勇等,利用超细矿渣和硅灰配制高性能混凝土的 研究,混凝土。1 9 9 r 7 .4 责任编辑马光辉 万方数据