非典型性地质的水下礁石钻孔爆破.pdf
第2 l 卷第3 期 2 0 0 4 年9 月 爆破 B L A 鄂r I N G V 0 1 .2 1N o3 S e D2 0 0 4 文章编号1 0 0 1 4 8 7 x 2 0 0 4 0 3 0 0 8 0 ~0 2 非典型性地质的水下礁石钻孔爆破 林强 厦门港口工程建设指挥部,福建厦门3 6 1 0 1 2 摘要在非典型性地质、周围环境较复杂的条件下,对水下炸礁的爆破参数进行了合理设计,确保了爆破 作业中的安全,达到了预期的爆破效果。 关键词码头;水下;礁石;钻孔爆破 中图分类号T D 2 3 5 .1 4文献标识码A D r i l I i n gB I a s t i n go fR e e f Su n d e rW a t e ri nS p e c i a lG e o l o g i c a lC o n d i t i o n L l NQ i 口n g x i a m e nP o r tE n g i n e e r i n gC 。n s t r u c t i o nH e a d q u a r t e r s ,x i a m e n3 6 1 0 1 2 ,C h i n a A b s t r a c t U n d e rt h ec o n d i t i o n0 ft h es p e c i a Ig ∞1 0 9 i c a Ir o c ka n dt h e ∞m p l i c a t e dc i r c u 咖t a n c e ,t h eb l a s t I n gp a r a m e t e r sf o rt I 坨f e e f su n d e rw a t e ra r es u i t a b l yd e s i g n e dT h u st h eb l a s ts a f e t ya n de x p e c I e db l a s te f f e c ta r er e a I k e d K e yw o r d s d o c k ;u n d e r w a t e r ;r e e f ;“l I i n gb l a s t i n g 1工程概况 厦门海沧7 “泊位工程水工结构按靠泊1 0 万t 集装箱船舶设计,码头前沿水深一1 5 .3m 厦理零 基准面,以下同 ,泊位长度3 2 5m 。为厦门市重点 工程,工期短,任务重。地质资料显示,所处区域基 岩面标高在一6 .9 8 ~一1 7 .8m 之间,为达到设计 要求的基础持力层和水深要求,必须进行水下炸礁, 炸礁总方量约1 0 5n 1 3 。 地质情况具有非典型性,即地质分布主要为残 积土和强风化夹层的土质,其特点为残积土中夹有 全风化凝灰岩,尤以粉质黏土为主,原岩矿物质绝大 部分已风化成土,原岩结构含较多石英颗粒,遇水软 化。其顶部夹强风化岩薄层,标贯击数N 3 0 ~5 5 击,过渡至Ⅳ 3 9 ~5 7 击。 所在水域紧邻油品专用码头、化工专用码头、深 收稿日期2 0 0 4 0 7 一0 3 作者简介林强 1 9 6 9 一 ,男;厦门厦门港口工程建设指挥部工程 师主要研究港口与航遭工程 水航道及当地居民住宅等重要建筑物和设施,炸礁 区域距离建筑物的情况详见图1 。如何在确保以上 建筑物的安全前提下,顺利实施炸礁施工.是整个工 程能否圆满竣工的关键所在。 图1 炸礁施工总平面图及周围环境示意图 单位m 2 爆破方案的设计 由于地质的特殊性,因此爆破施工具有以下难 点成孔率低,由于该种地质在钻孔时遇高压风易松 散,因此一般要靠套管下沉保护f L 壁才能成孔[ t ,“, 并且其孔径与套管的内径相同;可塑性大,爆破时会 万方数据 第2 1 卷第3 期林强非典型性地质的水下礁石钻孔爆破 8 1 形成压缩圈,而难以形成爆破漏斗;由于残积层及强 风化混合夹层具有弹性地基的特点,地震波的频率 比一般岩石的频率小,地震波在传播过程中衰减较 慢,故其地震波的振速比一般岩石的地震波大。 基于上述情况。对爆破参数进行了如下设计。 2 .1 孔网参数 施工船布置钻机4 台,间距3m ,则i L 距口 30 m 。其它参数设计为孔径1 5 6m m 、排距6 2Om ,针对本特殊地质,为了实现一次爆破至设计 底标高.取钻孔超深值 2O m 。 22 炸药单耗的选择及单孔装药量 在海沧7 “泊位基槽及港池的炸礁初步施工方 案的实施中,q o 1 .5h /m 3 ,尽管炮孔超深达到 2 0m ,但残留j L 深仍有2 .0 ~4 .0m ,用8m 3 抓斗船 试挖过程中发现残积层的表层都抓不下去。原因在 于残积层和强风化岩夹层的地质结构。一般岩石爆 破后,冲击应力会沿孔壁径向传递,形成互相挤压而 达到破碎;而残积层和强风化岩夹层在爆破时会收 大量的冲击能,在药包周围形成了压力圈或压力井, 对爆破的冲击力起到了缓冲的作用,造成了爆破的 能量及冲击应力消失。故如果药量不足时,残留i L 的 长度太大,爆破后夹层的表面难以形成爆破漏斗。 要解决这个问题,只有加大单i L 的装药量,减少残留 孔的长度。故在施工中的炸药单耗q o 选择为3 .O k g /m 3 ,残留7 L 的长度控制在1 .2m 以下。 单孔装药量计算式Q 口o n 6 H o 式中,H 。为炮} L 深度。 2 。3 最大段药量的确定 1 根据爆破地震波安全距离确定的最大段药量 最 大段药量计算公式【3o 如下 Q ⋯ R 3 口/K “。 式中,Q 为微差起爆时最大段药量,k g ;口为建筑物 的安全振速,c m /s ,施工区域附近建筑为金鼎码头, 按爆破安全规范的要求,安全振动速以非抗震建筑 物考虑,取值为2 .0c m /s ;K 、d 分别为与当地地质 有关的系数,厦门地区坚硬度岩石K 取1 5 0 ,a 取 1 .5 。由此 Q ⋯ 3 1 0 3 2 .0 /1 5 0 ’7 15 52 9 6k g 2 根据水中冲击波安全距离确定的最大段药置根 据水运工程爆破规程1 的规定,水下钻孔爆破时产 生的水中冲波超压值按公式以下计算 Q ⋯ R 3 P /9 3 以1 3 式中,P 为水中冲击波产生的超压值,M P a ;Q ⋯同 上R 为爆破点与保护对象的距离m 。施工中对金 鼎码头的趸船及油轮,允许水中冲击波的最大超压 值P ≤O .1 5M P a ,由此计算得到的最大段药量为 Q 。。 1 9 5 3 0 .1 5 /9 3 “1 3 1 3 8k g 由以上计算可得,工程爆破的最大段药量允许 取值应小于1 3 8 h 。 2 .4 装药结构 1 间隔装药结构为了使爆破能量合理分布, 加强破碎效果,确保表层形成爆破漏斗,对于岩层厚 度大于2 .5m ,为了避免药量过于集中7 L 底,采用间 隔装药,} L 底部装填2 /3 本孔药量,孔口部装填1 /3 本孔药量;孔内药包的间距控制在0 .5m ,并用砂回 填药包之间的间隙。 2 连续装药结构当岩层较薄,即炮孔深度小 于45m 时,采用连续的装药结构。 3 爆破器材的选取 水下爆破采用防水性能较好的乳化炸药.药卷 出厂时每筒药柱用塑料袋包装.直径为1 3 0m m ,药 卷长度为O .4 0m ,标定重量为6k g 。用毫秒延期电 雷管起爆。 4 起爆网路 为了减少爆破的震动和提高爆破的效果。拟采 用1 ~1 5 段的毫秒电雷管实现分段微差爆破,按每 排爆孔或每孔作为一段别,单段最大药量控制在6 0 妇以内,相邻段别的时间间隔不得小于5 0 m s ,一次 起爆的总药量控制在2 0 0k g 以内,起爆顺序为岩 层薄的一排孔的药包先爆破后,沿着岩层厚度增加 的方向逐排或逐孔爆破。 5 安全措施 1 对于岩面较高的礁石,起爆时尽量避开低平 潮,以减小爆破的地震波对周边地区的影响。 2 白海豚的保护措施 在空压机和钻机停止运转后立即起爆。如果空 压机和钻机停止运行时间较长,在引爆前要重新启 动空压机和钻机1 0m i n 以驱赶白海豚离开爆破区。 爆破前,各施工船舶及驱赶船上要派有专人加 强了望工作,如果发现白海豚出现在施工水域附近 时禁止起爆,必须用声墙驱赶法把白海豚赶离以爆 破点为中心,半径为10 0 0m 以外海域后才能起爆。 下转第8 4 页 万方数据 8 4 爆破 2 0 0 4 年9 月 相邻孔雷管延期时间调整为5 0m s ,以保证微差削 波效果。 4 .2 调整孔网参数 减小炮孔和药柱直径。后期施工更换为配备 Y Q l 0 0 钻机的钻爆船,使炮孔直径d 1 0 0 ~1 1 0 m m ,同时向厂家定制加工成型的药柱,药柱直径≠ 1 0 0m m 。通过减小炮孔直径,使相同重量的药柱 长度增加,在孔内分布更加均匀。 增加超钻深度,由原来的 1 .5 m 增加到1 .8 m ,保证后期爆破能一次性达到设计标高。减小炮 i L 排距。为加强微差爆破的水平抛掷作用,使礁石 充分松动破碎,便于后续清礁施工,将炮孔排距由原 来的6 25m 减小到2 .0m ,由此共增加钻i L4 4 排1 7 6 个。 43 增大单7 L 药量 为克服残积土层和大水深的压力影响,适当增 大了单孔药量,主要做法为一是词整岩层厚度H 。 的计算方法,即岩层厚度除计算风化岩层厚度外还 计算顶层未清挖的残积土层厚度,实际操作时以下 钻至冲击器开始冲击振动发出声响时的标高作为孔 口标高,则岩层厚度H 。 } L 口标高一孔底标高。 二是增大炸药单耗q o ,即考虑大水头对爆破应力波 的作用与影响,引入假设的水深影响系数 1 .2 , 则Q 幻。妇H o 1 .2 1 .5 3 .0 2 .0 H o 1 0 .8 H o 。 4 .4 改进施工工艺 为保证顶层残积土和礁石能充分破碎松散,对 原来的装药结构进行了改进,即采用孔内间隔装药 结构。取长O .5 ~1 .0m 的十1 0 0 P v C 管,以胶带或 塑料袋封住一端,填充砂石制成砂筒。2 段药柱间 用砂筒闻隔,药柱在孔内均匀分布,使爆破后的礁石 块度均匀。 5 结语 实施上述控制措施后,后续基槽爆破质量均达 到预期要求。礁石破碎均匀,块度较小,满足清礁船 及泥驳抛卸作业的要求,基槽断面尺寸及底标高均 达到设计要求,没有出现浅点。地面震感较弱,附近 人员直观感觉可以接受,由此证明所采取的控制措 施是合理有效的。调整后的爆破方案体现了多钻 孔、少装药、延长药包、间隔装药、微差削波的基本特 点,较好地解决了复杂条件下的基槽炸礁质量和施 工环保问题。 参考文献 [ 1 ]中国力学学会工程爆破专业委员会爆破工程[ M ] . 北京冶金工业出版社,1 9 9 2 . 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