宝钢集团公司750高炉爆破拆除.pdf
第2 0 鞋第3 期 爆破 V c d2 0N u3 2 0 0 3 年9 月B I 。A S T I N G m2 ∞3 文章编号1 0 0 l4 8 7 x 2 0 0 3 】0 3 一0 0 5 60 4 宝钢集团公司7 5 0 高炉爆破拆除 刘文广,程才林,卢云 上海消防技术工程有限公司,上海2 0 0 0 6 0 摘要采用爆破工艺拆除7 5 0 高炉,对高炉在垂向2 3n 1 范围内酌妒瘤、水葙、耐、上砖和炉底l6m 厚的 残坎采用不同的爆破方法进行破碎。介绍了高温状态 4 0 0 ℃ 下,采用强制降温、药包隅热、多点同时装药 等多种爆破工艺,确保在高炉停炉后6d 内完成了拆除任务。 关键词7 5 0 高炉;炉瘤爆破;高炉拆除 中图分类号T D 2 3 53 7文献标识码A B l a s t i n gD e m o I i t i o no f7 5 0 T y p eS t e e lF u r n a c e o fB a o s h a nI r o na n dS t e e IG r o u p L U lW m g H a “g ,C H E N G &确H ,I 』UY t ‘” s h a n g h a iF i r eT e c h n i q u e &E n g i n e er i n gc o .L t d ,s h a ”g h a i2 0 0 0 6 0 ,c h i n a A b s t r a c t ; T h cd c m o l l t i o no f7 5 0 一t y p es l e e l f u m a c eb yb l a s t i n gi si n t m d u c e dD i f f e r e n tb I a s l i n gm e n s u r e s w c r c t a k e n 】nd e m o l l s “n gf u m a c cs 【a y .Ⅵm r e p f a n k 耐r a c t 。r yb r i c k si n n e rt h cf u m a c eI n s i d e2 3n l e t e r s1 1 i g h ,a n db r c a k i n zs l e e Ir e m a l ni n1 .6m c t c r st h i c ka tt h eb 试1 0 mo ft h ef u T n a c e .A I n 饥gt h ed e m o l i t { o h np r 。c e d u r 铸t h eK g h e 时 t e m p e m t u r er e n l a i n e di nt h cf u r n a c c sw a su pt o4 0 0 ℃I no r d e rt oc n s u r cs a f e ‘yi nd e n l 0 1 n i o nm a n ym e a s u r c s w c r c t a k e ns u c ha sm a n d a t l o r yt c m p c r a t u r er e d u c l n gt h e r m a li s 0 【a L i o n c X p l 。s l v ep a c k a g ea n dc 1 1 a r g i n ga td l f f e r e n lp o i n T s w i t hh c 【DD ft h e s em e a 8 u r e s ,t 1 1 es t e d f u r n a c ew 船s u c c c s s f u l l yd e m o l i s h e dj L I s tm6d 8 pa f t c rt h ef u r n a c es t o p p l n g p r u c l n g K e yw o r d s 7 5 0 一t ”cf ㈣c e ;b l a s r i l l go ff ㈣a c es I a g ;d e I n o I i t i o no fs t e e lf u r n a c 8 1工程概况 宝钢集团上钢一公司7 5 0 高炉是我国自行设计 建造的第一座大型高炉。因技术改造。要求对高炉 钢砼基础 50 2m 以上部份,包括炉身和炉内物 及所有附属设施 包括冷却、测温、测压装置 全部拆 除。爆破拆除的重点和对象为 5 .0 2 m 至 2 8 m 范围内的耐火砖、水箱、炉瘤、炉底残铁及碳砖层。 其中除残铁量尚不能确定外,拆除物总量计3 0 0 余 t n 3 ,约I5 0 0 余L 。 收稿日期2 0 0 3 一0 4 一f J 8 作者简介刺史广 1 9 6 9 一 ,男;上海上海消防技术工程有限公司爆 破分公司经理 7 5 0 高炉总高度3 3 .5m ,底部外径1 0 .6m ,『且 部直径5 .4m ,高炉底部内径68m ;高炉基础为钢 砼结构,基础顶部标高 50 2m 自然地坪标高 2O m 。高炉外侧,在十1 0 m 、 1 8 m 、 2 0 m 、 2 3 m 、 2 5m 、 2 8m 分别建有作业平台,炉皮厚度占 1 8 m m 。 根据高炉结构特点,自下而上可分为5 个部分 如图1 1 从 50 2m 至十79 71 1 l 为炉底8 层碳砖及 耐火砖,侧壁为4 层立式水箱环绕炉内; 2 从 7 .9 7 m 至 1 1 .7 m 风口中心线 ,炉衬 耐火砖层厚度0 .8 5m ,耐火砖和炉壁之间有碳砖; 其中 8 .6 0 m 为出铁口中心线,十1 00 0 m 为出渣 万方数据 第2 0 卷第3 期 刘文广等宝钢集团公司7 5 0 高炉爆破拆除 罔1 7 5 0 高炉结构示意圈 单位m 口中心线 3 从 1 1 .7 m 至 2 23 5m ,炉衬耐火砖层厚 度09 7m ,炉衬内共计有2 4 层卧式水箱,水箱问填 有耐火砖,并附有测温、测压装置; 4 从 2 2 .3 5 ~ 2 8m ,炉衬主要为耐火砖,并 有少量水箱; 5 从 2 8m 往上,炉衬主要为立式钢砖。 7 5 0 高炉东南侧1 5m 处为中央控制室,东侧3 0 n 1 处是3 座热风炉;高炉南侧1 0m 是厂内运输铁 路;两侧1 2m 为出铁口、贮铁包;北侧为矿石、石灰 石等输料设备,详见图2 。 图27 5 0 高炉环境示意固 单位m J 2高炉爆破作业的特点及设计思想 1 由于高炉大修时间紧,故爆破拆除及清渣全 部丁作要求在停炉后立即开始实施并须在6d 内完 成。因此爆破作业和清渣工作均在高温下进行。根 据以往施工经验,停炉后即使进行2 4h 喷水强行冷 却,耐火砖层和炉底残铁等局部仍高达3 0 0 ℃以.卜 实测4 0 0 ℃ ;清渣时炉内温度高达7 0 ~8 0 ℃,并 伴有大量水蒸气、灰尘,作业环境十分恶劣,炉内作 业时问只能控制在2 0 ~3 0m i n 就需换班; 2 为确保高温爆破作业的安全,必须在测量爆 体温度之后,以模拟药包进行耐热试验,并根据试验 结果决定药包的隔热措施、起爆网路的保护措施厦 装药至起爆的时问; 3 为确保工期、确保装药过程中的安全,决定放 弃常规钻孔装药爆破工艺,采用小当量集中药包的 轰击震动工艺,使内容物被震松下坠。药量控制、布 孔参数主要依据我公司在对7 5 0 高炉中修时的爆破 经验 4 爆破作业对周围环境的安全问题.主要集中 于控制爆破飞散物和爆破诱发的地表震动这两个方 面。 5 本次爆破作业充分利用炉皮将予拆除这有 利条件,所有爆破作业将在炉内进行,炉皮将作为极 好的保护屏障,无需考虑炉皮的损坏及开裂,凶此炸 药用量可适当增大,“获得更好的爆破效果,以加快 拆除进度。 3 爆破拆除的内容及施工流程 31 2 3m 水平以上部份的爆破拆除 在 2 3m 平台处沿炉子圆周方向在炉皮上开 设4 0c m 宽 3 0c m 高 的窗口,窗口问的距离约 2m ,共计1 2 个窗口,采用风镐凿除耐火砖若干块, 将经过防热处理的炸药包放人被拆除的耐火砖f 寺 置,稍加堵塞,沿周向对称起爆,把 2 3 ~ 2 8 Ⅲ范 围内的炉衬 包括耐火砖、水箱 震松坠落。 炮孔布嚣详见图3 。 图32 3m 平台药包布置示意图 单位m m 32 1 0 ~ 2 3m 范围内炉内物的爆破拆除 1 此段范围内炉壁上安装有大量的热风管、卧 式冷却水箱及耐火砖,炉内还悬留有炉瘤。为使内 万方数据 爆破 妻竺竺2 下坠,必须将水箱进出管路与炉皮的连接 4安全技术措施 彻底割断; ’’⋯。。⋯ 2 在 l Om 平台、 1 8m 平台处,依3 .1 节中 的爆破方案逐偿开设爆破窗口并由上而下逐层实施 爆破.使内容物逐层下坠至炉底。 33 炉底残铁及耐火砖层的爆破拆除 据建设方提供的分析资料,经长期使用后,炉底 耐火砖层局部已烧蚀至第5 ~6 层耐火砖层界面处, 且底部呈锅底形;停炉后虽经放掉部份残铁,但锅底 状的炉内仍遗留有3 0 0 ~4 0 0t 残铁固结在炉底。 因此爆破位置选定在炉底第5 层碳砖处。 1 从炉底第2 层碳砖处,割去炉皮和立式水箱. 沿周向每隔9 0 。均布,开设Im lm 窗口4 个,然 后.钻凿水平孔 略偏上 深约3n 1 ,采用扩壶爆破 法,最终使每个孔能装人1 2 ~1 5k g 炸药,略加堵塞 后采用毫秒延期网路沿周向逐孔起爆,将炉底彻底 翻个,使残铁层破碎、耐火砖松动; 2 本次爆破作业时由 2 3n 、处掉落下来的耐 火砖层覆盖在残铁层上面,这样有助于残铁层破碎 均匀,又能有效防止残铁小块在大药量爆破时上冲 甚至从炉顶飞出; 3 由于炉底残铁和耐火砖相交处温度达4 0 0 ℃.必须对炮孔进行强制降温,扩壶用的药量从1 0 0 g 起逐次加倍进行直至扩至所需的容积。 3 .4 开设炉底出渣口 在炉子南侧 靠铁路处 和北侧两个方向从 50 2n 1 起开设3 m 3 m 的出渣口,割去炉皮和 立式水箱,然后从此处将上述爆破的残渣、残铁通过 运输传送带运至火车车皮内。 3 .5 炮孔温度的测量及模拟药包试验 针对炉内爆破作业高温问题,为确保安全,每个 工序爆破作业之后均需进行炮孔温度的测量及进行 注水冷却。如经冷却后孔壁温度尚不能降至8 0 ℃ 以下而工期紧张必须进行爆破作业时,要进行下述 模拟试验 1 模拟药包内不装任何爆炸物品。仅将测温探 头装入。模拟药包装入炮7 L 位置后,测定模拟药包 内的时间.温度曲线; 2 模拟药包内仅装填起爆雷管,装入炮孔位置, 测量雷管不起爆的最大时问问隔,上述试验应平行 进行2 3 次; 3 根据上述模拟试验的结果,确定药包的防热 措施和规定许可装药时间。许可装药时问不应超过 2 项试验时间的1 /3 ,以绝对保证作业安全。 1 所有炮孔成型后,必须注水冷却,经温度测量 之后,如孔壁温度超过8 0 ℃,必须进行模拟药包试 验,从而确定药包的防热措施和规定许可装药时间; 2 凡与炉壁接触的起爆网路一律采取隔热措 施,防止网路受热熔化或早爆; 3 根据钢铁厂内的环境,起爆网路不得采用电 雷管起爆,亦不宜采用导火索起爆,选用非电导爆系 统网路; 4 扩壶作业时必须待孔壁温度下降到许可值以 后再行下一次扩壶作业,期问应不断地用水冷却和 测量孔壁温度; 5 每次爆破作业时,根据许可装药时间和炮孔 数量,合理安排人员,统一指挥,事先选择好撤离的 途径和次序;一旦规定时间到,不管装药工作完成与 否,一声令下,依次按规定的次序和途径撤至炉下安 全处隐蔽; 6 每次爆破作业之后,必须经过规定的时闽后 方可上炉检查,并确认无哑炮后方可进行其它作业。 5 爆破设计及施工 卜3 1 综上所述,本次高炉大修爆破拆除的形式主要 有2 种炉壁附着物 包括耐火砖、冷却水箱、炉瘤 等 的爆破震落及炉底残铁 包括炉渣 的爆破解体; 由于待爆体温度高,决定了装药时间短 从装药、连 线至撤离、起爆不得超过3m j n ,药包的绝热措施 必须强化从而使药包的体积增加;因此设计方案带 有下述特点 】 药包的数量应尽可能地少,故须采用相对集 中的大药包形式; 2 由于作业时间短,无法采用常规的炮孔装药、 堵塞的方法;而且有炉皮起保护屏障。炸药用量可适 当增大; 3 从施工组织上必须周密计划、分工到位,并按 设计的装药次序及撤离次序依次进行,并事先进行 模拟演习,从而确保在规定的时间内完成装填、撤离 及起爆工作。 5 .1 炉壁附着物的爆破拆除 附着物的爆破震落,药量计算方式有2 种 第一种采用水玲爆炸管形式,炸药用量为 Ⅱ~o .1 一昙 Q c 等 _ 一三 3 J‘ 式中Q 为硝铵炸药类似物,k g ;c 为爆破系数 2 万方数据 第2 0 卷第3 期刘文广等宝钢集团公司7 5 0 高炉爆破拆除 ~3 ;“为炉瘤厚度,m 。 第二种以附着物的体积容量来决定炸药用量 0 C V 式中Q 为硝铵炸药类似物,奴;C 为爆破系数 1 ~3 ,取c 15 ;V 为内容物体积,m 3 。 本工程采用集中药包,故采用后一种公式计算 炸药用量,假设附着物的厚度为O5r n ,药包的间 距、排距均为2n 、,则Q 3k 。 由于在同一水平面上沿高炉周向需布设8 ~1 2 个药包,在装药时间允许的前提下,每次可起爆5 ~ 6 个药包;为充分利用爆破震动的能量,每个药包的 起爆时间相隔0 ~0 .1 5s ,使爆破震动的能量有所迭 加,从而改善爆破削弱的效果。 5 .2 炉底残铁的爆破解体 炉底残铁及残渣的厚度在1 .5 ~25m 内变 化,由于炉内温度高、残铁硬度大,无法在炉内钻垂 直孔进行爆破劈裂,因此,采用在残铁下部掏孔形成 药壶,再行采用类似药壶爆破法将残铁顶起并撕裂。 在耐火砖层中的扩壶作业从O .1k 起逐次加倍至 扩到所需容积为止,药壶药量的计算采用体积计算 法[ 1 ] Q C V 式中Q 为R D x 炸药当量,k g ;c 为爆破系数 10 ~l2k g /m 3 ,取c 1 .2k g /m 3 ;V 为待裂解的残 铁体积,m s 。 炉底残铁近似看作直径6m 的半球体,经计 算Q 6 78 妇。 故需约6 78k g R D x 当量 ,换算成乳化炸药 约7 8 .7k g 换算系数1 1 .1 6 。将上述药量分为2 个药包,则每个药包的药量约4 0k g 左右。 上述的药量计算是十分粗略的,结合该J ‘7 5 0 高炉中修.I 。、2 8 小高炉的爆破拆除,以及宝钢l 8 高炉 42 0 0m 3 大修爆破拆除的经验,根据爆破现 场环境条件稍作调整。 6 爆破作业的效果及体积 经过6 个昼夜的艰苦作业,顺利、安仝地完成了 7 5 0 高炉炉内物的爆破拆除,这充分表明 1 在炉内温度高,大修工期紧的前提下.上述设 计方案总体上是合理的,亦是行之有效的; 2 爆破作业的效果比预计的要好,主要是残铁 解体的块度比设想的要小,最大块度在5t 左右,这 对清渣十分有利,加快了残骸外运的进度,并免去了 二次破碎作业; 3 炉内物的爆破解体作业带有很大的经验性, 尤其是炸药用量的影响因素很多,应根据工况&环 境不断予以调整。 参考文献 [ 1 j 日本工业火药胁会新癸破八h7 。 日文版 [ M ] .1 9 5 9 , [ 2 ]程才林.7 5 0 高炉大修爆破拆除设计方案盈施工组织 [ R ] 2 0 0 1 . [ 3 ]北京科技大学宝钢残铁爆破科研组残铁劈裂爆破小 规模工业 爆破 试验总结报告[ R j2 0 0 2 万方数据