优化改扩建设计使大隆矿迅速扭亏为盈.pdf
二3 墨堪芷遮进迦 生筮 翅 中煤设计集团沈阳设计研究院王维奇 摘要本文针对大隆矿在改扩建过程中,充分利用原有设施,合理改造,做到了高产高 效,取得了良好的经济效益,对于矿井改扩建设计优化,有借鉴价值。 关键词矿井改扩建优化设计 1 井田概况 大隆井田位于松辽平原东侧,铁法煤田中部,行政隶 属辽宁省铁法市。区内地形平坦,地表标高在 7 0 一 9 0 m 间,为大陆性气候区。井田东西走向长4 .4 8 k m ,南北 倾斜宽3 .3 4 k I n ,井田面积1 4 .9 8 姘。 煤系地层为侏罗系,分上下含煤组共发育1 2 层可采 煤层,煤层总厚度1 5 ~2 0 m ,主要可采煤层4 层,分别是上 煤组的4 、7 煤层,下煤组的1 5 一l 、1 6 1 层。煤层结构简 单,倾角平缓,一般为6 0 ~l o o ,煤层赋存较稳定,为薄及中 厚煤层。属中灰、特低硫、低磷、高发热量的长焰煤和气 煤。截止1 9 9 r 7 年末计有工业储量2 舾8 6 .7 万t ,可采储量 1 3 4 3 0 .6 万t 。 井田内构造发育,计有落差大于1 0 m 的断层3 1 条,火 成岩体1 1 个,火成岩以岩墙和岩床局部侵入煤层。煤层 顶板以砂岩、泥岩为主。大隆矿属高沼气矿井,煤尘有爆 炸危险,煤层自然发火期3 ~6 个月。矿井水文地质条件 简单,最大涌水量为8 0 矗/h 。 大隆矿是1 9 7 2 年1 2 月简易移交投产的生产矿井,年 设计生产能力9 0 万t 。经多年扫尾、补套建设,于1 9 8 5 年 形成规模,1 9 8 7 年达到设计生产能力。矿井以立井两个水 平方式开拓,一水平标高一3 7 5 m ,主要开采上煤组的4 、7 煤层,主井除提升煤炭外兼作回风,副井提矸、提人、下料 及进风,北风井为专用风井。东翼、北翼采用胶带输送机 运输煤炭,西翼采用1 .5 t 矿车运输。 由于大隆矿储量丰富,煤质好,并具有一定的增产潜 力。根据原煤炭部 8 7 煤计字4 2 4 号文件,铁法矿务局委 托我院编制大隆矿改扩建设计,改扩建规模为1 8 0 万t ,a , 净增生产能力9 0 万t ,a 。矿井改扩建设计本着充分利用 现有井上下设施、设备、场地的原则和少投入多产出的改 扩建设计指导思想。重点对主提升系统、井下运输系统、井 下通风系统、排矸系统和供电系统进行改造或扩建,同时 推广应用了光爆锚喷支护技术、立式双曲线煤仓、睨.0 m 反井钻机施工立眼和斜巷、垂直插板式轻型箕斗、多点驱 动带式输送机、振动式给料机、X 1 .6 m 液压绞车、G A F 型节 能风机、Ⅺ1 0 0 生产安全监测系统等新技术、新设备、新工 艺。 ,大隆矿改扩建工程于1 9 8 9 年8 月开工建设,1 9 9 2 年 1 2 月1 0 日验收移交,至1 9 9 3 年末扫尾完工。决算总投资 为1 4 3 5 1 .1 5 万元。 2 改扩建设计的主要特点 2 .1 改革开拓布置,合理集中生产 根据井田构造、煤层赋存情况,结合外部运输系统和 通风系统改造,将原1 1 个采区合并调整为9 个,同时,在 选择改扩建新增采区时,打破常规,放充了靠近工业场地 的南一采区,而选择了东二采区。南一采区断层较发育, 受断层切割的影响,难以布置理想的综采工作面,而东二 采区构造简单、储量丰富、煤层赋存稳定,适于综采。实践 证明,选择东二采区作为改扩建薪增采区是正确的。1 9 9 6 年该采区投人生产以来,综采工作面单产均在1 0 万t 以 上,最高单产达到2 0 .9 8 万t ,为大隆矿实现一井一面,成 为高产高效标准化矿井创造了条件。 2 .2 优化通风系统 新建中央立风井,取消主井回风,既解决了第二安全 出口,优化了井下通风系统,又改善了主井箕斗的运行状 况。改扩建前,全井仅有北风井一个安全出口,根据 第二安全出口的规定,设计结合原主井兼作回 万方数据 迎 生筮 期堪芷遮j 土 3 窆 风存在影响箕斗运行速度和稳定性,漏风率高,井筒装备 易腐蚀和维护困难等问题,经方案比较,确定新建中央风 井,取消主井回风。中央风井投入使用后,井下通风及主 井提升状况都得到改善,矿井产量逐年提高,因此,中央风 井的建立对大隆矿高产稳产起到重要作用。 2 .3 优化采区布置和井下运输系统 将采区和井下运输系统的改造与优化开拓巷道布置 结合起来,根据东翼 含北翼 煤炭已采用胶带输送机运 输,两翼仍为矿车运输煤炭而运输能力低,制约生产的情 况,为均衡东、北、西翼生产,协调开拓布局,经多方案比较 后设置西翼胶带输送机大巷,解决了西翼能力无法发挥, 矿井偏于东 北 翼开发,开拓接续紧张的局面。并为矿井 长期均衡,协调生产创造条件。同时,增设井底立煤仓和 振动式给料机,弥补了仓储能力不足和斜煤仓挂料堵仓的 问题。解决了生产中接续紧张的问题。 2 .4 改造提升系统 重点改造完善提升系统,以最短的工期对原有提升设 备、设施实现最经济、最充分的改造利用。原主井提升系 统为钢井架,苏制6 M 单滚筒提升机,卯箕斗曲轨卸载,碰 撞式装载。为满足改扩建到1 舳万t ,a 能力的要求,需将 主井卯箕斗更换为1 2 T 箕斗,如按普通箕斗配置,将超过 原设计终端荷载3 .5 T ,过卷冲击力增大1 4 T ,钢丝绳破断 力总和提高2 5 %,需对井架等进行改造,将影响工期和增 加投资。设计通过采用轻型箕斗,实现了终端荷载不变, 达到了利用原有井架和绞车及其电控系统与井简装备等 大型固定设备的目的,节省投资3 0 0 万元。同时采用气动 扇形闸门微机控制定量装载,垂直插板外开气动推杆卸载 方式,实现装卸载系统可靠,不撒煤,不卡斗。安设工业电 视监视卸载以提高操作可靠性,缩短了提升循环时间,提 高了主井提升能力。副井生产系统经验算满足要求,全部 利用。 2 .5 合理利用现有工业场地 充分利用现有工业场地可利用空间,合理紧凑布局, 矿井规模由9 0 万t ,a 改扩建至1 8 0 万t ,a 后,新增购地面 积不包括矸石山仅为5 5 2 5 平方米 即工业场地范围除东 部由于新建中央风井需部分外扩加米,其它界限未变 。 工业场地内主次干道分明,交通行驶顺畅。设置电缆桥架 和雨水管网,改造给排水,供热管网,减少了跑冒滴漏和供 配电故障,便于场区绿化管理。使整个场区生产加工,辅 助材料,行政福利功能划分更加合理明确,整齐协调,尤其 是场前区和生活福利区给人以美感,呈现花园式矿山环 境。 2 .6 建筑物结构新颖布局合理 在建筑设计方面,注重在满足工艺、功能要求和节省 投资的前提下,使布局结构合理,美观大方。中央扇风机 房倒锥双扩散塔结构新颖、粉饰得当。集调度、安检、任务 交待、更衣、浴室等为一体的多功能的综合福利建筑,根据 人员类别和流向合理布局,其浴室上楼交叉错层布置新颖 别致,人行走廊与原福利楼 改造为灯房 有机相连,流向 合理、顺畅。造型美观的俱乐部、托幼及招待所联合建筑 和职工食堂对工业场地整体效果起了补充、调节、烘托作 用,形成了既宏伟壮观又具备现代化气息的矿山建筑群 体。居住区中小学、幼儿园、倒锥壳式水塔等建筑造型新 颖、结构合理、功能齐全、经济实用、粉饰恰当。在平面、竖 向规划时充分注意住宅区、教育区、商业服务区、公用设施 区、绿化休息区的布局,使其分区合理、设施配套、交通方 便、道路整洁、建筑美观、环境舒适,深得矿方好评。 3 结语 大隆矿改扩建工程于1 9 9 3 年底全部完成,改扩建工 程投入使用后,1 9 9 4 年便发挥了作用,矿井原煤产量由 1 9 9 3 年的8 3 .∞万t 提高至1 3 0 .0 6 万t ,一举扭亏为盈,盈 利5 6 2 .2 万元,成为原煤炭部特级质量标准化矿井。1 9 9 5 年更进一步,达到改扩建设计能力。1 9 9 6 年更上一层楼, 原煤产量达2 1 6 万t ,全员效率7 .1 6 2 t ,工,盈利3 7 8 0 万元。 实现改扩建当年扭亏,当年盈利,三年达产,三年三大步, 一举迈人部级高产高效矿井行列。1 9 9 r 7 年再创新记录,原 煤产量达2 4 0 万t ,全员效率9 .0 4 3 t ,工,盈利6 0 酯万元,彻 底改变了大隆矿的企业形象。 通过几年生产实践证明,大隆矿改扩建设计对矿井主 要生产环节改造合理,经济效益显著,改扩建设计为矿井 迅速达产、扭亏为盈、实现高产高效、集中化生产创造了条 件。与同期同类改扩建矿井相比,投资省、工期短、改扩建 特点突出、实效显著,处于国内先进水平。该设计获1 9 兜 年煤炭行业优秀设计二等奖,获2 0 ∞年国家级优秀设计 铜奖。 责任编辑.章新敏 万方数据