长九神山灰岩矿开采爆破试验研究.pdf
第37卷 第4期 2020年12月 爆 破 BLASTING Vol. 37 No. 4 Dec. 2020 doi10. 3963/ j. issn. 1001 -487X. 2020. 04. 007 长九神山灰岩矿开采爆破试验研究* 尹岳降 1, 朱子晗2, 陈 明 2, 刘建程1, 卢文波2, 魏 东 2 (1.中国水利水电第八工程局有限公司, 长沙410004; 2.武汉大学水资源与水电工程科学国家重点实验室, 武汉430072) 摘 要 长九神山灰岩矿是世界上生产规模最大的砂石骨料场, 爆破块度分布和粉矿率直接影响矿山的生 产效益。为了控制爆破后块度分布同时降低爆破后岩粉含量, 提高资源利用率, 结合现场实际生产, 在两个 岩体节理发育程度不同的采区共进行了4次8组爆破试验, 并在每次试验后取样进行筛分, 研究爆破参数与 爆破块度及岩粉含量的关系。筛分结果表明 地质因素和爆破参数因素均对爆破块度分布和粉矿率存在显 著影响, 现场8组试验平均块度在90 ~150 mm, 粉矿率均在4%以下。地质条件相对较差的采区平均块度较 小, 粉矿率较高。对于岩性相对较差的1#采区, 可控制炸药单耗在0. 33 ~ 0. 36 kg/ m3, 爆破后平均块度 120 ~140 mm以控制岩粉含量; 岩性相对较好的2#采区, 可适当增大炸药单耗至0. 36 ~0. 39 kg/ m3, 减小爆 破后平均块度。在后续的生产过程中, 需要结合具体生产需求和采区岩性条件对爆破参数进行调整。 关键词 骨料矿山;台阶爆破;爆破块度;粉矿率;爆破参数 中图分类号 TD235 文献标识码 A 文章编号 1001 -487X(2020)04 -0043 -05 Experimental Study on Mining Blasting of Chang-jiu Limestone Mine YIN Yue-jiang1,ZHU Zi-han2,CHEN Ming2,LIU Jian-cheng1,LU Wen-bo2,WEI Dong2 (1. Sino-hydro Eighth Bureau Co.,Ltd.,Changsha 410004,China; 2. State Key Laboratory of Water Resources and Hydropower Engineering Science, Wuhan University,Wuhan 430072,China) Abstract Chang-jiu Shenshan limestone mine is the largest aggregate field in the world. The distribution of blas- ting fragmentation and powder ore rate directly affect the production efficiency of the mine. In order to control the fragmentation distribution after blasting,reduce the rock powder content after blasting and improve the utilization rate of resources,eight groups of blasting tests were carried out in two mining areas with different joint development de- gree of the rock mass combined with the actual production in the field. Samples were taken after each test for screen- ing to study the relationship between the blasting parameters and the fragmentation and rock powder content of blas- ting. The screening results showed that geological factors and blasting parameters have a significant impact on the dis- tribution of blasting block size and powder ore rate. The average block size of 8 groups of field tests was 90 ~ 150 mm,and the powder ore rate was below 4%. The average block size of the mining area with relatively poor geo- logical conditions was smaller and the powder ore rate was higher. For 1# mining area with relatively poor lithology, the unit explosive consumption could be controlled at 0. 33 ~0. 36 kg/ m3,and the average block size after blasting was 120 ~140 mm to control the rock powder content. For 2# mining area with relatively good lithology,the unit ex- plosive consumption could be increased to 0. 36 ~0. 39 kg/ m3,and the average block size after blasting could be re- duced. In the follow-up production process,the blasting parameters need to be adjusted according to the specific pro- duction demands and the lithologic conditions of the mining area. Key words aggregate mine;bench blasting;blasting fragmentation;powder ore ratio;blasting parameters 万方数据 收稿日期2020 -06 -09 作者简介尹岳降(1963 -) , 男, 教授级高级工程师、 学士, 主要从事 爆破开挖技术研究及水利水电工程管理工作, (E-mail) 597070043@ qq. com。 通讯作者朱子晗(1996 -) , 男, 硕士研究生, 主要从事岩石动力学 及工程爆破方面的研究工作,(E-mail)zhuzihan1996 @ whu. edu. cn。 基金项目国家自然科学基金面上项目(51979205、51779190) 目前堆石坝堆石料和混凝土坝人工骨料开采的 主要手段是采用中深孔台阶爆破。与常规边坡爆破 开挖不同, 堆石料的粒径和级配决定石料颗粒之间 的接触关系,直接影响到坝体的渗透性和稳定 性[ 1]; 人工骨料爆破块度分布直接影响矿岩后续加 工流程的能耗[ 2]。因此, 在堆石料和人工骨料开采 过程中, 需要对爆破块度进行严格控制, 不仅要求减 少大块率, 还需要控制粉矿率。 在矿山爆破开采中, 矿石块度分布不均匀和粉矿 率偏高是骨料矿山爆破生产环节面临的主要难题。 矿山爆破开采岩粉含量偏高不但导致人工骨料后续 的加工能耗及成本增加, 而且造成了大量矿石的浪 费[ 3]。因此, 如何改善矿石爆破块度的分布, 控制粉 矿率是骨料矿山开采中亟需解决的问题之一。 目前有很多学者以及矿山企业对矿山开采中粉 矿形成的原因, 影响粉矿率的主要因素及如何减少 粉矿率做了大量的研究工作[ 4-7]。从形成的机理上 看, 粉矿的产生是不可避免的, 影响矿山开采粉矿率 的主要因素有[ 8,9] 地质因素, 岩石在未开采前原始 状态下的固有性质如地质构造、 物理力学性质等; 爆 破因素, 爆破参数、 炸药性能、 装药结构、 起爆线路 等。章征成, 韩新平等人针对油母页岩开采时粉矿 率较高的问题进行了研究, 研究结果表明[ 4], 可以 通过控制炮孔密集系数、 采用不同的空气间隔长度、 采用孔内外延时接力式起爆技术均可以降低油母页 岩的粉矿率。郭连军等人进行了针对白云质灰岩与 纯石灰岩条件下不同径向耦合系数爆破试验[ 10], 通 过试验发现, 采用径向不耦合装药可以明显降低粉 矿率。叶海旺、 康强等运用数值模拟对比了不同空 气间隔装药下的破碎效果差异[ 11,12], 确定采用空气 间隔装药可以改善破碎效果, 有效降低粉矿率, 针对 其研究的采石场条件, 采用1 m间隔长度改善效果 最为理想。 基于以往的矿山爆破块度优化研究, 依托长九 神山灰岩矿骨料开采项目, 针对料场两个不同岩性 的1#,2#采区, 共进行4组爆破块度分布的现场试 验, 采用现场筛分法计算得到各次试验爆破块度分 布曲线及粉矿率, 研究人工骨料开采爆破块度分布 及粉矿率的影响因素, 合理爆破参数确定合适的块 度, 控制岩粉含量。 1 工程概况 长九神山灰岩矿是国内规模最大的灰岩矿, 矿 山位于安徽省池州市西南方向约37 km处。矿区范 围面积5. 14 km2。采用露天爆破开采, 生产规模为 7000万吨/年。设计采场采出原矿块度不大于 1000 mm。 矿山为独立矿体, 相对高差较大, 坡角一 般为15 ~34, 矿区以灰岩为主, 夹少量页岩, 构造 不发育, 局部岩溶较发育, 岩体完整性较好, 硬度3 (f系数一般8 ~ 12) ,密度2. 68 g/ cm3,湿度在 0. 27% ~1. 05%之间, 平均值为0. 48%, 抗压强度 在36. 3 ~ 93. 4 MPa之间, 平均值为64. 9 MPa。除 二叠系龙潭组页岩外, 岩体稳定性一般。矿区地质 构造复杂, 褶皱和断层较发育。矿区内褶皱主要为 神山倒转向斜; 矿区内断层主要有北西向(F1、F2、 F3) 断层, 其次为近东西向断层(F4、F5) , 断层对边 坡岩体完整性和稳定性有一定的影响; 岩层产状较 陡, 各分层间无构造破碎带, 可溶盐岩主要受节理裂 隙的影响, 岩体中等完整, 呈块状、 厚层状, 相互间咬 合, 结构面具一定的粘合力。矿区深部岩溶局部发 育, 除了具有个别大溶洞外, 深部岩溶以小溶洞为 主, 溶洞发育地段岩层结构承载力降低, 可能出现溶 洞上层的岩石坍塌或者掉块。 现场选取岩性不同的1#,2#两个采区作为试验 场地, 其中1#采区节理裂隙发育, 岩性条件较差, 共 进行了6次试验;2#采区节理裂隙较发育, 岩性条件 较好, 共进行了2次试验。现场典型岩体结构如图 1所示。 图1 试验现场典型岩体结构 Fig. 1 Typical rock mass structure at the test site 根据实际生产状况, 长九灰岩矿料场开挖过程 中存在爆破块度分布较均匀, 中间粒径偏小, 粉矿率 偏高的问题, 粉矿率偏高会造成矿山有效利用率下 降, 影响经济效益。因此, 研究爆破开采后爆破块度 分布及粉矿率含量, 找出改善粉矿率最优的爆破参 数组合, 使开采得到的骨料满足级配要求, 同时降低 粉矿率兼顾砂石系统生产效益为本工程的关键技术 44爆 破 2020年12月 万方数据 问题之一。 2 爆破试验参数方案 2. 1 试验概况 针对长九灰岩矿地质资料及岩性特征, 根据采 区岩体临空面的岩石出露情况, 选择无明显薄弱夹 层、 破碎带和溶洞, 岩体结构较为完整、 原生及次生 构造尽可能少的典型区域作为试验区。试验区选择 1#采区和2#采区。1#采区节理发育, 岩性较差;2# 采区节理较发育, 岩性相对较好, 具有较强的代表 性。在1#采区共进行6次试验,2#采区进行2次试 验。现场采用混装多孔粒装硝铵炸药,炸药密度 0. 8 g/ cm3, 爆速2900 m/ s; 炮孔布置采用梅花形布 孔, 倾角不小于85度, 每次在台阶上靠近临空面区 域布置三排共12个炮孔; 采用单孔单响, 孔内使用 MS11段雷管, 孔间使用MS3段雷管传爆, 排间使用 MS5段雷管传爆。 爆破后, 采用分层取样法。在爆堆料爆破孔正 前方的上部、 中部及下部, 以及同排两个炮孔中间的 上部、 中部及下部的6个部位取样。取样时, 扒开爆 堆表层2 ~3m厚的矿料, 取爆堆内部的矿料, 每个 部位取约1 m3样品, 利用移动筛分机及国家标准筛 进行筛分分析。移动筛分机可将毛料样品初步筛分 成120 mm以上,120 ~ 60 mm,60 mm以下三组粒 径, 再分别在120 ~60 mm,60 mm粒径中取样人工 筛网筛分, 并根据筛分结果绘制级配曲线及计算出 粉矿率。其中筛网尺寸采用国家标准建设用砂 (GB/ T146842011) ,骨料粒径采用国家标准 GB/ T146852011建筑用卵石和碎石 。依据标 准, 直径4. 75 mm以下的矿石定义为粉矿。 2. 2 试验参数 矿岩爆破块度分布及粉矿率受多种因素影响, 不同的地质条件和爆破参数对其存在较显著影 响[ 8,9]。在不同的工程中, 各个爆破参数因素的主 次关系会发生变化。总结起来, 影响矿岩爆破块度 分布及粉矿率的因素主要包括 节理裂隙间距和迹 长、 岩体强度、 岩体波阻抗、 炸药波阻抗、 炸药单耗、 台阶高度、 炮孔直径、 炮孔间排距、 堵塞长度、 微差时 间、 起爆位置等。故在进行试验时, 保持爆破器材、 钻孔倾角、 起爆位置保持不变。选择岩石性质存在 差异的1#和2#两个采区共进行4次试验,1次试验 两组对照同时进行, 探究岩石性质, 炸药单耗, 不同 堵塞长度及方式, 间排距等爆破参数对矿岩爆破块 度及粉矿率的影响。 详细爆破参数见表1。试验均采用混装多孔粒 装硝铵炸药, 布孔采用梅花形布孔, 第一次试验布孔 方式见图2, 其余试验布孔方式相同。第四次试验 中第5、6组3. 2 m堵塞段下部设置有1. 0 m空气间 隔段, 具体装药结构见图3所示, 其余试验堵塞采用 常规堵塞方式。 图2 第一次爆破试验1、2组炮孔布置图 Fig. 2 Layout of 1 and 2 groups of blastholes in the first blasting test 图3 第四次试验5、6组装药结构图 Fig. 3 Structure diagram of 5 and 6 assembly drugs in the fourth test 3 试验结果分析 3. 1 爆破块度分布曲线 每一次爆破试验后, 选择有代表性的区域进行 取样筛分试验, 每组爆破试验取样6个点, 分别在爆 破孔正前方的上部、 中部及下部、 以及同排两个炮孔 中间的上部、 中部及下部。爆破试验后典型爆堆如 图4所示, 典型块度分布如图5所示。 根据现场筛分试验, 得到每一次爆破试验后的 爆破块度分布曲线, 爆破试验爆破块度分布曲线图 如图6所示。由试验块度分布曲线可以得知8次试 验爆破后毛料块度的中间粒径如表2所示。由图6 和表2可以看出, 在同一组试验中, 同一试验区域, 在其他参数不变的情况下, 适当增大炸药单耗, 爆破 后岩块的平均块度减小。8次试验爆破平均块度约 在90 ~150 mm。 54第37卷 第4期 尹岳降, 朱子晗, 陈 明, 等 长九神山灰岩矿开采爆破试验研究 万方数据 表1 神山灰岩矿爆破试验参数 Table 1 Blasting test parameters of Shenshan limestone mine 分次 试验 编号 采区 台阶 高度/ m 炮孔直径/ mm 孔距/ m 排距/ m 超深/ m 炮孔 深度/ m 堵塞 长度/ m 单耗/ (kgm -3)单孔药量 / kg 1 113160. 07. 55. 01. 514. 53. 50. 36176 213160. 08. 34. 21. 514. 53. 50. 39176 2 3 1# 15200. 09. 66. 41. 516. 54. 50. 33300 415200. 010. 65. 31. 516. 54. 50. 36300 4 515160. 07. 55. 01. 516. 53. 20. 35197 615160. 08. 34. 21. 516. 53. 20. 38197 3 7 2# 15160. 07. 55. 01. 516. 53. 50. 37209 815160. 07. 74. 91. 516. 53. 50. 39209 图4 爆破试验典型爆堆 Fig. 4 Typical bursting pile for bursting test 图5 爆破试验典型块度分布图 Fig. 5 Typical block distribution of blasting test 图6 爆破试验块度分布曲线 Fig. 6 The blasting fragmentation distribution curves of blasting test 表2 爆破试验块石中间粒径值 Table 2 Middle particle size of blasting test block 试验分次 试验编号 单耗/ (kgm -3) 爆堆中间粒径 X50/ mm 1 10. 36152 20. 3993 2 30. 33161 40. 36122 4 70. 35146 80. 38131 3 50. 37151 60. 39123 3. 2 岩粉含量分析 根据每次试验后的筛分结果, 以4. 75 mm粒径 为界限, 将爆破后粒径小于4. 75 mm的块石视为岩 粉, 则每次爆破试验后爆堆的粉矿率见表3。每次 试验爆破后的毛料取样在粗碎车间进行粗碎, 对粗 碎后的明粗碎料取样, 按照筛分流程重复筛分步骤, 得到明粗碎料的粉矿率及超细粉(<0. 075 mm)含 量如表4所示。 由爆破试验设计及表3、 表4可知, 爆破开采后 毛料的粉矿率会直接影响到后续加工过程中加工半 成品料的粉矿率从而影响矿石的利用率, 所以在爆破 开采时应该严格控制爆破后岩粉的含量。4次8组 爆破试验后粉矿率均在4%以下, 且只有3组试验粉 矿率超过2%, 均满足开采要求, 故爆破参数设计比 较适宜。对比每次试验结果, 在同一组试验中, 在其 他参数不变的情况下, 随着炸药单耗的增大, 爆破后 的粉矿率都有不同程度的上升, 特别是在第1次试验 中, 炸药单耗从0.36 kg/ m3增大到0. 39 kg/ m3, 爆破 后粉矿率从0.69%上升到3. 94%, 在爆破开采时, 虽 然增大炸药单耗可以减小爆破后岩块的平均粒径与 大块率, 减少凿岩机二次破碎的工作成本, 提高铲装 运输效率, 但如果炸药单耗增加过大, 可能会导致粉 矿率过大, 造成矿石利用率低、 成本增大。第4次两 64爆 破 2020年12月 万方数据 组试验采用了空气间隔堵塞, 从试验结果来看, 利用 空气间隔堵塞在一定程度上可以降低爆破后粉矿率 与二次加工后超细粉含量。第3次在2#采区的试 验, 由于2#采区岩性相对较好, 在设计爆破试验参 数时, 适当增大了炸药单耗以确保爆破后平均块度 及大块率符合要求, 单耗的增大导致粉矿率偏高达 到了3. 5%左右, 但是在经过粗碎后的明粗碎料中 <0. 075 mm超细粉含量与其他组试验相比偏低, 可 能是岩石自身性质较好, 在后续二次加工破碎中不 宜粉化, 故在岩性较好的2#采区进行开采爆破时, 可以适当增大炸药单耗, 降低爆破后平均块度, 降低 后续装车、 运输、 二次加工能耗, 增大经济效应。 表3 爆破试验粉矿率 Table 3 Powder ore rate of blasting test 分次 试验编号 孔距/ m排距/ m单耗/(kgm -3) 单孔药量/ kg 粉化率/ % 1 17. 55. 00. 361760. 69 28. 34. 20. 391763. 94 2 39. 66. 40. 333001. 26 410. 65. 30. 363001. 64 4 57. 55. 00. 351971. 47 68. 34. 20. 381971. 95 3 77. 55. 00. 372093. 19 87. 74. 90. 392093. 53 表4 爆破试验明粗碎料粉矿率 Table 4 Powder rate of open coarse aggregate in blasting test 分次 试验 编号 孔距/ m排距/ m 单耗/ (kgm -3) 单孔药量/ kg <4. 75 mm 岩粉含量/ % <0. 075 mm 超细粉含量/ % 117. 55. 00. 3617620. 762. 39 28. 34. 20. 3917622. 242. 52 239. 66. 40. 3330012. 091. 67 410. 65. 30. 3630021. 741. 74 457. 55. 00. 3519721. 701. 39 68. 34. 20. 3819720. 751. 65 377. 55. 00. 3720917. 671. 27 87. 74. 90. 3920919. 921. 45 综上所述, 长九神山灰岩矿开采工程中,1#采区 岩性较差, 设计爆破参数时可相对降低炸药单耗在 0. 33 ~0. 36 kg/ m3, 将爆破后平均块度控制在120 ~ 140 mm, 以防止单耗过高导致岩粉含量过高, 造成 矿石利用率低, 损失经济;2#采区岩性相对较好, 设 计爆破参数时可适当增大炸药单耗至0. 36 ~ 0. 39 kg/ m3, 减小爆破后平均块度, 为后续流程降低 成本, 增加经济效益。需要指出的是, 由于爆破开采 是一个复杂的系统工程, 需要结合具体生产需求对 爆破参数进行调整, 从而得到最佳的爆破块度分布。 4 结论 基于长九神山灰岩矿现场试验及筛分数据统计 分析, 研究了人工骨料开采爆破块度分布及粉矿率 的影响因素, 合理爆破参数确定合适的块度, 控制岩 粉含量, 得到如下结论 (1) 地质因素和爆破参数因素均对爆破后块度 分布及粉矿率有重要影响, 岩性较差岩体爆破后平 均块度偏小, 粉矿率偏高, 如不控制爆破开采炸药单 耗, 会浪费矿石, 造成经济损失。 (2) 在其他条件相同的情况下, 爆破后平均块 度随炸药单耗增大而减小, 同时粉矿率上升。虽然 平均块度减小可以降低后续装车、 运输、 二次加工成 本, 但如果炸药单耗增大过多, 造成粉矿率过大, 会 造成更大的经济损失, 故在爆破开采时需要平衡块 度分布和粉矿率。 (3) 根据现场试验的筛分数据分析, 对于岩性 相对较差的1#采区,可控制炸药单耗在0. 33 ~ 0. 36 kg/ m3, 爆破后平均块度120 ~140 mm; 岩性相 对较好的2#采区, 可适当增大炸药单耗至0. 36 ~ 0. 39 kg/ m3, 减小爆破后平均块度。 (4) 对于不同的工程, 需要结合具体生产需求 和采区岩性条件对爆破参数进行调整。 (下转第88页) 74第37卷 第4期 尹岳降, 朱子晗, 陈 明, 等 长九神山灰岩矿开采爆破试验研究 万方数据 analytical progressive collapse evaluation of actual rein- forced concrete structure[J]. ACI Structural Journal,2007, 104(6) 731-739. [11] MATTHEWS T,ELWOOD K J,HWANG S J. Explosive testing to evaluate dynamic amplification during gravity load redistribution for reinforced concrete frames[C]∥ Research Frontiers at Structures Congress,200716-19. [12] 贾永胜, 谢先启, 姚颖康, 等.高层建筑物折叠爆破拆 除关键技术参数探讨[J].爆破,2016,33(3) 75-80. [12] JIA Yong-sheng,XIE Xian-qi,YAO Ying-kang,et al. Dis- cussed on key parameters of folding explosive demolition of high-rise building[J]. Blasting,2016,33(3) 75-80.(in Chinese) [13] 李 勇, 汪 浩.复杂环境下多跨框架不规则高楼的 逐跨坍塌爆破[J].爆破,2005,22(1) 59-61. [13] LI Yong,WANG Hao. Span-by-span blasting demolition of an irregular building under complex environment[J]. Blasting,2005,22(1) 59-61.(in Chinese) [14] 王洪刚, 姚颖康, 王 威, 等.复杂环境下楼房纵向逐 跨坍塌爆破技术应用[J].爆破,2020,37(2) 80-84. [14] WANG Hong-gang,YAO Ying-kang,WANG Wei,et al. Application of vertical span by span collapse explosive demolition technique in complex environment[J]. Blas- ting,2020,37(2) 80-84.(in Chinese) [15] 刘昌邦, 贾永胜, 黄小武, 等.异形结构楼房纵向逐跨 空中解体爆破拆除[J].爆破,2019,36(3) 84-89. [15] LIU Chang-bang,JIA Yong-sheng,HUANG Xiao-wu,et al. Blasting demolition technology of longitudinal collapse and aerial disintegration for special-shaped building[J]. Blasting,2019,36(3) 84-89.(in Chinese) [16] 杨 军, 杨国梁, 张光雄, 等.建筑结构爆破拆除数值 模拟[M].北京 科学出版社,2012. 英文编辑 赵 亮 (上接第47页) 参考文献(References) [1] 朱 晟, 宁志远, 钟春欣, 等.考虑级配效应的堆石料 颗粒破碎与变形特性研究[J].水利学报,2018, 49(7) 849-857. [1] ZHU Sheng,NING Zhi-yuan,ZHONG Chun-xin,et al. Study on particle crush and deformation characteristics considering rockfill gradation effect[J]. Shuili Xuebao, 2018,49(7) 849-857.(in Chinese) [2] ABBASPOUR H,DREBENSTEDT C,BADRODDIN M,et al. Optimized design of drilling and blasting operations in open pit mines under technical and economic uncertainties by system dynamic modelling[J]. International Journal of Mining Science and Technology,2018,28(6) 839-848. [3] 王 军.乌龙泉矿降低粉矿率研究与块度图像处理 [D].武汉 武汉科技大学,2003. [3] WANG Jun. The study of reducing power ratio and image- processing Wulongquan open pit mine[D]. WuhanWuhan University of Science and Technology,2003.(in Chinese) [4] 章征成, 韩新平, 李世丰, 等.油母页岩爆破粉矿率的 控制技术[J].爆破,2015,32(4) 84-88. [4] ZHANG Zheng-cheng,HAN Xin-ping,LI Shi-feng,et al. Controlling technique of powder ratio in oil shale blasting [J]. Blasting,2015,32(4) 84-88.(in Chinese) [5] 刘玲平, 唐 涛, 李萍丰, 等.装药结构对台阶爆破粉 矿率的影响研究[J].采矿技术,2010,10(1) 67-70. [5] LIU Ling-ping,TANG Tao,LI Ping-feng,et al. Study onthe influence of charge structure on the rate of powderblasting in step blasting[J]. Mining Technology,2010,10(1) 67- 70.(in Chinese) [6] 邢光武, 郑炳旭.特大型采石场粉矿率控制研究[J]. 矿业研究与开发,2009,29(3) 77-79. [6] XING Guang-wu,ZHENG Bing-xu. Study on the control offine ore rate in extra large quarry[J]. Mining Research and Development,2009,29(3) 77-79.(in Chinese) [7] 蔡建德, 郑炳旭, 汪旭光, 等.多种规格石料开采块度 预测与爆破控制技术研究[J].岩石力学与工程学报, 2012,31(7) 1462-1468. [7] CAI Jian-de,ZHENG Bing-xu,WANG Xu-guang,et al. Research on blasting control technique and block size pre- diction of different dimensions stones[J]. Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering,2012,31(7) 1462- 1468.(in Chinese) [8] 汪旭光.爆破设计与施工[M].北京 冶金工业出版 社,2011. [9] 于亚伦.工程爆破理论与技术[M].北京 冶金工业出 版社,2007. [10] 郭连军, 董丰德, 张大宁, 等.大连石灰石新矿爆破优 化试验研究[J].爆破,2012,29(3) 45-49. [10] GUO Lian-jun,DONG Feng-de,ZHANG Da-ning,et al. Experimental research on blasting optimization in Dalian new limestone mine[J]. Blasting,2012,29(3) 45-49. (in Chinese) [11] 刘 庆, 康 强, 赵明生.采石场空气间隔装药数值 模拟及应用[J].爆破,2013,30(3) 65-69. [11] LIU Qing,KANG Qiang,ZHAO Ming-sheng. Numerical- simulation and application of air deck charging in quarry [J]. Blasting,2013,30(3) 65-69.(in Chinese) [12] 叶海旺, 康 强, 赵明生, 等.节理裂隙岩体空气间隔 装药爆破试验研究[J].爆破,2012,29(2) 26-30,37. [12] YE Hai-wang,KANG Qiang,ZHAO Ming-sheng,et al. Experimental study on air-decking charging explosion in jointed and fractured rock mass[J]. Blasting,2012, 29(2) 26-30,37.(in Chinese) 英文编辑 柯 波 88爆 破 2020年12月 万方数据