整合矿井复杂通风系统的优化改造.pdf
[收稿日期] 2011 - 08 - 29 [作者简介] 张付涛(1971),男,河南许昌市人,高级工程师,主要研究方向为煤矿开采和安全技术及管理;E -mailzhangfut@chinacoal. com 整合矿井复杂通风系统的优化改造 张付涛 (中国煤炭进出口公司,北京 100011) [摘要] 唐山沟煤矿作为资源整合矿井,存在通风系统复杂和安全隐患多等一系列问题,通过通风阻力测 定、风机性能测试和通风系统合理可靠性评价,查找原有矿井通风系统存在的问题,分析其主要原因,提出了 通风系统优化改造方案。 经实施后,降低了通风系统阻力,提高了矿井通风系统稳定性和抗灾能力。 [关键词] 整合矿井;复杂通风系统;优化改造 [中图分类号] TD72 [文献标识码] A [文章编号] 1009 - 1742(2011)11 - 0068 - 04 1 前言 中国煤炭进出口公司作为山西省煤炭企业兼并 重组主体之一,负责兼并重组整合大同、朔州地方煤 矿企业,其中对大同市新荣区唐山沟等 14 座煤矿进 行兼并重组整合,将 14 座煤矿重组为 5 座煤矿企业 (公司),保有储量 1. 414 亿 t,总计生产能力达到 510 万 t/ a;对朔州市周边 6 座地方小煤矿,相应并 入东坡、杨涧、担水沟和西沙河 4 座煤矿,整合保有 储量 7. 5 亿 t,总计生产能力达到 480 万 t/ a。 2 整合矿井概况 唐山沟煤矿位于山西省大同市新荣区,1983 年 批准 开 采,1988 年 建 井 投 产, 设 计 生 产 能 力 为 60 万 t/ a。 2006 年整合陈家沟等 4 座矿井,设计能 力为 90 万 t/ a。 2009 年并入中国煤炭进出口公司 后,又整合了张旺庄煤矿。 唐山沟煤矿改扩建后产 量提升至 120 万 t/ a,采用斜井开拓方式,走向长壁 法采煤,主采8 号和 12 号煤层。 8 号煤层厚度为 1. 02 ~1. 65 m,平均为 1. 48 m;12 号煤层厚度为 1. 16 ~ 3. 31 m,平均为 1. 82 m。 唐山沟煤矿为低瓦斯矿井,瓦斯绝对涌出量为 1. 69 m 3 / min,相对涌出量为 1. 95 m 3 / t,煤层的自然 发火期为 6 个月,煤尘有爆炸危险性。 矿井采用抽 出式通风方法和混合式通风方法。 唐山沟煤矿属整 合矿井,整合后,原有 5 个小井逐步井下全部连通, 通风系统出现零点通风,且风流紊乱,角联巷道较 多。 为了对井田内 6 对风井进行合理利用并保证矿 井安全和高效生产,需要对唐山沟矿现有通风系统 进行改造和优化。 3 生产系统和通风系统分析 3. 1 采掘部署不合理,生产系统复杂 根据前期调研及收集有关资料,对整合后唐山 沟煤矿通风系统进行系统分析和研究,其主要特征 表现为由于整合前各小井开采煤层和开采深度不 同,造成整合矿井同时开采水平和采掘工作面数量 增多,通风系统复杂,部分工作面难以实现按需供 风,风流控制相当困难;同时下井人员较多,全员效 率低,矿井一旦出现异常情况,撤人困难,将不利于 矿井的安全生产。 据统计,整合后的唐山沟矿同时 生产水平达到 3 个,采面数量多达 18 个。 随着采掘作业面推进、采空区的增加以及采掘 工作面的延伸和作业面的增加,出现了部分风流短 路、污风串联、循环风现象,导致瓦斯积聚,甚至发生 瓦斯爆炸,给煤矿安全生产造成严重威胁。 3. 2 通风系统网络复杂,抗灾能力低 1)多风机联合运转,通风系统稳定性差。 唐山 86 中国工程科学 沟矿属整合矿井,兼并重组后井田内同时布置 6 对 风井,通风系统网络复杂。 原有 5 个小风井逐步井 下连通后,由于各风机通风能力不同,通风网络与风 机能力不匹配,导致多风机联合运转时相互干扰,矿 井通风系统稳定性降低,能耗增加。 而且部分风井 配备的风机老化,效率低,造成通风管理工作十分 困难。 2)风流短路、串联现象时有存在,难以实现按 需供风。 如唐山沟煤矿井下新鲜风流从中一采区主 井进风后,其中一股新鲜风流经 1120 巷后再次分风 进入 112 北 + 巷道,然后通过 112 东巷道汇入污风, 由中二采区回风井排出。 新鲜风流没有进入用风地 点就被汇入污风而排出,增加了通风机的工作负担, 使通风机无用能耗变大(见图 1)。 图1 唐山沟煤矿通风系统网络图 Fig. 1 Ventilation system network of Tangshangou Mine 3)通风系统网络复杂,抗灾能力弱。 唐山沟矿 采面布置较多,用风地点分散,通风设施多,通风线 路长,个别巷道狭窄且顶板垮落现象严重,使得矿井 通风阻力增大。 同时,部分采区通风系统之间内部 出现了角联巷道,使得部分巷道出现无风和风流反 向,对风流稳定性造成了极大的影响。 由于受自然 风压或其他通风设施设置的影响,极易出现风流不 稳定的情况,大大降低了通风系统的可靠性及抗灾 变能力。 4)通风系统内部漏风大,灾害影响严重。 唐山 沟煤矿用风地点多且分散,导致通风设施(调节风 门、风窗等)增多、漏风增大、维护困难,加之多处巷 道内风门等调风设施质量不过关和采空区密闭不良 等现象,造成矿井通风系统内部漏风增大,有效风量 率较低,矿井通风系统负压升高,风机耗能增大。 同 时使得采空区瓦斯涌出异常,原有火区失去平衡,自 燃发火严重,进而导致采场空气中 CO、CH4、CO2等 有害气体超标,严重影响工作面的正常生产。 4 唐山沟煤矿通风系统优化 依据上述唐山沟煤矿通风系统调研及分析,原 有通风系统及其设施已不能满足矿山生产通风的要 求,通风困难等问题将不断凸现,并且随着矿井开拓 规模的增大,矿井通风系统的负压将会加大,漏风增 大,煤层自燃现象更加严重,矿井安全生产面临更大 困难。 因此,建立合理有效的通风系统和降低矿井 通风阻力直接关系到矿井的安全生产和经济效益, 必须对唐山沟矿生产系统、通风系统进行改造和优 化。 具体步骤如下 4. 1 优化调整开拓布局,简化生产系统 多矿井整合后,造成通风路线长、用风地点分 散、不易实现按需配风和系统整体抗灾能力减弱。 96 2011 年第13 卷第11 期 通过通风网络结算软件模拟,改变矿井开拓布局,改 进其通风方式,即整合前 5 个进风井和 6 个回风井 的通风系统,改为三进两回通风系统。 整合后保留 1 #回风井和陈家沟回风井,将唐山沟回风井变为进 风井,封闭陈家沟进风井,矿井变为唐山沟主副井及 行人斜井(即唐山沟回风井)进风、1 # 回风井和陈家 沟回风井回风的三进两回通风系统,通风方式改为 两翼对角式。 4. 2 优化采掘部署,提高机械化水平 唐山沟矿现有的开拓部署采掘布局不合理,原 单个矿井均部署采掘工作面,采用炮采工艺,单产单 进低,资源浪费严重。 通过系统优化,减少开采水平 数量及采掘面的数量,改变开采工艺、采煤方法,提 高了生产效率,增加了工作面单产,使矿井从原来的 3 个水平 12 掘6 采改变为2 个水平 4 套综掘2 套综 采,提高了矿井生产能力(见图 2)。 同时,使得通风 路线长和因用风地点分散而不易实现按需配风的问 题也会得到很好地控制。 图2 唐山沟煤矿综合机械化采煤工作面 Fig. 2 Comprehensive mechanization coalface of Tangshangou Mine 4. 3 优化通风系统,加强巷道管理工作 原有通风系统中布置 6 对风井,通风系统网络 复杂,通风设施多,通风控制困难。 因此,在保证矿 井正常生产的基础上,通过关闭效率低的井巷,开掘 新巷道,改变矿井的通风方式,以简化通风系统,提 高通风管理工作的效率。 对矿井通风系统中部分阻 力较大的巷道采取了扩大巷道断面、修整损坏巷道、 清理巷道堆积物或采用并联巷道(利用已有巷道) 等措施,降低矿井通风系统阻力,简化通风系统 网络。 1)通风阻力测定。 依据矿井通风阻力测定测 点布置原则 [1] ,结合唐山沟煤矿生产采区布置情 况、采空区分布、各主要进回风井位置及其担负采区 情况,矿井通风系统阻力测定采用基点法利用精密 气压计进行测定 [2] 。 由解算结果不难发现,唐山沟 煤矿风量供给能满足目前生产需要。 矿井等积孔均 为 1 ~ 2 m 2 ,通风难易程度属中等水平,自然风压均 帮助主通风机通风。 由误差分析可知,测定误差均 小于 5 %,满足精度要求(见表 1)。 2)矿井主要通风机性能测定。 煤矿主要通风 机是保证矿井安全生产的重要设备,且唐山沟矿属 整合矿井,井田内同时布置 6 对风井,为了解各风机 运行状况及各风机间的相互影响,保证矿井的安全 生产及节能降耗,提高通风机效率,需要对矿井主要 通风机进行性能测定。 通过对矿井主要通风机性能 测定发现,原唐山沟回风井和陈家沟回风井主通风 机的运行静压效率均小于 60 %,且处于高区运行, 运行工况不合理,能耗较大 [3,4] 。 表1 解算结果及误差检验表 Table 1 Computed results and error checking 系统名称自然风压 / Pa矿井总阻力 / Pa理论阻力值 / Pa 矿井风阻 / (N s2 m - 8) 等积孔 / m2 测定 误差 / % 8 煤层通风系统44. 561 471. 391 536. 680. 651 21. 4754. 25 12 煤层西通风系统42. 651 201. 561 223. 730. 496 41. 6891. 81 12 煤层东通风系统12. 88831. 83825. 560. 828 71. 3070. 76 4. 4 整合矿井通风合理可靠性分析 评价矿井通风系统合理可靠性的目的在于及 时发现矿井通风系统中存在的问题和安全隐患,调 整和改造系统;优化通风设计,准确编制事故预防与 处理方案,同时,指导现场通风安全管理。 具体来 说,矿井通风系统的合理可靠性应满足下列要求结 构合理、完备,整套系统稳定可靠;各用风地点的风 量满足要求,可控性强;利于排除瓦斯、矿尘、热源和 防止煤炭自燃;具有控制各种自然灾害的能力,既能 抑制事故的发生,又可在由其他原因引起事故时及 时地控制和消除事故。 针对唐山沟整合后矿井通风 系统现状,利用通风系统安全合理性评价方法,判断 通风系统稳定性较差,抗灾变能力较弱。 结合矿井 通风阻力测定过程及解算结果,分析唐山沟煤矿整 07 中国工程科学 合后通风系统存在问题原因及解决方案如下 1)矿井通风系统进风段、用风段、回风段阻力 分布很不合理,3 对回风井担负的系统回风段阻力 均超过 50 % [5] (见表 2)。 其原因主要为回风段巷 道断面普遍偏小且支护复杂,部分巷道局部垮落严 重,年久失修,致使巷道风流受阻,通风不畅,风压损 失严重。 采取扩大巷道断面、修整损坏巷道、清理巷 道堆积物或采用并联巷道(利用已有巷道)等措施, 降低矿井通风系统阻力,尤其是回风段阻力,使矿井 通风阻力分布合理。 表2 矿井通风阻力分布表 Table 2 Ventilation resistance distribution of mine 通风 系统 区段 测点 范围 长度 / m阻力 / Pa 占总阻力 比例 / % 百米阻力 / (Pa hm - 1) 8 煤层 进风段27 ~ 301 704. 48298. 9920. 317. 54 通风系统 用风段30 ~ 32 1 273. 07 347. 7323. 627. 31 回风段32 ~ 35879. 43824. 6756. 193. 77 12 煤层西 进风段1 ~ 51 633. 37 173. 4714. 410. 62 通风系统 用风段5 ~ 71 448. 33 416. 0934. 628. 73 回风段7 ~ 111 343. 846125145. 54 12 煤层东 进风段12 ~ 21 1 128. 65 158. 7419. 114. 06 通风系统 用风段21 ~ 23 1 909. 28 110. 4913. 35. 79 回风段23 ~ 26 1 009. 06562. 667. 655. 75 2)主要通风机工况点在高区运行,静压效率 低,能耗增大。 在降低矿井通风系统阻力的基础上, 改变主要通风机工作参数,提高主要通风机运行静 压效率,降低矿井通风成本,保证主要通风机稳定 运转。 3)随着开采规模的增大,原有通风系统及其设 施已不能满足矿山生产通风的要求,出现部分风流 短路、串联现象,实现独立通风困难。 采取优化、调 整部分通风线路及设施实现独立分区通风,避免通 风系统中出现串联、角联风路,增强通风系统的抗灾 能力。 5 结语 1)通过对整合矿井唐山沟煤矿通风系统调研 分析、现场通风阻力测定和风机性能测试,查找出影 响唐山沟煤矿现有通风能力的主要因素,提出唐山 沟煤矿通风系统和主要通风机运行的优化、改造方 案。 经过实施后,原有两套主要通风机能够满足矿 井用风需求,不需更换主要通风机,降低了改造投 资。 主要通风机运转稳定,满足了安全生产的需要, 大幅度增强了该矿通风系统的抗灾能力。 2)在唐山沟煤矿通风系统优化、改造中,特别 注重煤矿井巷开拓部署的优化,注重煤矿采掘布局 的优化调整。 开拓和采掘布局优化、改造后,大幅度 简化了矿井通风系统。 其中,整合前 5 个进风井 6 个回风井,改为三进两回通风系统;采掘布局由原 来的 3 个水平 12 掘 6 采,优化为 2 个水平 4 套综掘 2 套综采。 2011 年 9 月将试验薄煤层自动化综采工 作面,进一步提高机械化程度,减少采掘面个数以简 化系统。 3)注重技术路径的优化,形成了“通风系统调 研、分析、研究制定解决方案通风阻力测定及主要 通风机性能测试通风网络解算通风系统优化及 经济、社会效益分析解决矿井通风问题”的路径, 该技术路径可用于解决类似矿井通风系统问题,并 且给其他多矿井整合煤矿的通风系统优化改造提供 了指导和参考。 参考文献 [1] 程 绍 仁,程 建 军.矿 井 通 风 阻 力 测 定 及 对 几 个 问 题 的 分 析 [J].煤矿开采,2006,11(1)72 - 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