尾砂胶结充填在深部铜矿的应用.pdf
第1 8 卷论文集矿业研究与开发v 0 1 .1 8P r o c e e d i Ⅱ船 1 9 9 8 年1 0 月 M I N I N GR&D O c t o b e r 19 9 8 尾砂胶结充填在深部趣£的应用 李君 白银有色金属公司深部铜矿,甘肃白银市,7 3 0 9 0 0 摘要在白银深部铜矿嗣后充填空场采矿法试验研究中.对原有克填 系统进行维修和恢复后的充填系统生产能力选到7 0 ~l l O m 3 /h ,充填料 输送重量浓度达6 9 %~7 1 %,并建立了溢水处理系统和充填体强度测试 设施。采用柔性钢丝绳隔离墙封闭采空区和螺旋波纹滤水器脱水两项新 工艺技术。试验表明,充填体强度达到了设计要求,取得较好的经济效益 和社会效益。 关键词充填系统尾砂胶结充填充填工艺充填体强度 1 前言 白银公司深部铜矿足一座露天转地下开采的大型铜矿山.1 9 8 7 年建成投产。投产初期 选用无底柱分段崩落采矿法;1 9 8 8 年在东部进行丁V G R 法试验研究,并建立了尾砂胶结充 填系统,但由于多种原因该系统当时未投产使用。1 9 9 3 年,矿山在东部富矿区进行了嗣后 充填空场采矿法的试验研究,其中尾砂胶结宽填工艺的试验研究由长沙矿山研究院和白银 公司深部铜矿共同承担。1 9 Q 3 年开始对充填系统进行全面检修和恢复,1 9 9 5 年1 2 月2 9 目 充填系统一次试车成功,开始充填采场。至1 9 9 7 年底,先后对3 个分段空场法采场进行了 充填,总计充填6 7 4 0 0 m 3 。各项技术指标达到和超过了设计水平,充填能力7 0 ~H O r a 3 /h , 充填料浆浓度7 0 %,灰砂} { 1 4 时充填体强度达到4 .5 ~6 .O M P a ,1 5 时达到3 .2 0 3 .3 M P a ;l I O 时达到1 .O ~1 .5 M P a ,充填体自立高度4 2 m ,充分满足了设计要求和生产需 要。 2 尾砂胶结充填E 艺的应用试验 1 地面尾砂输送系统。从白银选矿厂到深部铜矿充填料制备站的尾砂输送管路总长 1 2 .5 k i n ,其中在东长沟闸门站管线分叉,一支管线通往小铁山矿。因此,深部铜矿地表尾砂 输送管线为东长沟至充填料制备站。该区域地表管线系统在运行前对其进行了全线柱修, 并进行了加压试验,对管线接头漏泄处进行了更换和加固。1 9 9 5 年1 2 月中旬首次进行输 送并获成功,至今历时2 年多,地表尾砂输送管线使用正常,输送能力Q 8 5 9 0 m 3 /1 1 ,输 送浓度c w 5 0 %~5 5 %。在试验期间,东长沟闸门站闸门由于磨损严重,经常造成关闭不 严,加之冬季漏水结冻而影响到充填的正常进行。针对这一情况,对该闸门进行了改造,采 用短管和弯头连接,解决丁漏水结冻的问题,使用情况良好。针对制备站砂仓上砂管存在的 壕 ■ 徘始期‰黜舢碱脯潲舯婀髋般粥礁埘管- ≥- 一一囊灞镒溪溜髻 l 论文集李君尾砂胶结充填在深部铜矿的应用 管上砂,在砂仓顶部分为两支路,并安装阀门,杜绝rJ 砂管漏水、结冻的现象。 2 充填料制备站。深都铜矿充填料制备站设有两套独立的制备系统。每个系统由一 个立式砂仓 0 8 m 、一个水泥仓 ,6 m 和一个搅拌槽 0 2 m 组成。砂仓放砂为底卸式多孔 等阻力流化放砂,通过双管螺旋给料机供给水泥,充填浆体经充填钻孔输送至井下采场。制 备系统设计生产能力7 0 - 9 0 m 3 /h ,配有计算机自动控制系统。渡系统的放砂流量、放砂浓 度、水泥流量、充填流量、充填浓度等主要技术参数均实现了计量仪表与计算机自动控制,自 动调节。试验证明,制备系统生产能力最大达到1 1 0 m 3 /h ,充填料浆浓度6 9 %~7 1 %,系统 能持续、稳定运行。 3 井下充填管线系统。深部铜矿井下充填管线总长8 5 5 .1 m ,垂直高差2 6 2 m ,实际充 填倍线N 4 .0 8 。该系统利用矿山原有巷道工程及管线,使用前进行了全面检修,并进行了 清水静压试验,投入充填使用后情况良好。井下充填管线的布置设有事故处理快速接头,该 接头具有拆除方便的优点,在充填堵管时,能快速放通充填钻孔和冲洗管道。另外,井下管 线的布置在采场附近采用了翅料软管,轻便灵活,并设有手动三通胶管阀,用以将管线冲洗 承排入专用排水井,减少采场积水,保证充填质量。 4 井下充填通讯系统。井F 输送营线维护的通讯系统以漏泄式通讯系统为主,以有 线电话为辅。 5 采场充填工艺。深部铜矿矿房采场长度4 0 m ,宽度2 0 m ,高度4 2 m ,采场底部是“v ” 字形堑沟,堑沟高度1 0 m ;矿柱采场跃度8 0 m ,宽度1 0 m ,高度4 2 m ;采场充填面积7 0 0 m 2 ;采 场充填体积2 0 0 0 0 ~2 3 0 0 0 m 3 。采场充填采用多点F 料方式,集中充填。采场空区封闭采用 钢丝绳柔性隔离墙,并布置有高效的螺旋波纹撼水管供采场脱水用。实践证驯,缓种隔离墙 具有承压力大,脱水性能好,安全性高,施工方便,成本低廉等优点;波纹滤水管具有选材合 理,加工方便,脱水量大,成本低等优点,单根脱水管脱水能力达到4 0 .8 8 n P /h 。 6 溢流水处理系统。该系统的设计和建设于1 9 9 5 年年底完成。系统设计在制备站 旁建立了一容积3 0 0 m 3 的缓冲池,在露天坑北坡建造r ~容积为4 o O o m 3 的溢流水库,并 安设了污水泵及溢流水输送管线。系统投入使用后,不仅解决r 溢流水含砂的处理问题,而 且溢流水能够二次利用,创造了一定的经济效益和社会效益。 7 充填体强度检测结果。深部铜矿充填工业试验期问,建立了毫善的充填体强度检 测设施。在充填料制备站下料{ ] 取半4 浆样,并制作成试块,分别作龄期7 天、2 8 天、6 0 天、9 0 天、t 2 0 天、1 8 0 天单轴抗压强度试验,最终取得充填体强度数据。试验表明,l 4 的灰砂比 时试块强度达到4 .5 ~6 .0 M P a ,灰砂比1 5 的试块强度达到32 ~3 .3 M P a ,灰砂比I 1 0 的 试块强度达到1 .0 ~1 .5 M P a ,均达到了设计要求。 3 充填成本及经济效益 经计算,在灰砂比为1 4 ,I 5 ,I 1 0 的情况下,尾砂胶结充填单位成本分别为1 0 7 .2 2 元/一,9 2 .9 5 元/m j ,6 3 .2 3 元/n f ,单位矿石充填平均成本 .7 8 元/t 。 采用嗣后充填空场采矿法开采深部铜矿东部厚大矿体是一种高效、经济的采矿法,在充 填工业试验期间,在3 个采场共栗出矿石2 0 .0 8 万f ,与原无底柱分段崩落采矿法相比,取得 直接经济效益9 5 4 .9 万元。 尾砂胶结充填在深部铜矿的应用尾砂胶结充填在深部铜矿的应用 作者李君 作者单位有色金属公司深部铜矿甘肃白银 本文链接