孤岛煤柱综放工作面空巷充填开采技术实践.pdf
1工作面概况 九采区下山煤柱位于采区中央,南临 12905、 12907 和 12909 工作面采空区,北与 12906、 12908 和 12910 工作面采空区相邻,东与 12908 运巷相 接, 西至 12905 副巷, 工作面走向长度为 130 m, 倾 斜长度平均为 310 m, 工作面标高在 - 223.5- 155.7 m, 工作面沿倾斜推进。工作面煤层属较稳定煤层, 为一向东倾斜的单斜构造, 煤层倾角 1013, 平均 12左右, 煤层厚度平均为 4.1m。煤层直接顶为炭 质泥岩, 厚度 1.9 m, 灰黑色, 含大量植物化石; 老顶 为细粉砂岩, 厚度 16.64 m, 灰色, 含炭质及黄铁矿, 具石脉及煤线; 直接底为粗粉砂岩, 厚度 1.3 m, 深 灰色, 含植物化石, 节理发育; 老底为中细砂岩, 厚 度 3.72m, 灰色厚层状, 层理面含黄铁矿。 2工作面巷道布置及采煤方法 工作面沿倾向布置, 巷道沿顶掘进, 锚网支护 (局部压力大时, 套工字钢棚子联合支护) , 回风巷 兼运料, 运输巷进风。回采前, 封闭回风巷、 运输巷 及切眼老巷口, 对工作面圈定内的老巷进行充填。 工作面采用单一倾斜长壁综采放顶煤仰斜采 煤法, 机采高度 2.2 m, 放顶煤 1.9 m, 采放比 1/0.86; 采用 ZF2400/16/24BGA 和 ZPT2800/16/24 (A )型放 顶煤液压支架控制顶板,顶板管理采用全部垮落 法。九采区煤柱综放工作面布置如图 1 所示。 3空巷充填材料及充填工艺 由于采区下山轨道巷、 运输巷及区段巷道已受 到两侧工作面采动支撑压力的影响, 巷道已严重变 形, 围岩比较破碎, 因此这就要求充填材料要具有 较好的流动性,能够充实填满巷道和围岩裂隙, 使 松散的煤体和离层的岩体重新固结成一个整体, 因 此选用了 ZKD型高水速凝充填材料。 高水速凝材料 由甲、 乙两种材料组成, 充填时甲、 乙两种材料的重 量配比为 1 1,其中甲料以硫铝酸盐水泥熟料为基 材, 与悬浮剂及少量超缓凝剂混磨而成, 乙料是由 石灰、 石膏、 悬浮剂和复合速凝早强剂等混磨而成。 充填材料配比及材料性能指标如表 1、 表 2 所示。 充填泵站需占用宽约 3.4 m,长约 20 m的一段 巷道或硐室, 以便同时安置充填设备、 储备一定量 孤岛煤柱综放工作面空巷充填开采技术实践 冯利宁 (冀中能源邯矿集团生产部, 河北邯郸056002 ) 摘要 矿井在生产过程中, 随着采区内工作面的持续回采, 到全采区的回采结束时, 势必留下采区上下山孤岛 煤柱, 且煤柱内残留巷道往往是纵横交错。 如何安全回收采区上下山孤岛煤柱, 提高矿井资源采出量, 是矿井生产中遇 到的难题之一。陶一矿通过采用高水材料提前充填煤柱内残留巷道, 实现了孤岛煤柱的综放工作面安全开采。 关键词 孤岛煤柱; 空巷充填; 高水材料 中图分类号 TD823.87文献标识码 A 收稿日期 2010- 01- 26 作者简介 冯利宁 (1970) , 男, 河北宁晋人, 本科, 工程师, 从事采矿工程及技术管理工作。 图 1九采区煤柱综放工作面布置图 充填材料名称清水 / m3甲料 /kg乙料 /kg电厂粉煤灰 /kg 搅拌桶 - 甲桶1.0150150 搅拌桶 - 乙桶1.0150150 表 1充填材料配比表 文章编号 1672- 5050 (2010 ) 05- 0059- 02 59 编辑 刘新光 Practice of Abandoned Roadway Filling Mining Technology in Fully- Mechanized Face of Isolated Coal Pillar FEN Li-ning Production Department of Handan Mining Group, Jizhong Energe Group, Handan, Hebei 056002, China AbstractWhen the mining is finished, up- and- down hill isolated coal pillars are left, and residual roadways crisscross each other. It is one of challenges in the mining production to recover these coal pil- lars in order to increase the yield. High- water materials are used to fill the residual roadways in advance to realize the safe mining of the isolated coal pillars on the fully- mechanized face. Keywordsisolated coal pillar; abandoned roadway filling; high- water material 的充填材料。充填泵站示意图见图 2。 填泵站底板标高为 - 72.9 m,充填点巷道底板 标高在 - 251.8- 197.8 m,充填时泵送距离最大为 1130 m。选用的充填泵、 搅拌桶性能指标如表 3、 表 4 所示。 充填管路设置两条,分别用于输送甲料和乙 料, 均由泵站直接通到充填地点。 4充填效果及经济社会效益分析 巷道充填后, 由于充填体的支撑作用使得巷道 周围煤 (岩 ) 体中的应力重新分布, 巷道周边垂直应 力集中程度降低, 从而减轻了支承压力对巷道顶板 破坏, 又因充填体与巷道围岩的紧密结合, 使得巷 道在支承压力作用下的围岩发生变形自由空间被 消除, 从而有效地约束了巷道围岩的破坏范围。采 区皮带、轨道和回风下山之间的煤柱宽度为 2030 m, 区段煤柱为 1015 m, 当纵横交错的空巷被充填 后, 原被分割的小煤柱联成了一个整体, 相当于增 大了煤柱宽度, 因此更有利于顶板管理。 从煤柱工作面回采揭露情况看, 充填材料通过 旧巷周围顶板及煤体裂隙扩散和渗透到围岩及煤 体中, 工作面顶板保持了相对完整。回采过程中, 煤 壁片帮和冒顶事故事故率明显降低, 提高了生产效 率, 保证了工作面安全持续生产。 经济效益 本工作面从开始生产到回采结束, 累 计生产原煤 21.5 万 t, 若采用传统的方法对空巷进行 维护, 按以往经验测算 坑木消耗量需 320 m3、 化学 浆液聚氨酯需 80t, 坑木 900 元 /m3、 聚氨酯 3.4 万元 /t, 吨煤成本增加 13.99 元 /t, 而高水充填材料 680 元 /t, 实际用 940 t, 加专用设备折旧费, 吨煤成本增加 6.12 元 /t, 仅材料费用可创经济效益 169.25 万元。 社会效益从煤柱工作面回采揭露情况看, 高水 材料充填空巷后,充填体有效地约束了巷道围岩的 破坏范围, 顶板保持了相对完整, 煤壁片帮和冒顶事 故事故率明显降低,保证了煤柱工作面安全顺利回 采, 提高矿井资源回收率, 延长矿井的服务年限。采 用高水材料充填空巷技术具有机械化程度高、人工 劳动强度低、 成本低、 生产效率高、 安全可靠等优点。 高水充填材料抗压强度高, 能够满足旧废巷道 支护要求,有利于工作面顶板维护和安全生产; 高 水充填材料在巷道支护中的成功应用, 为综采工作 面过错综复杂的老巷道开辟了一条新途径, 因此该 技术具有很好的推广应用前景。 初凝时间 /min 抗压强度 /MPa 3 d7 d28 d 401.01.21.51.8 表 2水灰比为 4.0 1 时高水充填材料性能表 型号 最大流量 / (m3 h-1) 扬程 /m 轴功率 /kW 质量 /kg粒度 /mm 渣浆泵 40ZJ- I- AI7 104.45.1121 11 表 3充填泵性能指标 名称形状高度 /m直径 /m容积 /m3备注 搅拌桶圆柱形1.41.21.582 表 4搅拌桶性能指标 图 2充填泵站示意图 1- 泵站; 2- 充填泵; 3- 过滤器; 4- 搅拌桶; 5- 堆料平台; 6- 排水沟; 7- 轨道; 8- 防爆开关 60