矿井提升机的变频调速改造.pdf
1 矿井提升机的变频调速改造 希望森兰变频器制造公司,四川成都 610225 杜俊明 关键词 提升机变频调速,能耗制动,节能 一、概况 矿井提升机是煤矿,有色金属矿生产过程中的重要设备。提升机的安全、可靠运行, 直接关系到企业的生产状况和经济效益。 四川某煤矿井下采煤, 采好的煤通过斜井用提升机 将煤车拖到地面上来。煤车厢与火车的运货车厢类似,只不过高度和体积小一些。在井口有 一绞车提升机,由电机经减速器带动卷筒旋转,钢丝绳在卷筒上缠绕数周,其两端分别挂上 一列煤车车厢, 在电机的驱动下将装满煤的一列车从斜井拖上来, 同时把一列空车从斜井放 下去,空车起着平衡负载的作用,任何时候总有一列重车上行,不会出现空行程,电机总是 处于电动状态。这种拖动系统要求电机频繁的正、反转起动,减速制动,而且电机的转速一 定规律变化。 斜井提升机的机械结构示意如图 1 所示。 斜井提升机的动力由绕线式电机提供, 采用转子串电阻调速。提升机的基本参数是电机功率 55kW,卷筒直径Φ1200mm,减速 器减速比 24︰1,最高运行速度 2.5m/s,钢丝绳长度为 120m。 目前,大多数中、小型矿井采用斜井绞车提升,传统斜井提升机普遍采用交流绕线式 电机串电阻调速系统, 电阻的投切用继电器交流接触器控制。 这种控制系统由于调速过程 中交流接触器动作频繁,设备运行的时间较长,交流接触器主触头易氧化,引发设备故障。 另外,提升机在减速和爬行阶段的速度控制性能较差,经常会造成停车位置不准确。提升机 频繁的起动﹑调速和制动, 在转子外电路所串电阻的上产生相当大的功耗。 这种交流绕线式 电机串电阻调速系统属于有级调速,调速的平滑性差;低速时机械特性较软,静差率较大; 电阻上消耗的转差功率大,节能较差;起动过程和调速换挡过程中电流冲击大;中高速运行 震动大,安全性较差。 图 1 提升机卷筒机械传动系统结构示意图 电动机 减速器 制动器 卷筒 圆盘齿轮传动机构 2 二、改造方案 为克服传统交流绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造提升机, 可以实现全频率(050Hz)范围内的恒转矩控制。对再生能量的处理,可采用价格低廉的 能耗制动方案或节能更加显著的回馈制动方案。为安全性考虑,液压机械制动需要保留,并 在设计过程中对液压机械制动和变频器的制动加以整合。矿井提升机变频调速方案如图 2 所示 AC 380V PLC M 图 2 矿井提升机变频调速方案 考虑到绕线式电动机比鼠笼式电动机的力矩大,且过载能力强,所以仍用原来的 4 极 55kW 绕线式电机,在用变频器驱动时需将转子三根引出线短接。提升机在运行过程中,井 下和井口必须用信号进行联络, 信号未经确认, 提升机不能运行。 为显示运行时车厢的位置, 使用 E6C3-CS5C 40P 旋转编码器,即电机旋转 1 圈旋转编码器产生 40 个脉冲,这样每两个 脉冲对应车厢走过的距离为 1200mm9 . 3927. 34024/≈π。则与实际距离的误差值 为 4-3.90.027mm,卷筒运行一圈误差为 0.027mm92.252440,已知钢丝绳长度为 120m,如果两个脉冲对应车厢走过的距离用近似值 3.9mm 计算,120m 全程误差为 92.25120000mm8251200/≈π。再考虑到实际检测过程中有一个脉冲的误差,则最大 卷筒 变频器 SB61G75KW 控制监视 系统 操作台 减速器 液压站 旋转编码器 3 的误差在 821mm829mm 之间,对于数十米长的车厢来说误差范围不到 1 米,精度足够。 因此, 用计数器实时统计旋转编码器发出的脉冲个数, 则可计算出车厢的位置并用显示器显 示。另外一个问题是计数过程中有无累计误差存在实际检测时,在一个提升过程开始前, 首先将计数器复位,第一个重车厢经过某个位置时,打开计数器计数,车厢在斜井中的位置 以此点为基准计算,没有累计误差。在操作台上,用 SWP-AC 系列智能型交流电压/电流数 字仪表显示交流电压和电机工作电流,用智能型数字仪表显示提升次数和车厢的位置。 三、方案实施 斜井提升负载是典型的摩檫性负载,即恒转矩特性负载。重车上行时,电机的电磁转矩 必须克服负载阻转矩,起动时还要克服一定的静摩檫力矩,电机处于电动工作状态,且工作 于第一象限。 在重车减速时, 虽然重车在斜井面上有一向下的分力, 但重车的减速时间较短, 电机仍会处于再生状态,工作于第二象限。当另一列重车上行时,电机处于反向电动状态, 工作在第三象限和第四象限。另外,有占总运行时间 10的时候单独运送工具或器材到井 下时,电机纯粹处于第二或第四象限,此时电机长时间处于再生发电状态,需要进行有效的 制动。用能耗制动方式必将消耗大量的电能;用回馈制动方式,可节省这部分电能。但是, 回馈制动单元的价格较高,考虑到单独运送工具或器材到井下仅占总运行时间的 10,为 此选用价格低廉的能耗制动单元加能耗电阻的制动方案。 提升机的负载特性为恒转矩位能负载,起动力矩较大,选用变频器时适当地留有余量, 因此,森兰 SB61G75KW 变频器。由于提升机电机绝大部分时间都处于电动状态,仅在少 数时间有再生能量产生, 变频器接入一制动单元和制动电阻, 就可以满足重车下行时的再生 制动,实现平稳的下行。井口还有一个液压机械制动器,类似电磁抱闸,此制动器用于重车 静止时的制动,特别是重车停在斜井的斜坡上,必须有液压机械制动器制动。液压机械制动 器受 PLC 和变频器共同控制,机械制动是否制动受变频器频率到达端口的控制,起动时当 变频器的输出频率达到设定值,例如 0.2Hz,变频器 30B、30C 端口输出信号,表示电机转 矩已足够大, 打开液压机械制动器, 重车可上行; 减速过程中, 当变频器的频率下降到 0.2Hz 时,表示电机转矩已较小,液压机械制动器制动停车。紧急情况时,按下紧急停车按钮,变 频器能耗制动和液压机械制动器同时起作用,使提升机在尽量短的时间内停车。 提升机传统的操作方式为, 操作工人坐在煤矿井口操作台前, 手握操纵杆控制电机正﹑ 反转个三挡速度。为适应操作工人这种操作方式,变频器采用多段速度设置,X1、X2 设为 正反转,X3、X4、X5 可设挡速度。变频调速原理图如图 3 所示。 4 R S T U V W X1 X2 X3 CM M P N 30B 30C DZ FU ZJ1 ZJ2 ZJ3 ZJ4 ZJ5 SB61G90KW X4 X5 图 3 变频调速原理图 变频器的设置如下 F004 1;F007 2;F011 2;F012 85;F013 2;F200 2;F208 130;F500 13; F501 14 ;F502 0;F503 1;F504 2;F507 15;F511 1;F512 0.2;F600 0.2; F602 0.2; F616 8; F617 25; F618 50; 其与按工厂设置。 以上设置的意义请参见 SB61G 系列变频器用户手册。 四、提升机工作过程 提升机经过变频调速改造后, 系统的工作过程阿盛大的变化。 操纵杆控制电机正三挡速 度,反转三段速度。不管电机正转还是反转,都是从矿井中将煤拖到地面上来,电机工作在 正转和反转电动状态,只有在满载拖车快接近井口时,需要减速并制动,提升机工作时序图 如图 4 所示。 f1 f2 f3 t1t2 t3t4t5t6 t7t f 图 4 提升机工作时序图 制动电阻 制动 单元 去 PLC 5 图 4 中,提升机无论正转、反转其工作过程是相同的,都有起动、加速、中速运行、稳 定运行、减速、低速运行、制动停车等七个阶段。每提升一次运行的时间,与系统的运行速 度,加速度及斜井的深度有关,各段加速度的大小,根据工艺情况确定,运行的时间由操作 工人根据现场的状况自定。图中各个阶段的工作情况说明如下 (1)第一阶段 0~t1串车车厢在井底工作面装满煤后,发一个联络信号给井口提升 机操作工人,操作工人在回复一个信号到井底,然后开机提升。重车从井底开始上行,空车 同时在井口车场位置开始下行。 (2)第二阶段 t1~t2重车起动后,加速到变频器的频率为 f2速度运行,中速运行的 时间较短,只是一过渡段,加速时间内设备如果没有问题,立即再加速到正常运行速度。 (3)第三阶段 t2 ~t3再加速段。 (4)第四阶段 t3 ~t4重车以变频器频率为 f3的最大速度稳定运行,一般,这段过程 最长。 (5)第五阶段 t4 ~t5操作工人看到重车快到井口时立即减速,如减速时间设置较短 时,变频器制动单元和制动电阻起作用,不致因减速过快跳闸。 (6)第六阶段 t5~t6重车减速到低速以变频器频率为 f1速度低速爬行,便于在规定 的位置停车。 (7)第七阶段 t6~t7快到停车位置时,变频器立即停车,重车减速到零,操作工人 发一个联络信号到井下,整个提升过程结束。 以上为人工操作程序,也可按 PLC 自动操作程序工作。 图中加速和减速段的时间均在变频器上设置。 五、结语 绕线式电机转子串电阻调速,电阻上消耗大量的转差功率,速度越低,消耗的转差功率 越大。使用变频调速,是一种不耗能的高效的调速方式。提升机绝大部分时间都处在电动状 态,节能十分显著,经测算节能 30以上、取得了很好的经济效益。另外,提升机变频调 速后,系统运行的稳定性和安全性得到大大的提高,减少了运行故障和停工工时,节省了人 力和物力,提高了运煤能力,间接的经济效益也很可观。 参考文献 1. 森兰变频器制造有限公司,森兰 SB61 用户手册, 2004 2﹑满永奎等 通用变频器及其应用 机械工业出版社