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某工业园牛仔服装洗水废水集中处理工程实例 王满 1 罗建中 1 潭广添 2 林伟成 2 1. 广东工业大学环境科学与工程学院, 广州 510006; 2. 佛山市顺德区港汇环保污水处理有限公司, 佛山 528329 摘要 广东佛山市某工业园内污水处理厂采用混凝 /生物接触氧化工艺对牛仔服装洗水废水进行集中处理, 进水水量 30 000 m3/d,水质 ρ COD 411 mg/L、 ρ BOD5 147 mg/L、 ρ SS 313 mg/L、 色度为 239 倍、 pH 7 ~ 9, 出水相应 指标分别为 ρ COD 53 mg/L、 ρ BOD5 16 mg/L、 ρ SS 32 mg/L、 色度为 8 倍、 pH 为 7. 5,达到广东省地方标准 DB 44 /262001 水污染物排放限制 第二时段中的一级标准。此工艺具有工程投资少、 运行稳定、 处理效果好、 成本 低等优点。 关键词 混凝; 生物接触氧化; 牛仔服装洗水废水 PROJECT CASE OF CENTRALLY TREATING JEANS- RINSING WASTEWATER IN AN INDUSTRIAL PARK Wang Man1Luo Jianzhong1Tan Guangtian2Lin Weicheng2 1. School of Environmental Science and Engineering,Guangdong University of Technology,Guangzhou 510006,China; 2. Ganghui Sewage Treatment Co. , Ltd of Shunde District of Foshan City, Foshan 528329, China AbstractIn an industrial park of Guangdong Foshan,the sewage treatment plant uses coagulation-bio-contact oxidation process to treat jeans-rinsing wastewater centrally,quantity of incoming water is 30 000 m3/d,COD concentration of water quality is 411 mg/L,BOD5 147 mg/L,SS 313 mg/L,chroma 239 times and pH 7 ~ 9;the effluent corresponding inds are COD 53 mg/L,BOD5 16 mg/L,SS 32 mg/L,chroma 8 times and pH 7. 5,which are up to the first- order at the second time interval of Guangdong Province “Water Pollutant Emission Limit” DB 44 /262001 .It has advantages of less engineering investment,stable operation,good treatment effect and low cost,etc. Keywordscoagulation; bio-contact oxidation; jeans-rinsing wastewater 洗水是牛仔服装生产中一个关键工序, 通过不同 的洗水工艺达到不同的效果。采用的洗水工艺有 普 洗、 酵洗、 扎洗、 石磨、 轻磨、 石染、 普染、 酵染、 轻酵、 重 酵和双酵等 [1- 2]。工艺废水中的主要污染物为浮石 渣、 短纤, 以及从牛仔服饰上洗下的染料、 浆料和助剂 等, 具有水量大、 成分复杂、 色度高、 悬浮物浓度高等 特点 [3- 6]。 广东省佛山市某工业园内建有二十多家牛仔服 装加工厂, 工厂加工工艺有浆染、 丝光、 印花和洗漂 等, 且以洗水工艺为主, 园区内配套建有一家污水处 理厂对各工厂的废水进行集中处理。污水厂采用混 凝 /生物接触氧化工艺, 设计规模为 60 000 m3/d,其 中一 期 工 程 规 模 30 000 m3/d,二 期 工 程 规 模 48 000 m3/d。 多年的运行结果表明, 该工艺对 COD、 BOD5、 SS 及色度等均有很好的处理效果, 出水水质 达广东省地方标准 DB 44 /262001水污染物排放 限制 第二时段中的一级标准。 1废水水质和水量 该工程实际处理废水量为 30 000 m3/d, 废水水 质和排放标准见表 1。 表 1废水水质和排放标准 项目 ρ COD / mg L - 1 ρ BOD5 / mg L - 1 色度 / 倍 ρ SS / mg L - 1 pH 洗水废水≤500≤200≤500≤5007 ~ 9 排放标准902040606 ~ 9 2工艺流程及特点 2. 1工艺流程 根据废水的特点, 及出水水质需满足 DB 44 / 262001 第二时段中的一级标准, 确定混凝 /生物接 触氧化为主体处理工艺。首先对废水进行混凝处理, 91 环境工程 2012 年 6 月第 30 卷第 3 期 以快速沉降废水中部分 COD、 SS 和色度。第二阶段 采用生物接触氧化, 在生物膜与悬浮污泥共同作用 下, 去除混凝沉淀出水中的大部分 COD 和色度, 使污 水达到排放标准。工艺流程如图 1 所示。 图 1废水处理工艺流程 废水排入污水厂后, 首先经过粗格栅, 去除其中 含有的大量浮石、 胶球等粒径较大的悬浮物和漂浮 物, 再进入筛网滤池, 滤除原水中含有的布毛、 短纤、 塑料袋等杂物, 然后投加石灰或废酸调节 pH。经过 预处理的废水进入调节池,然后由泵切入混凝沉淀 池, 投加混凝药剂对有机物和色度进行初步沉降, 减 轻对后续生化处理的冲击负荷。混凝池出水自流进 入生物接触氧化池, 通过好氧微生物的新陈代谢作用 消化吸收废水中的有机污染物, 达到降解污染物的目 的。生化后的污水在后续的二沉池中进行泥水分离, 二沉池选用斜管沉淀池, 污泥部分回流到好氧池, 剩 余污泥则进入污泥浓缩池进行浓缩处理, 从二沉池排 出的废水进入清水池后即可达标排放。 2. 2工艺特点 预处理采用投加石灰或废酸的方法, 调节废水的 pH 值, 然后经过格栅去除浮石和胶球等较大的颗粒物; 混凝工艺采用混凝剂 PAC 和助凝剂 PAM 按一定比例投 加, 可去除进水中挟带的大部分悬浮物质, 利用混凝絮 体可吸附部分溶解性有机物质, 同时可高效脱色。 生物接触氧化池内放置的半弹性填料可防止生 物膜脱落而影响生物膜的形成, 可大大增加单位容积 的生物膜面积。当废水通过填料层时, SS 被截留, 水 中的有机物被粘附在填料上的微生物降解 [7- 8]。池内 供气采用鼓风曝气, 并采用推流式生物膜法, 废水由 一端进入好氧池后, 沿池呈活塞流向前推进, 在此过 程中, 废水中的污染物被浮着于池内填料上的好氧微 生物降解。由于废水中的污染物浓度沿着池长逐渐 递减, 池内各处生长的微生物种群和数量将对应于该 处的废水水质而自然优化, 从而提高了处理效果和出 水水质, 可以避免常规活性污泥法用于印染废水处理 时经常发生的污泥膨胀现象。此工艺具有容积负荷 高、 抗冲击能力强、 运行稳定、 无污泥膨胀、 节省能耗、 操作简单、 管理方便等特点 [9- 10]。 3主要构筑物及设备 3. 1集水池 集水池接纳输送进污水厂的废水, 去除废水中较 大的漂浮物及颗粒, 提供一次提升泵吸水所需的容 积。钢筋混凝土结构, 地下式, 一座, 尺寸为 32 m 6. 0 m 6. 2 m。池内安装一次提升用潜水泵 8 台, 4 台 30 kW, 4 台 45 kW, 6 用 2 备。 3. 2沉砂调节池 接纳集水池流出的废水去除废水中细小砂粒, 提 供足够的调节容量以满足水质水量的调节需要, 保证 废水提升系统的正常运行。调节池为地上式钢筋混 凝土结构, 1 座, 尺寸为 24. 0 m 32. 0 m 4. 5 m。池 内设二次提升泵 6 台, 4 用 2 备。其中, 一期工程 2 台, 功率 22 kW, 1 用 1 备; 二期工程 4 台, 45 kW 和 55 kW的提升泵各 2 台, 3 用 1 备。 在调 节 池 前 端 设 两 座 沉 砂 池, 尺 寸 4. 0 m 4. 0 m 4. 5 m。沉砂池安装 5. 5 kW 排砂泵 3 台, 2 用 1 备。 3. 3混凝沉淀池 使混凝反应池中所形成的絮体沉淀下来, 并将污 泥排入污泥浓缩池中, 上清液自流入接触氧化池。混 凝沉淀池为地上式钢筋混凝土结构, 共 5 座, 一期工 程建有 2 座竖流沉淀池, 尺寸为 10. 4 m 7. 5 m; 二 期工程建有 4 座, 1 座为斜板沉淀池, 尺寸 20 m 20 m 8 m, 另 3 座为竖流沉淀池, 尺寸 16. 8 m 7. 5 m, 水力停留时间为 2. 5 h。 3. 4生物接触氧化池 利用好氧菌群将废水中有机物质深度降解以达 到水质净化的目的。地上式钢筋混凝土结构, 共 8 座, 每座分 ABC 3 格, 挂弹性填料, 填料高度为 2 m。 每座尺寸为 12. 0 m 38. 0 m 5. 8 m, 有效容积 2 280 m3, 有效水深 5 m, 池中设穿孔管曝气系统, 配 备罗茨风机 6 台。 3. 5二沉池 二沉池是将从接触氧化池出来的混合液泥水分 离, 并将污泥排入污泥浓缩池或回流到接触氧化池。 钢筋混凝土结构, 斜板沉淀池形式, 共 8 座, 每座尺寸 12. 0 m 12. 0 m 5. 4 m。 3. 6清水池 清水池功能是收集二沉池出来的清水后达标排放。 02 环境工程 2012 年 6 月第 30 卷第 3 期 钢筋混凝土结构, 一、 二期工程各 1 座, 一期尺寸3. 0 m 12. 0 m 5. 4 m, 二期尺寸 5. 0 m 12. 0 m 5. 4 m。 清水池设立明渠设计堰对总排水量进行计量, 与 清水池合建, 平面尺寸 0. 9 m 12 m 1. 0 m。 3. 7鼓风机房 鼓风机房尺寸 7. 0 m 10 m 4. 5 m, 采用封闭 式建筑, 以减少对外界的干扰。内设三叶罗茨鼓风机 6 台, 4 用 2 备。机房内设吸引吊顶, 吸引墙板。每台 风机设有消声器, 车间内的管道采取消音包扎处理。 管道与风机连接处设补偿器减震。 3. 8污泥处理工艺 3. 8. 1污泥浓缩池 采用连续重力浓缩池, 将污泥浓缩至含水率为 95 ~ 97 , 便于后续脱水处理。浓缩池池型为竖流 式, 采 用 钢 筋 混 凝 土 结 构, 共 6 座, 每 座 尺 寸 为 4. 0 m 4. 0 m 5. 0 m。浓 缩 池 出 泥 含 固 率 大 于 4 , 固体负荷约为 55. 0 kg/ m2h 。 3. 8. 2脱水机房 经过浓缩的污泥含水率可降低至 96 左右, 含 水率仍然较高, 必须进行污泥脱水。脱水机房框架结 构, 尺寸为 20m 12m。内设带式压滤机 3 台, 加药 装置 1 台, 计量泵 1 台。 4处理效果 4. 1运行效果 污水厂一期工程和二期工程分别在 2006 年 6 月 和 2009 年 3 月通过当地环保部门验收, 经过几年的 稳定运行, 出水可达标排放。表 2 是 2011 年 5 月的 现场水质监测数据。由监测结果可以看出 COD、 BOD5、 SS、 色度的总去除率分别为 88 、 89 、 90 、 97 , 各项指标均优于排放要求。 表 2废水水质及各工序处理后水质情况 项目 进水 范围平均 混凝沉淀池出水 范围平均 接触氧化池出水 范围平均 ρ COD/ mg L - 1 221 ~ 489 411127 ~ 24619832 ~ 6553 ρ BOD/ mg L - 1 103 ~ 218 14763 ~ 1368312 ~ 1816 ρ SS / mg L - 1 232 ~ 50231374 ~ 14910523 ~ 4032 色度 /倍128 ~ 25623921 ~ 67324 ~ 168 4. 2经验和教训 1 污水厂对各排污企业废水量原采用超声波流 量计监控, 在实际运营中发现超声波流量计存在较大 的误差, 现已改装为更为精确的电磁流量计。 2 随着排污企业的增多和排污量的增加, 调节 池容积太小, 不能满足水质水量的调节需要。为了应 对这种情况, 污水厂新建一座混凝沉淀池, 在集水池 新增 4 台提升泵, 将污水直接泵入该池进行加药混凝 处理。新混凝沉淀池先利用隔板混合法达到混凝效 果, 再采用竖流沉淀池使絮粒沉降, 效果较好。 3 个别企业排放的浆染和丝光废水的 pH、 色度 和 COD 较高, 对工艺冲击力极大, 常造成接触氧化池 微生物大量死亡。为了避免此类难处理废水通过集 水池直接泵入混凝池, 污水厂将该企业排污管改建为 直通沉砂调节池, 通过大量洗水废水的冲稀作用和加 药处理以使难处理废水变得易于工艺处理, 从而保障 工艺良好运行。 4 针对接触氧化池出现营养比失调的问题, 需 不定期在接触氧化池投加一定量的面粉和尿素进行 营养调节。针对混凝沉淀池与二沉池冒泥情况, 需提 高排泥频次, 加大排泥量, 定期对沉淀池进行清理。 5 压泥车间原来用板框压滤机, 压泥效率低, 不 能满足工厂日益增大的污泥处理量。目前, 工厂增加 3 台带式压滤机, 2 用 1 备, 大大提高了压泥效率。另 外, 在节能方面, 压泥配药水和滤带冲洗水采用工艺 回用水, 有效节省了水资源和运营成本。 5技术经济分析 该工程总投资为 4 000 万元, 其中土建费用为 1 933. 28 万元、 设备费用为 2 066. 72 万元; 运行费用 为 0. 68 元 /m3 包括药剂费、 电费和人工费, 不计折 旧费 。 该项目实施后, 可消减 COD 排放量 3 780 t/a。 同时, 对该工业园废水进行集中处理, 可有效资源配 置, 避免资源浪费。 6结论 该工业园采用混凝 /生物接触氧化工艺对 20 多 家牛仔洗水厂的废水进行集中处理, 可大大提高废水 处理效率, 出水水质完全满足广东省地方标准 DB 44 /262001 第二时段中的一级标准, 且回用水为企 业带来显著的经济效益。 参考文献 [1]赵文斌. 牛仔服常用水洗整理工艺[J]. 印染, 2008 7 34- 36. 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