回转缓冲阀在大惯性负载系统中的应用研究.pdf
2 0 1 3年 8月 第4 l 卷 第 1 5期 机床与液压 MACHI NE TOOL HYDRAUL I CS Au g . 2 01 3 V0 1 . 41 No .1 5 D OI 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 13 8 8 1 . 2 0 1 3 . 1 5 . 0 1 8 回转缓冲阀在大惯性负载系统中的应用研究 肖清 中国舰船研 究设计 中心,湖北武汉 4 3 0 0 6 4 摘要 为降低大惯性负载系统突然制动时产生的振荡,在液压马达两腔并联了回转缓冲阀,建立了采用回转缓冲阀系 统的仿真模型。仿真结果表明采用回转缓冲阀后 ,制动时的振荡次数和持续时间大为降低。按此方案对系统进行了改进 和试验,试验结果与仿真结果基本一致,表明采用回转缓冲阀的改进方案效果明显。 关键词回转缓冲阀;大惯性负载系统;应用 中图分类号T H1 3 7 文献标识码A 文章编号1 0 0 1 3 8 8 1 2 0 1 3 1 50 6 8 3 Ap p l i c a t i o n Re s e a r c h o n Ro t a t i o n Bu f f e r Va l v e i n Hi g h I n e r t i a Lo a d S y s t e m X I A 0 Q i n g C h i n a S h i p D e v e l o p m e n t a n d D e s i g n C e n t e r ,Wu h a n H u b e i 4 3 0 0 6 4,C h i n a Ab s t r a c t T o r e d u c e t h e o s c i l l a t i o n o f t h e h i g h i n e r t i a s y s t e m d u ri n g s u d d e n b r a k i n g , a r o t a t i o n b u f f e r v a l v e wa s s e t t l e d i n p a r al l e l o f the h y d r a u l i c mo t o r .T h e mo d e l o f t h e s y s t e m a d o p t i n g r o t a t i o n b u ffe r v a l v e w a s b u i l t . T h e s i mu l a t i o n r e s u l t s s h o w t h e a mo u n t a n d d u r a t i o n o f the o s c i l l a t i o n a l “ e r e d u c e d g r e a tl y wh e n a d o p t i n g r o t a t i o n b u ffe r v alv e .T h e s y s t e m W a S o p t i mi z e d a n d t e s t e d a c c o r d i n g t o t h i s p r o gra m. T h e e x p e ri me n t a l r e s ult s a y e b a s i c a l l y the s a me w i th t h e s i mu l a t i o n r e s u l t s a n d s h o w t h e n o t a b l e e f f e c t o f the i mp r o v e d p r o gra m u s i n g r o t a t i o n b uff e r v a l v e . Ke y wo r d s R o t a t i o n b uff e r v a l v e ; Hi g h i n e r t i a l o a d s y s t e m ;Ap p l i c a t i o n 液压马达 由于具有功率密度高、驱动负载大、响 应速度 快 等优 点,常 用 于大惯 性 负 载驱 动 系统 中 。某个采用液压马达驱动的系统,在正常操作 下,系统能较好地完成指令 ,但当突然制动时,由于 负载惯性较大,制动腔压力突然急剧升高,虽然有安 全阀的保护,仍会出现持续振荡现象,影响操作的精 确性和元器件的寿命。 回转缓冲阀是一种用于驱动旋转负载液压系统中 的阀件,通常并联在液压马达的两腔 ,当系统突然制 动时,该阀可通过检测液压马达两腔的压力 ,自动开 启阀的油 口,迅速平衡液压马达两腔的压力 ,从而减 弱制动时产生的振荡 ,降低系统和元器件受到的冲 。 作者首先结合试验对该液压马达驱动系统使用中 出现的制动振荡进行 了分析 ,提出了采取并联 回转缓 冲阀的改进措施 ,对改进的系统方案进行了仿真,根 据仿真结果对系统加以改进 ,并开展了试验验证。 1 大惯性负载系统 文中研究的采用液压马达驱动大惯性负载的液压 系统如 图 1 所示 。 ‘ 系统包括控制阀、安全阀组和液压马达等,其他 不影响文中研究的附属阀件未在图中表述。 安全 / 阀 组 人液 压 马 达 卜 卜 - 一 1 ] . L _ J 控 制 阀 、 A I B . . 图 1 系统原理图 实际工作中发现,该系统在突然制动时,容易产 。 [ h 1-- A 30 ⋯ 现 在 负 载 持 续 抖 动 , } .J厂 ’、 2 B 腔 压 力 影 响 操 作 。 为 了 研 究 要 20}/ I l 址 . 针对性 的改进措施, 一 I I f \ \ 测试 了某 次 出现 振 荡 o 百; _ _ 的压力 ,如 图 2所示。 两腔实测压力 收稿 日期 2 0 1 2 0 72 5 作者简介肖清 1 9 7 9 一 ,男,博士,高级工程师,研究方向为船舶装置。E~m a i l x q z j u 9 8 1 6 3 . c o n。 第 1 5期 肖清 回转缓冲阀在大惯性负载系统中的应用研究 6 9 马达 A、B腔的压力 ,制动发生 在 t 0 . 1 S 时 。根据 测试数据分析 ,当制动发生时,由于负载惯性大,液 压马达继续转动并逐渐减速,B腔压力在安全阀组的 保护下上升至安全压力,而 A腔压力由于控制阀的 关闭而回落;当液压马达转速降为零时,由于 B腔 压力高于 A腔 ,液压马达开始反转 图中约 t 1 S 时 ,A腔压力开始升高 ,B腔压力回落,如此往复 , 多次振荡直到两腔压差不足以驱动负载转动时,振荡 结束。 2 采用回转缓冲阀的仿真研究 2 . 1 改进方案及仿真建模 根据制动时的实测数据分析,突然制动时所产生 的振荡是不可避免的,但可采取措施降低振荡次数和 持续时间,从而减弱振荡造成的影响。 为此,设计了在液压马达两腔并联回转缓冲阀的 改进方案,并使用 A M E S i m仿真平台进行了建模仿真。 A M E S i m是 I MA G I N E公 司于 1 9 9 5年 推 出 的高级 工程系统仿真环境软件平台,为流体动力 、机械和控 制系统等提供了完善、优越的仿真环境 ,可广泛用 于液压系统的仿真 。根据该系统的改进方案,在 A ME S i m环境下建立了其仿真模型,如图3 a 所示。 a 仿 真模 型 A B b 封装前模型 图 3 采用回转缓冲阀的仿真模型 图3 a 所 示仿真模型 中,控制 阀、安全阀、 负载分别选择了仿真库中对应的元件 ,并按实际值设 置参数 ;液压马达的模型中考虑了其内、外泄漏 ;回 转缓冲阀采用了模型封装的形式,其封装前的模型如 图3 b 所示,根据其结构原理构建。 2 . 2仿真参数 上述仿真模型中,主要元件的参数分别如表 1 所 示 。 表 1 仿真参数 负载惯量/ k g m 安全阀组设定压力/ MP a 控制阀 排i t / mL- r 液压马达 内泄漏系数 外泄漏系数 1 0 0 3 4 2 00 1 5 l 8O 0 . 0 l 0 . 0 1 5 此外,仿真时采用变步长仿真,误差 11 0 一, 仿真时间为 3 S 。 2 . 3仿真结果 在上述仿真条件下 ,为便于对比,以试验时的控 制信号为输入,对上述模型进行了仿真,制动时间仍 控制发生在 t 0 . 1 S 。 仿真结果中,制动时液压马达两腔的压力如图4 所示 ,对应的回转缓冲阀的开启情况如图5 所示。 O. 8 目 0 . 6 吕 莲 .z 0 . 5 1 1 . 5 2 2 . 5 3 时 间, s 图4 制动时液压马 图5 回转缓冲阀开 达两腔压力 启面积曲线 由图4可见制动后,与没有采用 回转缓冲阀的 系统试验一样 ,由于负载惯性大,液压马达继续转动 并逐渐减速 ,B腔压力在安全阀组的保护下上升至安 全压力 ,而 A腔压力 由于控制阀的关闭而回落。当 液压马达转速降为零时,由于 B腔压力高于 A腔, 液压马达开始反转后 图中约 t 1 . 1 S 时 ,由于回 转缓冲阀的开启 图 5所示的第一次开启 ,两腔压 力趋于平衡 ,与图 2 相 比,反转后两腔 的压差 大幅减 小。在回转缓冲阀第二 次开启 约 t 1 . 6 S 时进 行能量平衡后 ,两腔压力基本一致 ,液压马达不再反 转,振荡结束。 与图2 所示的试验结果相 比,采用回转缓冲阀后 的仿真结果表明突然制动时所产生的振荡次数及振 荡持续时间都大为降低 ,从而减弱了振荡造成的影 7 0 机床与液压 第 4 1卷 响,可见 回转缓 冲阀在抑制制动振荡时效果显著。 为此,根据仿真结果对系统进行了改进。 3 采用回转缓冲阀的试验研究 改进后 的系统 原理与 图 3 a 一 致 ,仅在 液压 马达两腔并联了回转缓冲阀。为验证系统改进后的实 际效果,在与原系统相同的试验工况下 ,进行了试验 研究 。 图6所示为系统改进后突然制动时液压马达两腔 的实测压力 ,与图2所示的原系统试验结果相 比振 荡次数和持续时间都显著降低,执行机构无明显的抖 动,表明采用回转缓冲阀的改进措施效果良好。 此外,对比图4和图6所示的仿真、试验结果, 可见仿真时的振荡和振荡持续时间与试验结果基本一 致,表明仿真结果较为准确,但在液压马达反转后, A、B两腔的压力幅值与试验结果有一定的差异,试 验模型的精度还应进一步提高。 图6 改进后制动时液压马达两腔实测压力 4结论 1 为抑制液压马达驱动的大惯性负载系统突 然制动时产生的振荡,提出了采用回转缓冲阀的改进 方案 。 2 利用 A M E S i m对改进后 的方案进行了建模 仿真 ,仿真结果表明回转缓冲阀的效果显著,系统改 进后制动时的振荡次数及持续时间都大为降低。 3 根据仿真结果对系统进行了改进并开展 了 试验研究 ,试验结果与仿真结果基本一致,实测数据 表明了回转缓冲阀抑制大惯性负载制动振荡的良好 效果 。 参考文献 【 I 】 顾临怡, 王庆丰, 路甬祥. 液压驱动的大惯性负载加减速 特性研究[ J ] . 机械工程学报, 2 0 0 2 , 3 8 1 0 4 6 4 9 . 【 2 】 王庆丰, 魏建华, 吴根茂, 等. 工程机械液压控制技术的 研究进展与展望[ J ] . 机械工程学报, 2 0 0 3 , 3 9 1 2 5 1 5 5. 【 3 】黄宗益, 范基, 叶伟. 挖掘机 回转液压操纵 回路 一 [ J ] . 建筑机械化, 2 0 0 4 , 2 5 1 5 55 7 . 【 4 】 潘尚峰, 邓鹏. 基于 E A S Y 5的防反转阀的动力学建模与 仿真[ J ] . 机床与液压, 2 0 1 1 , 3 9 3 2 52 8 . 【 5 】 付永领 , 祁晓野. 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