采煤机主要故障分析.pdf
2 0 0 9 年 第3 期 瞧晨 舛l救 5 3 采煤机 主要故障分析 赵新华 , 姜涛 , 王俊平 枣矿集 团柴里煤矿综采二 区, 山东 滕 州2 7 / 0 0 0 摘要该文介绍了采煤机使用中存在的主要故障. 以及容易发生故障的主要部位和故障的快速判断方法和检修方法, 从而为保障煤机的正 常使用 以及 快速检修提供 了有力保 障。 关键词 采煤机 电控 系统 液压 系统 故障处理方法 中图分类号 T D 4 2 1 . 6 1 文献标识码C 柴 里煤 矿综 放 工作 面使 用 M G 1 6 0 2 0 0 / 3 7 5 4 7 5 一 w型系列采煤机, 通过对近年来使用情况总结分析, 介绍采煤机的常见故障与处理有关事项。 1 采煤机不牵 引 当电机启动、 牵引手把离开零位后 , 集中显示屏上 必须有电动机功率失载黄灯显示, 松闸绿灯显示, 安全 火花电源的正常绿灯显示和非安全火花 电源正 常绿灯 显示。若这四个显示不正常, 则故障一定发生在电气 方面。若显示正常, 则故障一定发生在液压系统 , 可以 按照出现故障时系统背压下降和不下降两种情况, 大 致确定故 障所在 范围。 1 . 1 系统背压不下 降 1 . 1 . 1 功控 电磁 阀故 障 故障原因 电磁铁接线错误或接点接触不良; ⋯ P’ 、 “ O ” 口安装颠倒, 使阀在电机启动后不能处于欠载位 置 , 控制油不能进入回零油缸使之解锁。 处理方法 如果电线接触良好, 可将电磁阀转 1 8 0 。 安装。 1 . 1 . 2 功控电磁阀前阻尼管 螺旋 堵塞 故障原因 细直径的螺旋阻尼管 R . 被脏物堵塞 , 致使油路不通, 回零油缸不能解锁, 主油泵在零位, 没 *收稿日期 2 0 0 9 一o 4 2 8 作者简介 赵新华 1 9 7 5一 , 男 , 大学专 科 , 助理 工程师 , 现任枣 庄 矿业集团柴里煤矿综采二区机电区长。 有压力 油供应 油马达。 处理方法 拆下螺旋阻尼管 R I 清洗。 1 . 1 . 3 制动电磁阂故障 二位三通 故障原因 电磁铁接线接触不良, 电机启动后不动 作, 使控制不能经制动器电磁阀去松开制动器和打开 失压控制阀, 致使回零和打开失压控制阀, 使回零油缸 不能解锁 , 机器无法牵 引。 处理方法 一般可从制动器处检查进油管是否有 油, 如无油, 电磁铁将不动作。 1 . 1 . 4 其他故障 故障原 因 如行程开关损坏, 手把离开零位不动 作, 使制动电磁阀没有电讯号, 阀不动作。 处理方法 更换 行程 开关 。 1 . 2 系统背压下 降 1 . 2 . 1 辅助泵损坏 故障原因 泵漏损过大, 当背压低于 I . 5 M P a 时, 失 压控制 阀起保护 , 回零油 缸不解 锁 , 主油泵 在零 位 , 使 采煤机不能牵引。 处理方法 更换辅助泵 应确定 是泵的问题 。 1 . 2 . 2 主油泵与油马达严 重漏损 故障原因 泵或马达配油副损伤, 泄漏量大于辅助 泵的补油量时 , 系统背压降低, 出现不牵引。 处理方法 更换 。 1 . 2 . 3 其他故 障 故障原因 卡套管脱落或漏损 、 低压溢流阀 背压 大大减少 , 传力效果也有所改善。见图 5 。图 2 、 图 3 所示的对接焊缝如果要求焊透, 那么焊缝的传力性质 就变了。它是一种等强度焊缝, 只要焊条是按等强度 选用的, 这种接头无需计算 , 只是为了改善力流传递, 要求在翼缘板侧加一焊脚 K, 这就构成了组合焊缝 , 由 于所加的焊脚不参与受力计算 , 所 以对组合焊缝的焊 脚 K要求不大。 T型接头、 十字接头、 角接接头等要求焊透的对接 和角接组合焊缝 , 其焊脚尺寸应按 选取。 学 3 结语 c 图 5 组合焊缝 综上所述 , 角焊缝焊脚 K的选取就是 K t , K.- O . 7 t , 要求焊透的组合焊缝 K的选取分别是 Kt / 4 且≤1 0 n T n o 参撼爰 舛技 2 0 0 9 年 第3 期 阀 弹簧疲 劳损坏或调节螺钉松动 , 造成不牵引 。 处理方法 修复或更换。 2 采煤机 单向牵引 2 . 1 调速机构伺服阀上回油阻尼孔 R 1 堵塞 故障原因 伺服阀上有两个阻尼孔 e m. 0 8 ra m , 其 中有一只堵塞, 使推动油缸有一个方向在调速时不能 回油 , 因而导致单 向牵引 较少 出现 。 处理方法 将伺服阀上小长盖拆去, 用细丝捅去阻 尼孔 中脏物 即可 。 2 . 2 调速机构中的回零油缸故障 故障原因 回零油缸四只固定螺钉松动或调整不 好, 调速套中的弹簧拉不动回零油缸中的活塞组件和 杠杆机构 活塞产生蹩卡 , 出现单向牵引 , 此时系统背 压不下降 。 - 处理方法 将 固定螺钉松开, 操作手把来 回拉动 , 直至手感无卡滞现象 , 然后均匀紧定固定螺钉。 2 . 3 主 油管破裂 漏损 故障原 因 主油管 中有一根漏损破裂 时 , 如这根管 子恰好为回油管 漏损时背压还大于 1 . 5 M P a 也会产 生单 向牵引 。 处理方法 更换油管 。 2 . 4 主油泵配油平面一侧拉毛 故障原因 拉毛一侧建立不起高压 , 也会产生单向 牵引 , 原因与上条相 同。 处理方法 更换主油泵。一般在先检查油马达外 漏损与主油 管 , 确信 没有 损坏后 , 才换 主油泵 切 不 可 随意更换 。 2 . 5 梭 形阀蹩卡 故 障原 因 阀芯被脏物 卡住 , 只能一个方 向动作 也 会造成单向牵引。 处理方 法 ; 清洗梭形 阀。 3 采煤机牵 引速度 降低 手把在正常牵引速度位置时, 牵引速度明显降低 , 空载时牵引速度正常。 3 . 1 正反两个方向牵引速度均下降 1 主油泵和油马达容积效率降低, 内外漏损增 加 。 故障原因 空载时牵引速度下降不明显, 负载增加 时牵引速度随负载增加而下降 此时背压有所下降 , 油温上升。打开液压传动部上盖后 , 可见油泵外漏严 重, 或从油马达漏损 口处漏损严重, 油流成粗线状。 处理方法 更换泵或马达。 2 高压安全阀失调。 故障原因 空载时牵引速度正常, 达到一定压力 后, 牵引速度突然下降, 甚至到零 , 一般均为调节弹簧 疲劳变形 , 使整定压力降低所致, 此时背压不降。 处理方法 更换弹簧, 并调整至整定压力值。 3 梭形阀后的高压管路严重漏油或高压表管子 脱落。 故障原因 导致压力油分流, 使进人马达的流量减 小, 牵引速度下降 , 严重时, 背压下降。 处理方法 更换或修复。 3 . 2 一个方 向牵 引速 度下降 I 主油路一侧有严重漏油环节存在 故障原因 漏油环节在高压一侧时 , 牵引速度降低 较大, 当漏油处接近辅助泵时, 将会产生低压保护的工 况, 停止牵引; 如果漏油环节在低压侧, 并且外漏较少 时 , 尚可牵 弓 I 。 处理方法 调整或修复。 2 补油单向阀故障。 故障原因 单向阀密封面不严, 或阀芯被脏物卡 住, 会造成主油路一侧高低压窜油, 因此速度下降 背 压不降 , 如改变牵引方向后, 这只单向阀成为补油阀, 机器可以正常牵引。 处理方法 更换或清洗 。 . 4液压 系统故 障寻找方法 4 . 1 故 障寻 -3 - 法 1 根据压力表指示的压力分析故障。 2 根据采煤机牵引情况 不牵引、 单向牵引、 牵引 速度降低等三种情况, 并结合背压下降情况来进行故 障分析。 3 综合分析法。 根据压力表显示压力情况 , 牵 引情 况 以及声音 、 温 度等外观能见到的现象 , 综合进行分析 。 4 . 2 举例 牵引速度 随压力 升 高 牵 引 阻力增 加 而显 著下 降 , 故障涉及的可能性有 1 主油泵和油马达漏损 ; 2 高压溢流阀失调; 3 梭形阀后的管路漏损或脱落 ; 4 主油路有严重 的漏油环节 ; 5 补油单向阀密封不好。 如果背压表不降则排除 2 , 在井下让采煤机正反向 牵引, 若压力升高后有个方向牵引速度下降显著, 则故 障 定在 4 、 5 两种上, 但要确切找到故障部位, 还应观 察背压表的压力, 故障 4 时背压要下降, 故障 5 背压不 降, 最后剩下 1 与 3 两种可能, 如果还从牵引速度与背 压来分析就比较困难, 首先应先检查油马达的漏损口是 否漏损过大, 然后才打盖。如见主油泵漏损增大就能判 别出油泵损坏。井下试验判别故障时, 一般除了空载牵 引外, 可采用将截割离合器脱开, 使滚筒顶在煤壁上, 慢 速牵引, 增加牵引负荷的加载办法。