深井煤仓注浆堵水技术.pdf
深井煤仓注浆堵水技术 王元龙,贾维勇 (新汶矿业集团公司 孙村煤矿,山东 新汶 271233) [摘要]介绍了在深部矿井受采动影响的情况下治理煤仓漏水的经验,为类似工程提供参考。 [关键词]深井煤仓;注浆;堵水 [中图分类号]TD743[文献标识码]B [文章编号]1006-6225(2002)03-0060-02 Technology of grouting to block against water in coal storehouse of deep well [收稿日期]2002 - 04 - 02 [作者简介]王元龙(1964 - ) ,男,安徽和县人,1989 年毕业于淮南矿业学院,一直从事煤矿生产技术工作,先后发表论文 5 篇。 1煤仓概况 孙村煤矿现主采水平为第 5 水平即 - 800m 水 平,该水平有主、副两个煤仓,主煤仓担负全矿井 的回采煤的中转,副煤仓则担负掘进半煤岩的中 转,所要治理漏水的煤仓为 - 800 水平主煤仓,该 煤仓上口位于 - 800 水平大巷内,采用 3t 底卸式矿 车运输,下出口和大倾角主暗斜井连结,采用大倾 角胶带运输。煤仓所处的层位为上出口及硐室在十 一层煤与九层煤之间砂岩内,下出口位于十一层煤 直接底板粉砂岩内,在十一层煤顶板与九层煤之间 的岩层均不含水。 煤仓为垂直式,上口标高 - 802.5m,下口标高 - 837.5m,垂高 35m,直径 7m,仓壁结构为二次 锚网喷支护,锚杆采用φ20 2000mm 全螺纹钢等 强树脂锚杆,树脂药卷加长锚固,挂两次压花经纬 网,上下煤仓缩口均采用钢筋混凝土浇注,煤仓于 1992 年 7 月投入使用。 2煤仓漏水原因分析 由于本矿开采深度已达千米以上,深部矿压的 影响给巷道和水平硐室造成不同程度的破坏。为了 给 - 800m 水平井底车场卸压,减轻深部矿压的影 响,2000 年与山东科技大学合作对 - 800m井底车 场上覆 4 层煤实施了跨采。在跨采过程中和跨采后 稳定阶段,由于受采动影响,整个井底车场和硐室 出现了不同程度的变形破坏,虽然对巷道进行了锚 索加固,巷道还是出现喷体爆皮、开裂脱落、巷道 底板鼓起等现象,但对整个煤仓体并未造成太大的 影响。由于煤仓上口处于砂岩内,且砂岩具有一定 的透水性(该砂岩不含水) ,水通过巷道底板鼓起 所产生的裂隙涌入,造成煤仓沿上出口巷道方向两 侧漏水,而煤仓另两侧均无漏水现象,且煤仓疏水 巷内 水 沟 无 水。在 治 理 漏 水 前 煤 仓 涌 水 量 达 2.5m3/h,由于该煤仓直接与大倾角胶带联结,造 成煤炭上拉困难,并多次造成煤仓跑水炭现象,给 安全生产带来严重影响,已到了必须治理的程度。 3煤仓漏水治理方案 - 800m 水平煤仓最初是通过疏水巷水沟进行 疏水,但由于跨采巷道底鼓造成煤仓漏水,为了不 影响生产,采取了一系列治理漏水的措施。 第 1 次是对巷道进行卧底重新打砌水沟,但由 于巷道底鼓裂隙较深,通常的巷道卧底深度 0.5 ~ 0.8m,根本达不到裂隙发育的深度。在没有解决 问题的情况下,第 2 次是在煤仓上出口巷道内距煤 仓 50m 处将水沟截住,并安装水泵和排水管路进 行排水,所采用的疏堵办法均没有达到治理煤仓漏 水的目的。第 3 次是考虑在煤仓上出口巷道两端挖 深沟,然后再用混凝土浇注,不仅工程量大,而且 必须停产进行。同时也考虑在仓内注浆方案,但势 必造成矿井停产,并且由于采用底卸式矿车运输, 为防止矿车卸载时煤炭对仓壁的破坏,煤仓卸载两 侧均用 24kg/m 的钢轨铺设而成的,仓内注浆不可 能实现。 为了保证在治理煤仓漏水的过程中既不影响正 常生产,又能达到治理煤仓漏水的目的,最后决定 采用在煤仓两端打钻孔注浆进行堵水。 4注浆材料 注浆堵水通常都是采用单液注浆,如水泥浆, 高水材料或化学浆。水泥浆价格便宜、结实抗压强 度高,操作工艺简单、方便,但浆液凝固时间长、 渗透性差,不宜用作动水注浆堵水;高水材料虽然 具有渗透性好,成本低的优点,但凝固时间长,抗 压强度低;化学浆液具有良好的渗透性,凝胶时间 可控制,力学性能突出,但浆液配制工艺较复杂, 价格较高且污染环境。 经过认真分析并结合孙村矿千米副立井采用水 泥-水玻璃浆进行注浆堵水成功的经验,决定采用 水泥-水玻璃双液浆注浆堵水。水泥-水玻璃双液浆 具有渗透性好,凝固时间短,成本低,操作方便等 优点。 5注浆技术及工艺 5.1注浆技术 在确定了以注浆治理煤仓漏水方案后,首先确 定注浆的安全技术措施。为了不影响矿井的正常生 产,利用矿井停产检修时间进行煤仓注浆的前期准 备工作,即在煤仓上出口两侧距煤仓 8m 处挖 0.8m 0.8m 浅沟到硬底板,然后在不影响生产的情况 下在浅沟内用风钻打眼,钎子长度 2m,钻孔间距 为 0.8m,钻孔直径 32mm,钻孔深度以穿透导水裂 隙带为宜,然后下特制的φ30mm 的注浆管,注浆 管是在φ30 2000mm 铁管子的基础上并进行了特 殊加工而成。 在钻孔打好后,将注浆管用风钻配合冲击锤顶 入钻孔内,并用水泥固定好注浆管,最后采用注水 泥-水玻璃双液浆进行注浆堵水,从而达到治理煤 仓漏水的目的,设计方案如图 1。 5.2注浆工艺 在下好注浆管后,必须先对注浆孔用清水冲 刷,而后就可以进行注浆。水泥-水玻璃双液浆的 配比是决定治理漏水效果的最关键的一道工序,即 要保证浆液在岩石裂隙内的渗透性,也要保证在所 渗透的范围内迅整凝固,为此结合孙村矿副立井治 理井壁淋水的经验,认为按重量水泥 水 水玻璃的配 比为0.7 1 0.01 效果最理想。 为保证水泥-水玻璃双液浆达到半径 1.5m 的渗 透范围,采用风压达 5MPa 的高压风泵注浆,为使 双液浆不至于在配比容器内沉淀和注浆过程中浆液 的均匀性,使用了特制的搅拌器不停地搅拌,在整 个注浆过程中对注浆泵上的压力表进行观测,当表 压达到 4MPa 时,立即停止注浆,完成了整个注浆 过程。 图 1 - 800m 井底煤仓注浆堵水设计方案 6注浆效果 在- 800m 煤仓治理漏水的过程中,在煤仓顺 巷道方向两端共打注浆孔 14 个,其中煤仓每端位 于巷道中间位置各有 3 个钻孔在孔深达到 1.2m 时 见裂隙水,其它 4 个孔孔深达到 2m 也未见水,在 上硐室巷道两侧打钻孔 10 个,孔深均达 2m 未见 水,说明在巷道中间位置巷道底板裂隙发育,而巷 道两侧裂隙不发育。在全部钻孔注浆过程中,共消 耗水泥 8000kg、水玻璃 115kg,主要消耗在见水的 钻孔中,而其它钻孔的消耗量很少。在煤仓注浆结 束 3d 后对煤仓的漏水情况进行观测,涌水量由原 来的 2.5m3/h 减少到 0.3m3/h,完全达到彻底治理 煤仓漏水的目的。 7结语 在深部矿井的生产中,随开采深度和强度的增 加,矿山压力的加大,巷道变形也在不断加剧,从 而造成巷道底板鼓起,各种涌水以潜水的形式出 现,造成煤仓漏水也以潜水的形式出现,因而只进 行巷道表面工程治理根本达不到治水的目的,而采 取注浆的形式进行治理煤仓漏水,不仅是一条有效 的途径,而且起到加固巷道底板作用,提高巷道底 板的抗压强度,为新汶矿区深部矿井治理煤仓漏水 提供了有益的经验。 [责任编辑邹正立]