变压器冷却器的风冷改造.pdf
4 8 水 电站机电技术 2 0 0 4年第 5期 变压器冷却器的风冷改造 杨德富 李建 国 潘家 口水力发电厂,河北 迁西 0 6 4 3 0 9 摘 要 结合潘家 口水电厂, 介绍变压器强油循环水冷却器风冷改造 的可行性和必要性。 关键 词 变压器 ; 冷却器 ; 水冷 ; 风 冷 ; 改造 中图分 类号 - TM4 1 1 文献 标识 码 B 文 章编 号 1 6 7 2 --5 3 8 7 2 0 0 4 O 5 0 0 4 8 --0 2 作为输变电重大设备之一的电力变压器, 在其 运行过程中, 由于铁芯、 线圈等元件的热损耗 , 将在 变压器内部不断地产生很多热量。为使这些热量从 变压器 内部及 时有 效地 散发 出来 , 对 大型 变压器 来 讲 , 一般都配装强油循环的冷却器, 对变压器油进行 循环冷却 , 以保证变压器在一定温度下的安全运行 , 因此 , 冷却器是变压器重要的辅助设备之一。 引起 变压器运行温度 变化 的原 因主要有变压器 的损耗和环境温度。变压器损耗包括变压器的空载 损耗和负载损耗, 其空载损耗在变压器投运后就一 直存在 , 负载损耗则随变压器所带负荷的大小而改 变。负载越大, 则损耗越多, 变压器的温升就越大; 负载变化越 大 , 变压器 的温 度变化 就越 大 。大 型 电 力变压器运行中所带负荷随时都在发生变化 , 尤其 是水力发电厂调峰机 组 的升 压 变压器 , 每 日所 带负 荷在一定范围内多次调整 , 使变压器损耗也随之发 生变化 , 从而造成变压器油温的变化; 另外 , 环境气 温的波动 , 也会 引起 变压器 油温 的变化 。如果 变压 器油温经常和大幅度变化 , 对变压器的安全经济运 行和使用寿命将产生较大的影响。 1 变压器强油循环水冷却器风冷改造的可 行性和必要性 早期的大型变压器一般配备若干台强油循环水 冷却器, 一般有“ 工作” 、 “ 辅助” 、 “ 备用” 工作状态。 工作状态的冷却器长期运行 , 运行人员通过调整水 压和油流来控制和调整电力变压器冷却装置的输出 功率尽可能与变压器的总损耗相等 , 进而稳定变压 器 的温度 ; 当变 压 器负 荷 电流 大 于 7 O I e或 上 层 油温高于某一定值时辅助泵 自动投入运行, 如果运 行中的油泵出现油流异常则备用油泵启动。 上世纪 9 O年代初 , 国 内强油循环 风冷却技 术 日 臻成熟, 冷却器采用钢铝复合冷却管, 以钢管为基 础 , 在钢 管上经复合轧制 出铝翘片 , 并且基 管采用 了 带有内肋的异型钢管, 这种 内肋管提高了冷却器油 侧的传热面积 , 传热效率高, 辅机损耗小, 防腐性能 高, 外形整洁美观, 低噪声。冷却器油密封处多采用 焊接结构 , 冷却器的渗漏点大为减少。 2 潘家 口水 电厂主变压器冷却系统改造 潘 家 口水 电厂 1号 主变 压 器 型 号 为 S S P 3 1 8 0 0 0 0 / 2 2 0 , 空载损耗 1 8 o k W, 短路损耗 5 4 9 k W, 总 损耗 7 2 9 k W。原冷却方式为强迫油循环水冷却, 装 有 Y S B 一3 0 0型水冷却器 4台, 单台冷却器额定油 流量 8 0 m。 / h ; 额定水 流量 3 0 m。 / h , 主 变潜油泵 电 动机功率 1 3 k W, 已运行二十余年。 虽然该冷却系统冷却效果尚可, 但也存在着许 多问题 和不足 , 主要表现在 1 运行过程 中油压必须 大于水 压 0 . 0 8 MP a以 上, 水压调整难度大且不稳定 , 若冷却器内管路渗油 或破 裂将造成 主变进水的恶性事故 。 2 潜油泵 的运 行 工况 复杂 , 环 节众 多 , 特别是 差压继电器、 油流继电器等 自动化元件性能差, 误 动、 拒动频繁 , 故障率高, 严重影响冷却系统运行的 可靠 性 。 3 冷却器油路接头多, 渗漏严重, 油渍遍地, 虽 经多次查找漏点、 堵漏、 防渗, 仍不能够解决这一严 重影响安全文 明生产 的老大难 问题 。 4 油泵品质差, 时有研瓦现象, 如果金属屑进 入主变后将严重影 响 主变油 质 , 威胁 主 变的安 全运 收 稿 日期 2 0 0 4 0 9 0 3 作 者简介 杨德 富 1 9 5 7 一 , 男 , 潘 家 口水 力发 电厂厂 长 , 高级 工程 师, 从事水电厂生产技术管理工作 。 维普资讯 2 0 0 4年第 5期 水 电站 机 电技术 4 9 行 。 5 运行成本高, Y S B一3 0 0冷却器每台油泵电 机功率为 1 3 k W, 平时两台运 行, 则 功率为 2 6 k W。 另外 , 冬季冷却器室需加装众多的电热取暖设备 , 耗 电多且维护量大; 同时水冷方式还要消耗一定的水 资源。 鉴于上述原因, 我们决定对主变冷却器进行风 冷改造 。 本改造项 目选用 Y F 1 2 0 0型冷却器 6台, 单 台冷却器油流量为 8 0 m。 / h , 采用集 中冷却 方式。 每台风冷却器包括 一台潜油泵、 两台风扇、 一台油 流继 电器 、 两只蝶 阀及一个散热器 , 油泵 电动机功率 3 k w, 两台风机电动机各 1 . 1 k w。全部冷却器安装 在主变高压侧位置。 新冷却器投运后, 其各种优点充分显现 1 风冷却器密封性能好。该种冷却器只有进 出油两个密封口 法兰橡胶垫密封 , 其他部分均采 用焊接密封连接, 可能的渗漏环节降到最少。 2 现场环境极大改善, 整个系统控制简化。 3 运行安全可靠 , 冷却效果 良好, 彻底消除了 油混水的事故隐患。 4 风冷却器运行维护简便 , 运行维护量小, 无 需保温防冻措施。运行过程中无需特殊监护 , 其油 泵、 风机一般 5年以上检修一次。 5 风冷却器运行成本低。 每台风冷却器所配油泵、 风机的电机总功率仅 为 5 . 2 k w。原冷却器常年有两台运行在工作状态, 耗费电能 1 3 X 2 4 X 3 6 5 X 2 2 2 7 7 6 0 k w h即 2 2 . 7 7 6 万 k w h , 机组负荷或主变温度达到设定值 时, 辅助泵运行, 还要耗费一定的电力。而新冷却器 也基本是 常年两 台运行 , 高温 季节适 当增加 运转 油 泵或风扇 , 这里按三台冷却器计算 , 5 . 2 2 4 X 3 6 5 3 1 3 6 6 5 6 k W h即 1 3 . 6 6 6万 k W h , 2 2 . 7 7 6 1 3 . 6 6 6 9 万 k W h 。另外 , 水冷却器每年耗费水 资源 3 0 X 2 43 6 5 X 2 5 2 5 6 0 0 m。 , 即约 5 0万 m。 ,按机组的设计耗水率为 6 m。 / k W h计, 这又是 5 2 5 6 0 6 8 7 6 0 k W h l 同时考虑到原水冷却器也 有辅助泵运行和冬季取暖的情况, 所以每年节电 1 0 万 k W h以上 。 但运行过程中也暴露出一些问题 1 原设计的每台冷却器油泵和两台风扇的投 入和退 出是 同步 的 , 这 就不 可避 免地 要 出现增 加一 台温度偏低 , 减少一台主变温度又偏高的现象。 2 冷却器的控制回路基本重复了以前的设计 , 没有结合机组的计算机监控系统实现智能化控制, 自动化程度还显偏低。 针对上述缺陷, 我们对电气回路进行了改进, 即 在 6台冷却器的 1 2台风扇前各加装一支空气开关, 进而实现油泵和风扇的任意组态运行, 可以通过投 切任何一台油泵或风扇来调整变压器的运行温度。 得益于我们成功利用 GE一9 0 3 0 P L C对机组 辅助设备进行控制的成功经验 , 我们计划利用 P L C 对主变冷却器进行控制。 将变压器常规风冷控制回路的控制接线和各油 泵 、 风扇 的状态 接点以及变压器上层油温 、 变压器环 境温度、 变压器负荷 电流、 电源 电压等模拟量接入 P L C, 由可编程序控制器对运行中的油泵和风扇进 行控制, 以达到调节冷却功率的目的。 公 伯 峡 首 台机 组 发 电 中 国水 电装 机 突 破 一 亿 千 瓦 西电 东送 北部 通道 骨干 电源点之一 的公伯峡 水 电站首 台 3 0万 千瓦机 组 日前投 产发 电。中国 电力 企业联合会宣布, 至此, 我国水电装机突破 1 亿千瓦, 居世界第一位。 公伯峡水电站是国家西部大开发西电东送北部通道的重点工程, 也是黄河上游龙羊峡至青铜峡河 段梯级规 划 中的第 4座百万千 瓦以上 的大型水 电站 。 公伯峡 电站 于 2 0 0 1年 8月 8日正式开工 , 2 0 0 2年 3月 1 8 日实现截 流 , 2 0 0 4年 3月 9日一 号发 电 机 组完成 定子 吊装 , 工程计 划于 2 0 0 6年竣 工。公伯峡 电站建成后 , 总装机容量达 1 5 0万千瓦 , 年平均发 电量为 5 1 . 4亿 千瓦时 , 电站水库 总库容 6 . 2亿 立方 米, 为 日调 节水库 。一 号机 组装机容 量 3 0万千 瓦, 并 网发 电后 , 每 天可向西北 电网输 出电能 7 2 0万千瓦时。 公伯峡水电站采用了H9 0 0 0 V3 . 0系列计算机监控系统, 实现 了与首台机组发 电同步投运, 并实现 了与西北 电网调度 E MS系统和 青海省调 自动化 系统的通讯 。尤其 实现 了黄 河上游梯调 H9 0 0 0 C AS 自 动化 系统对公伯峡 的“ 四遥” 功能 , 创 国 内大型水 电机组远方 实时控制 与机 组发 电同步投运之先 河。 王德宽 维普资讯