沿突出煤层大巷掘进安全技术.pdf
S e r i a l No . 4 3 2 J u n e . 2 0 0 5 矿业快报 EXP RES S I NF ORMATI ON OF MI NI NG I NDUS TRY 总 第4 3 2 期 2 0 0 5 年 6月第6期 新产品 新技术 沿突出煤层大巷掘进安全技术 刘 军h 彭担任 中国矿业大学; 。 河南神火煤电公司葛店矿 摘要 根据大巷所处地层的瓦斯地质状况, 制定 了施工设计方案 , 重点 阐述 了瓦斯抽排技术、 顶板管理技术及操作规程, 并根据实际情况及时补充有效措施, 取得 了良好效果。 关键词 突出煤层; 大巷; 瓦斯地质; 顶板管理 中图分类号 T D3 2 7 . 2 文献标识码 B 文章编号 1 0 0 9 5 6 8 3 2 0 0 5 0 6 0 0 5 0 0 2 1 某矿西大巷基本情况 某煤矿西大巷是矿井的主要运输巷道, 设计布 置在一5 5 0 m水平7 z 煤层的底板内, 与7 煤层距离为 0 ~5 m, 部分区段进人7 煤层。以前在一5 5 0 m中央 运输石门, 实测得 7 煤层瓦斯压力为3 . 5 MP a , 经计 算7 煤层瓦斯含量为1 0 . 7 m。 / t ; 在 7 1 2 机巷实测, 7 及 7 煤层的透气性系数为0 . 0 4 8 6 m / MP a d , 钻孔流量衰减系数为0 . 0 5 1 2 / d , 属于抽放困难煤层。 根据 7 z 煤层突出危险性综合指标测定结果, 其 煤层瓦斯压力大于瓦斯突出临界值0 . 7 4 MP a , 综合 指标D值及K值大于临界指标。此外, 以前在7 煤 层及其底板中施工时曾多次发生瓦斯动力现象, 如 煤与瓦斯突出、 压出, 巷道底鼓、 裂缝 , 顶钻喷孔等。 所以7 煤层具有煤与瓦斯突出危险。 2 0 0 4 0 1 月, 根据原地质报告完成“ 西大巷瓦斯 灾害综合防治方案” , 提出了煤层顺层巷道倾斜钻孔 预抽瓦斯防突技术方案。 但作业中, 在工作面前方约 1 . 5 m处发现落差2 . O m的逆断层 , 使7 及 7 。 煤层断 开, 导致西大巷将提前揭露煤层, 并处于半煤岩掘进 状况。因此, 无法完成煤层顺层巷道连接的施工, 必 须对原设计方案进行修改。 2 ’西大巷施工设计方案 由于断层的出现致使西大巷预想剖面发生改 变, 由主要在 7 煤层底板掘进改变为半煤岩巷掘 进, 且在很长的距离内巷道顶部处于煤体中。所以, 在掘进过程中, 要消除煤与瓦斯压出和冒顶的危险。 2 . 1 消除煤与瓦斯突出技术 根据国内外煤巷掘进防突技术发展趋势, 并考 刘军 1 9 6 9 一 , 男, 工程师, 矿长, 工程硬士, 长期从事采矿安 全技术与管理工作, 4 5 6 2 2 3 河南省永城。 5 0 虑该矿目前技术和装备水平, 制定了巷帮边掘边抽 与掘进头前方短钻孔排放相结合的方案。见图1 。 圈1 西大巷防治煤与瓦斯突出技术方案垂直剖面圈 在掘进过程中, 每隔4 0 m分别在巷道两帮布置 一 个长度3 m、 宽度3 m的钻场; 在每个钻场内距巷底 1 。 2 m, 施工4 个直径9 4 ra m的扇形瓦斯抽放钻孔, 钻 孔长度 5 0 m, 钻孔向巷帮外侧偏离角度0 ~2 . 5 。 。 巷 道每掘进 4 0 m开始施工下一茬钻孔, 即钻孔超前距 离为 l O m。边掘边抽可借助于超前钻孔卸压和抽采 瓦斯, 以便降低直至消除瓦斯突出的弹性潜能; 利用 巷道掘进形成的松动圈, 提高煤体的透气性, 抽放瓦 斯, 切断巷道两侧煤体瓦斯涌出的通道, 在巷道两侧 分别形成宽度4 ~5 m 的动力卸压保护带。 掘进头短钻孔排放措施是在掘进工作面前方、 平行于巷道方向均匀施工 1 8 个直径 9 4 m m、 长度 1 2 m的瓦斯排放钻孔, 钻孔排放半径约为0 . 3 5 m。 经 检验无煤与瓦斯突出危险后, 开始掘进工作。 巷道每 掘进 8 m 开始施工下一茬钻孔, 即钻孔超前距离为 4 m。 其原理为 密集短钻孔排放, 在巷道掘进段钻孔 数目达到1 8 个或3 6 个, 能够在较短的时间内大幅度 地降低钻孔控制范围内的瓦斯储量和地应力潜能, 从而降低直至消除掘进前方煤与瓦斯突出的能量。 具体设计指标为 百米巷道煤孔长度3 7 0 0 m, 一 茬短孔有 1 8 个孔, 总长度 2 1 6 m, 施工期2 4 h ; 8 m 巷道掘进时间为4 8 h , 设计月进尺8 0 m。 2 . 2 巷道施工顶板管理技术 维普资讯 刘 军 彭担任 沿突出煤层大巷掘进安全技 术 2 0 0 5年 6月第 6期 在 西大巷揭煤断面附近, 有一落差达2 m 的逆 断层, 受其地质构造的影响, 煤质松软; 再加上所揭 煤层在工作面断面的顶部。为了防止巷道顶部的岩 体和煤层在矿山压力、 自身重力及煤体松软结构等 因素的作用下, 发生煤与瓦斯压出和冒顶等事故, 所 以在工作面前方煤体进行瓦斯抽排, 以便提高煤的 强度; 在巷道顶部的周边, 倾斜向前上方布置超前骨 架钻孔, 见图2 。 可采用单排骨架布置方式, 其向前水 平控制范围为1 2 m, 具体参数如下 ①骨架钻孔直径 7 3 mm; ②钻孔间距不大于0 . 2 5 m; ③金属骨架采用 直径5 0 m m的钢管; ④骨架穿过煤层进入顶板深度 0 . 5 m以上; ⑤一排骨架 的有效水平保护距离 为 8 . O m, 水平超前距离为4 . O m; ⑧每个骨架钻孔打完 之后, 立即将孔内残渣清除干净, 随后把预先准备号 的钢管插入到孔底, 骨架露在孔外一端应固定在坚 固的金属支架上予以支撑。 圈2 西大巷顶板管理技术方案示意 在布置金属骨架的区域, 可根据实际情况适当 减少工作面前方瓦斯排放钻孔的数量, 但应保证工 作面前方煤体内瓦斯的均匀排放。 当煤体松软或有发火危险时, 将骨架插入钻孔 后, 应灌注水泥浆、 防火凝胶等材料, 以便进行加固 和密封 。 3 设计方案的实施 3 . 1 瓦斯抽排与效果检验 按照修改的设计方案, 先打钻孔排放瓦斯, 连同 以前的抽排, 经计算排放与抽放瓦斯量达1 7 7 1 2 m 。 ; 在钻孔控制区域内, 瓦斯排放率为6 8 , 煤层残存瓦 斯含量为3 . 4 2 m。 / t , 瓦斯压力为0 . 6 MP a 。 效果检验结果表明, 煤与瓦斯突出指标/ k h 。 一 值为 5 0 P a , 小于 防突细则 规定 的突出临界值 2 0 0 P a ; 一值为1 . 3 k g / m, 也小于 防突细则 规定 的突出临界值6 . O k g / m。 各项测定指标均在安全指 标范围内, 说明在西大巷揭煤范围内已经全面消除 了煤与瓦斯突出危险。 3 . 2 落实顶板管理技术 在充分论证的基础上, 安排了西大巷进尺计划, 拟适当时候揭煤。 准备前期, 按顶板管理措施打了1 7 个金属骨架孔, 仰角1 5 。 。 掘进过程中, 第三循环作业 放炮时, 由于顶板冒落而安全地揭开了煤层。 主要原 因是由于金属骨架孔布置不均匀, 倾角较大, 加上原 大巷顶板较破碎, 松软层厚度大所引起的。 设计施工中, 重点是准确掌握钻孔的间距和角 度, 注意每孔都灌满水泥浆, 使巷道顶部岩石结实且 稳定。 又根据煤层的厚度、 倾角及其底板至巷道顶部 垂高变化等实际情况, 及时调整骨架孔的角度和深 度, 有时还补充了第二排钻孔8 ~1 0 个。几个月来, 施工情况正常, 大巷顶部没有出现动力现象。 4 结语 沿突出煤层的底板大巷或半煤岩大巷的掘进, 设计巷帮边掘边抽与掘进头前方短钻孔排放相结 合、 采用金属骨架的顶板管理等技术, 是科学合理和 完全可行的。通过精心施工, 严格操作, 及时调整补 充有效措施, 取得了良好的效果。 参考文献 E 1 ] 龠启香. 矿井瓦斯E M] . 徐州 中固矿业大学出版社, 1 9 9 1 . E z ] 煤矿安全规程[ M] . 北京 煤炭工业出版社, 2 0 0 1 . E 3 ] 林柏来, 崔恒信. 矿井瓦斯防治理论与技术E M] . 徐州 中国矿 业大学 出版社 , 1 9 9 8 . E a ] 防治煤与瓦斯突出细则E M] . 北京 煤炭工业出版社, 1 9 9 5 . 收稿 日期 2 0 0 5 一 O 1 2 0 上接第 4 3 页 有技术指标符合规定的技术要求, 节 电效果明显。效益分析见表1 。 表 1 改造前后球磨机运行 从表1 看出, 运行电流节约1 2 ~1 4 , 由此推 算出节电8 万元/ a , 节约油脂O . 3 8 万元/ a , 滑动瓦运 行费3 万元/ a , 整个轴承按8 a 寿命计算, 滑动轴承的 运行费用9 1 . O 4 万元, 滚动轴承运行费加购买费为4 O 万元, 滚动轴承的安装与使用可降低运行成本费用 5 1 . O 4 万元 。 5 结论 现在滚动轴承运行近6 个月, 其实际效果是比 较明显的, 因其具有摩擦系数低、 维修简便、 加油方 便、 减轻了工人劳动强度, 值得推广。 收稿 日期 2 0 0 5 0 3 1 8 5 1 维普资讯