污水处理技术答疑300问.pdf
环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 写在前面的话 这个电子小册子是在去年本站发布的污水处理技术答疑 200 问的基础上,由任 老先生重新整理和校对后, 增加了任老最新整理的 100 个问题, 所以本次发布更名为 污 水处理技术答疑 300 问. 任周鸣先生为环境工程专业毕业,高级职称,从事污水处理技术管理和运行管理近 三十年。历年来担任过多个大型污水处理工程的项目负责人,编写过污水处理职业培训 教材,管理和调试过各种类型的污水生化处理装置,现还担任给水排水杂志审稿人。 任老根据他在回答网友问题整理后发布在环保圈 ,如果你有 问题想请教任老,可以到环境技术社区论坛( )或是任老在环境家 园博客网的个人博客( )提问。 环境技术网站管理团队制作 2007 年 12 月 14 日 1 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 污水处理技术答疑 300 题 1.问采用.问采用 CAST 工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水工艺,污泥脱水后的混合液直接排入进水泵房,导致进水 COD,, SS 偏高,并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决偏高,并影响选择池的反硝化反应,应该如何解决 答这是一个目前污水处理厂普遍被忽视的问题,即污泥脱水后的滤液回流至生化池后 对生化处理的影响问题。由于污泥脱水前要加调质药剂,如 PAC 和 PAM,有些药剂有 一定的毒性,污泥脱水时可随滤液回流至生化反应池。处理这些滤液在技术上没问题, 只是成本问题, 如果选用合适的污泥调质药剂, 并控制好加药量以及脱水机的进泥量等, 对前面的生化处理就不会造成大的影响。还是强调的是,污泥脱水效果取决于污泥处理 工序的全过程管理,包括污泥浓缩池的管理。 2.问 “污泥泥龄”是怎样确定的如何来控制究竟是用排泥量确定它,还是用其它 来确定排泥量 .问 “污泥泥龄”是怎样确定的如何来控制究竟是用排泥量确定它,还是用其它 来确定排泥量 答泥龄、F/M、等与其说是运行的控制参数,不如说是设计方面的参数,在工艺 控制中的只是参考参数。实际运行中排泥量通常是根据 MLSS 值加上经验来控制的,在 SVI 相对稳定的情况下,也可用 SV30 来参考。 3.问本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水.问本厂用的是卡罗塞尔氧化沟工艺。有时装置的出水氨氮比进水还高,进水 TP2.5mg/L 左右,出水只有左右,出水只有 0.2 mg/L 左右,曝气机左右,曝气机 3 台满负荷运行。一直查不出什么 原因,这是怎么回事 台满负荷运行。一直查不出什么 原因,这是怎么回事 答只能根据你提供的情况来初步分析,可能是污水含氮有机物较多,反应时间不够, 有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不够,影响氨氮通过同化途 径去除的效果。 2 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 4.问在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约.问在运行过程中,氧化沟表面有一层厚厚的污泥堆积,粒径约 1mm 左右的污泥 颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出, 左右的污泥 颗粒泛黄色,时常会造成二沉池大量飘泥,污泥返白,有絮体随出水一同流出,SV30 迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。迅速下降,处理效果丧失,堆积污泥减薄消除,周而复始,请问其成因和控制措施。 答说明污泥已失去活性,使 ESS 增加。有二种可能一是污泥自身氧化;二是污泥中 毒。从你所描述的现象看,前者的可能性大,可测定一下污泥耗氧速率,以便针对性采 取措施。 5. 问. 问 AB 法法 A 段如何控制是从一沉池以等同的流量给段如何控制是从一沉池以等同的流量给 A 段连续回流吗段连续回流吗SV30 应控 制在多少控制在 应控 制在多少控制在 5-10可以吗可以吗 答A 段的回流比应该大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留时间太短,虽然 A 段主 要是吸附为主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池内进行,只有将 吸附在污泥表面的有机物降解,才能恢复吸附能力。应该用 MLSS 来控制,在污泥沉降 性能稳定时也可用 SV30,要根据实际情况定,沉降比 5-10太低。 6.问如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新 培菌(换泥)换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢 .问如果一家污水厂运行一两年处理效果没达到较佳状态,那是不是应该考虑重新 培菌(换泥)换泥跟开始时的培菌有什么不一样呢 答不用换如果运行条件不变,换了也会一样的,即使你用优势菌种投加也没用,只 能维持一段时间,重要的是控制好运行条件,如果是设计上的的问题要及时整改。 7.问我调试的是工业废水。工艺为水解.问我调试的是工业废水。工艺为水解厌氧厌氧好氧池好氧池 1好氧池好氧池 2沉淀。由于安 装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气) ,每个曝气器处,均有一个类似喷泉上 下翻滚(直径 沉淀。由于安 装问题,曝气池布气不均匀(圆形曝气头曝气) ,每个曝气器处,均有一个类似喷泉上 下翻滚(直径 1m 左右) ,曝气不均,对处理效果有多大影响还发现曝气区填料挂膜 较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外 的生物膜厚达 左右) ,曝气不均,对处理效果有多大影响还发现曝气区填料挂膜 较少,镜检有大的后生动物,没有发现其它生物,填料生物膜表面为淡黄色,曝气区外 的生物膜厚达 3cm,能给我解示一下吗,能给我解示一下吗 答 你所说的情况不能说是曝气不均, 是正常现象。 还有你说生物膜不多, 不知是多少 如生物膜把填料基本覆盖就很好了,至于说曝气区外的生物膜厚达 3cm 就是严重结球 3 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 了,要采取措施,如用大气量冲刷和厌氧脱膜等措施。 8.问请问有关接触氧化池的下例问题。.问请问有关接触氧化池的下例问题。 (1)接触氧化池在放空时,填料上污泥能存活多少时间 (2)当接触氧化池处理能力下降时,要不要投加营养 (3)对于泡沫,加煤油消泡你认为有效吗,若有效通常要加多少 答三个问题回答如下 (1)接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题,而是要避免软性填料晒 干而板结,板结后再浸放水中就很难再伸展开,要防止这样的情况出现; (2)接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑,其中生物膜的厚度控制很重要,膜 太厚会严重影响处理能力,还要注意池放空时只能缓缓放,否则挂有大量生物膜的软性 填料架会倒塌或变形; (3) 化学性泡沫用水喷淋较有效 (不能直接用水冲) , 我不赞同用煤油之类的方法消泡。 9.问本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下.问本厂近一周的进水、出水及生化池各数据平均如下 进水 BOD253 COD810 PH7.9 SS 286 色度 32 倍 氨氮28 总氮64 总磷6.0 出水 BOD4.8 COD 74 PH 8.1 SS 12 色度 8 倍 氨氮7.6 总氮22.8 总磷1.02 生化池MLSS4200 MLVSS2340 SV 47.2 污泥指数118.9 泥龄是 35 天 采用的是改良型活性污泥法处理工艺, 目前的进水大约只有2.5万吨/天 (设计是5万吨) , 80以上是工业废水,另有少量高浓度的垃圾渗滤液。工艺流程是曝气沉砂池-生化池 -二沉池。没有设置接触池与水解池。生化池是鼓风机供气,深水转碟曝气,连续进水 时溶解氧达不到 1 mg/L,停止进水后溶解氧缓慢上升至 4-5mg/L 左右。进水的严重超 4 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 标及构筑物的缺陷,导致了生化池的负荷很高,且污泥浓缩池很小180 立方,有相当 部分剩余污泥重回到进水泵房去。 现在碰到的问题是 (1)二沉池在进水后经常发现有活性污泥悬浮颗粒,是静沉时间不足还是难以 沉淀 (2)三个二沉池均发现聚集的红虫(水蚤) ,水蚤好像是处理水质好的表现,是不 是因为污泥浓度高导致大量繁殖 (3)二沉池有时发现有薄薄的一层飘泥,是不是污泥的沉降性能很差,生化池曝 气不足还是污泥回流不及时 (4)二沉池三角堰板上容易青苔或是藻类滋生,有什么方法克服 (5)我认为污泥已老化严重,要将 MLSS 控低为 3000-3500 之间或更低些,增加 剩余污泥排放量,降低泥龄,这样生化池的耐冲击性会不会下降出水水质会不会上 扬 答污泥是有些老化,但不算很严重, 泥龄已达 35 天,按此推算,污泥负荷不到 0.03。 控制目前污泥浓度的 2/3 就足够了,应该逐渐减少污泥浓度,水蚤对出水没影响,分析 取样时不要取到水蚤。还要注意沉淀池泥层控制,二沉池三角堰板上青苔和藻类只能人 工清除。 10.问我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推 流曝气池,一级 .问我们是石油化工废水两级生化处理,一级是圆形完全混合式曝气池,二级是推 流曝气池,一级 DO 0.2mg/L,二级,二级 DO 5.0mg/L。这段时间一级生化进水。这段时间一级生化进水 pH 8.0,出水,出水 6.5,二级生化后,二级生化后 PH 5.78,超出指标,超出指标 6-9 的范围,这是怎么回事的范围,这是怎么回事 答一级 DO 低很正常,因为污泥负荷高,一级 pH 下降的原因可能是负荷太高发生酸 化,二级出水 pH 下降可能是硝化反应消耗碱度造成的。因为你介绍得太简单,我也只 能简单分析和推断。 5 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 11.问氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回 流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流我现在调试氨纶废水, 原来设计回流好氧池 出水,可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说 好氧池溶解氧控制在 .问氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足够长的污泥龄和保证足够的回流量,回 流是回流好氧池出水还是二沉池底部回流我现在调试氨纶废水, 原来设计回流好氧池 出水,可实际上是,若回流量达一倍时,就不能保证前边缺氧池的厌氧环境,我师傅说 好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右会好些,这样说是否对左右会好些,这样说是否对 答根据你介绍的应该是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你说若回流 量达一倍时,就不能保证前边的缺氧池的厌氧环境的话不妥,缺氧区不等于厌氧,DO 小于 0.5mg/L 就可。你师傅说好氧池溶解氧控制在 1mg/L 左右也是有道理的,这样可防 止缺氧区 DO 大于 0.5mg/L。 如果好氧区 DO 在 1 mg/L 左右,出水回流量在一倍时,缺氧区 DO 仍大于 0.5mg/L 时,不能再降低好氧区的溶解氧,也不要随意减少出水回流量(进入缺氧区的硝酸氮会 少) ,此时可在不影响二沉池泥水分离效果的前提下,减少二沉池出泥量,将池内污泥 层升高,使污泥在二沉池内的停留时间增加,使之处于缺氧或无氧状态,这样也有利于 避免缺氧区 DO 上升。二沉池出泥量减少不会影响回流至反应池的污泥量,因为在二沉 池内泥层升高的情况下,污泥在泥层中的浓缩时间长了,这种情况下出泥量减少了但出 泥的浓度提高了。 如果是接触氧化工艺,出水要回流,污泥不回流。我不赞成用前置反硝化。关于去 除硝化菌的说法不妥,但明白你的意思。 12.问 (.问 (1)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天)最近车间试车,造成进水很不正常。昨天 COD 有有 6000 mg/L,而设计只 有 ,而设计只 有 600 mg/L。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常。应该采取那些措施,使出水尽快恢复正常 (2)最近空压机房的风压有 8 公斤,而又没装减压阀,他们解释曝气管的流量阀 一样可控制压力。请问一下,是不是风压过高造成的曝气不均 答进水 COD 大于设计值的十倍是无法达标的,应增加供氧量,减少排泥量或不排泥, 目的就是控制好污泥负荷和供氧量。但要注意减少排泥量或不排泥是暂时的,当经过 一个反应时断后(至少半天)就应该加大排泥量。上述措施的目的是先让污泥与高浓度 污水混合、吸附,经过一段时间后,部分有机物降解,但仍有大部分有机物吸附在污泥 上,让其随污泥而排出系统,这样可使系统尽快恢复正常,因为这样高浓度的废水一般 6 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 不会特续很长时间的。风压达 8 公斤不行的。 13.问活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第 三生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是 最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象, 这是什么原因,怎么解决 .问活性污泥法处理鱼类加工废水,生化部分分三个格池串联进行,现在第二、第 三生化池出现了大量的泡沫,而第一生化池中没有泡沫;起初以为是洗涤剂泡沫,但是 最近在洗涤剂高峰时,将水外排,已经有四五天了,依旧没有好转而且有增多的迹象, 这是什么原因,怎么解决 答可能是若卡氏菌引起的生物泡沫,在进水含油脂、负荷低的后段易繁殖。这类泡沫 很难用水喷淋消除,只能人工清除或让部分原水直接超越至后面生化池,可在一定程度 上压抑若卡氏菌繁殖。 14.问老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解.问老装置改造用来处理氨氮废水。采用水解厌氧厌氧两级好氧(接触氧化工艺) 。 污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池) 。如果加大回流,水解池污泥流失很 快 (水解池由黑变清) , 并且后面的厌氧池溶解氧可达 两级好氧(接触氧化工艺) 。 污水回流到水解池,污泥回流到厌氧池(缺氧池) 。如果加大回流,水解池污泥流失很 快 (水解池由黑变清) , 并且后面的厌氧池溶解氧可达 0.7。 为此尝试沉淀池底部回流 (通 过放空管回流) ,由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问前置反硝化工艺,通 常回流的是好氧池出水还是沉淀池出水 。 为此尝试沉淀池底部回流 (通 过放空管回流) ,由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。请问前置反硝化工艺,通 常回流的是好氧池出水还是沉淀池出水 答应该是二级好氧池的出水回流至缺氧区,而不是回流至水解池和厌氧池。可能是你 没完全介绍清楚,我总感觉这工艺有问题,水解池就是酸化池,主要是通过水解酸化提 高废水的可生化性,应该先了解一下硝化效果是否好,再考虑反硝化问题,还有你说的 沉淀池是否是最后的沉淀池(沉淀好氧池脱落的生物膜用)厌氧池后是否有沉淀池 我感觉除了设计问题,还有运行管理问题。 15.问现在用.问现在用 SBR 工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带 式污泥机出来的污泥 工艺处理医院污水,目前已经投放生活污水和回流污泥(经过带 式污泥机出来的污泥 1000 斤) ,在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概 有 斤) ,在鼓风曝气十分钟左右就出现大量的白泡沫。水量大概 有 120 立方, 是不是进水量大和浓度高呢下步工作需要什么准备微生物怎样培养得 更好如何控制曝气时间 立方, 是不是进水量大和浓度高呢下步工作需要什么准备微生物怎样培养得 更好如何控制曝气时间 答 如用脱水污泥作污泥培养接种用,投加量至少要有效池容的 3,还有营养方面的 要求,接种污泥投加量太少了,至于出现泡沫很正常的,污泥形成后会大大减少或消失 7 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 的。后面的问题是运行控制上的基本问题,这里不展开介绍了。 16.问我们厂采用厌氧.问我们厂采用厌氧-水解水解-一级好氧接触氧化一级好氧接触氧化-二级好氧接触氧化工艺。进水二级好氧接触氧化工艺。进水 COD 在在 1000mg/L 以下;进水氨氮以下;进水氨氮 50mg/L;;BOD5/COD 在在 0.35 以上。出水氨氮无法达标, 如何解决 以上。出水氨氮无法达标, 如何解决 答 你们的工艺应改变, 这样是无法达标的, 进水氨氮 50mg/L (总氮还要高) , BOD5/COD 在 0.35 以上就不必水解酸化, COD 在 1000mg/L 以下也不必用厌氧, 可将厌氧池和水解 池都改成好氧池,反硝化池不必另设,只要将目前的第一级好氧接触氧化池的溶解氧控 制在 0.5 以下就可 (是假设水解池和厌氧池都改成好氧池的情况下) , 因为不了解各方面 的具体情况,只是初步的想法。 17.问为什么你说“.问为什么你说“BOD5/COD 在在 0.35 以上就不必水解酸化”以上就不必水解酸化” 答 因为这样的 B/C 比的污水可生化性还可以,污水中不可生化物质在此比值下不算 很高,大部分可以被活性污泥吸附而通过剩余污泥排放而去除并使出水达标。还要说明 的是所谓不可生化的有机物,其中一部分还是可以降解的,只是生化过程需较长。我说 不必酸化并不是酸化效果不好,而是从投资、占地等经济角度考虑。 18.问.问CAST 工艺处理城市污水,工艺处理城市污水,BOD 在在 80 mg/L 左右,左右,MLSS 在在 4000mg/L 左右, 目前 左右, 目前 DO 在反应时控制在在反应时控制在 1.03.0 mg/L,有时,有时 DO 会超过会超过 3.0 mg/L。。 现在污泥灰份较 高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少以上的参数有什么不妥 现在污泥灰份较 高,在恢复时应具体注意那些方面,大致控制参数是多少以上的参数有什么不妥 答根据所介绍的情况,可能是污泥负荷过低引起污泥老化,应该增加排泥量,减少至 选择池的回流量,减少曝气时间。 19. 问 废水硫化物高若用湿式氧化法, 要是生成硫酸怎么办这样对管壁有腐蚀作用, 可能造成管壁塌陷,是否让硫化物沉淀较好 . 问 废水硫化物高若用湿式氧化法, 要是生成硫酸怎么办这样对管壁有腐蚀作用, 可能造成管壁塌陷,是否让硫化物沉淀较好 答不存在你说的问题。用湿式氧化法硫化物被氧化成硫酸盐,当然也会有一部分未完 8 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 全氧化的硫代硫酸盐。 20.问所加的干污泥量与什么有直接的关系,初次培养应该加多少.问所加的干污泥量与什么有直接的关系,初次培养应该加多少 答接种培养法要多少泥只能是大概的范围,关键还是要经验,否则接种的泥最多也没 用。我曾在这里看到一个贴子,这个单位直接将附近同类厂的化工废水装置的活性污泥 进行移植培养和驯化,移入的污泥量很大,花了很大的污泥运输费用,可培养驯化近一 个月仍失败,这就是培养和驯化过程的控制不当造成的。 21.问我们采用.问我们采用 A2O 工艺,现在总磷去除还可以,但是氨氮一直没降低,调试已经 有三个月了,我曾经看到过一篇文章说不用内回流也可以降氨氮,而我们的内回流不好 控制,几乎没有,不知道要怎么做才能降低氨氮 工艺,现在总磷去除还可以,但是氨氮一直没降低,调试已经 有三个月了,我曾经看到过一篇文章说不用内回流也可以降氨氮,而我们的内回流不好 控制,几乎没有,不知道要怎么做才能降低氨氮 答根据你说的情况出水氨氮高于进水与没有内回流无关的,主要还是反应时间不够, 估计这类废水有机氮较高, 由于硝化时间不够, 有机氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率, 出水氨氮上升也是很正常的,还要确认硝化的基本条件是否满足。 22.问接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又会脱落,如何解决和避免 呢 .问接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又会脱落,如何解决和避免 呢 答生物膜形成而大部分又脱落是很正常的现象,一般脱落后第二次或第三次重新形成 后才算是挂膜成功,也就是说第一次生物膜形成不能算挂膜成功,如果第一次挂膜后没 大量脱落是偶然的,经一、二次脱落后才形成才是必然的。这样说可能太绝对,但大多 数情况下是这样的。 23.问腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适.问腈纶废水较难处理,用什么处理工艺合适 答腈纶废水的可生化性较差,含有大量低聚物和 SCN 等无机性 COD,且含氮有机物 高。所以先要预处理,如中和,混凝等,然后用生化处理,生化前面要设水解酸化工序。 9 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 24.问接触氧化池是否要按填料空隙率计算水力停留时间.问接触氧化池是否要按填料空隙率计算水力停留时间 如何计算如何计算 答按填料空隙率计算水力停留时间是没意义的,也算不准,应该是容积负荷和污水在 生化池的停留时间。 25.问水解酸化阶段会不会出现.问水解酸化阶段会不会出现 COD 升高现象呢我的意思是,大分子水解为小分 子, 原来水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化, 而水解后却可以。 我做的是垃圾渗滤液。 升高现象呢我的意思是,大分子水解为小分 子, 原来水中有些大分子无法被重铬酸钾氧化, 而水解后却可以。 我做的是垃圾渗滤液。 答确实有可能原来不能被重铬酸钾氧化的大分子有机物通过水解酸化后能被氧化了, 但水解酸化池出水 COD 还是不会升高的,理由是 (1)重铬酸钾法测定 COD 时,有硫 酸银作催化剂,可氧化 95以上的有机物; (2)水解酸化过程中 COD 也会去除一部分 的,去除率肯定高于前面说的不能被重铬酸钾氧化的那些物质。 26.问 (.问 (1)我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是 为什么,怎么避免或者排除干扰。 ( )我们用蒸馏滴定法测氨氮时,馏出液呈现黄色,影响滴定终点,不知道是 为什么,怎么避免或者排除干扰。 (2)好氧污泥浓度的测定时,是取)好氧污泥浓度的测定时,是取 10ml 沉淀了半小 时的污泥,还是取 沉淀了半小 时的污泥,还是取 10ml 水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少 是正常的。 ( 水和污泥的混合物沉淀后测定。好氧污泥浓度一般控制在多少 是正常的。 (3)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。)水解酸化池的污泥浓度一般是多少为正常的。 答 浓度高要稀释后用比色法测定。 如果加入显色剂后仍有黄色, 说明氨氮浓度很低 (只 是猜测) 。 污泥浓度测定要用 100ml 混合液在量筒沉降后的污泥来测定, 污泥浓度控制的范围 要根据装置的实际污泥负荷来定,不能一概而论的。 27.问在春节期间,卡鲁塞尔.问在春节期间,卡鲁塞尔 2000 怎么运行(春节一些人回家,没有倒班)怎么运行(春节一些人回家,没有倒班) 答只要污水不断人就不能休息,所谓的周末运行模式靠不住的。 10 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 28.问我厂的.问我厂的 UNITANK 系统其主体为三格池结构(三个池可分为左边池、中池、右 边池) ,三池之间为连通形式,每池设有曝气系统,采用机械表面曝气,并配有搅拌, 外侧两边池设出水堰以及污泥排放装置,两池交替作为曝气和沉淀池,污水可进人三池 中的任何一个。 系统其主体为三格池结构(三个池可分为左边池、中池、右 边池) ,三池之间为连通形式,每池设有曝气系统,采用机械表面曝气,并配有搅拌, 外侧两边池设出水堰以及污泥排放装置,两池交替作为曝气和沉淀池,污水可进人三池 中的任何一个。 现工艺运行分两个主体运行阶段,第一主体阶段运行步骤如下 (1)污水先进入左 边池,同时左边池进行厌氧搅拌,搅拌时间为 1 小时。中池好氧曝气,右边池作沉淀池 出水。 (2)污水继续进入左边池,左边池停止搅拌,进行好氧曝气,曝气时间为 3.5 小 时。中池始终好氧曝气,右边池还作沉淀池出水。 (3)左边池停止曝气,静沉,静沉时 间为 1 小时。污水由进左边池改进中间池。中池始终好氧曝气,右边池还出水。第一个 主体运行阶段(共 6 小时)结束后,通过一个短暂的过渡段(0.5 小时反冲洗) ,即进入 第二个主体运行阶段。第二个主体运行阶段过程改为污水从右边池进入系统,混合液通 过中间池再进入作为沉淀池的左边池,水流方向相反,操作过程相同。 以上工艺在我厂已运行两年,我认为该工艺在脱磷除氮方面存在着一些漏洞,即在 各个主体阶段沉淀池排出的水没有经过一个完整的厌氧好氧过程, 排出的水其实以好 氧水为主。另一方面我觉得现工艺在厌氧好氧段时间分配不合理,好氧段时间过长。 对此,我提出了一些建议,以第一主体阶段为例污水先进入左边池进行厌氧搅拌,厌 氧搅拌一段时间后污水改进中间池,左边池停止厌氧搅拌改好氧曝气,这样左边池就好 象被“锁定”一样,能尽可能完成硝化反应。其后左侧池停止曝气,作为沉淀池。然后 进入第二个主体运行阶段,污水流动方向由右向左,运行过程相同。 建议提出以后我们也实践了一段时间,在实践过程中我们碰到了这样一个问题,就 是其中一边池被“锁定”曝气、而中池改进水以后,中池的污泥就始终推流到另一做沉 淀池的边池,结果中池的污泥浓度极低,而沉淀池的边池污泥浓度很高,造成“泛泥” 和磷的二次释放。 对于上述描述的一些情况,想请教下面问题 (1)我的建议对我厂现行的工艺是否合理 (2)建议中能解决中池大量推泥的弊端吗 (3)我厂现行的工艺厌氧好氧段时间分配合理吗 答三个问题回答如下 11 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 (1)你的建议比现在的运行模式合理。但要作些调整,即在锁定左池的前提下, 延长左池进水的时间,相应减少中间池进水的时间,这样更合理,理由从下条可知。 (2)左池进水的时间增加后,左池更多的污泥推至中池,使中池的泥比调整前的 多,可以使中池进水时间结束时的污泥浓度比现在的运行模式多。 (3)至于厌氧好氧的时间是要根据脱氮除磷效果要通过试凑来定的。 无论左池和中池进水时间如何调节,二池总的进水时间是不变的,中池进水时间增加而 左池进水时间减少,推到右池的流量是一样的,但流过去的污泥绝对量会减少。当然各 池的污泥浓度不可能平衡,这是交替式曝气池的特点。 至于要缩短周期的时间是不对的,对于设有厌氧段的工艺,如果缩短周期时间,由 于边池出水前的预沉淀时间不能缩短,所以每周期中的好氧和厌氧时间就不够了,即使 不考虑除磷,要缩短周期,也要在污泥的沉降性能好的情况下,这样才能减少预沉淀的 时间,而保证生化应该阶段的时间。还要说明的是 UNITANK 工艺对脱氮除磷有一定的 局限性,除磷会制约脱氮效果。 29.问微生物镜检时怎样计数我用的是.问微生物镜检时怎样计数我用的是 10的物镜,的物镜,16的目镜,即总放大倍数 为 的目镜,即总放大倍数 为 160 倍,在总放大倍数倍,在总放大倍数 160 倍下的一个视野看到倍下的一个视野看到 3 个钟虫,那在个钟虫,那在 1 平方厘米中有多少 钟虫 平方厘米中有多少 钟虫 答应该用 100 倍,即目镜和物镜都是 10 倍,来观察原生动物和后生动物,并计数, 丝状菌的丰度 100 倍也可大致看清,污泥结构和游离细菌的密度观察 400 倍较合适。计 数方法是先确定每毫升曝气池混合液共有几滴(假定每毫升有 20 滴) ,取一滴混合液 于载玻片上,小心盖上盖玻片,然后在 100 倍下将所有泥样都看一边,记好各类原生动 物和后生动物的数量,然后再观察其它内容。 12 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 30.问对三槽式氧化沟侧沟排泥的方式,我认为有它的优点,但同时又由它的致命缺 点,即像 .问对三槽式氧化沟侧沟排泥的方式,我认为有它的优点,但同时又由它的致命缺 点,即像 SBR 工艺一样会形成排泥漏斗,造成初期排泥的浓度高而后期排泥的浓度非 常低。从而造成对后续的污泥处理工艺的不利,而且造成控制系统复杂,要借助不可靠 的仪表或增加工人的劳动强度来完成。 工艺一样会形成排泥漏斗,造成初期排泥的浓度高而后期排泥的浓度非 常低。从而造成对后续的污泥处理工艺的不利,而且造成控制系统复杂,要借助不可靠 的仪表或增加工人的劳动强度来完成。 答这是完全可避免的,边沟排泥并不是任何时间都可排的,如果在 A 阶段从曝气边沟 排泥也不可能出现这情况。污泥沉降性能好的也不一定要则沟排泥,应该根据各装置的 具体情况来定,至于运行管理要方便,当然要有可靠的控制系统,目前的控制系统应该 算是简单、成熟的,当然自控系统出问题,用人工控制是很不方便,这也是三槽式氧化 沟的弱点之一。 31.问三槽式氧化沟是如何交替排泥的是实测曝气池污泥浓度进行切换还是根据进 水浓度预测切换 .问三槽式氧化沟是如何交替排泥的是实测曝气池污泥浓度进行切换还是根据进 水浓度预测切换 答可在 A、D 的起始阶段从曝气侧沟排泥,此时曝气沟内的污泥浓度也较高,在排泥 过程中,一部分被污泥吸附的物质可随污泥一起排出,也可减轻此后反应该阶段的处理 负荷,总之,排泥方式和排泥时间需根据运行周期的时间、污泥沉降性能等综合考虑, 不能一成不变,交替排泥模式需由单独的控制系统来控制,现有三槽式氧化沟的控制程 序无法满足这方面要求的。 32.问三槽式氧化沟运行模式如何编程如何确定各阶段的运行时间.问三槽式氧化沟运行模式如何编程如何确定各阶段的运行时间 答由于一个运行周期内的前 3 个运行阶段与后 3 个运行阶段的运行状态相同,设定时 仅考虑前三个阶段就可。如A、B、C 三阶段的总时间为 4 小时,应先确定 C 阶段的 时间,这个阶段以沉淀为主,假如停止曝气后将作沉淀用的侧沟的混合液在 1 小时内能 使泥水分离完全,则 C 阶段的时间就定为 1 小时;A 阶段是生化反应的主要时段,其运 行时间应大大长于 B 阶段,经 A 阶段运行后,大部分生化作用已大部分完成;B 阶段 是 A 阶段向 C 阶段的过渡阶段,此时,废水进入中沟,经生化处理后流向另一沉淀沟, 曝气侧沟在不进废水的情况下继续曝气,使沟内尚未降解的物质进一步转化,所以 B 阶 段的时间较短。 要根据不同的情况来采用相应的运行模式,如当污泥沉降性能差时, 13 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 应该适当增加 C 阶段的时间,相应减少 A、B 阶段的时间,必要时可在 C 和 D 之间设 一个过渡阶段。 33.问我单位采用卡鲁塞尔氧化沟.问我单位采用卡鲁塞尔氧化沟 2000 型工艺的城市污水处理厂,规模型工艺的城市污水处理厂,规模 8 万吨万吨/天。 运行中 天。 运行中 NH3-N 去除不理想,上月进水去除不理想,上月进水 NH3-N 平均为平均为 32.35mg/L,出水为,出水为 25.99mg/L, 是否提高好氧区的 , 是否提高好氧区的 DO 值,就能降低值,就能降低 NH3-N 值值 答可提高好氧区的溶解氧,同时将内回流闸门开大,这样使反硝化区的缺氧部分容积 减少,可在一定程度上提高硝化效果,此外还要考虑碱度是否够等因素。 34.问卡鲁塞尔氧化沟的水力设计目前在国内还是一个尚未充分探讨的课题。我想主 要原因是其中涉及到方方面面的因素如机械设备(特别是表曝机)的机械和水力性能 (如曝气叶轮形状、转速、浸没深度等)及其运转中输入水中的能量(该能量在充氧、 推动和搅拌上还存在着一个分配关系 .问卡鲁塞尔氧化沟的水力设计目前在国内还是一个尚未充分探讨的课题。我想主 要原因是其中涉及到方方面面的因素如机械设备(特别是表曝机)的机械和水力性能 (如曝气叶轮形状、转速、浸没深度等)及其运转中输入水中的能量(该能量在充氧、 推动和搅拌上还存在着一个分配关系;还有氧化沟具体的布置形式和沟体设计如渠长、 宽和水深、导流墙的位置、形状、是否偏心设置等。 ;还有氧化沟具体的布置形式和沟体设计如渠长、 宽和水深、导流墙的位置、形状、是否偏心设置等。 将所有这些因素(可能还有上面没有提到的)综合起来,才能得出卡鲁塞尔氧化沟 中的具体水流形态和有关参数(如流线、湍流程度、断面流速分布及平均流速等) 。这 方面问题非常复杂,不知你对卡鲁塞尔水力设计方面有何见解 答其实也不用考虑这么复杂,氧化沟内的流速与水力停留时间或是氧化沟的容积没有 什么定性关系,氧化沟内的流速是控制沟内不沉淀为准,不宜过大,流速太小会使污泥 下沉,是通过水下推进器或表曝机来完成的,只是完成流速的设备要根据与池深、池长 等来定,不同厂家的设备选型也不尽相同。 35.问能否告知三沟式氧化沟运行管理中的注意事项。.问能否告知三沟式氧化沟运行管理中的注意事项。 答需注意的事项很多,首先要根据实际情况确定好运行周期的时间,然后确定周期内 各运行阶段的时间。运行阶段应先确定 C 阶段段时间,因为 C 阶段是泥水分离时间。 还要调整好转刷的浸没深度,使其具有很好的充氧能力和混合推动力,池内的所有转刷 的浸没深度要一致。转刷的浸没深度应在静止状态下通过出水堰门来调节,即在氧化沟 14 环境技术网环境技术网 污水处理技术答疑污水处理技术答疑 300 题题 任周鸣授权环境技术网制作任周鸣授权环境技术网制作 进水而不曝气的状态下用出水堰门的升降来调节,当转刷处于合适的浸没深度时,出水 堰门的开度即为转刷运行时的开启限位。 二条侧沟的所有出水堰门开启状态下的限位应 该基本相同。 应该根据废水的特性和本装置的实际情况, 通过试运行来确定日常运行的最佳模式 并输入可控编程器,进行运行控制。当出现异常情况时应该及时调整运行模式,如因 污泥沉降性能差而造成沉淀沟泥水分离困难使出水带泥时,应该增加