广西某低品位铅锌难选矿石浮选试验研究.pdf
第3 2 卷 2 0 1 2 年0 8 月 矿冶工程 M I N I N GA N DM E T A L L U R G I C A LE N G I N E E R I N G V 0 1 .3 2 A u g u s t2 0 1 2 广西某低品位铅锌难选矿石浮选试验研究① 周显文1 ,周波1 ,苏秀娟2 ,杨金林2 1 .广西黄金公司,广西南宁5 3 0 0 2 3 ;2 .广西大学资源与冶金学院,广西南宁5 3 0 0 0 4 摘要针对广西某低品位铅锌矿矿石,采用常规浮选工艺,研究了磨矿粒度、铅浮选p H 值调整剂、锌抑制剂、铅捕收剂等因素对 选矿指标的影响。研究结果表明,选择合适的浮选药剂制度,以常规药剂乙硫氮为捕收剂,硫酸锌与亚硫酸钠组合为锌抑制剂,水 玻璃为矿泥分散剂,可以获得较为理想的试验结果。闭路试验结果为铅精矿中铅品位5 0 .3 4 %,铅回收率8 2 .9 8 %’;锌精矿中锌品位 为4 3 .1 9 %,锌回收率为7 3 .9 8 %。 关键词低品位;难选;浮选;铅锌矿 中图分类号T D 9 2 3文献标识码A文章编号0 2 5 3 6 0 9 9 2 0 1 2 0 8 0 3 1 8 0 3 矿产资源是国土资源的重要组成部分,是国民经 济和社会发展的重要物资基础,对支撑国民经济的可 持续发展,保障社会民生的安全运行具有不可替代的 作用。我国高质量的铅锌矿储量有限,铅锌行业面临 的无矿可采与原料供应短缺的矛盾日益严重。因此, 低品位难选铅锌矿资源的开发与利用,开始受到人们 的重视。2J 。在我国铅锌资源短缺的背景下,一方面 应该积极开展难选铅锌矿石的回收研究,找出合理回收 工艺,实现资源的有效利用;另一方面低品位矿产资源 的有效开发可以缓解冶金原料不足问题,保持行业稳定 发展。本研究矿石来自广西某铅锌矿,该矿建矿时间较 长,随着开采时间的延长,矿石中铅锌品位明显降低,现 场选矿指标较差。针对这一问题,本研究采用常规浮选 工艺,考察磨矿粒度、铅浮选p H 值调整剂、锌抑制剂、铅 捕收剂等因素对选矿指标的影响,以找出合适的浮选药 剂制度,为现场生产指标的提高提供依据。 1 矿石性质 矿石中主要金属矿物为黄铁矿、方铅矿、闪锌矿, 脉石矿物主要为石英等,矿石矿物组成比较简单。矿 石多元素分析结果见表1 。由表1 可以看出,矿石中 有用金属铅、锌含量低,分别为1 .2 7 %、1 .0 2 %,泥质 矿物氧化铝含量高。可见,矿石中铅、锌品位偏低,而 泥质矿物氧化铝含量高,应属于低品位难选矿石。 表1 矿石多元素分析结果 质量分数 /% P bZ nC uF eS S i 0 2A l z 0 3 C a O M g o 1 .2 71 .0 20 .1 14 .2 24 .1 5 6 2 .3 0 1 3 2 .51 .O 2 选矿试验研究 从矿石性质研究结果可知,矿石中有用矿物主要 是方铅矿、闪锌矿与黄铁矿,这3 种矿物是常见的硫化 矿,在合适的浮选药剂制度,采用浮选方法是可以分离 的。7 因此,研究了该矿石的常规浮选试验,采用优先浮 铅,一粗一扫工艺流程,主要考察磨矿粒度、铅浮选p H 值调整剂、锌抑制剂、铅捕收剂等因素对选矿指标的影 响,以及优化工艺条件下的闭路试验。 2 .1 磨矿粒度试验 磨矿粒度试验条件为粗选时采用石灰作p H 值调 整剂,用量为2 .3 3k g /t ;硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂 作锌抑制剂,用量分别为10 0 0g /t ,5 0 0g /t ;乙硫氮作铅 捕收剂,用量为1 0 0g /t ;2 4 油作起泡剂,用量为4 0g /t 。 扫选时采用硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂作锌抑制剂, 硫酸锌与亚硫酸钠用量分别为5 0 0g /t ,2 5 0g /t ;乙硫氮 作铅捕收剂,用量为3 0g /t ;2 。油作起泡剂,用量为2 0 g /t 。磨矿粒度试验结果见表2 。 表2 磨矿粒度试验结果 ①收稿日期2 0 1 2 - 0 6 - 3 0 作者简介周显文 1 9 7 4 一 ,男,广西桂林人,硕士,工程师,主要从事黄金和其他有色金属的生产管理和选矿技术研究工作。 万方数据 2 0 1 2 年0 8 月周显文等广西某低品位铅锌难选矿石浮选试验研究 3 1 9 从表2 可以看出,随着磨矿粒度的增大,粗精矿产 率波动小,铅品位有所上升,这说明捕收剂乙硫氮选择 性好。综合来看,磨矿粒度为一0 .0 7 4m m 粒级占 7 0 %比较合适,这时铅的回收率与品位均最高,且铅精 矿中锌回收率最小。 2 .2 p H 调整剂试验 调整剂试验条件为磨矿粒度为一0 .0 7 4m l n 粒级 占6 0 %,粗选时采用硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂作锌 抑制剂,用量分别为6 0 0g /t ,3 0 0g /t ;乙硫氮作铅捕收 剂,用量为1 0 0g /t ;2 。油作起泡剂,用量为4 0g /t 。扫选 时采用硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂作锌抑制剂,硫 酸锌与亚硫酸钠用量分别为3 0 0g /t ,1 5 0g /t ;乙硫氮 作铅捕收剂,用量为3 0g /t ;2 ”油作起泡剂,用量为2 0 g /t 。采用石灰作p H 值调整剂,试验结果见表3 。 表3 石灰用■试验结果 从表3 可以看出,随着石灰用量的增加,粗精矿产 率减小,铅品位上升,铅回收率降低,其原因可能是石 灰用量增大后,矿浆p H 值增大,使铅矿物或铅矿物与 黄铁矿的连生体一起被抑制下去。 2 .3 抑制剂试验 抑制剂试验条件为磨矿粒度为一0 .0 7 4m m 粒级 占6 0 %,粗选时采用石灰作p H 值调整剂,用量为2 .3 3 k g /t ;乙硫氮作铅捕收剂,用量为1 0 0g /t ;2 。油作起泡 剂,用量为4 0g /t 。扫选时采用硫酸锌与亚硫酸钠组 合抑制剂作锌抑制剂,用量分别为5 0 0 和2 5 0g /t ;乙 硫氮作铅捕收剂,用量为3 0g /t ;2 8 油作起泡剂,用量 为2 0g /t 。采用硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂作锌抑 制剂,试验结果见表4 。 从表4 可以看出,随着锌抑制剂用量的增加,粗精 矿产率减小,铅品位上升,锌在粗铅精矿中的回收率下 降,铅回收率先增大后减小,其原因可能是未解离出来 铅矿物随锌矿物被抑制下去。因此,从抑制锌矿物角 度看,硫酸锌和亚硫酸钠的适宜用量为6 0 0 ~10 0 0 g /t 和3 0 0 ~5 0 0g /t 。 表4 锌抑制剂用量试验结果 2 .4 捕收剂用量试验 捕收剂试验条件为磨矿粒度为一0 .0 7 4m m 粒级 占6 0 %,粗选时采用石灰作p H 值调整剂,用量为2 .3 3 k g /t ;硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制剂作锌抑制剂,用量 分别为1 0 0g /t ,5 0 0g /t ;乙硫氮作铅捕收剂,用量分别 为8 0g /t 、1 0 0g /t 、1 2 0g /t 、1 4 0g /t ;2 。油作起泡剂,用 量为4 0g /t 。扫选时采用硫酸锌与亚硫酸钠组合抑制 剂作锌抑制剂,硫酸锌与亚硫酸钠用量分别为5 0 0 g /t ,2 5 0g /t ;乙硫氮作铅捕收剂,用量为3 0g /t ;2 。油作 起泡剂,用量为2 0g /t 。试验结果见表5 。 表5 捕收剂用量试验结果 从表5 可以看出,随着捕收剂用量的增加,粗精矿 产率增大,铅品位降低,但铅回收率波动小。这说明乙 硫氮对铅矿物捕收能力强,且选择性好,其适宜用量为 1 0 0 ~1 2 0g /t 。 2 .5闭路试验 闭路试验采用优先浮铅再选锌工艺流程,选铅采 万方数据 3 2 0 矿冶工程第3 2 卷 用一粗两扫三精流程,磨矿粒度为一0 .0 7 4m m 粒级 6 0 %,采用石灰作p H 值调整剂,硫酸锌与亚硫酸钠组 合抑制剂作锌抑制剂,乙硫氮作铅捕收剂,2 ”油作起泡 剂。选锌采用一粗两扫三精流程,采用石灰作p H 值 调整剂,水玻璃作分散剂,硫酸铜作活化剂,丁铵黑药 作铅捕收剂,2 4 油作起泡剂。试验结果见表6 。 表6 闭路试验结果 从表6 可以看出,经过一粗两扫三精工艺流程选 别,可以获得铅精矿中铅品位5 0 .3 4 %,铅回收率 8 2 .9 8 %;锌精矿中锌品位为4 3 .1 9 %,锌回收率为 7 3 .9 8 %选矿指标。试验结果比较理想。闭路的试验 结果表明,采用本试验的药剂制度可实现铅锌有效分 离,并获得质量较好的铅精矿和锌精矿。 3 结论 研究矿石为低品位铅锌矿石,矿物组成简单,因铅 锌含量低且泥质矿物含量较高,导致矿石性质复杂,选 别困难。采用浮选方法,在合适药剂制度下,获得铅精 矿中铅品位5 0 .3 4 %,铅回收率8 2 .9 8 %;锌精矿中锌 品位为4 3 .1 9 %,锌回收率为7 3 .9 8 %。选矿指标比较 理想。 参考文献 [ 1 ] 周荣.混合精矿忠铅锌浮选分离研究[ D ] .长沙中南大学, 2 0 1 1 . [ 2 ]唐平宇,庞玉荣,郭秀平,等.某含砷铅锌矿石浮选试验[ J ] .金 属矿山,2 0 1 1 8 8 1 8 5 . [ 3 ] 张晗,张海鹏,郑晔,等.某铜铅锌矿石浮选试验研究[ J ] . 黄金,2 0 1 1 ,8 3 2 4 9 5 2 . [ 4 ]肖福生.某铅锌浮选厂选矿工艺的改进[ J ] .江西有色金属, 1 9 9 4 ,8 4 3 1 3 3 . [ 5 ]刘德军,代淑娟,秦贵杰.内蒙古某铅锌矿铅锌分离的研究与实 践[ J ] .有色矿冶,2 0 0 0 ,1 6 3 8 1 1 . [ 6 ]胡为柏.浮选[ M ] .北京冶金工业出版社,1 9 8 3 . 万方数据