铝灰制备聚合氯化铝的实验研究.pdf
铝灰制备聚合氯化铝的实验研究 ① 石家力1, 叶子青1, 李 胜2, 叶帅光2, 谭之江2, 令新科2, 黄自力1 (1.武汉科技大学 冶金矿产资源高效利用与造块湖北省重点实验室,湖北 武汉 430081; 2.武汉科技大学 资源与环境工程学院,湖北 武汉 430081) 摘 要 以铝灰为原料,采用水洗-酸浸法制备聚氯化铝。 研究结果表明铝灰水洗后,在盐酸浓度 14.8%、液固比 4.5 ∶1、反应温度 90 ℃、反应时间 0.5 h、搅拌速率 200 r/ min、聚合温度 50 ℃、聚合时间 5 h 的优化条件下,铝灰水洗渣铝浸出率达 73.49%,液体聚合 氯化铝产品盐基度 46.73%,Al2O3含量 9.58%,产品质量达到国家标准。 关键词 铝灰; 水洗; 浸出; 聚合氯化铝 中图分类号 TF111文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2019.05.027 文章编号 0253-6099(2019)05-0103-03 Experimental Study on Preparation of Polyaluminum Chloride from Aluminum Ash SHI Jia-li1, YE Zi-qing1, LI Sheng2, YE Shuai-guang2, TAN Zhi-jiang2, LING Xin-ke2, HUANG Zi-li1 (1.Hubei Key Laboratory for Efficient Utilization and Agglomeration of Metallurgic Resources, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China; 2.College of Resources and Environmental Engineering, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430081, Hubei, China) Abstract With aluminum ash as the raw material, the polyaluminum chloride was prepared by adopting the process of water washing-acid leaching. The aluminum ash, after washing, was subjected to hydrochloric acid leaching at 90 ℃ for 0.5 h with acid concentration at 14.8%, a liquid-solid ratio at 4.5∶1, stirring rate at 200 r/ min, and then polymerization at 50 ℃ for 5 h. The result shows that the leaching rate of aluminum from the slag after water washing reaches 73.49%, and the liquid polyaluminum chloride product is obtained with the basicity at 46.73% and Al2O3content at 9.58%, indicating the product is up to the national standard. Key words aluminum ash; water washing; leaching; polyaluminum chloride 铝灰是铝工业中一种重要的副产品,其中铝含量 约占铝生产过程中总损失量的 1%~12%[1-3]。 铝灰主 要成分包括氧化铝、氮化铝、金属铝及其他杂质。 在铝 的熔炼过程中,液铝与空气中的氮气化合生成氮化 铝[4-6]。 铝灰堆放过程中会产生粉尘、受潮易水解产 生氨气[7-8],给环境带来污染。 合理利用铝灰既可以 实现资源综合利用又可保护环境。 本文以某铝灰为原 料,采用水洗-酸浸法制备聚合氯化铝[9-10]。 1 实 验 1.1 实验原料 某熔铸型铝灰,经化学分析得知,铝的质量分数 (以 Al2O3计,下同)为 75.42%。 铝灰原样 XRD 分析 如图 1 所示。 由图 1 可知,该铝灰中铝主要以镁铝尖 晶石(MgAl2O4)、氮化铝(AlN)、氧化铝(Al2O3)、金属 单质铝(Al)等形式存在。 200406080100 2 / θ 1 2 3 4 MgAl2O4 AlN Al2O3 Al 1 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 图 1 铝灰原料 XRD 图谱 1.2 实验设备及试剂 实验设备HH-2 数显恒温水浴锅;101-3EBS 电 热鼓风干燥箱;JJ-1 精密增力电动搅拌器;SHB 循环 ①收稿日期 2019-03-28 作者简介 石家力(1996-),男,湖北武汉人,硕士研究生,主要从事固体废弃物处置研究。 通讯作者 黄自力(1965-),男,湖南祁阳人,博士,教授,主要从事矿物加工与资源综合利用研究。 第 39 卷第 5 期 2019 年 10 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.39 №5 October 2019 万方数据 水式多用真空过滤机;500 mL 烧杯等。 试剂盐酸为分析纯(浓度 36%~38%);纯碱为分 析纯(Na2CO3含量不低于 99.8%);水为去离子水。 1.3 实验方法 先将铝灰水洗,然后过滤、干燥,滤渣用作条件实 验原料;滤液杂质较高,影响聚合和产品质量,故滤液 另作处置。 称取 30 g 水洗滤渣(干燥样),置于 500 mL 烧杯 中,在不同浓度盐酸、液固比、温度、搅拌速率、反应时 间等条件下浸出,用真空过滤机过滤,过滤时水洗酸浸 渣若干次。 滤液用纯碱溶液调节 pH 值提高盐基度, 并在 50 ℃下反应熟化 6 h[11],制得淡黄色透明液体聚 合氯化铝,实验流程见图 2。 ; 2/5/5 B 5A4E*D .5B 5B4E*D ;/.5 5A1A 图 2 聚合氯化铝制备工艺流程 1.4 实验原理 先将铝灰水洗,去除钠、钾、镁等可溶性盐类,同时 去除氮化铝中的氮组分,并降低后续盐酸耗量和产品 的氨氮含量[12]。 氮化铝遇水或吸潮后,发生水解反应,放出氨 AlN + 3H2O����Al(OH)3+ NH3(1) 水洗滤渣在盐酸溶液中的溶出反应如下 2Al + 6HCl����2AlCl3+ 3H2↑(2) Al2O3+ 6HCl����2AlCl3+ 3H2O(3) Al(OH)3+ 3HCl����AlCl3+ 3H2O(4) 随着铝的溶出,pH 值逐步升高,促使 Al 3+ 发生 水解 nAl 3+ + mOH-����[Aln(OH)m] 3n-m (5) 当 pH 值继续升高后,在相邻两个 OH-间发生架 桥聚合 n 3 Al(OH)3+ 6 - n 3 AlCl3����Al2(OH)nCl6-n(6) 聚合的结果减少了水解产物的浓度,从而促使水 解继续进行。 溶出、水解、聚合互相交替促成,使反应 向高铝浓度、高盐基度、高聚合度方向发展。 控制反应 液固比和反应时间,就能制得氧化铝含量和盐基度合 格的聚合氯化铝溶液[13]。 浸出率为浸出液中铝组分(以 Al2O3计)与水洗 渣中铝组分的质量比。 2 实验结果及讨论 2.1 盐酸浓度对浸出率的影响 在反应温度 75 ℃,液固比(盐酸溶液质量与水洗渣 (干样)质量的比值,下同)6∶1,搅拌速率 200 r/ min,反 应时间 1 h 的条件下,盐酸浓度对铝浸出率的影响见 图 3。 , 70 65 60 55 50 45 40 35 707580859095 1*5 图 5 温度对铝浸出率的影响 2.4 浸出时间 浸出温度 90 ℃,其他条件不变,浸出时间对铝浸 出率的影响见图 6。 1*;0h 75 70 65 60 0.00.51.01.52.0 1*5 图 6 浸出时间对铝浸出率的影响 由图 6 可以看出,随着浸出时间增加,浸出率呈先 上升后下降的趋势,这是由于浸出时间过长会导致 Al 3+ 的水解,生成微溶性的 Al(OH)3,过滤时留在渣中,最终 使浸出率下降。 浸出时间 0.5 h 时,浸出率最高,达到 73.49%。 所以,确定浸出时间为 0.5 h。 2.5 搅拌速率 浸出时间 0.5 h,其他条件不变,搅拌速率对铝浸 出率的影响见图 7。 1;5r min-1 75 65 55 45 35 50100150200250300 1*5 图 7 搅拌速率对铝浸出率的影响 由图 7 可以看出,搅拌速率与浸出率的关系呈现波 动趋势,当搅拌速率低时,底层铝灰无法与盐酸反应,故 浸出率不高,而搅拌速率过高又会导致盐酸挥发过快, 使浸出率下降。 综合考虑,选用搅拌速率 200 r/ min。 2.6 优化条件实验 铝灰水洗后,在盐酸浓度 14.8%、液固比 4.5 ∶1、浸 出温度 90 ℃、浸出时间 0.5 h、搅拌速率 200 r/ min 的 条件下酸浸,浸出液采用碳酸钠溶液调节 pH 值至1.5, 在 50 ℃下熟化、聚合反应 5 h,经计量、化学分析及计 算,铝灰水洗、酸浸、熟化聚合等过程各产物产率及铝 在各产物中的分配率见表 1。 表 1 反应过程各产品计量 产品名称 Al2O3含量 / % 产率 / % 铝分配率 / % 铝浸出率 / % 铝灰(原样)75.42100.00100.00 水洗渣(干样)65.31106.692.31 水洗废液2.6852167.697.69 酸浸渣(干样)35.0852.3424.35 液体聚氯化铝9.5853567.9667.96 注产率、浸出率均相对铝灰原样。 产品主要指标与 GBT226272014 水处理剂聚氯 化铝[14]对比见表 2。 表 2 产品主要指标与国家标准对比 指标名称国家标准产品 氧化铝含量(以 Al2O3计) / %6.009.58 盐基度/ %30~9546.73 密度(20 ℃) / (gcm -3 )1.101.15 针对浸出率不高的问题,对酸浸渣进行了 XRD 分 析,见图 8。 2010305004060709080 2 / θ 1 2 3 MgAl2O4 AlN Al2O3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 图 8 酸浸渣 XRD 图 由图 8 可知, 酸浸渣中铝主要以镁铝尖晶石 (MgAl2O4)的形式存在,并有少量的氮化铝(AlN)和 氧化铝(Al2O3)。 镁铝尖晶石化学性质稳定,不与盐 酸、硫酸反应;少量氧化铝可能为刚玉,也不与酸反应; (下转第 110 页) 501第 5 期石家力等 铝灰制备聚合氯化铝的实验研究 万方数据 收率为 99.5%,产品金达到国标 Au-1 标准。 3.3 初步技术经济评价 在小型试验的基础上进行现场工业试验,连续运 行 70 d,共处理矿样 14.42 万吨,平均每天 2 060 t,平 均吨矿单耗硫酸铵 6.85 kg、生石灰 4.84 kg、氰化钠 0.62 kg,氰化尾渣金品位约 0.55 g/ t。 初步吨矿成本 分析结果见表 11。 表 11 吨矿成本分析结果 采矿成本 / 元 选矿成本 / 元 冶炼成本 / 元 辅助及其他成本 / 元 合计 / 元 380.53190.8814.6794.92681.00 工业试验期间共生产“四九”金锭 516 557 g,新增 销售收入 12 914 万元,实现新增净利润 3 094 万元。 4 结 论 通过实验室小型试验及工业生产实践表明,采用 氨氰选择性提金工艺技术可行,为类似矿石提供了一 种新的工艺路径。 参考文献 [1] 邹来昌. 某含铜氧化金矿石氨氰法浸金工艺试验研究[J]. 黄金, 2014,35(4)58-61. [2] 黄怀国. 国外某含铜金矿氨氰法选择性浸出提金[J]. 矿产综合 利用, 2014(5)52-55. [3] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰炭浸试验研究报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [4] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰洗涤贵液钢棉吸附 提金试验研究[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [5] 陈庆根,张文波,王中溪. 高铜载金炭铁盐硫酸体系脱铜工艺试验 研究报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [6] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰洗涤贵液煤质炭吸 附提金试验报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [7] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰洗涤贵液金铜分离 试验研究[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [8] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰浸出漂白粉矿浆除 铜试验研究报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [9] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰浸出工业试验及产 业化研究报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [10] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿高氰高碱回收金铜试验 研究报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. [11] 陈庆根,张文波,王中溪,等. 塔罗氧化矿氨氰浸出优化试验研究 报告[R]. 厦门厦门紫金矿冶技术有限公司, 2014. 引用本文 陈庆根. 含铜氧化金矿氨氰选择性提金试验研究及工业应 用[J]. 矿冶工程, 2019,39(5)106-110. �������������������������������������������������������������������������������������������������� (上接第 105 页) 少量的氮化铝可能被刚玉或镁铝尖晶石包裹,不与酸 溶液接触而溶解。 酸浸渣含铝(以 Al2O3计)35.08%, 占铝灰中总铝的 24.35%。 3 结 论 1) 使用铝灰制备聚合氯化铝时,水洗可去除水溶 性杂质离子。 2) 铝灰水洗后,在盐酸浓度 14.8%、液固比 4.5∶1、 浸出温度 90 ℃、浸出时间 0.5 h、搅拌速率 200 r/ min、 聚合温度 50 ℃、聚合时间 6 h 等优化条件下,铝灰水 洗渣铝浸出率达 73.49%,液体聚合氯化铝产品盐基度 46.73%,Al2O3含量 9.58%,产品质量达到国家标准。 参考文献 [1] 李 菲,郑 磊,冀树军,等. 铝灰中铝资源回收工艺现状与展望[J]. 轻金属, 2009(12)3-8. [2] 柴登鹏,周云峰,李昌林,等. 铝灰综合回收利用的国内外技术现 状及趋势[J]. 轻金属, 2015(6)1-4. [3] 顾 涛,汪兴兴,吕帅帅,等. 铝灰综合回收利用的研究现状与进 展[J]. 热加工工艺, 2017(24)29-32. [4] 文于华,张 梅,金佳鸿,等. 氮化铝表面热氧化的分子动力学研 究[J]. 科技创新导报, 2018(5)82-84. [5] 张岩岩,陈 玮,王 毅. 氮化铝粉末制备综述[J]. 铝镁通讯, 2017(4)48-50. [6] 徐士尧,陈维平,万兵兵,等. 废铝再生熔炼中铝渣的回收处理工 艺进展[J]. 特种铸造及有色合金, 2016,36(9)934-938. [7] 姜 澜,邱明放,丁友东,等. 铝灰中 AlN 的水解行为[J]. 中国有 色金属学报, 2012,22(12)3555-3561. 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