湖南某萤石矿洗矿泥选矿工艺研究.pdf
湖南某萤石矿洗矿泥选矿工艺研究 ① 王长涛1,2, 刘润清1,2, 林上勇1,2, 高建德1,2, 孙 伟1,2, 宋 鑫1,2 (1.中南大学 资源加工与生物工程学院,湖南 长沙 410083; 2.战略含钙矿物资源清洁高效利用湖南省重点实验室,湖南 长沙 410083) 摘 要 针对湖南某萤石矿矿泥含量较多、洗矿泥直接作为尾矿排出而影响 CaF2资源回收率的问题,研究了一种洗矿泥选矿工艺, 通过旋流器分级、粗粒再磨以及一粗一扫四精的浮选工艺,得到了 CaF2品位 90.43%、回收率 58.74%的萤石精矿。 通过洗矿泥选矿 工艺,不仅能回收矿泥中的有用矿物,提高萤石回收率,而且能减少尾矿排放量,提高综合效益。 关键词 萤石; 洗矿泥; 分级; 浮选; 资源化利用 中图分类号 TD92文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2019.04.010 文章编号 0253-6099(2019)04-0043-04 Beneficiation Process for Ore-washing Slime from a Fluorite Mine in Hunan Province WANG Chang⁃tao1,2, LIU Run⁃qing1,2, LIN Shang⁃yong1,2, GAO Jian⁃de1,2, SUN Wei1,2, SONG Xin1,2 (1.School of Minerals Processing and Bioengineering, Central South University, Changsha 410083, Hunan, China; 2.Key Laboratory of Hunan Province for Clean and Efficient Utilization of Strategic Calcium-Containing Mineral Resources, Changsha 410083, Hunan, China) Abstract Due to the high proportion of slime in the fluorite ore mined from a Hunan fluorite mine, the ore⁃washing slime discharged directly into tailings results in a low recovery of CaF2. In view of such problem, a dressing process of ore⁃washing slime was proposed and tested. It is found that a fluorite concentrate grading 90.43% CaF2at 58.74% recovery can be produced by adopting techniques including cyclone classification, coarse grain re⁃grinding and a flotation consisting of one roughing, one scavenging and four cleanings. It is concluded that this processing technique can not only recover valuable minerals in the slime and increase the fluorite recovery, but also reduce discharge of tailings and create more comprehensive profits. Key words fluorite; ore⁃washing slime; classification; flotation; resource utilization 萤石是制备氢氟酸及其衍生物的主要原料,同时 被广泛应用于机械、电子、航天、医药等领域[1-3]。 我 国萤石矿床种类多,储量大,但以低品位复杂难选萤石 矿和多金属伴生萤石矿为主。 随着萤石资源的日益贫 化,以及其自身与硅酸盐、石英、碳酸盐等脉石矿物密 度差异较小且嵌布关系紧密,导致回收困难[4-6]。 湖 南某萤石矿矿泥含量较大,约 30%~40%,生产上进行 预先脱泥作业,但是矿泥中 CaF2品位高,约 10% ~ 20%,大量萤石资源得不到有效回收。 本文针对该矿 泥进行了选矿试验研究,进一步提高了萤石的综合回 收率,减少了尾矿排放量。 1 原矿性质及试验方法 1.1 原矿性质 试验矿样洗矿泥取自湖南某萤石矿现场双螺旋洗 矿机溢流产品,其筛析结果及 CaF2分布情况见表 1。 筛析结果表明,采用目前现场生产工艺,-0.037 mm 粒 级物料无回收价值。 矿泥中+0.037 mm 粒级物料是目 前选厂生产工艺主要可回收粒级,对矿泥进行高效分 级,是提高矿泥中萤石回收效率的主要措施之一。 表 1 洗矿泥筛分分析结果 粒级 / mm 产率 / % 品位/ %分布率/ % CaF2CaCO3CaF2CaCO3 +0.07427.71 25.401.3060.6135.89 -0.074+0.03714.2016.75 0.8920.4812.59 -0.03758.09 3.780.8918.9151.52 合计100.0011.870.61100.00100.00 1.2 试验方法 矿泥中萤石与脉石矿物共生关系复杂,嵌布粒度 ①收稿日期 2019-01-17 基金项目 “十二五”国家科技支撑计划项目(2015BAB14B02) 作者简介 王长涛(1994-),男,山东济宁人,硕士研究生,主要研究方向为矿物加工工艺、药剂及资源综合回收。 第 39 卷第 4 期 2019 年 08 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.39 №4 August 2019 万方数据 较细,并且含有大量不具备回收价值的微细颗粒,萤石 精矿产品品位要求高,因此采用旋流器对其进行分级, 溢流产物作为尾矿排出,底流产物进行再磨,使目的矿 物单体解离,最后经一粗一扫四精浮选得到洗矿泥萤 石精矿产品。 洗矿泥选矿原则流程见图 1。 36 48 ,0 A47 A; - 4B6 A;23A;3 图 1 洗矿泥选矿原则流程 1.3 药剂及设备 试验用药剂碳酸钠、水玻璃、油酸、糊精等均取自 现场;药剂 ATM[7]是一种有机磷酸类药剂,取自湖南 某药剂厂。 试验设备包括 CZ-150 高效旋流器、XMQ 型锥形球磨机、XFD 系列浮选机(规格为 0.5 L、0.75 L、 1 L)等,均由现场提供。 试验用水为自来水。 2 选矿试验研究 2.1 给料压力对旋流器分级效果的影响 洗矿泥筛分分析结果表明, 试样中含有大量 -0.037 mm 粒级、暂不具备回收价值的细粒级低品位 矿泥,这些细泥在浮选过程中会吸附药剂,造成药剂用 量大、选择性差和选矿成本增加,恶化浮选指标。 因此 在浮选前采用旋流器对洗矿泥进行分级处理,减少浮 选流程中细粒级物料的含量。 考察了旋流器给料压力 对旋流器分级效果的影响,结果见表 2。 表 2 给料压力对旋流器分级效果的影响 给料压力 / MPa +0.037 mm 粒级含量 / % CaF2品位 / % CaF2回收率 / % 0.0671.520.4772.34 0.0874.423.3274.02 0.1084.827.2778.97 0.1274.332.5275.43 0.1468.735.4671.86 由表 2 可知,随着给料压力增大,底流产品中 +0.037 mm 粒级含量先增加后减小,CaF2品位逐渐增 加而回收率先增加后减小。 这是因为-0.037 mm 粒级 品位低,而+0.037 mm 粒级品位高,当旋流器给矿压力 较小时,分级效果不佳,随着给矿压力增大,更多的细 粒矿物进入旋流器上升流中而成为溢流产物,而底流 产物中+0.037 mm 粒级含量增大,产品品位增大而回 收率增加;当给料压力大于 0.10 MPa 后,物料在旋流 器内部回转速度过快,导致部分+0.037 mm 粒级也跑 到上升流中成为溢流产物,相应的底流产品中的 +0.037 mm 粒级含量减少,虽然品位增加,但是回收率 降低。 因此,使用旋流器对矿泥进行分级时,最佳给料 压力为 0.10 MPa,此时底流产物中+0.037 mm 粒级含量 达84.8%,CaF2品位和回收率分别为27.27%和78.97%。 该研究结果表明,对洗矿泥进行预先分级,有助于提高 入选物料品位和洗矿泥中萤石回收率。 2.2 浮选试验 2.2.1 磨矿细度对浮选效果的影响 矿物颗粒粒度对浮选有着重大影响。 洗矿泥筛分 结果表明,洗矿泥中+0.074 mm 粒级颗粒较大,许多萤 石与脉石矿物没有完全解离,直接浮选不能得到较好的 浮选指标。 为了获得最佳的浮选效果,浮选之前需对旋 流器底流进行磨矿,使矿物充分解离,暴露出新的断裂 面,这既有利于捕收剂与萤石表面作用,同时也有利于 抑制剂对脉石矿物的抑制,提高浮选效果。 按照图 2 所 示流程,在碳酸钠、水玻璃和油酸用量分别为1 600 g/ t、 1 200 g/ t 和 200 g/ t 条件下,考察了磨矿细度对浮选效 果的影响,结果见图 3。 试验磨矿浓度约为 50%。 484 63 3 48 ,0 D378 36 A0g/t -0.044 mmC9063 0.037 mm-0.037 mm 2 1 2 2 A47 6 ;4 A 2333 666 400 6 A 666 66 6 ;4/2 333 66666 6 ;4 200 333 ;4 200 2 3 23 2 4 ATM553 图 7 闭路试验流程 表 3 闭路试验结果 产品 名称 产率 / % 品位/ %回收率/ % CaF2CaCO3CaF2CaCO3 精矿7.7190.430.9758.7412.19 中矿8.949.341.307.0318.94 旋流器溢流58.093.780.4118.5038.82 尾矿25.267.390.7315.7330.05 洗矿泥100.0011.870.61100.00100.00 经一粗四精一扫浮选闭路试验,萤石精矿品位达到 了 90.43%,回收率达到了 58.74%。 该试验结果表明,湖 南某萤石矿洗矿泥经过旋流器分级⁃浮选工艺,可以选 出部分高品质的萤石精矿,具有很高的经济效益。 3 结 论 1) 湖南某萤石矿洗矿泥中-0.037 mm 粒级 CaF2 分布率低,品位在 6%以下,目前现场选厂暂不具备可 回收价值;+0.037 mm 粒级 CaF2含量较高,是主要可 回收粒级,对洗矿泥进行高效分级作业不但能减少能 耗、降低药剂用量,还能提高萤石回收效率。 2) 洗矿泥分级后+0.074 mm 粒级颗粒较粗,直接 浮选无法有效回收洗矿泥中萤石矿物,需进行磨矿作 业。 在磨矿细度-0.044 mm 粒级占 83.79%左右时,浮 选效果较好。 3) 洗矿泥 CaF2品位较低,碳酸钙含量较低,且变 化范围不大。 经一粗四精一扫浮选,CaF2品位能达到 90.43%,回收率能达到 58.74%,表明该洗矿泥可选性 较好,具备一定的工业回收价值。 参考文献 [1] 傲 琪,朱照照. 某萤石矿选矿试验研究[J]. 内蒙古科技与经 济, 2018(5)44-45. 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