贵州某高硫铝土矿浮选脱硫试验研究.pdf
贵州某高硫铝土矿浮选脱硫试验研究 ① 王振杰, 刘安荣, 刘洪波, 彭 伟 (贵州省冶金化工研究所,贵州 贵阳 550016) 摘 要 对贵州某高硫铝土矿进行了浮选脱硫试验研究。 结果表明,在磨矿细度-0.074 mm 粒级占 82.64%,碳酸钠用量 1 800 g/ t、 硫酸铜用量 150 g/ t、丁黄药总用量 600 g/ t、2#油总用量 240 g/ t 条件下,经一粗两精两扫闭路反浮选,获得了硫含量 0.26%的铝土矿 精矿,脱硫率达到 85.86%。 试验结果可为该类铝土矿资源的综合开发利用提供借鉴。 关键词 高硫铝土矿; 浮选; 脱硫; 脱硫率 中图分类号 TD923文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2020.05.009 文章编号 0253-6099(2020)05-0039-03 Flotation Test for Desulfurization of a High⁃Sulfur Bauxite Ore from Guizhou WANG Zhen⁃jie, LIU An⁃rong, LIU Hong⁃bo, PENG Wei (Guizhou Institute of Metallurgy and Chemical Engineering, Guiyang 550016, Guizhou, China) Abstract A flotation test was conducted for the desulfurization of a high⁃sulfur bauxite ore from Guizhou Province. The results show that with the grinding fineness of -0.074 mm 82.64%, a close⁃circuit reverse flotation consisting of one roughing, two cleaning and two scavenging processes, with the dosage for sodium carbonate, copper sulfate, butyl xanthate and 2#oil of 1 800 g/ t, 150 g/ t, 600 g/ t and 240 g/ t, respectively, can result in a bauxite concentrate with sulfur grade of 0.26%, showing the desulfurization rate up to 85.86%. The test results can provide reference for the comprehensive exploitation and utilization of this kind of bauxite resources. Key words high⁃sulfur bauxite; flotation; desulfurization; desulfurization rate 金属铝是仅次于钢铁的第二大消耗金属,涉及材 料、建筑、电力、交通、食品等各领域。 铝土矿是生产氧 化铝进而生产金属铝的原材料。 贵州省是全国蕴含铝 土矿资源丰富的省份之一,现已探明的铝土矿储量总 计超过 6 亿吨,开发利用前景广阔。 贵州铝土矿多为 低品位高硫铝土矿,硫通常以黄铁矿、胶黄铁矿的形式 存在,硫含量大于 0.7%。 铝土矿中的硫含量过高,在 拜耳法生产氧化铝的过程中将会严重腐蚀钢质设备, 缩短设备使用寿命,同时还会导致赤泥沉降性能下降、 产品氢氧化铝发绿。 因此,在使用高硫铝土矿拜耳法 生产氧化铝之前必须进行脱硫处理[1-6]。 目前,高硫铝土矿脱硫主要采用浮选脱硫法、焙烧 脱硫法和溶出脱硫法,其中,焙烧脱硫时存在条件不易 控制、设备要求高等问题;溶出脱硫时存在药剂用量 大、脱硫效果一般等问题;浮选法脱硫工艺较为成熟, 操作简单、脱硫效果显著[7-10]。 本文针对该铝土矿的 矿物特征,采用浮选脱硫方法进行试验研究,并对影响 浮选脱硫效果的各因素进行优化,确定了适合该铝土 矿的浮选脱硫条件,为实现高硫铝土矿高效溶出脱硫 提供参考。 1 矿石性质及试验方法 1.1 矿石性质 试验所用矿样取自贵州省某铝土矿矿山,取具有 代表性的矿样进行主要化学成分分析和主要矿物组成 分析,结果分别见表 1 和表 2。 表 1 矿样主要化学成分分析结果(质量分数) / % Al2O3Fe2O3SiO2TiO2CaOMgONa2OK2OS 61.726.487.332.420.951.130.070.191.46 ①收稿日期 2020-04-11 基金项目 贵州省科学技术基础研究基金项目(黔科合基础[2017]1175) 作者简介 王振杰(1976-),男(侗族),贵州凯里人,副研究员,硕士,主要研究方向为资源综合利用。 通讯作者 刘安荣(1983-),男(土家族),贵州铜仁人,高级工程师,硕士,主要研究方向为资源综合利用。 第 40 卷第 5 期 2020 年 10 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.40 №5 October 2020 万方数据 表 2 矿样主要矿物组成(质量分数) / % 一水硬铝石白云石伊利石高岭土石英 55.631.248.7610.263.08 方解石锐钛矿黄铁矿菱铁矿绿泥石 1.621.833.872.469.81 由表 1 可以看出,该矿样中硅含量较少,铝硅比较 高,其他杂质组分含量较低,属于典型的低硅高硫铝 土矿。 由表 2 可以看出,该矿样中主要有用矿物为一水 硬铝石;脉石矿物主要有高岭石、绿泥石、石英等;矿石 中的硫矿物以黄铁矿形态存在。 1.2 试验方法 通过探索试验,针对该矿石的矿物特征,采用浮选 工艺对该铝土矿进行脱硫处理,试验流程如图 1 所示。 B3 6 45323 图 1 试验流程 2 结果与讨论 2.1 磨矿细度试验 碳酸钠用量 1 800 g/ t,硫酸铜用量 150 g/ t,丁黄 药用量 300 g/ t,2#油用量 120 g/ t 条件下,考察了磨矿 细度对脱硫效果的影响,结果如图 2 所示。 -0.074 mm40/4 0.8 0.6 0.4 0.2 88 84 80 76 72 68 80706090 5323S/4 S*5 S/4 S*5 图 2 磨矿细度对脱硫效果的影响 由图 2 可以看出,磨矿细度对脱硫效果的影响较 为显著,铝土矿精矿中 S 含量随磨矿细度变小先逐渐 减少后有所增加,脱硫率则先增加后降低,其原因可能 是随着磨矿细度减小,矿物单体解离越充分,矿物比表 面积越大,矿物越容易与浮选药剂发生反应,脱硫效果 越显著,但是,当磨矿细度过小时,浮选药剂很难捕捉到 有效矿物,因此,脱硫效果有所降低[11]。 综合考虑浮选 指标,确定磨矿细度为-0.074 mm 粒级占 82.64%。 2.2 碳酸钠用量试验 磨矿细度-0.074 mm 粒级占 82.64%,其他条件不 变,考察了碳酸钠用量对脱硫效果的影响,结果如图 3 所示。 由图 3 可以看出,随着碳酸钠用量增加,铝土矿 精矿中硫含量先降低后升高,硫脱出率则先升高后降 低,其原因可能为随着碳酸钠用量增加,溶液逐渐呈 碱性,碱性环境利于浮选脱硫试验的进行,当碳酸钠用 量达到 1 800 g/ t 时,溶液 pH 值为 8.5,此时铝土矿精 矿中 S 含量达到最小值,S 脱出率达到最大值。 综合 考虑,确定碳酸钠用量为 1 800 g/ t。 6A4g t-1 0.8 0.6 0.4 0.2 86 82 78 74 70 1800150012002100 5323S/4 S*5 S/4 S*5 图 3 碳酸钠用量对脱硫效果的影响 2.3 硫酸铜用量试验 碳酸钠用量 1 800 g/ t,其他条件不变,考察了硫酸 铜用量对脱硫效果的影响,结果如图 4 所示。 由图 4 可以看出,随着硫酸铜用量增加,铝土矿精矿中硫含量 呈先下降后升高的趋势,而脱硫率则呈先升高后降低 4A4g t-1 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 90 86 82 78 74 70 1608012040200 5323S/4 S*5 S/4 S*5 图 4 硫酸铜用量对脱硫效果的影响 04矿 冶 工 程第 40 卷 万方数据 的趋势,其原因为随着硫酸铜的加入,硫酸铜中的 Cu 2+ 与黄铁矿发生反应生成 CuS 和 FeSO4,从而增加 了浮选脱硫率;但是当硫酸铜用量过高时,溶液中存在 大量的 Cu 2+ 会消耗大量的捕收剂,导致硫铁矿脱出率 降低[12]。 综合考虑,确定硫酸铜用量为 150 g/ t。 2.4 丁黄药用量试验 硫酸铜用量 150 g/ t,其他条件不变,考察了丁黄 药用量对脱硫效果的影响,结果如图 5 所示。 由图 5 可以看出,随着丁黄药用量增加,S 脱出率呈先升高后 趋于平稳的趋势,铝土矿精矿 S 含量则呈先下降后趋 于平稳的趋势,当丁黄药用量为 300 g/ t 时,S 脱出率和 精矿 S 含量均达到平衡值,确定丁黄药用量为 300 g/ t。 ,/AA4g t-1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 90 80 70 60 200300100400 5323S/4 S*5 S/4 S*5 图 5 丁黄药用量对脱硫效果的影响 2.5 浮选闭路试验 在条件试验的基础上进行了闭路试验,试验流程 及药剂制度见图 6,结果见表 3。 B3 g/t 63-0.074 mmC82.64 图 6 闭路试验流程 表 3 闭路试验结果 产品名称产率/ %S 品位/ %S 回收率/ % 铝土矿精矿80.230.2614.14 硫化物19.776.3485.86 合计100.001.46100.00 经一粗两扫两精闭路流程,得到了硫含量 0.26% 的铝土矿精矿,尾矿硫含量达到6.34%,脱硫率达85.86%, 铝土矿脱硫效果显著。 3 结 论 贵州某铝土矿属典型的低硅高硫铝土矿,通过浮 选脱硫,经一粗两扫两精闭路试验,在磨矿细度为 -0.074 mm 粒级占 82.64%,碳酸钠用量 1 800 g/ t、硫 酸铜用量 150 g/ t、丁黄药用量 600 g/ t、2#油用量 240 g/ t 条件下,获得了硫含量 0.26%的铝土矿精矿,尾矿 硫含量为 6.34%,脱硫率达 85.86%,该方法脱硫效果 显著。 参考文献 [1] 韩跃新,柳 晓,何发钰,等. 我国铝土矿资源及其选矿技术进展[J]. 矿产保护与利用, 2019,39(4)151-158. 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