白云鄂博萤石与稀土浮选分离试验研究.pdf
白云鄂博萤石与稀土浮选分离试验研究 ① 李琅琅1,2, 李 梅1,2, 高 凯1,2, 张栋梁1,2, 马林林1,2, 张雨涵1,2 (1.内蒙古科技大学 矿业研究院,内蒙古 包头 014010; 2.轻稀土资源绿色提取与高效利用教育部重点实验室,内蒙古 包头 014010) 摘 要 对白云鄂博萤石粗精矿进行了优先浮选萤石、尾矿再浮选稀土的试验研究。 在最佳浮选药剂制度下,采用一粗三精两扫 闭路流程回收萤石,得到了 CaF2品位 95.11%、回收率 84.09%的萤石精矿;尾矿采用一粗一精浮选稀土,得到了 REO 品位 63.06%、 回收率 67.92%的稀土精矿。 研究成果为开发利用白云鄂博萤石粗精矿提供了一种新的思路。 关键词 萤石粗精矿; 浮选; 稀土; 萤石; 白云鄂博矿 中图分类号 TD97文献标识码 Adoi10.3969/ j.issn.0253-6099.2020.03.011 文章编号 0253-6099(2020)03-0043-04 Experimental Study on Flotation Separation of Fluorite and Rare Earth from Bayan Obo Mine LI Lang-lang1,2, LI Mei1,2, GAO Kai1,2, ZHANG Dong-liang1,2, MA Lin-lin1,2, ZHANG Yu-han1,2 (1.Institute of Mining, Inner Mongolia University of Science and Technology, Baotou 014010, Inner Mongolia, China; 2.Key Laboratory of Green Extraction and Efficient Utilization of Light Rare-Earth Resources of Ministry of Education, Baotou 014010, Inner Mongolia, China) Abstract Experimental study on the treatment of Bayan Obo fluorite bulk concentrate was conducted by adopting a preferential flotation process to recover fluorite, followed by a flotation of the tailings to recover rare earth. With an optimal flotation reagent system, the fluorite was collected using a closed-circuit flowsheet consisting of one roughing, two scavenging and three cleaning stages. A fluorite concentrate graded 95.11% CaF2was obtained at a recovery of 84.09%. Then, the tailings was subjected to a flotation process with one roughing and one cleaning, resulting in a rare earth concentrate with REO grade of 63.06% and recovery of 67.92%. The experimental result can provide a new solution for the utilization of Bayan Obo fluorite bulk concentrate. Key words fluorite bulk concentrate; flotation; rare earth; fluorite; Bayan Obo mine 白云鄂博矿是世界瞩目的多金属共生的超大型矿 床,矿产资源利用前景广阔。 一直以来,包钢对白云鄂 博矿的综合利用方针为“以铁为主,综合利用”。 为提 高白云鄂博尾矿的综合利用指标,包钢集团开发出了 优先选稀土-混合浮选-沉砂一次脱硫-强磁选-强磁精 矿一步正浮选选铁-重选(强磁尾矿一步选铁尾矿)-重 选精矿二次脱硫-二步选铁-铌浮选-强磁富集钪-混合 泡沫选萤石的工艺方案[1-2]。 该工艺流程实现了白云 鄂博矿产资源中稀土、铁、硫、萤石、铌、钪富集物等 6 种产品的综合回收。 目前该工艺已经在包钢宝山矿业 公司成功应用[2]。 其中萤石的浮选作业采用一粗七 精工艺流程,最终获得萤石精矿品位为 86.02%,回收 率仅为 10%左右,不仅工艺流程复杂,而且脉石矿物 中稀土、石英、方解石、重晶石难以实现有效分离[3]。 就碳酸盐型萤石矿而言,因为萤石及方解石都属钙质 矿物,其矿物表面物理化学性质相似,所以作用于矿物 表面的捕收剂和抑制剂的行为也极为相似,造成两者 分离困难;对于重晶石型萤石矿,由于萤石与重晶石表 面阳离子同属碱土金属离子,其天然可浮性相近,致使 重晶石与萤石的分离也极为困难[4],最终萤石精矿纯 度不高。 利用浮选工艺提高萤石选别指标、富集稀土资源, ①收稿日期 2020-01-11 基金项目 国家自然科学基金重点项目(51634005);内蒙古自治区自然科学基金重大项目(2014ZD04) 作者简介 李琅琅(1993-),男,陕西榆林人,硕士研究生,主要从事矿物加工研究工作。 通讯作者 李 梅(1965-),女,内蒙古鄂尔多斯人,杰出青年,长江学者特聘教授,博士,博士研究生导师,教授,主要从事稀土湿法冶金清 洁化提取工艺及理论研究工作。 第 40 卷第 3 期 2020 年 06 月 矿矿 冶冶 工工 程程 MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING Vol.40 №3 June 2020 是加强白云鄂博矿综合回收利用的有效途径。 本文依 据原矿性质,提供了一种流程短、成本低、萤石与稀土高 效浮选分离的新工艺[3],可为生产实践所参考[5]。 1 原矿性质 试验原料来源于宝山矿业公司选别稀土后的混合 泡沫再通过萤石浮选线生产的萤石粗精矿,其萤石含 量为 86.02%,远远不能满足萤石精矿产品等级质量的 国家标准[6-7],工业价值低,应进一步浮选提纯来提高 其工业价值。 运用矿物自动分析系统对原矿进行分 析,原矿多元素分析结果见表 1,原矿矿物组成及相对 含量见表 2。 表 1 原矿多元素分析结果(质量分数) / % TFeREOCaF2SiO2K2ONa2OCO3 2- SO4 2- 1.355.7286.022.010.180.113.250.78 Al2O3BaOPTiO2K2ONa2OMgOMnO 0.260.100.380.140.180.11<0.100.13 表 2 原矿矿物组成及相对含量分析结果(质量分数) / % 萤石氟碳铈矿方解石独居石磷灰石 84.286.612.961.661.45 赤铁矿金云母重晶石石英霓石 0.970.630.470.260.25 由表 1~2 可知,原矿所含矿物种类较多,具有回 收利用价值的主要为萤石和稀土。 影响该矿品位的客 观因素是进入了较多的杂质矿物,主要为方解石、白云 石和磷灰石,另有少量的赤铁矿、金云母、重晶石、石英 等。 因此,在浮选过程中,要重点加强对赤铁矿、白云 石、磷灰石的抑制。 2 试验研究 2.1 试验方法 根据原矿性质分析可知,萤石的综合回收价值较 高[8],稀土次之,但两者分离困难,主要原因是萤石、 碳酸盐、稀土等矿物可浮性相近。 据此制定了优先浮 选萤石、尾矿反浮选稀土的新工艺[9-10]。 优先浮选萤 石在酸性体系下进行,探索性试验发现以硫酸为调整 剂[11],在酸性环境下水玻璃能有效抑制与萤石物理化 学性质相近的稀土、石英、碳酸盐及铁矿物[12-13],以 L-204 为捕收剂可获得工业级的萤石精矿[14];反浮选 稀土则在碱性体系下进行,研究发现碱性环境中水玻 璃对萤石、石英、重晶石及碳酸盐等矿物有显著的选择 性抑制效果,在稀土特效捕收剂 506E 的作用下,得到 高品位稀土精矿,使得稀土与萤石得到高效综合回收 利用。 试验药剂 L-204 是一种二元羧酸捕收剂,来自辽 宁省试剂五厂,极性基是两个羧基,具有捕收能力强、 选择性好的特点。 稀土特效捕收剂 506E 是一种羟肟 酸类捕收剂,来源于包头市聚峰稀土有限责任公司,是 具 RCOHNOH 结构的有机化合物,螯合性很强,容易 与金属离子发生配位,形成稳定的五元或六元环状螯 合物,在稀土选矿领域应用广泛。 浮选原则流程如图 1 所示,试验使用 0.75L XFD-63 型单槽浮选机。 B3 - 233 A; - A;23 63 图 1 浮选原则流程 2.2 萤石浮选试验 在探索性试验基础上,开展了粗选药剂制度条件 试验,在矿浆浓度 35%、温度 40 ℃ 时,以硫酸为调整 剂、水玻璃作抑制剂、L-204 作捕收剂、松醇油为起泡 剂,考察了药剂用量对浮选精矿中萤石产率、品位以及 回收率的影响。 2.2.1 硫酸用量试验 在 L-204 用量3 kg/ t、松醇油用量0.10 kg/ t、水玻璃 用量 2 kg/ t 时,进行了硫酸用量条件试验,结果见图 2。 4 5 /;5 8 5 /;5 图 2 硫酸用量试验结果 从图 2 可知,硫酸用量过低不利于浮选萤石。 萤 石精矿产率和回收率随着硫酸用量增加均先升后降并 最终趋于稳定,当硫酸用量为 1.8 kg/ t 时,萤石品位 44矿 冶 工 程第 40 卷 92.31%,产率 69.50%,回收率达到峰值 74.38%,选别 指标较理想,再增加硫酸用量,品位继续上升,但产率 和回收率均显著降低,浮选效率低,因此确定硫酸最佳 用量为 1.8 kg/ t。 2.2.2 水玻璃用量试验 硫酸用量 1.8 kg/ t,其他条件不变,研究了水玻璃 用量对萤石浮选指标的影响,结果见图 3。 ;4A4kg t-1 95 93 91 89 87 85 80 60 40 20 1.41.81.62.02.22.42.6 8 5 /;5 8 5 /;5 图 3 水玻璃用量试验结果 从图 3 得知,精矿产率、品位、回收率均随水玻璃 用量增加而先升高后降低,当水玻璃用量为 2 kg/ t 时 萤石回收率达到峰值,浮选效率较高。 综合考虑水玻 璃的最佳用量为 2 kg/ t。 2.2.3 L-204 用量试验 水玻璃用量 2 kg/ t,其他条件不变,考察了 L-204 用量对萤石浮选指标的影响,结果见图 4。 L-204A4kg t-1 95 94 93 92 91 90 85 65 45 25 1.22.41.83.03.64.24.8 8 5 /;5 8 5 /;5 图 4 L-204 用量试验结果 由图 4 可知,增加 L-204 用量,萤石精矿产率和回 收率陆续呈现出先增后降的趋势,品位则呈现出先升高 再降低而后再升高的趋势。 当 L-204 用量 2.4 kg/ t 时, 萤石精矿品位达到峰值 94.67%,此时产率为 55.42%,回 收率为 61.13%。 因此,L-204 用量以 2.4 kg/ t 为最佳。 2.2.4 闭路试验 依据粗选试验确定的最佳药剂制度,开展了萤石 浮选闭路流程试验,闭路数质量流程见图 5,表 3 为精 矿多元素分析结果。 B3 A; * A; 21 A; 22A; 2 A; 23 A;23 3 A; 1 A0kg/t 3 min4233 * D3 A0kg/t 3 min;4 4 min 506E 2 min;*A 2.0 2.4 0.10 3 min;4 8 min 506E 2 min;*A 2.0 2.4 0.10 100.00;18.54 100.00 19.97;63.06 67.92 15.26;18.65 15.35 5;8 /;5 3 4 min 4 min 35.23;43.82 83.27 64.77;4.79 16.73 图 6 稀土浮选开路试验数质量流程 表 4 稀土精矿化学多元素分析结果(质量分数) / % CaF2SiO2REOCaCO3TFePS 25.231.8163.060.731.451.7960.26 3 结 语 1) 对白云鄂博萤石粗精矿进行了原矿性质分析, 发现原矿中有用矿物主要为萤石和稀土,脉石矿物主 要为碳酸盐矿物,其次为赤铁矿、重晶石、石英等;有用 矿物之间以及有用矿物与脉石矿物的可浮性相近,是 萤石品位难以提高的主要原因。 2) 提出了优先浮选萤石、尾矿再浮选稀土的工艺 流程。 通过条件试验确定了优先浮选萤石及再浮选稀 土的最佳药剂用量,在此基础上,采用一粗、三精、两扫 闭路试验,得到了 CaF2品位 95.11%、回收率 84.09%的 萤石精矿;尾矿浮选稀土采用一粗一精工艺流程,最终 获得产率 19.97%、品位 63.06%、回收率 67.92%的稀 土精矿,实现了白云鄂博矿萤石与稀土的浮选分离,为 该矿石的高效综合利用提供了参考依据。 参考文献 [1] 宋常青,钱淑慧,李春龙, 等. 一种从稀土尾矿中综合回收利用多种 矿产资源的选矿工艺中国,CN201410319762[P]. 2016-05-25. [2] 李春龙,李小钢,徐广尧. 白云鄂博共伴生矿资源综合利用技术开 发与产业化[J]. 稀土, 2015,36(5)151-158. [3] 张 磊. 稀土矿浮选中 Ce 3+ 对含钙脉石活化作用机理研究[J]. 矿冶工程, 2019,39(1)54-57. [4] 钱有军,高 莉. 萤石与方解石、重晶石等盐类矿物浮选分离现状[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2014(4)18-21. [5] 李 梅,高 凯,柳召刚, 等. 白云鄂博尾矿萤石浮选工艺研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2014(6)55-58. [6] 矿产资源工业要求手册编委会. 矿产资源工业要求手册[M]. 北京地质出版社, 2010. [7] 李丽匣,刘 廷,袁致涛. 我国萤石矿选矿技术进展[J]. 矿产保 护与利用, 2015(6)46-53. [8] 陈昌员. 四川某萤石矿浮选试验研究[J]. 四川有色金属, 2015 (3)21-24. [9] 邱雪明,陆 智,程秦豫. 四川某稀土矿选矿工艺试验[J]. 有色 金属工程, 2015,5(5)46-49. [10] 李 梅,张栋梁,柳召刚,等. 白云鄂博尾矿优先浮选稀土的试验 研究[J]. 有色金属(选矿部分), 2014(5)58-61. [11] 王 东,林 东,聂光华,等. 某碳酸盐型萤石矿浮选试验研究[J]. 矿冶工程, 2018,38(5)46-49. [12] 于俊芳,沈茂森,郭爱芳,等. 白云鄂博矿萤石浮选分析[J]. 现 代矿业, 2018(9)245-246. [13] 艾光华,李继福,邬海滨,等. 某低品位萤石矿浮选试验研究[J]. 矿冶工程, 2017,37(4)45-47. [14] Bo F, Luo X, Wang J, et al. The flotation separation of scheelite from calcite using acidified sodium silicate as depressant[J]. Miner- als Engineering, 2015,8045-49. 引用本文 李琅琅,李 梅,高 凯,等. 白云鄂博萤石与稀土浮选分离 试验研究[J]. 矿冶工程, 2020,40(3)43-46. 64矿 冶 工 程第 40 卷