金川公司镍精矿气流干燥工艺的技术改进.pdf
金川公司镍精矿气流干燥工艺的技术改进 柳琳 金川公司第一冶炼厂,甘肃7 3 7 1 0 0 摘要介绍金川闲速熔炼系统中,镰精矿气漉干燥工艺的技术改进,阐述了气流干燥工艺 处理古水1 0 %以上的镰糟矿以及采用廉价的粉煤作为干爆生产热燃料是可行的,不仅降低了镰精 矿干燥的生产成本.而且充分发挥了该工艺热效率高和处理量大等优势. 关键词 Jr l 镰精矿;气流干燥;技术改进 中田分类号1 H 1 5文献标识码B 金川公司镍闪速熔炼系统中,镍精矿的 深度干燥采用了气流干燥工艺,是在消化贵 溪冶炼厂从F 1 本引进的技术设备基础上,由 国内自行设甜{ 制造的.在世界五座镍闪速熔 炼厂中,奥托昆普闪速炉采用回转窑干燥工 艺生产镍精矿,是最广泛使用的一种干燥方 法.卡尔古利、皮克威和诺里尔斯克闪速炉 采用喷雾干燥工艺生产镍精矿,只有金川闪 速炉采用气流干燥工艺处理镍精矿.气流干 燥工艺是一种低温快速干燥。其特点是被干 燥的物料与烟气直接接越,并且呈均匀、分 散、悬浮状态,固相与气相之间的传热,传质 条件极为良好.干燥系统自投产以来。经过 多年摸索与工艺和设备技术改进,使其适应 了金川镍精矿粘性大、水分高等特点,并成 功地采用廉价的粉煤作为生产供热燃料,降 低了精矿干燥的生产成本,充分发挥了气流 干燥工艺热效率高、处理量大、干燥强度大 和便于实现自动化控制等优势. 1工艺简介 金川锦精矿气流干燥工艺流程如图l 所示. 该工艺在设计上采用了。三段式”干燥方 式,即由0 1 8 8 2 l 1 0 0 0 m m 干燥窑、m 1 7 3 0 来自选矿的湿精矿 1 一 哑堕囹 ● 口雯匝] 广_ ] 筛上 筛下 ] 一1 一 塑堕匝翠四 作者俺介柳琳 1 9 7 2 一 ,女,辽宁人.垒川公司一冶助理工程师 _ [ 雯堕圃 口里亟日 r ] 烟气烟尘 滞蓟[ 蠡 ● 闪炉顶烟尘仓 图1 精矿干燥工艺藏程田 率一 黑一 挈. 万方数据 4 l 6 3 0 r a m 鼠笼打散机和m 1 5 4 0 5 3 5 6 0 m m 气流干燥管三个主要的干燥设备组成.其工 艺过程是 镍精矿气流干燥是一种低温、大风的干 燥工艺 风矿比为1 2 0 0 m3 /t 干矿 .其干燥 过程是粉煤燃烧室产生的8 0 0 ~1 0 0 01 2 的烟气在混风室内配人冷空气冷却至 4 0 0 ~6 0 0 ℃后进人干燥窑.含水l O %~ 1 3 %的湿精矿经窑头给料溜槽加人干燥窑 内,由扬料板将物料扬起与热烟气直接接触 进行热交换后,进入鼠笼打散机内被鼠笼转 子打散呈悬浮状态与热烟气充分接触,再由 后部的排烟机将混合均匀的含尘烟气吸人气 流干燥管内使水分进一步汽化,产出含水 8 0 %的干精矿. 再经沉尘室和旋涡收尘器捕集后,由埋刮板 运输机送往干精矿仓存放.干燥烟气经4 0 m 2 低温电收尘器净化后放空,电收尘器烟灰则 用空气输送至闪速炉顶烟灰仓,重新配人闪 速炉使用.精矿干燥系统设计的主要技术参 数见表1 . 衰1精矿干燥主要技术参数 项目 设计值 瀑糟矿处理量 t /h 干爆前古水 % 干燥后含水 % 短窑人口烟气量 m 1 ,h 踅窑 口烟气沮虞 ℃ 抗尘童 口烟气量 o m 沉尘窒炳气叠度 ℃ 况尘童 口烟气古尘吲m ’ 沉尘童和麓漏收尘器■风事 % 干爆耗热量r a /h 水 扮煤单耗k g 攥九干矿 2生产过程及技术改进 Z l湿精矿的粘结问置由于金川镍矿的 脉石中有∞%左右为蛇纹石类矿物,呈纤维 状,叶片状,在磨矿过程中易于泥化,同时选 矿降镁过程中添加的化学试剂,均使得镍精 矿的粘度增加.在干燥系统投产初期就发现 含水6 .8 %~7 .2 %的湿精矿不仅在各皮带 下料口、圆盘料仓和三个配料贮仓内有不同 程度的堵料现象.而且在链环打散机和振动 筛等处粘结情况相当严重,造成湿精矿无法 正常输送到干燥窑,使设备失去了打散和筛 分作用.生产能力仅达到设计生产能力的 6 0 %.随着精矿处理能力的增加。湿精矿的 水分也随之增大 平均为1 0 .7 7 % 。有时达到 1 3 %,其粘结和板结现象更为严重.致使生 产过程中停、断料次数频繁,系统生产控制 不稳定、温度波动大,精矿着火、鼠笼压死等 事故频繁发生. 经过观察和试验。将粘结和堵料部位全 部采用软橡胶材质制作,利用橡胶的弹性振 动来解决湿精矿的粘结同题,并拆除打散和 筛分设备。以减少精矿输送环节,大辐度提 高了输送能力. 2 .2干燥系统密封性能的完善由于镍精 矿气流干燥是采用负压控制,因此系统密封 性能的好坏对生产控制起着至关重要的作 用. 1 气流干燥管的密封性能改进 中1 5 4 0 5 3 5 6 0 m m 气流干燥管设计膨胀量为 1 8 0 m m .其中圆形膨胀节1 2 0 r a m ,方形膨胀 节6 0 m m ,是在干燥系统正常生产条件下沉 尘室温度控制在8 0 ℃~1 0 0 ℃时气流管 的膨胀量.在生产中由于粉煤失控事故和燃 烧不完全的粉煤颗粒吸人干燥系统导致旋涡 收尘器内精矿着火,沉尘室温度瞬间高达5 0 0 ℃~6 0 0 ℃以上,给气流管带来约4 2 0 r a m 的膨胀量,使气流管产生局部应力集中变形 开裂。加快了气流管的磨损速度,双层管有 多处变形冲刷出直径约8 0 m m 孔洞,大大降 低了气流管的密封性能.由于气流管膨胀量 设计不足、气流管固定托座和导向支座的刚 性限制等原因,使气流管出现严重的压缩变 形,其与沉尘室接合部位的平钢板产生严重 的凹凸变形,造成环形焊缝开焊,气流管顶 进沉尘室而形成气流管与沉尘室脱节现象, 曲m吣栅栅姗m螂钙勰珧 万方数据 4 2 导致气流管的使用寿命和密封性能下降。 为此,根据气流管的膨胀要求,在双层管 处增加2 个膨胀量为1 2 0 r a m 的圆形膨胀 节,方形膨胀节改为圆形,伸缩量增大至 8 0 m m ,使气流管的总体膨胀量达到4 4 0 r a m , 消除了因膨胀量不够而引起的应力集中变 形.其次,将气流管的联接固定方式设计成 三段单体固定,每段受热时产生的热膨胀通 过两端的膨胀节自身调节,消除因外力影响 造成双层管和鼠笼外壳的压缩变形,并将气 流管与沉尘室接合部位采用受力均匀的天方 地圆结构进行联接,增强该部位的联接强 度.从而提高气流管的使用性能和密封性 能. 2 干燥窑窑尾密封结构的改进 m1 8 8 2 l 1 0 0 0 m m 干燥窑的窑尾密封采用传统的 端面滴油润滑式机械密封.由于结构单薄、 安装精度低且油路易堵,在使用中易出现密 封端面干磨车削现象.同时生产过程中的温 度波动又使窑尾密封结构易产生变形,不仅 降低了窑尾密封的使用性能,而且平均使用 寿命仅为8 0 天左右,严重制约了干燥窑的正 常运行.对此,窑尾密封结构改用端面机械 密封方式,采用石墨固体润滑碳棒润滑,效 果良好.投入运行后,窑尾密封装置的使 用周期可达2 年以上,使窑尾密封一直处于 稳定的工作状态. 3 沉尘室和旋涡收尘器的密封性能完 善沉尘室和旋涡收尘器的检修阀是外露式 闸板阀,无密封装置,而干燥系统是负压控 制,因此生产过程中漏风严重.排料装置采 用电动双闸板阀,其运行方式是机械强制传 动连续运行,不管有料无料闸板都要做开、 关动作,闸板开关的冲击力造成联接法兰松 动以及密封面的破坏.经过烟气测试沉尘室 和旋涡收尘器的漏风率高达2 2 .5 %,不仅降 低了沉尘室和旋涡收尘器的收尘效率和系统 生产负压,减少了气流管烟气量,制约了干 燥处理能力的提高,而且使得干燥电收尘器 负荷增大 干燥电场人1 3 烟气含尘浓度高达 2 4 .3 9 /m3 。 为了提高沉尘室和旋涡收尘器的密封性 能,改善系统工艺控制条件.检修闸阀采用 了新型结构的双开式闸板阀,其特点是闸板 设置在腔室内,在丝杆端部设计了密封压紧 装置,以解决闸板直接外露的密封问题;排 料装置采用运行平稳的4 0 0 4 0 0 r a m 刚性 给料机,其特点是转子采用新型结构的三片 式叶片结构,呈1 2 0 。弧形分布,进,出料口斜 角呈6 0 。角,转子运转过程中始终有两片叶 片处于密封死点位置,能够均匀、连续地排 料,且防止转子出现粘结现象,使沉尘室和 旋涡收尘器的收尘效率由改进前的9 2 .4 % 提高到改进后的9 7 .0 7 %,干燥烟尘率由 4 .5 %~5 .6 %下降到2 .3 %~1 .9 %,漏风 率由2 2 .4 5 %降低到5 .3 7 %. 2 .3 粉煤燃烧室的改进设计粉煤燃烧室 有效容积5 7 .2 m 2 ,容积热强度6 4 4 M J /m 3 。h . 粉煤设计质量指标为粒度- 0 .0 7 4 m m 9 0 %,水分 1 2 0 0 ℃,低发热值2 5 ~2 6 .3 M J /k g . 投产后粉煤煤质低于设计值,而且燃烧 空间不够,风、煤混合雾化效果差处于不完 全燃烧状态.同时没有充分燃烧的粉煤随烟 气抽走。热损失增加.其次炉体骨架为简易 的拉杆结构,在炉体高温膨胀时不能够自由 调节,出现砖体挤压开裂现象,投产半年后 便发生炉顶和炉墙塌陷事故. 针对上述情况.经过工艺核算后将粉煤 燃烧室的有效容积扩大至9 7 .2 m 3 ,使粉煤喷 人炉膛有足够的燃烧空间和时间,同时将炉 顶砌筑形式由耐火浇注料改为砖砌拱顶形 式,并增大了混风室有效容积以降低热烟气入 窑的流速,使其在混风室内与冷空气充分混 合,沉降粉煤灰。炉体骨架采用箱形弹性骨 架结构,在炉体锁紧立柱和炉顶箱形锁紧梁 上均设计了弹簧自动调整压紧装置。消除骨 万方数据 4 3 架对炉体受热膨胀的刚性限制。改造后。燃 烧室温度在8 0 0 ℃~9 0 0 ℃之间即可满足 生产要求,消除了砖体损坏和粉煤灰高温结 瘤现象的发生,延长了炉体使用寿命,提高 干燥系统生产热效率。 2 .4 干燥窑内衬扬料板配置方式的改进 中1 8 8 2 1 1 0 0 0 m m 干燥窑筒体采用双层结 构,内筒为厚6 m m 的不锈钢板,外筒为厚 1 6 m m 的普通钢板,层问留空隙6 m m 。内、外 筒之间由M 2 0 螺栓联接,同时内设升举式扬 料板3 6 块,采用交错形式排列.在生产中由 于湿精矿水分波动造成干燥系统控制温度频 繁波动,以及粉煤失控、精矿着火事故所造 成的高温现象,致使干燥窑内衬筒和扬料板 出现频繁伸缩.又由于分段固定螺栓的刚性 限制使膨胀力无法释放,只能分段化解在螺 栓之间,因而产生严重的交叉应力,导致扬 料板产生扭曲变形,窑内衬筒产生严重的凸 凹、波浪变形,造成扬料板脱落和衬筒开 裂。湿精矿在干燥窑内粘结,窑头内径由 中1 8 0 0 m m 粘结至m 1 4 0 0 m m ,到窑尾呈不均 匀喇叭状分布.不仅减少了干燥窑的有效空 间,而且使干燥窑运行负荷呈交变状态,多 次发生干燥窑瞬间超负荷事故停车现象,致 使干燥窑减速机频繁损坏和窑体各部紧固螺 栓经常剪断,增加了干燥窑平稳运行难度, 直接制约干燥系统的生产. ‘在确保扬料板使用性能的前提下,改成 高2 0 0 m m 、长1 0 3 8 0 m m 直线型升举式扬料板 为通长立筋结构 。沿圆周轴向均布6 个; 在窑体后半部增设高2 0 0 m m 、长6 0 0 0 r a m 直 线型升举式扬料板,沿圆周轴向均布1 2 个, 以利用扬料板的自身强度来控制内衬筒受热 后的变形.并将窑体固定螺栓在窑体中间处 固定不动,两侧的固定螺栓孔根据膨胀量制 成长孔。这样使内衬筒受热膨胀力能够以中 间固定螺栓为准,向窑头、窑尾两端轴向释 放,消除内衬筒和扬料板变形.从而确保了 干燥窑的平稳运行. 2 .5 干燥窑给料溜槽的改进干燥窑给料 溜槽设计上采用双层振动给料溜槽,为不锈 钢材质,在溜槽上方的左右两侧装有0 .6 k w 的尤拉斯马达振动器,其振动力可达1 5 0 0 k g , 给料时通过振动以保证物料流畅。由于金川 镍湿精矿的水分含量平均为1 0 .7 7 % 有时高 达1 3 % ,再加上金川镍矿的粘结特性,使给 料溜槽出现严重的粘结和堵料现象.同时溜 槽经常振动易产生疲劳损坏,发生振动器带 着被撕裂的溜槽壁板脱落现象.在多年生产 实践中根据湿精矿的含水特点,将给料溜槽 的振动方式改成运行平稳的机械凸轮摇摆机 构进行传动,使溜槽产生平稳的往复运行. 并且借用橡胶皮带的弹性和不粘料的特性, 将其设置在溜槽内并固定在溜槽软联接的上 方,利用溜槽的机械摆动与橡胶皮带形成两 体相对运动,实现了防止精矿粘结给料溜槽 的日的. 2 .6 粉煤接收仓及其收尘设施的改进干 燥生产用粉煤 粒度一7 4 , u m 9 0 %、水分 1 % 是由粉煤制备系统将原煤破碎后,经管 道用正压 输送压力0 .2 4 M p a ,输送风量 4 3 m 3 /r a i n 输送至干燥粉煤接收仓存放.粉 煤接收仓收尘设施为5 0 m 2 布袋收尘器,其 振打方式采用传统的凸轮杠杆式机械振打, 在运行中振打力低,清灰效果差,凸轮摩擦 副没有润滑装置,凸轮损耗量大.同时布袋 易出现底部堆袋现象.造成布袋内积灰过 多,接收仓阻力增大,引起粉煤失控造成干 燥系统出现高温事故,对系统设备带来损 害,而且也造成干燥电收尘器出现极板高温 变形,影响干燥电场的正常运行.为了消除 粉煤失控造成的设备损坏,降低粉煤接收仓 仓压和提高布袋收尘器的收尘效率。根据输 送压力和输送量,将布袋收尘器的过滤面积 增大至8 0 m 2 ,使过滤风速由0 .8 m /m i n 下降 至0 .5 m /m i n ,便于粉煤更好地沉降;布袋形 式采用新型锥形结构,利于粘附的粉尘因重 力作用而自然沉降;布袋振打结构栗用新型 万方数据 离合器式机械振打,振打行程1 0 0 m m 、振打 频率3 0 次/r a i n .投入运行后有效地降低了 仓压,彻底消除了粉煤失控对系统带来的负 面影响,提高了系统运行的安全稳定性和布 袋的收尘效率. 3结束语 历年干燥系统生产统计见表2 . 镍精矿气流干燥系统经过多年生产实践 表2历年干燥系统主要指标 和技术改进,适应了金川镶湿精矿的粘结特 性、湿精矿水分和粉煤煤质等条件的变化, 提高了系统作业率和干精矿的产出率,并减 少了工艺、设备故障,使湿精矿处理能力由 投产初期3 0 ~4 0 t /h 提高到6 0 t /h 一8 0 t /h 以上,为闪速炉均衡生产提供充足,合格的 千精矿.气流干燥工艺在镍闪速熔炼系统中 的成功应用,为国内企业挖潜、改造和革新 提供借鉴,同时也可以为新建同类工厂提供 可靠的、完整的技术资料和设计依据. 参考文献 1 北京有色冶金设计研究总院等编.重有色金属冶 炼设计手册.铜镰卷.冶金工业出版社,1 9 9 6 2北京有色冶金设计研究总院.二期精矿干燥初步 设计 3 金川公司第一冶炼厂.硫化铜镍精矿火法冶炼. 物料制备.1 9 9 4 4金川公司第一冶炼厂.干燥生产总结及生产统计 资料 上接第4 7 页 按P I D 输出来控制放空阀开度. 3 风机正常运行时的阀位调节当 S P P V 大于0 时,o P 不输出,表明风机在 安全区运行.当S P - p V 小于等于0 时,O P 有输出.o P 小于5 0 %时,调节A 阀,使其 阀位在0 ~1 0 0 %之间连续可调;O P 大于 5 0 %小于7 5 %时,A 阀全开,B 阀在O ~ 5 0 %之间连续可调;O P 太于7 5 %时,A 阀 全开.B 阀的电磁闽得电,强行使B 阀全开. 4 当进风阀处于打开状态且送风机有故 障时通过与门 A N D 强制使输出O P 为 0 %,迫使A 、B 放空阀全部关闭,防止因风 压、风量的迅速下降,造成转炉风眼堵塞. 等3 0 秒之后.再复位到正常的P I D 调节. 3结语 改进后的送风系统能够满足转炉需 求.但操作中应注意以下几点 1 送风机升速前,应确认控制放空阀 A 的开度在2 0 %和B 阀6 0 %为宜. 2 电磁阀1 3 6 、1 3 7 要始终处于带电状 态,屏幕显示为绿色. 3 送风阀开启后,压力达不到要求值 时,应重点检查放空阀是否处于关阀状态. 万方数据