脆硫铅锑矿综合回收铜铋实践.pdf
2 6 有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 脆硫铅锑矿综合回收铜铋实践 安剑刚 华锡集团河池冶金化工厂,广西河池5 4 7 0 0 0 摘要介绍我厂从脆硫铅锑矿炼银转渣和粗铅熔析铜渣中回收铜、铋,产出合格的精铋和精铜的生产工 艺流程。 关键词脆硫铅锑矿;综合回收;铜;铋 中图分类号T F 8 1 7文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 5 0 5 0 0 2 6 0 3 P r a c t i c eo fC o m p r e h e n s i v eR e c o v e r yC ua n dB if r o mJ a m c s o n i t e A NJ i a n g a n g H e c h iM e t a l l u r g i c a l C h e m i c a lP l a n t ,S i n o - t i nG r o u p ,H e c h i ,G u a n g x i5 4 7 0 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h ep r o c e s so fr e c o v e r yC ua n dB if r o ms i l v e rc o n v e r t i n gs l a ga n dc o p p e rs l a go fj a m c s o n i t ea r ei n t r o d u c e di nd e t a i lb a s e do no u rp l a n tp r a c t i c e . K e y w o r d s J a m c s o n i t e ;C o m p r e h e n s i v er e c o v e r y ;C u ;B i 华锡集团河池冶金化工厂年产铅锑达1 .5 万t 。 年处理脆硫铅锑矿及其他铅锑矿近3 万t ,每年进入 流程的铋约有2 0 t ,铜5 0 t 左右,随着铜、铋在流程中 的不断富集,已严重影响了铅锑产品的质量,为使 铜、铋从流程中开路,提高铅锑产品质量,提高经济 效益。从2 0 0 2 年开始,经过2 年多来的实践与摸 索,总结出了一条从炼银转渣和粗铅熔析铜渣中回 收铜、铋的路子。 1工艺简述及流程 将炼银转渣和粗铅熔析铜渣按一定比例配人还 原剂和纯碱,经反射炉还原熔炼和氧化吹炼,产出铅 锑铜铋多元合金。再经熔析后分离为铅铋合金和锑 铜合金,铅铋合金电解产出电铅和铋阳极泥,锑铜合 金进入转炉吹炼产出粗铜,铋阳极泥经吹炼、精炼可 产出精铋。工艺流程见图1 。 2炼银转渣和粗铅熔析铜渣的熔炼 2 .1 原料主要化学成分 作者简介安剑刚 1 9 7 4 一 ,男,贵州省思南县人,工程师 铅锑铜铋多元合金炉渣和烟尘 图1 工艺流程图 F i g .1 T h es k e t c h m a po ff l o w s h e e t 炼银转渣 % P b5 5 ~6 0 、S b1 5 ~2 0 、C u5 ~ 8 、B i1 2 ~1 5 、A g0 .2 5 - - 0 .3 ;粗铅熔析铜渣 % P b 3 5 - - 4 0 、S b3 5 ~4 0 、C u2 0 ~2 5 、B i1 ~2 、A g0 .1 5 ~ 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 2 7 0 .2 0 。 2 .2 操作条件 按原料还原剂纯碱 1 0 0 8 ~1 0 2 ~3 配 好料后,投入反射炉进行还原熔炼,熔炼温度1 0 0 0 ℃,扒净渣后架风管吹炼,吹炼温度8 5 0 ℃,挥发 部分锑,产出铅锑铜铋多元合金,合金含铅6 5 %~ 7 0 %、锑2 0 %~2 2 %、铜1 5 %- - 2 0 %、铋5 %~8 %。 3 锑铜铋多元合金的熔析 将多元合金投入熔析炉,铅和铋由于熔点较低, 主要以铅铋合金形式从炉尾合金口流出,铅铋合金 含P b7 7 %~8 5 %、B i1 0 %~1 2 %、S b1 5 %~2 0 %、 C u0 .5 %~1 .0 %,将炉内残渣返回反射炉还原熔炼 后再二次熔析,锑和铜由于熔点较高,以锑铜合金的 形式残留于熔析炉内,锑铜合金含P b2 0 %~2 4 %、 B il %~2 %、S b2 5 %~3 0 %、C u3 5 %~4 0 %,将其 送到转炉工序作为炼铜的原料。 4 铋的回收 4 .1 铅铋合金电解 铅铋合金电解与粗铅电解原理类似,阳极为铅 铋合金,阴极为纯铅片,电解液由硅氟酸和硅氟酸铅 组成。不同之处在于因铅铋合金铅低铋高,必须采 用低电流密度电解。 铅铋合金电解技术条件 阳极成份 % P b7 0 ~8 5 、B i1 0 ~2 0 、S b8 ~ 1 0 、C u2 ~3 ; 电解液组成 g /L 总酸1 2 0 、P b7 5 ~8 5 、C u 0 .0 2 、B i 0 .0 0 5 、S b 0 .8 ; 电流密度8 0 ~1 0 0 A /m 2 、槽电压0 .4 - - 0 .6 V 、同 极距9 0 m m 、每槽阳极1 9 片、阴极2 0 片; 电解液循环量2 0 ~3 0 L /m i n 、添加剂牛胶0 .5 - - 0 .8 k g /t 、p 萘酚5 ~8 9 /t ; 铅铋合金电解产物成分 % 析出铅含P b 9 9 .9 9 4 、B i 0 .0 0 1 、S b 0 .0 0 0 5 、C u 0 .0 0 0 3 、A g 0 .0 0 0 3 ;铋阳极泥含P b8 ~1 2 、B i3 5 ~4 0 、S b5 0 ~5 5 、C u0 .8 ~1 .2 、A g0 .8 ~1 .2 。 4 .2 铋阳极泥的熔炼与吹炼 由于铋阳极泥含锑较高,一般达到5 0 %~ 5 5 %,因此必须进行氧化吹炼,挥发吹锑,一般控制 熔料温度8 0 0 ℃,吹炼温度6 0 0 1 2 ,部分铅氧化造渣 可产出含铋8 5 %以上、银5 %~1 0 %的粗铋,。 4 .3 粗铋精炼 由于粗铋含银较高,一般可先进行提银操作,以 防银的分散和损失。铋的火法精炼在精炼锅内进 行,火法精炼一般包括以下工序 熔析及加硫除铜;氧化精炼除砷、锡;碱性精炼 除锡、硫;加锌除银;氯化精炼除铅、锌及最终精炼。 由于原料含硫、锡较低可不考虑除硫、锡操作。 4 .3 .1 熔析除铜 其原理是利用铜在铋液中熔解度随温度而异的 特性,控制适当的温度,使铜析出而除去。铜与银、 铅分别生成难熔的砷化铜 C u 3 A s 2 ,锑化铜 C u 3 S b 2 或C u A S 、C u _ S b 共晶固熔体,呈浮渣形 态分离。 4 .3 .2 氧化精炼 其原理主要是基于A s 、S b 的氧化物与铋的氧 化物的自由焓相差很大,铅银优先氧化生成氧化砷 和氧化锑挥发而与铋液分离。除铜后的铋液,升温 至6 8 0 - - 7 5 0 ℃,鼓入压缩空气,使赴、S b 挥发,作业 时间根据粗铋中的瓜、S b 含量而定,一般为4 ~ 1 2 h ,至白烟稀薄、铋液表面出现氧化铅渣时,则为除 A s 、S b 的终点。 4 .3 .3 加锌除银 加锌除银是基于锌与银生成稳定的难熔化合 物。如A 9 2 Z n 3 熔点6 6 5 1 2 、A 9 2 Z n 5 熔点6 3 6 1 2 ; 这些化合物密度小,产出浮渣除去的关键在于控制 好加锌量,加锌温度及捞渣温度。加锌量按秘鲁奥 罗 o r o y a 炼铋厂的经验公式 G Z n 1 2 .5 2 0 A G Z n 一每吨铋液加锌量 k g ;A l 一铋液含银百分 数 % 加锌除银一般视含锌量高低,要进行2 ~3 次, 第一次加锌量为加锌总量的2 /3 ,此时温度控制 5 2 0 ℃,人工搅拌,升温至6 8 0 ℃,然后降温至4 0 0 ~ 4 5 0 ℃,用有孔漏瓢捞渣,渣在铋液中呈砂粒状,银锌 含量高时要相应提高捞渣温度。 4 .3 .4 氯化精炼除铅锌 控制温度3 2 0 ~3 4 0 ℃,通入氯气,每锅插入通 氯管4 ~8 根。插入深度3 0 0 ~4 0 0 m m 。插入太浅, 氯气易逸出挥发,下层含铅高的液体难氯化,插管太 深,则通氯阻力大,钢锅易被氯气腐蚀。 Z n C l ,熔点2 8 3 ℃,由于密度小,上浮至液面,形 成灰白色薄膜,当开始出现深灰色渣,则为除锌终 点,此时将液态的氧化锌渣舀出。 氯化除铅时,为加快速度和提高氯气利用率,操 作温度一般控制在3 5 0 ~4 0 0 ℃,氯化铅渣呈固态浮 于表面,捞渣时先停氯气,升温至5 0 0 ℃以上,使渣 万方数据 2 8 有色金属 冶炼部分 2 0 0 5 年5 期 呈液态时舀出,从而减少渣中夹带铋金属,除铅过程 可分多次完成,但每次通氯温度控制在3 5 0 ~ 4 0 0 ℃。其终点判断主要通过取试样目测。当试样 表面发黑,不冒金属小珠,其断面贯通致密的垂直条 纹状结晶,呈金属光泽,无灰色斑点,则为除铅终点。 此时铋液含铅 9 9 .9 9 %以上。 5铜的回收 5 .1 锑铜合金吹炼 将锑铜合金投入转炉吹炼,控制熔料温度 10 0 0 ℃以上,吹炼温度8 5 0 ℃,挥发除去锑,直到S b 8 5 %以上的粗铜。 5 .2 粗铜电解 粗铜电解与铜电解类似,由于粗铜杂质含量高, 只能采用低电流密度电解。 6结语 该工艺创造性地在脆硫铅锑矿处理中探求了一 条从炼银转渣和粗铅熔析铜渣中回收铜、铋的好路 子,产出了合格的精铋、精铜。这对于综合回收脆硫 铅锑矿的各种有价金属,提高经济效益具有重大的 推广应用价值。 上接2 5 页 2 .2 二段渣的处理6 0 9 /L ,常温下搅拌4 h ,终点p H 5 .0 ;渣用量为 采用中酸常温处理,即前液酸度控制在5 5 ~ 2 0 0 9 ,前液体积1 .0 L ,试验数据见表2 。 表2 处理二段渣试验结果 T a b l e2T h et e s tr e s u l t so ft r e a t i n g2 n ds t e ps l a g 3结论 1 净化渣分开处理是可行的。一、三段净化 渣采用低酸、高温处理,锌的浸出率平均达到 9 4 .3 4 %,镉的浸出率平均达到8 5 .5 9 %,后液含钴 小于0 .0 0 5 9 /L 。二段净化渣采用中酸、常温处理, 锌浸出率平均达到9 4 .9 9 %,镉浸出率平均达到 9 1 .2 9 %,后液含钴小于0 .0 0 8 9 /L ; 2 采用以上工艺处理净化渣,可免去镉工段 现行的除钴净化工艺,每吨电锌成本可降低3 0 元; 3 二段净化渣处理后,渣含钴可富集到0 .7 % 以上,方便进一步富集钴或出售; 4 二段渣占净化渣总量的3 /5 以上,若采用 常温处理,可节省升温用的蒸汽。 万方数据