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2 4 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年4 期 氨浸渣对钼酸铵回收率影响分析 解兴锋1 ,周军2 ,赵新瑞1 1 .西安华钼新材料股份有限公司,西安7 1 0 1 0 0 ;2 .西安建筑科技大学冶金工程学院,西安7 1 0 0 5 5 摘要通过钼酸铵生产中产生的氨浸渣的铝含量、可溶性钼含量、干湿程度以及渣量等指标的实际测量 结果,分析钼酸铵生产过程中由于氨浸渣而导致钼金属流失的主要因素,从而探讨了降低氨浸渣钼含 量,提高钼酸铵回收率的有效途径。 关键词氨浸渣;钼酸铵;生产;回收率 中图分类号T F 8 4 1 .2文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 7 0 4 一0 0 2 4 一0 3 T h eI n f l u e n c eo fA m m o n i a L e a c h i n gR e s i d u eo nt h e R e c o v e r yo fA m m o n i u mM o l y b d a t e X I EX i n g - f e n 9 1 ,Z H O UJ u n 2 ,Z H A OX i n - r u i l 1 .X i a nM o l y b d e n u mN e wM a t e r i a l sI n d u s t r yC o .,L t d .,X i a n7 1 0 1 0 0 ,C h i n a ; 2 .S c h o o lo fM e t a l l u r g i c a lE n g i n e e r i n g ,X i a nU n i v e r s i t yo fA r c h i t e c t u r ea n dT e c h n o l o g y ,X i a n7 1 0 0 5 5 ,C h i n a A b s t r a c t A c c o r d i n gt ot h em e a s u r i n gr e s u l to fm o l y b d e n u mc o n t e n t ,s o l u b l em o l y b d e n u mc o n t e n t ,d r y - w e t d e g r e ea n dq u a n t i t yo fr e s i d u ei na m m o n i al e a c h i n gr e s i d u e ,T h em a i nf a c t o r so fm o l y b d e n u ml o s ed u et o a m m o n i al e a c h i n gr e s i d u ei na m m o n i u mm o l y b d a t ep r o d u c t i o np r o c e s sa r ea n a l y z e d .T h ee f f e c t i v ea p p r o a c h t oe n h a n c et h er e c o v e r yo fa m m o n i u mm o l y b d a t et h r o u g hr e d u c i n gm o l y b d e n u mc o n t e n ti na m m o n i al e a c h i n gr e s i d u ei sd i s c u s s e d . K e y w o r d s A m m o n i al e a c h i n gr e s i d u e ;A m m o n i u mm o l y b d a t e ;P r o d u c i n g ;R e c o v e r y 随着金属钼在国民经济各领域中的应用越来越 广泛,钼价大幅攀升,因此在工业生产中如何降低钼 损失、提高钼金属综合回收率已经成为钼工业生产 实现经济效益最大化的最有效途径之一。氨浸渣钼 含量是影响钼酸铵生产回收率的主要因素之一。我 公司生产的钼酸铵,其原料氧化钼主要由金堆城钼 业公司供应,原料的品位和杂质含量均比较稳定,有 利于生产。现连续对钼酸铵生产过程中所产生的氨 浸渣进行监测,测量数据如表1 。 1数据分析 1 .1 出渣量分析 根据测量数据,共出渣2 0 次,湿渣出渣量平均 作者简介解兴锋 1 9 7 7 一 ,男,助理工程师 每次1 .2 6t ,干渣渣量平均0 .9 7 7t 。从表中可以看 到,湿渣出渣量波动较大,偏离平均值幅度较多,如 18 湿渣出渣量1 .4 5t ,58 湿渣出渣量仅1 .1 4t ,波 动幅度接近2 5 %;而干渣量较稳定,最高1 3 8 的干 渣量为1 .0 2t ,最低78 的干渣量为0 .9 3t ,波动幅 度小于1 0 %,接近于平均值。 可见每投入7 .3 5t 氧化钼原料,产生的干渣量 接近于定值,即平均值0 .9 7 7t ,折合每吨氧化钼可 产生干渣0 .1 3t 。湿渣因为干湿程度不同,即含液 量不相等,因此出渣量波动较大。 1 .2 湿渣含液量对氨浸渣含钼置的影响 影响氨浸渣 干渣 含钼量大小的主要因素包括 原料中不可溶性钼的多少和氨浸渣原始干湿程度 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年4 期 2 5 等‘1 | 。湿渣因含液量不同,导致每次出渣量波动较 9 。、1 18 、1 2 8 、1 88 五个渣样的不可溶性钼含量基本 大,同时直接影响氨浸渣的含钼量。表1 中第28 、相同,其含钼量主要由氨浸渣的含液量大小决定。 表1氧化钼投入量与氨浸渣量测量数据 T a b l e1T h ed a t ao fp r o d u c t i o n 氧化钼投A ./t 氨浸渣/t渣含液量/%干渣量/t干渣含钼/%不可溶钼/%钼流失/t 1 .4 5 1 .2 6 1 .3 5 1 .2 7 1 .1 4 1 .2 1 1 .1 7 1 .2 0 1 .2 2 1 .2 5 1 .1 9 1 .2 8 1 .3 3 1 .2 3 1 .2 4 1 - Z 7 1 _ 2 3 1 .2 5 , 1 .2 7 1 .2 6 1 .0 1 0 .9 8 1 _ 0 2 0 .9 7 0 .9 4 0 .9 6 0 .9 3 O .9 3 0 .9 4 0 .9 6 0 .9 3 0 .9 9 1 .0 2 0 .9 6 O .9 7 1 .0 0 0 .9 5 0 .9 8 0 .9 7 0 .9 8 根据表中的数据可以直观地看到,烘干后氨浸 渣的钼含量随湿渣含液量的增加而升高。其原因是 湿渣的液相中带有部分可溶性钼,将渣烘干后,这部 分钼保留于干渣之中,因此导致于渣中可溶性钼金 属的富集。正常工艺条件下,氨浸渣湿度越大,即含 液量越多,则带人氨浸渣的可溶性钼越多,这样就直 接导致了氨浸渣钼含量的增大,钼金属流失量增多, 大大降低钼酸铵回收率。因此,在钼酸铵工业生产 中必须严格控制氨浸渣压滤工艺,最.大限度的减少 其含液量。 1 .3 原料中不可溶性钼对氨浸渣铝含量的影响 不可溶性钼是指不能被碱性溶液溶解的部分 钼,主要以二氧化钼、钼酸钙、钼酸铁和钼酸铅等形 态存在凹] ,这部分钼在生产中因为不能通过固液分 离被液体带出,因此会全部进入氨浸渣,导致氨浸渣 的钼含量明显升高。从表1 中可以看到,渣样第 3 、8 8 、1 4 、1 7 、2 08 的湿渣含液量基本相同,但由 于氨浸渣中不可溶性钼含量的差别,干渣含钼量也 有明显不同。可见,不可溶性钼的多少对氨浸渣含 钼量影响很大,氨浸渣含钼量随着不可溶性钼含量 的增加而大幅升高。 从以上可以理解渣样1o 之所以含钼量高达 1 5 .4 %,主要是其含液量和不可溶性钼含量都很高。 1 .4 F e 3 对氨浸渣钼含量的影响 氧化钼中的F e 抖如果不能被很好的除去,会在 氨浸工序中遇碱迅速生成F e O H 。胶体,在生成 胶体的过程中很容易将尚未溶解的氧化钼包裹住, 形成氧化钼团聚物。这种团聚物的生成阻碍了钼酸 铵的形成,使团聚物中的可溶性钼在固液分离过程 中被迫进入氨浸渣,导致氨浸渣钼含量大大生高。 渣样1 0 8 含钼量高达8 %,但其中不可溶性钼 仅占1 .6 %,湿渣含液量也基本正常。经测定,渣样 中可溶性钼金属含量高达6 %,而且几乎全部以氧 化钼形态存在,这正是因为渣样中存在着较大量的 F e O H 。,其中包裹住了较多的氧化钼所致。 2氨浸渣对钼酸铵回收率的影响 以测量结果计算,2 0 次投入氧化钼共1 4 7t ,品 位按照当时平均约为5 9 .2 %,因此共投入金属钼 8 7 .0 2 4t ,氨浸渣含金属钼总量为1 .3 6 1t ,所以实际 影响回收率为1 .5 6 %;如果各项指标均能够很好地 控制,都像1 6 。一样,那么影响回收率将会降低至 0 .6 4 %,多回收金属钼0 .8t ,按市场价,约合五十多 万元人民币,年回收约八百万。 6 1 9 5 9 l 3 4 2 6 9 O 5 8 8 4 9 0 2 7 6 2 2 5 3 3 4 2 2 1 1 2 2 2 3 1 O 2 5 2 1 O 6 1 6 7 3 0 2 5 5 3 5 0 5 3 5 6 0 4∞毖毖船“加趵毖髂孙∞毖弱毖扒牡毖n豁毖 扮一,。。。。,o o∽n地坞坫“媳均∞ 万方数据 2 6 有色金属 冶炼部分 2 0 0 7 年4 期 3结论 1 降低氨浸渣含液量是钼酸铵生产过程中的 一个重要环节。实际生产中将出渣含液量控制在 2 0 %以内可以有效减少钼金属流失。 2 氨浸渣含钼量随着不可溶性钼含量的增加 而大幅升高,因此要求原料氧化钼必须控制不可溶 性钼含量,以减小钼酸铵生产的钼金属损失。 3 氨浸工序前必须控制氧化钼中F e 3 含量, 要求必须做好氧化钼酸盐预处理,建议在预处理后 及时测定F e 3 含量。 参考文献 E l i 李鸿贵.稀有金属钨钼冶金学E M ] .北京冶金工业出版 社,1 9 9 1 . E 2 3 向铁根.钼冶金[ M ] .长沙中南大学出版社,2 0 0 2 . 上接第7 页 3 熔炼后,炉渣中机械夹杂一些钴、铜小颗粒,造成 约2 0 %的金属损失。如何降低炉渣中夹杂的有价 金属的含量,有待进一步研究。 参考文献 E l i 郭炳煜,徐徽,王先友,等.锂离子蓄电池I - M ] .长沙中 南大学出版社,2 0 0 2 . [ 2 3 吴宇平,万春荣,姜长印.锂离子二次电池E M ] .北京 化学工业出版社,2 0 0 2 . [ 3 ] 陈军,陶占良,苟兴龙.化学电源一原理、技术和应用 [ M ] .北京化学工业出版社,2 0 0 6 . [ - 4 1 吴宇平,戴晓兵,马军旗,等.锂离子电池一应用与实践 E M - ] .北京化学工业出版社,2 0 0 4 . [ 5 ] 陈新民.火法冶金过程物理化学I - M ] .北京冶金工业 出版社,1 9 8 4 . [ 6 ] 傅崇说.有色冶金原理 第二版 I - M ] .北京冶金工业 出版社,1 9 9 3 . [ 7 ] 李文超.冶金与材料物理化学I M ] .北京冶金工业出 版社,2 0 0 1 . [ 8 ] 何焕华,蔡乔方.中国镍钴冶金E M - ] .北京冶金工业出 版社,2 0 0 0 . 万方数据