密相输送在金隆烟灰改造中的应用.pdf
有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 2 5 密相输送在金隆烟灰改造中的应用 姜开林1 ,赵耀1 ,刘强2 1 .金隆铜业有限公司,铜陵2 4 4 0 2 1 ;2 .南昌耐林自动化有限公司,南昌3 3 0 0 0 2 摘要结合金隆铜业有限公司烟尘输送系统改造,介绍密相输送装置工作原理、控制方法、运行步骤以及 一些故障的处理和改进措施。 关键词密相输送;浓相泵;烟尘;控制 中图分类号T F 8 1 1文献标识码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 0 9 0 2 0 0 2 5 0 4 A p p l i c a t i o no fD e n s eC o n v e y a n c ei nJ i n l o n gC o p p e r sD u s tI m p r o v e m e n t J I A N GK a i l i n l ,Z H A OY a 0 1 ,L I UQ i a n 9 2 1 .J i n i o n gC o p p e rC o .。L t d ,T o n g l i n g2 4 4 0 2 1 ,C h i n a I 2 .N e r i nA u t o m a t i o nC o .,L t d ,N a n c h a n g3 3 0 0 0 2 。C h i n a A b s t r a c t C o m b i n ew i t ht h er e c o n s t r u c t i o no fd u s t ’s y s t e mi nJ i n l o n gC o p p e rC o .,L t d ,t h ew o r k i n gp r i n c i p l e ,c o n t r o l l i n gm e t h o d ,o p e r a t i n ga r es t u d i e da n ds o m ep r o b l e ma n di m p r o v e m e n t so fd e n s ec o n v e y i n ga p p l i a n c earea l s oi n t r o d u c e d . K e y w o r d s D e n s ec o n v e y a n c e ;D e n s e v e y o r ;D u s t ;C o n t r o l 金隆熔炼产出的含硫烟气通过收尘等设备被送 到硫酸制酸。烟气中含有的铜被收尘下来。为便于 管理,将闪速炉烟气系统沉尘室及电收尘器捕集到 的烟尘和气流干燥电收尘器捕集的烟尘混合物称为 A 烟尘。A 烟尘通过气流输送的方式将其送到炉 顶烟尘仓,然后返回到闪速炉内。精矿在闪速炉内 发生放热反应,而A 烟尘由于不含硫,所以在闪速 炉内是吸热过程,这对平衡闪速炉的炉体温度非常 重要。因此A 烟尘输送系统的正常与否,将直接影 响闪速炉的投料。随着金隆3 5 万t /a 熔炼挖潜改 造及2 0 万t /a 电解改造的扩建,A 烟尘由原来的6 t /h 扩大到1 5t /h 。综合经济技术指标,采用正压 仓泵浓相输送装置比真空吸入式稀相输送装置在投 资上虽然高些,但从运行的操作电耗方面计算,采用 浓相输送要节约许多费用。经过和厂家技术交流和 相互比较,最终确定采用美国麦考勃公司的密相泵 装跨用于A 烟尘输送。 作者简介姜开林 1 9 6 8 - - ,男,安徽人,工程师. 1 密相泵的工作原理及系统控制 - 1 .1 工作原理 密相泵系统 D e n s e v e y o r 的工作原理是密相低 速气力输送,利用物料的重力下料,单个压力罐循环 输送。密相泵采用特殊的进料圆顶阀,密闭式进料 充满发送罐后,圆顶阀切断静止料柱关闭密封;压缩 空气以可控制的形式进入发送罐,物料以低于悬浮 速度的速度通过管道输送。 在此输送速度下,不同的物料无须与压缩空气 均一混合;物料利用压缩空气以连续的沙丘状沿着 管道运动;这种输送方式允许物料的输送速度可以 远远低于悬浮速度。由于输送管道完全充满物料, 只需要很少的压缩空气,就可实现高的料气比。因 此避免了传统气力输送由于物料运动速度高,而引 起的管道磨损问题,从而保证了低的吨料能耗和非 常小的系统磨损;输送管道只需要采用普通的无缝 钢管。 万方数据 2 6 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 由于管道荷料大,空气消耗少,所以只需要小的 接受仓顶除尘器,就可实现灰气分离,收尘分离的净 气直接排放大气。 1 .2 系统组成及控制步骤 1 .2 .1 A 烟尘输送系统罐} 相泵系统主要构件 B ⋯一 攥 诸 甲一 嗡 密相泵系统主要有给料仓、受料仓、仓泵、下料 圆顶阀、呼吸圆顶阀、供气回路、气控箱、控制电磁 阀、输送管道及排气管道等组成。密相泵系统流程 图如图1 所示。 1 .2 .2 控制系统步骤 图1A 烟尘密相输送的系统流程图 F i g .1 T h ef l o ws h e e to fd e n s ec o n v e y a n c eo fd u s tt y p eA ‘ 设备准备就绪圆顶阀轴封水冷系统正常时序图如图2 所示。 烟灰设计温度较高,所以下料圆顶阀和呼吸圆顶阀为便于检修或调试,在D C S 上也设置了手动启 均采用轴封水冷;给料仓的低料位开关 18 得到仓动A 烟尘密相泵系统,可对系统进行手动进料和手 有物料信号,收料仓的高料位信号 2 8 检测目标仓动送料等控制,手动控制一般不使用,主要用于调试 料没有满;压缩空气正常。在D C S 上启动系统自动或维修使用。 运行,呼吸圆顶阀的电磁阀 38 得电,打开呼吸圆 1 .3 密相输送的主要优点 顶阀,将仓内压力排空,然后是下料圆顶阀 6 8 得 1 增强系统可靠性和降低维修成本, 2 降低 电打开,开始进料,仓泵进满料,呼吸圆顶阀 3 8 、电能消耗成本, 3 有利于环保, 4 设计简单,全自 下料圆顶阀 6 8 同时关闭,延时数秒钟,呼吸圆顶动控制,易于操作人员掌握。 望 王篡。黑翌。苎鬯.妻慧曼曼警竺, 。 二里竺要2 使用过程中存在的问题和改进 电,可膨胀密封圈冲气紧密贴合穹体,当气压大于设 一⋯’ ’”’ ~~’一 定值时,分别发出密封压力正常信号 5 * 、88 到 A 烟尘浓相输送自从2 0 0 7 年3 月使用至今,总 D C S 。延时数秒钟,输送管道电磁阀 98 得电打 体工作正常,主要有以下一些问题并得到了很好的 开,将压缩空气通过两路同时送到仓泵和输送管道, 改进。 物料以较低的控制速度前进并最终到受料仓;当仓 2 .1 呼吸圆顶阀的控制改造 泵压力信号 1 0 * 低于设定值时表示输送物料完 A 烟尘浓相输送的呼吸阀最初采用的执行机构 成;等待到循环时间间隙结束,下一轮输送周期开 为双汽缸的不锈钢球阀,因浓相输送一周时间很短, 始。增加循环控制时间主要是考虑密相泵的输送能一个周期基本是3m i n ,呼吸阀动作频繁,球体磨损 力大于实际工艺的输送能力,通过设定一定的循环 严重。刚开始使用不久,阀体和阀杆连接的螺丝因 间隔时间可以调整仓泵能满仓输送,以确保浓相低 频繁动作,松动厉害;开始使用不到半个月,螺孔打 速输送,保护设备。如果输送时间超过一定的时间 滑,汽缸连接的阀杆和阀体脱落。整台更换。因在保 仓泵压力仍然没有降下来,输送停止,发出堵管报质期内,拆下的呼吸阀寄回厂家处理。后新换上的 警;如果呼吸圆顶阀和下料圆顶阀的密封圈在关阀呼吸阀使用时间不久,同样的问题依然出现。后对 数秒钟后压力密封信号不正常,发出密封报警。其阀体和阀杆的连接进行了改进,改为工字钢连接,并 万方数据 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 2 7 对螺丝增加了瓦斯垫片,使用一段时间问题依然没 有得到解决。为维持生产,我们定期安排紧固螺丝, 两台阀轮换使用。同时向厂家提出以球阀作为呼 吸阀在设计方面有问题,不能满足控制需要,要求改 型。后在金隆的强烈要求下,呼吸球阀运行了两个 月后改造为和进料阀一样的圆顶阀;由于烟灰温度 高,同时也对圆顶阀的阀穹体和轴封进行水冷降温; 增加了呼吸圆顶阀的阀关到位阀位信号;增加了呼 吸圆顶阀的密封压力控制,呼吸圆顶阀由原来的仪 表气源并管控制改为独立控制;增加了两个电磁阀, 一个控制呼吸圆顶阀的开和关,另一个控制呼吸圆 顶阀的密封;修改相应的逻辑控制。经过这一系列 的改造,密相泵控制系统一切正常,呼吸圆顶阀连续 工作了四个月没有出现任何问题。证明改呼吸阀为 圆顶阀非常成功。 顼阔密 I 封圈 放气 排气网 打开 琐阀控 制 关闭 卜.料圆 允7e 顶闽密 封圈 放气 下料阀 扣开 圆项控 制 父闭 输送管 输送 道控制 停止 I 图2A 烟尘密相输送时序图 F i g .2 T h eo p e r a t i o n a ls e q u e n c eo fd e n s ec o n v e y a n c eo fd u s t ‘t y p eA 2 .2 给料仓的控制料位开关的改造并对设备产生很大的影响。后改低料位开关控制常 给料仓主要设置了高低料位开关,并设置了信 号报警,其中低料位开关参与控制,当仓料位低于低 料位开关以下,A 烟尘输送系统控制自动停止,以保 证A 烟尘不空仓输送。尤其是当仓料少时进行输 送,浓相输送会变为稀相输送,这不仅浪费了压缩空 气,更重要的是稀相输送对设备损坏尤其是管道磨 损相当厉害;所以仓的料位开关至关重要。最初料 位开关是采用螺纹形式安装在仓壁上,后使用不久, 工艺反映仓内没有料时,程序也工作。对仓料位开 关进行检查,发现由于螺纹连接处进料,无法拆卸下 来,不得已进行破坏拆除;经检查发现,因烟尘仓内 烟灰着火,烟灰温度过高将料位开关音叉内的电子 元件烧坏。于是对料位开关重新进行了选型。选用 更高温型,并将音叉加长,安装方式改螺纹连接为法 兰连接,增加了音叉的测量管长度。当烟灰因温度 异常过高时,因延长的测量管有散热降温效果,将对 仪表的电路板起保护作用,而且法兰连接易拆易检 查。后又对关于料位的程序控制进行了改进。原低 料位开关的控制采用的是常闭信号,即当给料仓的 烟灰升到低料位以上,常闭信号O F F ,程序可开始 烟灰输送。但是当仪表烧坏或控制信号线路开路, 到D C S 的信号也是O F F 状态,这将导致稀相输送, 闭为常开控制,这样当有料时,信号o N ,程序工作, 一旦仪表坏,信号O F F ,程序便不能正常工作,以便 及时发现问题。 2 .3 圆顶阀的更换注意事项 圆顶阀 进料阀和呼吸圆顶阀 不同于传统的闸 阀和蝶阀,圆顶阀的穹形阀芯能旋转穿过磨琢性散 装物料,同时实现关闭和紧密的密封。穹形阀芯的 凸出边缘在其关闭动作时可以推开物料大颗粒;圆 顶阀开启后形成全通道,穹形体不接触流动物料,完 全避免产生磨损。圆顶阀的执行机构是双汽缸控 制,通过气源管和气控箱的电磁阀相连。密封圈压 力充气密封必须在圆顶阀关到位时才能够对其进行 充气,否则一旦阀打开或没关到位时密封圈进行充 气,则会损坏密封圈。所以在对圆顶阀进行整套更 换维护时,一旦双汽缸的气源接错,就会造成圆顶阀 打开对密封圈进行充气,直接导致密封圈的损坏。 金隆在对呼吸圆顶阀维护时数次出现接错气源管导 致密封圈损坏的情况。所以,圆顶阀整套更换按以下 步骤法检查 不拆除汽缸不用按此方法执行 先将 仪表气源关掉,在气控箱内将此阀的密封圈控制电 磁阀的线圈拆下来 呼吸圆顶阀和进料阀都有标 签 ,不让电磁阀得电;更换好圆顶阀后,将所有控制 万方数据 2 8 有色金属 冶炼部分 2 0 0 9 年2 期 的气源管接好,恢复仪表供气。在恢复仪表供气后 如果更换的圆顶阀没有动作,即阀在关闭状态,就可 将拆下的电磁阀线圈恢复,如果在仪表供气后圆顶 阀动作打开,则将接汽缸部分的气管调换 调换前先 将仪表气源关掉 ,再将拆下的电磁阀线圈恢复。按 以上检查程序操作,没有再出现直接损坏密封圈的 事件。 2 .4 密相泵系统控制程序的修改和完善 A 烟尘输送系统的控制程序是按照厂家提供的 逻辑由金隆自己完成,其所有控制全部在D C S 上实 现。厂家最初是配了一台P I 。C 控制器,后经过技术 交流,取消了P L C 。因为多一台P L C 不仅增加操作 频繁程度,更重要是增加维护和检修,增加备件成 本;同时还要增加P L C 和D C S 之间的通讯程序,才 能在D C S 上实现对A 烟尘输送系统的控制。这样 对设备的故障分析、程序修改都不方便。而直接在 D C S 系统上完成其控制就避免了以上这些问题,所 有控制程序和操作画面全部在D C S 系统上完成。 后来改呼吸球阀为圆顶阀,控制程序也进行了相应 地调整,原球阀控制不需要电磁阀,是通过并联气源 管进行控制,现增加了两个电磁阀,分别控制圆顶阀 的开、关和密封圈的密封,同时增加了圆顶阀的关到 位信号。经过一段时间的运行后,又对程序进行了 修改和完善,增加了D C S 复位按钮。当设备故障或 程序控制输出因某一信号不正常导致控制程序始终 处于某一输出状态而不能正常停止时,通过复位按 钮,程序重头开始工作。复位按钮复位后2 秒钟自 动解除,不需要再操作。为了便于设备故障判断,分 别增加了进料阀和呼吸圆顶阀的密封圈压力报警和 画面报警显示。通过D C S 流程图画面很容易判断 设备的故障。经过这一系列的程序修改和完善,A 烟尘输送控制系统运行全部正常。 2 .5 现场控制箱增加防灰措施及其它 A 烟尘浓相输送系统周围环境灰尘较重。为保 护现场气控箱免受灰尘影响,在控制箱外增加一个 外罩并增加一个帽檐,防止端子排积灰导致线路短 路等误动作;并在箱壁上开孔,并通入仪表气,保证 箱内正压以防尘;同时定期安排清理现场气控箱。 2 .6 密相输送的定期维护工作 1 定期对仓泵压力测点及控制气源管进行疏 通清理, 2 定期对现场气控箱进行灰尘清理, 3 拆 下的圆顶阀及时进行处理,修理好后留下次更换使 用。 3浓相输送系统的进一步完善 A 烟尘浓相输送总体运行良好,从投入到使用 至今,经过了不少改造和完善,操作人员也非常熟悉 操作和维护。但是作为浓相输送系统要全面推广还 有待进一步完善的地方。 3 .1 密相泵的仓压力测量需进一步完善 A 烟尘来自烟气收尘系统,基本不含有水分。 如果输送的物料含有一定的水分,或物料容易结块、 粘接。目前用这种通过消音过滤器和反吹扫测量仓 的压力达到测量管道的压力来进行控制的方法需要 改进,否则消音过滤器结料会很严重。 3 .2烟灰等工艺非正常时的对策需进一步完善 当闪速炉系统运行正常时,A 烟尘能保持在正 常的温度范围内。如果闪速炉系统控制的不好,如 下生料,就会造成收尘系统异常,甚至造成收尘烟灰 着火,导致A 烟尘温度超过设定温度 设计最高 3 5 0 ℃ ,有时能超过5 0 0 ℃。这对整个浓相泵系统 影响很大,其圆顶阀通过水冷却不能满足这个要求, 音叉料位开关也很容易损坏。金隆曾经出现过这种 情况,导致了下料圆顶阀的轴密封全部损坏,阀体移 动,导致了阀体关到位的接近开关撞断,驱轴、枢轴 磨损,自润滑轴承严重磨损,音叉料位开关全部损 坏。对于这种非正常情况,除了增加冷却水的压力 和流量外,还可考虑增加仓的温度显示并设计参与 控制,一旦烟尘超过设定温度,报警并停止输送以保 护设备,由工艺操作人员选择如何处理。不过这种 非正常情况很少出现。 3 .3圆顶阀的阀位开关需进一步完善 下料圆顶阀的阀关到位接近开关设计也有待改 善,存在的问题是接近开关在安装调试时不方便。 接近开关是通过螺丝固定在塑料板上。由于接近开 关是光电感应,要求检测距离只有2 ~3m m ,距离 不能太远,否则开关不动作;但是如果光电感应探头 近了,阀体稍有晃动就很可能碰断接近开关。所以 安装位置至关重要。但是由于塑料板整个罩住,看 不到接近开关和测点的位置,只能凭感觉调试,不方 便。改进方法是将塑料板改为9 0 度角的小钢板,钢 板一侧固定在汽缸上,另一侧固定接近开关。这样 在调整探头时,能看到测点到阀位的距离,调整好后 再用螺帽固定,安装、调整方便。当然,一般圆顶阀 不损坏时阀体是不会晃动的,所以接近开关也不会 损坏,一般调试好,便不需要再调试。这个方法已和 下转第3 2 页 万方数据 3 2 有色金属 冶炼部分2 0 0 9 年2 期 为了最大程度地减小改造施工对炉衬的损伤, 并缩短检修时间,节省检修费用,采取在合成炉热态 保温的情况下进行改造施工,施工作业次序分为以 下分项内容 1 顶部临时作业平台和安全防护措施 设置; 2 顶部旧砖衬的拆除; 3 吊挂砖托板 兼作 隔热密封板 的支设; 4 砌筑施工; 5 吊挂架和吊 挂钩的焊接安装。 3 .3 改造实施 按照以上的改造方案,利用铜合成炉系统的年 修机会,于2 0 0 6 年9 月对沉淀池东西侧斜顶砖衬进 行了改造更换。改造后的炉顶结构如图4 所示。 图4改造后的沉淀池顶结构 F i g .4 T h eb r i c k l a y i n go fs e t t l e rt o p a f t e rr e c o n s t r u c t i o n 由于沉淀池平顶也不同程度地发生了主吊挂砖 断裂和拱顶整体下沉的现象,为了保证合成炉的长 周期稳定运行,在2 0 0 7 年1 2 月将沉淀池顶的中间 两跨也进行了同样的改造。 3 .4 改造后的效果 沉淀池斜顶改造后已经使用了近2 年时间,沉 淀池平顶改造后已经使用半年多时间。对改造后斜 顶的损坏情况进行了持续的点检,到目前为止没有 发现炉顶有断砖、塌陷等异常变形或损坏迹象,炉顶 砖衬的受力结构稳定,在炉况稳定的情况下,预计寿 命为8 年以上。 参考文献 [ 1 ] 梅炽.有色冶金炉设计手册[ M ] .北京冶金工业出版 社,2 0 0 0 . [ 2 ] 日本耐火材料工业协会.筑炉工艺学[ M ] .陈应中,刘 绳武,译,北京冶金工业出版社,1 9 8 7 . 上接第2 8 页 厂家进行了沟通,计划在新的备件中进行改进。 4结论 总体来说,密相输送装置控制很好,运行稳定, 操作方便,平时只需要定期做少量的维护工作。金 隆公司目前正在考虑将C 烟尘气力输送也改为浓 相输送。由于A 烟尘呼吸圆顶阀的成功改造,金隆 已经将圆顶阀成功用于C D 泵的密相输送的旋转排 气阀。相信浓相输送技术会不断地得到推广。 万方数据