冶炼烟气制酸净化系统生产指标优化调控研究.pdf
6 4 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第9 期 d o i 1 0 .3 9 6 9 /j .i s s n .1 0 0 7 7 5 4 5 .2 0 1 5 .0 9 .0 1 8 冶炼烟气制酸净化系统生产指标优化调控研究 艾新桥,杨德鑫,赵阳,杨晶丽 广西金川有色金属有限公司,广西防城港5 3 8 0 0 2 摘要通过改进动力波喷淋逆喷管压力,循环洗涤液流量、电除雾器电压、固氟剂的加入方式等措施,得 出了1 6 0 万t /a 冶炼烟气制酸净化系统最佳调控参数,烟气净化后,酸雾≤3m g /m 3 、F ≤0 .2 5m g /m 3 、 A s ≤0 .6m g /m 3 。 关键词铜冶炼;烟气制酸;净化;优化调控 中图分类号X 7 0 1文献标志码A文章编号1 0 0 7 7 5 4 5 2 0 1 5 0 9 0 0 6 4 0 3 I n d e xO p t i m i z a t i o na n dR e g u l a t i o no nP u r i f i c a t i o nS y s t e mo f O f f - g a sA c i d m a k i n g A IX i n q i a o ,Y A N GD e x i n g ,Z H A 0Y a n g ,Y A N GJ i n g l i G u a n g x iJ i n c h u a nN o n f e r r o u sM e t a l sC o .,L t d ,F a n g c h e n g g a n g5 3 8 0 0 2 ,G u a n g x i ,C h i n a A b s t r a c t T h eo p t i m i z a t i o na n dr e g u l a t i o np a r a m e t e r so fp u r i f i c a t i o ns y s t e mo fo f f g a sa c i d m a k i n gw i t h c a p a c i t yo f16 0 0k t /aw e r eo b t a i n e db yi m p r o v e m e n t so np r e s s u r eo fd y n a m i cw a v es p r a yi n v e r s en o z z l e , f l o wr a t eo fc i r c u l a t i o nw a s h i n gs o l u t i o n ,v o l t a g eo fe l e c t r i cm i s tp r e c i p i t a t o r ,a n df e e d i n gm o d eo ff l u o r i n e r e t e n t i o na g e n t .T h ei n d e x e sa f t e rp u r i f i c a t i o ni n c l u d ea c i dm i s t ≤3m g /m 3 ,F ≤0 .2 5m g /m 3 ,a n dA s ≤0 .6 m g /m 3 . K e yw o r d s c o p p e rs m e l t i n g ;o f f g a sa c i d m a k i n g ;p u r i f i c a t i o n ;o p t i m i z a t i o na n dr e g u l a t i o n 冶炼烟气中含有许多杂质,特别是一些挥发性 物质和重金属r 1 ] ,利用有色金属烟气制酸,需要对烟 气进行净化,将这些杂质除去。首先要提高电除尘 器的效率,减少随气体进入净化工序的杂质数量,烟 气在洗涤装置中进行充分有效的净化,同时应特别 提高除雾效率,使挥发性金属亚微粒子等杂质与酸 雾一道从气体中去除。通常,从制酸系统原料气中 杂质的危害角度来看,炉气净化程度越高,也就是说 炉气净化后杂质的含量越低越好,提高净化指数,会 带来诸多好处,如设备使用寿命增长、工艺管道堵塞 现象减轻、触媒活性下降程度减轻、钒的损失减小、 各设备与管道阻力的上升速度减慢等。广西金川有 色金属有限公司1 6 0 万t /a 硫酸项目烟气净化系统 收稿日期2 0 1 5 - 0 4 0 9 作者简介艾新桥 1 9 8 4 一 ,男,湖南邵阳人,硕士,工程师 主要采取动力波洗涤器 高效电除雾器手段进行调 控,在洗涤过程中加入除氟剂进行除氟,本文对系统 运行过程中指标的优化与调控进行阐述。 1 烟气净化原理 1 .1动力波洗涤器工作原理及特点 气体自上而下高速进入动力波洗涤管,洗涤液 通过特殊结构的喷嘴自底部向上逆向喷人气流,二 者发生逆流碰撞,当达到平衡状态时,形成一个高度 湍动的泡沫区,气液两相接触表面积很大,而且这些 接触表面不断地得到迅速更新,达到高效洗涤净化 效果,除尘效果一般能达到8 5 %以上,除砷效果 7 0 %以上。动力波洗涤器具有捕尘率高、允许烟气 万方数据 2 0 1 5 年第9 期 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l .b g r i m m .c n 6 5 量波动范围大、污酸排放量小、电除雾器负荷小、捕 集效率高、操作简单等特点心1 。逆喷管良好的喷淋 效果、循环烯酸液的更新、循环烯酸流量的持续稳定 是保证洗涤效果的根本,广西金川有色金属有限公 司1 6 0 万t /a 项目的动力波洗涤流程见图1 。 一级动力波泵气体冷却塔泵二级动力波泵 图1动力波净化洗涤工艺流程 F i g .1 P r o c e s so fd y n a m i cw a v ew a s h i n g 1 .2 悬浮颗粒及酸雾的去除 在某温度下硫酸蒸气的过饱和度达到并超过了 临界值后就会产生酸雾。烟气中悬浮的颗粒 例如 炉气中的灰尘 成为雾凝结的核心,从而大大降低临 界过饱和度。通常,未被洗涤系统净化下来的细小 固体颗粒物基本溶于酸雾中,所以细小颗粒物的净 化去除在实际调控过程中落到除酸雾操作上,因此, 酸雾的去除,是炉气湿法净化的一大特点。 利用电除雾器进行酸雾的深度清除是硫酸生产 上的主要除雾手段,工艺过程控制上,可以根据烟气 量、气体速度来调节电压,从而较好达到较好的除雾 效果。 有色冶炼烟气制酸系统中烟气净化制酸工艺流 程可分为三部分净化、干吸和转化,净化工序除去 残余的砷、尘和酸雾等杂质,使烟气质量达到制酸工 艺要求,同时也产生了高重金属的污酸[ 3 ] 。烟气净 化工序虽然操控看似简单,但却是关键工序,现在越 来越多的人认识到前端烟气净化的重要性,广西金 J I I 有色金属有限公司1 6 0 万t /a 硫酸制酸系统炉气 净化工序的控制指标相当严格,大大超过国家标准, 具体指标如下二级电除雾酸雾0 .0 0 3g /m 3 ;二氧 化硫风机出口水分0 .1 0 0g /m 3 ;二级电除雾出口 氟、砷、尘含量分别为0 .2 5m g /m 3 、0 .6 0m g /m 3 、 0 .0 0 1g /m 3 。 2 指标优化调控 2 .1 烟气含尘、含砷的优化调整 根据广西金川有色金属有限公司1 6 0 万t /a 制 酸项目试生产实践,烟气净化效果波动较大,根据杂 质成分、运行设备设施以及工艺的具体情况,我们认 为主要原因是洗涤动力波效果不足、喷淋流量波动 大、固氟剂加入方式及量、电除雾器高压电压不稳 等,在进行优化调控过程中,主要是针对以上几个方 面开展。 通过改变动力波喷淋逆喷管压力,得到不同压 力下的烟气含砷、含尘情况。当动力波逆喷管压力 分别为1 1 0 、1 3 0 、1 5 0k P a 时,烟气含砷分别为 0 .9 2 、0 .4 2 、0 .6 7m g /m 3 ;烟气含尘分别为1 .5 5 、 0 .1 3 、1 .2 9m g /m 3 。 可以看出,改变逆喷管压力,实际是调节了逆喷 管的喷淋效果,实践表明,动力波逆喷管压力在1 3 0 k P a 时,含尘、含砷达到最低,说明此状况下,除尘、 除砷效果最佳,砷反应成三氧化二砷被稀酸带走。 调整净化洗涤循环液上塔流量、烟气含尘和含 砷的情况。当洗涤液流量分别为13 0 0 、15 0 0 、 17 0 0m 3 /h 标态,下同 时,烟气含砷分别为1 .1 5 、 0 .5 0 、0 .6 1m g /m 3 ;烟气含尘分别为1 .5 5 、0 .7 6 、 0 .6 8m g /m 3 。 可见,循环洗涤液的流量大小对烟气中含尘及 含砷有较大影响,流量较低时 13 0 0m 3 /h ,烟气中 含尘、砷明显升高,但当到达一定值 15 0 0m 3 /h 后,再增加流量,对除尘、除砷并不会有明显的利好 作用,同时还增加的电耗。 2 .2 烟气含氟的优化调整 广西金川公司1 6 0 万t /a 硫酸项目的净化工 序,洗涤系统设置2 座到动力波的洗涤塔,根据接触 烟气先后顺序,本文分别定为18 塔,28 塔。烟气中 的氟被洗涤液吸收转移到液相,目前制酸系统行之 有效的除氟方法主要是通过加入除氟剂硅酸钠,与 烟气中的氟反应生成N a S i F 。络合物[ 4 ] 。生成的络 合物在稀酸中溶解较少,通过外排污酸的形式形成 开路移走,以二级电除雾出口烟气含氟为目标,主要 开展了除氟剂硅酸钠的加入方式及加入量来进行优 化控制。 在除氟剂总量一定的情况下,方式1 表示1 8 塔、28 塔各加5 0 %;方式2 表示18 塔加7 0 %、28 塔 加3 0 %;方式3 表示14 塔加3 0 %、28 塔加7 0 %。 试验结果表明,上述3 种加入方式时,二级电除雾出 口烟气氟含量分别为0 .3 0 、0 .4 0 、0 .1 5m g /m 3 。可 以看出,在加入相同数量除氟剂的前提下,通过调整 加入方式可以达到不同的除氟效果,其中方式3 的 除氟效果最好,这可能跟净化工序的洗涤特点有关, 万方数据 6 6 有色金属 冶炼部分 h t t p //y s y l ,b g r i m m .c n 2 0 1 5 年第9 期 根据设置的洗涤塔来看,2 8 塔的杂质含量,包括氟 离子,应该是最低,这样在相对较低浓度氟离子的洗 涤液中加入较多的除氟剂硅酸钠,能达到较好的整 体除氟率。 当除氟剂硅酸钠的加入量与氟含量的比分别为 1 6 、1 3 、1 2 时,烟气含氟分别为0 .3 5 、 0 .2 3 、0 .2 2m g /m 3 ,达到了排放标准。 2 .3 酸雾指标的优化调整 净化电除雾器主要承担着酸雾颗粒及细微固体 颗粒物的去除功能,调节的方式主要是在保证正常 运行的前提下,调整电除雾器的电压大小来调控二 级电除雾出口酸雾含量。当电除雾器的电压分别为 5 0 、6 0 、7 0k V 时,二级电除雾出口酸雾含量分别为 5 .0 5 、4 .1 5 、2 .1 3m g /m 3 。可以看出,电压越高,二 级电除雾出口烟气含酸雾越低,除酸雾效果越好,但 在酸雾含量低于3m g /m 3 的情况下,没有必要再通 过提高电压以追求酸雾的下降,因为在如此低浓度 的酸雾条件下,不会对后续工序造成任何不利损害, 反而增加了电耗。 3结果分析与讨论 净化工序是制酸系统的第一道工序,为了减少 对下游工序的影响,以便更好地组织生产,产出高品 质的硫酸产品。广西金川公司1 6 0 万t /a 硫酸系统 炉气净化工序的控制指标相当严格,采用高效动力 波洗涤技术,设置三个塔,分别为一级洗涤器、气体 冷却塔、二级洗涤器,冶炼烟气依次流经上述三塔, 其中一级洗涤器设一段动力波洗涤,二级洗涤器设 两端动力波洗涤,气体冷却塔为填料塔,串酸采取从 后往前的方式。整个洗涤系统形成了两大特点一 是酸度依次递增,二是相关杂质含量从前往后依次 递减。烟气经过洗涤后,进人高效电除雾器,进一步 除去细小微尘及酸雾,氟及其化合物是一种危害较 大的物质,在制酸系统中也是公认的有害杂质,如果 控制不好其含量,氟及其化合物将被引入转化、干吸 工序,严重腐蚀相关设施设备,并有可能引起触媒中 毒。本文从除氟剂的加入方式及加入量着手,重点 研究其对除氟效果的影响,最终可以通过调整控制 将二级电除雾出口的氟含量降至极低状态,达到除 氟目的。根据我们生产实践的数据,随着除氟剂加 入量的增加,二级电除雾出口烟气中的氟含量逐渐 减少,但并不成线性关系,并且在烟气量及其氟含量 一定的情况下,硅酸钠的用量达到一定值后再继续 增加时,氟的指标含量下降的趋势并不明显,这就说 明,当二级电除雾出口的氟含量在规定的控制指标 以下时,继续追求烟气含氟量的降低显得没有必要, 反而会增加工艺控制的难度以及药剂成本。烟气含 尘及砷的控制主要是加强动力波洗涤系统的操控, 特别是一级洗涤器的动力波洗涤状况,将烟气中的 砷及尘较好地洗涤下来,再通过净化工序外排污酸 形成开路,进入废酸废水处理站。针对1 6 0 万t /a 冶炼烟气制酸系统,需要注意的是,由于铜原料的含 砷波动较大,导致洗涤液中砷含量波动也较大,从增 加了因夹带而进入下游工序的砷超标的风险,因此, 必须及时排走洗涤液中大量的砷,但为了降低砷含 量而加大排酸量的同时,必须综合考虑酸度等其他 因素,采取电除雾器去除烟气中的酸雾是制酸系统 一种比较成熟的做法,只是需要根据酸雾指标调控 好电除雾器的电压即可。 4结论 根据广西金川公司1 6 0 万t /a 冶炼烟气来源的 杂质波动状况,合理调整各项工艺指标,可以使冶炼 烟气得到高效净化,达到外排标准,并对整个制酸的 平稳运行起到积极作用。 参考文献 [ 1 ] M AY o n g - p e n g ,Q UZ a n ,X UH a o - m i a o ,e ta 1 .I n v e s t i g a t i o no nm e r c u r yr e m o v a lm e t h o df r o mf l u eg a si nt h e p r e s e n c eo fs u l f u rd i o x i d e [ [ J ] .J o u r n a lo fH a z a r d o u sM a t e r i a l s ,2 0 1 4 ,2 7 9 2 8 9 2 9 5 . 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