某金矿浮选工艺流程试验研究.pdf
勰有色金属 选矿部分2 0 1 4 年第6 期 d o i i l 0 .3 9 6 9 1 j .i s s n .1 6 7 1 - 9 4 9 2 .2 0 1 4 .06 .0 0 8 某金矿浮选工艺流程试验研究 邵伟华- ,一,郭珍旭1 ,一,张艳娇1 ,一,常学勇1 , 2 1 .中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所,郑州4 5 0 0 0 6 ; 2 .国土资源部多金属矿评价与综合利用重点实验室,郑州4 5 0 0 0 6 摘要根据某金矿中金以细粒、微细粒赋存于黄铁矿中的特点,试验对比了粗精矿再磨、粗精矿再磨一中矿分级再 磨以及强化粗选一中矿分级再磨的三种工艺方案,试验结果表明保持原磨矿系统不变的M r I 牛T ,采用粗选添加硫酸强化粗 选一中矿分级再磨,再磨细度为_ 4 5 I s , m 占7 5 %的工艺流程,获得了精矿金品位4 1 .6 0 鲈、回收率8 2 .6 1 %的选别指标,试验 指标较好,工艺流程稳定可行。 关键词金矿;再磨;工艺流程 中圈分类号T D 9 5 3 ;T D 9 2 3文献标志码A文章编号1 6 7 1 - 9 4 9 2 2 0 1 4 0 6 - 0 0 2 8 - - 0 5 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nH o t a t i o nP r o c e s so faG o l dO r e S H A OW e i h u a l 一,G U OZ h e n x u l 一,Z H A N GY a n j i a 0 1 一,C H A N GX u e y o n c f ’8 1 .Z h e n g z h o uI n s t i t u t eo fM u l t i p u r p o s eU t i l i z a t i o no fM i n e r a lR e s o u r c e s ,C h i n e s e A c a d e m yo fG ∞岫咖谢s c 诧n c 裙,Z h e n g z h o u4 5 0 0 0 6 ,C h i n a ;2 .K e yL a b o r a t o r yo f P o l y m e t a l l i cO r e sU t i l i z a t i o no fM i n i s t r yo fL a n da n dR e s o u r c e s ,Z h e n g z h o u 4 5 0 0 0 6 ,C h i n a A b s t r a c t A c c o r d i n gt o t h ec h a r a c t e r i s t i c so fag o l do r e ,t h a ts o l de x i s t si nt h ep y r i t ew i t hf i n e p a r t i c l e a n dm i c r o - f i n ep a r t i c l e ,t h r e ep r o c e s ss c h e m e sw e r ec o m p a r e db yr o u s hc o n c e n t r a t er e 咖n d i n g , r o u s hc o n c e n t r a t er e g r i n d i n ga n dm i d d l i n g sc l a s s i f i c a t i o nr e 画n d i n gr e s p e c t i v e l y ,p r o c e s s .T h er e s u l t ss h o w , k e e p i n g t h e o r i s i n a lg r i n d i n gs y s t e m u n d e rt h es a l n ec o n d i t i o n s ,t h e s a t i s f a c t o r y i n d e xo ft h e g o l d c o n c e n t r a t e 试t l lg o l dg r a d eo f4 1 .6 0s /ta n dr e c o v e r yo f8 2 .6 1 %w a sa c h i e v e du n d e rt h er o u g h i n ga d d i t i o n s o fs u l f u r i ca c i da n ds t r e n g t h e nt h e m u g h i n g a n d m i d d l i n g sc l a s s i f i c a t i o nr e g r i n d i n g ,r e 咖n d i n gf i n e n e s s - 4 5 1 山m7 5 %o ft h ep r o c e s s .T h ep r o c e s si ss t a b l ea n df e a s i b l e . K e yw o r d s g o l do r e ;r e g r i n d i n g ;f l o w s h e e t 近年来,黄金矿山经历了大规模的开采,易选 的金矿资源储量减少,金矿品位下降,赋存条件变 得复杂,矿石损失率偏高,使得大量的黄金资源损 失于尾矿中。因此,为了更加经济有效地利用和回 收低品位、难处理金矿石,必须制定合理的工艺流 程[ ⋯。 某黄金选矿厂生产规模为5 0 0t /d ,原矿金品 位3 .3 0 趴,生产现场磨矿细度为一7 4t i m 占 6 8 .5 %,采用一次粗选、三次扫选、四次精选、中 矿顺序返回的工艺流程,得到的浮选精矿金品位 3 5 矾左右,精矿回收率接近7 0 %。在原材料价格 上涨和矿石入选品位不断降低的生产现状下,精矿 回收率偏低,经济效益较差。因此,委托方希望保 持现有的生产规模不变,通过调整浮选工艺流程, 降低选矿成本,提高选别指标,减少金属流失,增 加企业经济效益。为此,针对该矿石特点,进行了 三种工艺流程的对比试验究,确定了分选的最佳工 艺,获得了较为理想的选矿指标。 1 试验研究 1 .1 矿石性质 该矿为含金黄铁矿石英型矿石,其中金属矿物 收麓日期2 0 1 4 _ 0 4 - 1 5修回日期2 0 1 4 - - 0 9 1 0 作者筒介邵伟华 1 9 7 8 一 女,河南灵宝人,主要从事金属矿选矿及资源综合利用方面的研究工作。 万方数据 2 0 1 4 年第6 期邵伟华等某金矿浮选工艺流程试验研究2 9 主要为黄铁矿,还有少量的方铅矿、闪锌矿、磁铁 矿、赤 褐 铁矿等,脉石矿物主要为石英、长 石、黑云母、绢云母、高岭石和白云石等,其中石 英与黄铁矿等矿物关系较为密切。原矿化学多元素 分析结果见表l 。 表1原矿化学多元素分析结果 T a b l e1M u h i - e l e m e ma n a l y s i sr e s u ho fm n o f _ m i n eo r e,% 组分S i 0 2 触酗T F eC u P bZ nSA s w 仉A u 。A g o 含量5 5 .9 71 2 .0 96 .3 70 .0 0 3 50 .0 4 6 0 .0 5 33 .4 70 .0 3 50 .0 5 63 .3 09 .9 3 1 单位为矾,下同 由表l 可知,矿石中金品位3 .3 0 趴,为主要 回收元素,银品位不高,可附带回收,其它金属元 素品位相对较低,综合利用价值不高。 1 .2 主要矿物赋存特征 物质组成研究发现黄铁矿是金的主要载体矿 物,占金总量的9 0 .9 8 %的金赋存于黄铁矿中,其 它金则以单体金或碲金矿的形式存在。 原矿中黄铁矿粒度变化范围很大,从0 .0 0 1 咖到0 .3r a i n 都有,而且粒度呈连续变化趋势。因 此,该矿石适宜采用阶段磨矿阶段选别工艺,这样 既可以提高黄铁矿单体解离度,又不会造成黄铁矿 过磨,有利于其中金的回收。 2 选矿试验研究 2 .1 现场工艺流程探讨 考虑到现场生产和实验室试验结果的差异,首 先在实验室模拟现场生产工艺进行浮选试验,将其 作为优化试验的参照。试验工艺流程见图1 ,试验 结果见表2 。 表2实验室模拟现场工艺试验结果 T a b l e2T h er e s u l t so fs i m u l a t e dt e s ti nt h el a b o r a t o r y a c c o r d i n gt h ep r o c e s so ft h ep l a n t | % 从表2 看出,实验室模拟现场生产工艺,获得 的精矿金品位3 5 .2 0 趴,回收率7 2 .5 4 %,以此作 为工艺流程调整对比依据。 对生产现场进行全流程考察发现,磨矿细度较 粗,大量黄铁矿尚未单体解离,导致黄铁矿连生体 在流程中反复循环,恶化浮选效果,造成流程极不 稳定。对浮选中矿 精选尾矿和扫选精矿 、最终 原矿药剂用量单位酣; 图1 现场生产工艺漉程 F i g .1 P r o c e s sf l o w s h e e to ft h ep l a n t 尾矿进行分析,发现浮选中矿中大部分是黄铁矿连 生体,均未单体解离,最终尾矿中也有2 0 %一3 0 /6 左右的脉石与黄铁矿连生,以贫连生体居多,这是 导致最终精矿品位不高,回收率偏低、流程不稳定的 根本原因。因此增加再磨工序,促进黄铁矿单体解离, 是提高该金矿精矿品位及回收率的有效途径[ 7 】。 2 .2 再磨试验 为了提高最终精矿金品位和回收率,进行了粗 精矿再磨和中矿再磨试验。 2 .2 .1 粗精矿再磨试验 磨矿细度对精矿品位影响较大,为提高最终精 矿质量,在一段磨矿细度一7 4p , m 占6 8 .5 %保持不 变的条件下,对粗精矿进行再磨细度试验,工艺流 程见图2 ,试验结果见表3 。 从表3 看出,再磨细度增加,精矿品位增加, 回收率下降,当粗精矿再磨细度为硝p a n 占7 0 % 时,精矿金品位为3 8 .9 l 矾、回收率为5 9 .5 3 %, 指标较好。 2 .2 .2 中矿再磨试验 中矿再磨试验进行了精选中矿再磨、扫选中矿 再磨、精选中矿和扫选中矿合并再磨等试验方案, 结果表明,前两种再磨方案由于精选一中矿和扭选 万方数据 3 0 有色金属 选矿部分2 0 1 4 年第6 期 原矿 U _ 7 4p a n 占6 8 .5 % 1 kY 8 9 黄药5 0 2 半丁基铵黑药3 0 粗I 选 4 U 再磨细度变量 1 沫Y 8 9 黄药2 0 2 牛丁基铵黑药8 精l 选一 专1 鳖 3 1 } Y 8 9 黄药2 5 2 f 丁基铵黑药1 5 扫I 选一 尹1 1 木Y 8 9 黄药1 3 2 半丁基铵黑药8 \扫l 选二 ◆ 扫选中矿 精选中矿 精矿 尾矿 图2 粗精矿再磨细度试验工艺流程 F i g .2 F l o w s h e e to fr e s r i n d i n gf i n e n e s st e s to f r o u g hc o n c e n t r a t e 表3租精矿再磨细度试验结果 T a b l e3T h er e s u l to fr o u g hc o n c e n t r a t er e 西n d i n g f i n e n e s st e s tf % - - 4 5t u n 含量 产品名称产率金品位1 ’金回收率 精矿 6 .4 33 1 .6 16 1 .1 8 精选中矿 1 2 .8 64 .1 31 5 .9 8 6 2 .6扫选中矿 1 2 .9 8 2 .3 5 9 .1 8 尾矿6 7 .7 3 0 .6 7 1 3 .6 6 原矿 1 0 0 .03 .3 21 0 0 .0 中矿品位偏低,再磨后返回到粗选,最终精矿金品 位较低;中矿合并金品位接近原矿金品位,其再磨 方案获得的精矿品位和回收率均较前两种方案高。 因此中矿再磨试验确定为精选中矿和扫选中矿合并 后再磨再选的试验方案。 由于精选中矿和扫选中矿合并后浓度太低,矿 浆量较大,直接再磨磨矿效率很低。根据生产实 际,一般选矿厂会在磨机前加一台分级浓缩旋流 器,物料进入旋流器分级后,旋流器底流进入磨机 磨矿,磨矿浓度约为5 0 %左右,磨矿后和旋流器溢 流合并进入再选作业。为了和生产实际接近,采 用实验室标准筛进行筛分,筛上再磨,然后合并 再选。 中矿再磨细度试验给矿为图2 流程中精选中矿 和扫选中矿合并,其产率为2 6 .5 4 %,金品位为3 .1 8 趴,.回收率为2 5 .3 4 %。对总中矿采用标4 5 斗m 准 筛进行筛分、再磨,合并后进行一次粗选、两次精 选流程,试验结果见表4 。 表4中矿再磨细度试验结果 T a b l e4T h er e s u l t so fm i d d l i n g sr e 0 4 n d i n gf i n e n e s s t e s t/% 从表4 看出,中矿不再磨仅再选,精矿金品位 较低,中矿筛上再磨后,经两次精选可获得较高品 位金精矿,综合考虑精矿品位和回收率,选择再磨 细度为_ 4 5 恤m 占7 5 .O %。 2 .3 流程方案对比试验 2 .3 .1 粗精矿再磨、中矿顺序返回闭路流程试验 在原矿磨矿细度不变的条件下,对浮选粗精矿 进行再磨,再磨细度_ 4 5 恤m 占7 0 %,中矿顺序返 回流程,试验工艺流程见图3 ,试验结果见表5 。 表5粗精矿再磨闭路流程试验结果 T a b l e5C l o s e d - c i r c u i tt e s tr e s u l t so fr e 画n d i n go f r o u s hc oncentrate|% 从表5 试验结果看出,采用粗精矿再磨工艺流 程获得精矿品位4 9 .1 6 矾、回收率7 1 .1 7 %,对比 表2 增加再磨后,精矿品位提高了1 3 .9 6 虮,回收 矿啊矿矿精黻尾原 瓣 万方数据 2 0 1 4 年第6 期邵伟华等某金矿浮选工艺流程试验研究3 1 原矿 图3 粗精矿再磨闭路试验工艺流程 F i g .3 C l o s e d - c i r c u i tt e s tf l o w s h e e to fr e g r i n d i n go f r o u g hc o n c e n t r a t e 率有小幅下降,尾矿品位和回收率变化不大。 2 .3 .2 粗精矿再磨一中矿分级再磨工艺流程 中矿再磨后单独再选,流程过于复杂,中矿累 计品位接近原矿,因此试验将再磨后中矿直接返回 粗选,即为粗精矿再磨一中矿分级再磨返回粗选的 工艺流程。保持原矿磨矿细度和粗选药剂用量不变 的条件下,对粗选泡沫产品进行再磨 即一段再 磨 ,再磨细度为- 4 5 斗m 占6 5 %,一段再磨后进 行三次精选、三次扫选,中矿合并筛分 4 5 斗m , 筛上物料再磨 即二段再磨 ,再磨细度为一4 5I .r m 占7 5 %,然后中矿合并返回粗选,试验工艺流程见 图4 ,试验结果见表6 。 表6粗精矿再磨一中矿分级再磨闭路试验结果 T a b l e6T h er e s u l t so fc l o s e d - - c i r c u i tt e s to fr o u g h c o n c e n t r a t e r e g r i n d i n g a n d m i d d l i n g s c l a s s i f i c a t i o nf o H o w e db yr e s r i n d i n g | % 原矿 图4 粗精矿再磨一中矿分级再磨闭路试验工艺流程 F i g .4 C l o s e d - c i r c u i tt e s tf l o w s h e e to fr o u g h c o n c e n t r a t er e g r i n d i n ga n dm i d d l i n g sc l a s s i f i c a t i o n f o H o w e db yr e g r i n d i n g 从表6 试验结果看出,采用两段再磨获得精矿 金品位4 4 .3 7 趴、回收率7 7 .5 0 %,对比表2 ,精矿 金品位和回收率提高幅度较大;对比表5 ,精矿金 品位降低了4 .7 9s /t ,回收率增加了6 .3 3 %,尾矿 中金品位和回收率均有所下降,由此看出两段再磨 比一段磨矿具有一定的优势。 试验过程发现①粗精矿再磨后,粒度较细, 浮选过程易掉槽,精选一中矿产率较大;②粗精矿 产率较低,即使精选段作业回收率再高,总回收 率还是偏低。 对粗精矿再磨、中矿顺序返回方案和粗精矿再 磨一中矿分级再磨方案的闭路试验尾矿进行分析发 现,尾矿中的黄铁矿大部分为贫连体,也有少数已单 体解离,但由于表面被弱氧化而损失。通过分析, 拟定采用①在粗选作业添加调整剂清洗矿物表面、 活化黄铁矿,以增加粗选作业回收率;②去掉粗精 矿再磨,简化流程,进行中矿合并分级再磨。 2 .3 .3 强化粗选、中矿分级再磨工艺流程 为了提高粗选作业回收率,试验添加硫酸铜、 硫酸进行活化、清洗矿物表面,以增加其可浮性。 万方数据 3 2 有色金属 选矿部分2 0 1 4 年第6 期 经对比试验,粗选作业添加硫酸20 0 0g /t ,粗精 矿回收率提高幅度较大。因此试验进行了粗选加硫 酸20 0 0g /t 活化黄铁矿、强化粗选,中矿分级再 磨返回粗选的闭路试验,工艺流程见图5 ,试验结 果见表7 。 原矿 图5 强化粗选一中矿分级再磨闭路试验工艺流程 F i g .5 C l o s e d - c i r c u i tt e s tf l o w s h e e to fs t r e n g t h e n i n g t h er o u g h i n ga n dm i d d l i n g sc l a s s i f i c a t i o nf o l l o w e d b yr e 研n d i n g 表7强化粗选一中矿分级再磨闭路试验结果 T a b l e7T h er e s u h so fc l o s e d c i r c u i tt e s to f s t r e n g t h e n i n gt h er o u g h i n ga n dm i d d l i n g s c l a s s i f i c a t i o ng H o w e db yr e g d n d i n g肠 从表7 看出,在该试验条件下获得的精矿金品 位4 1 .6 0 趴、回收率8 2 .6 1 %。对比粗精矿再磨粗精 矿再磨、中矿顺序返回流程试验,精矿品位下降了 7 .5 6 加,回收率提高1 1 .4 4 %,对比粗精矿再磨一 中矿分级再磨流程,精矿品位降低2 .7 7 趴,回收 率提高5 .0 6 %。 2 .4 流程方案对比分析 现场中矿顺序返回流程,由于连生体的影响, 尾矿损失金属量较高。三种方案与现场工艺流程相 比,增加再磨后,精矿品位和回收率均有较大提高。 对比三种流程方案,粗精矿再磨、中矿顺序返 回流程获得精矿金品位最高,强化粗选、中矿分级 再磨流程获得的精矿金回收率最高。因此,从流程 可行性方面考虑,前者粗精矿再磨后,精选一中矿 有累积现象,流程具有不稳定性;后者粗选添加调 整剂,提高了粗选作业回收率,中矿合并分级再磨 后返回粗选,工艺流程稳定可行;从经济效益方面 考虑,只要精矿品位符合金精矿质量标准,尽量选 择回收率较高的方案,因此,选择强化粗选、中矿 分级再磨工艺流程作为推荐的技改流程。 3 结论 1 该矿石为黄铁矿含金石英脉矿石,根据工 艺矿物学研究,占金总量9 0 .9 8 %的金矿物存在黄 铁矿中,黄铁矿粒度变化范围很大,从0 .0 0 1m m 到0 .3m m ,呈连续变化趋势,因此该矿石适宜采 用阶段磨矿阶段选别工艺。 2 在保持原矿磨矿细度、一次粗选、四次精 选、三次扫选主流程与生产现场一致的条件下,增 加再磨作业,对粗精矿再磨、粗精矿再磨一中矿分 级再磨以及强化粗选一中矿分级再磨三种工艺方案 进行了对比试验,确定了强化粗选一中矿分级再磨 为推荐的技改流程,获得了精矿金品位4 1 .6 0 趴、 回收率8 2 .6 1 %的选别指标。 3 试验确定的粗选添加调整剂、中矿分级再 磨返回粗选的工艺,在保证精矿品位的前提下,大 幅提高金的回收率,流程简单,易于控制,经济合 理,满足了委托方的要求。 参考文献 [ 1 ] 陈福林,杨晓军.某金矿可选性试验研究[ J ] .矿冶工程, 2 0 1 0 .3 0 4 4 7 4 9 . 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